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文档简介
1、生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程实例1 概述南通市某生活垃圾焚烧发电厂日处理生活垃圾 1500t ,服务 范围主要包括南通区域。该厂渗滤液处理工程于2014年 4月开始进水调试,渗滤液处理规模为 300m3/d,其渗滤液原水水质见 表 1。表1 生活垃圾渗滤液原水水质该厂渗滤液处理装置占地面积约 4400m2采用“预处理+厌 氧(UASB +两级A/O-MBR+NF/R膜处理”的组合工艺,处理出 水执行生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)表2排放标准,具体水质指标见表 2。表2 生活垃圾渗滤液出水水质2 工艺流程本项目原生垃圾渗滤液内既含有高浓度有机污染物, 也有一 定数量的
2、重金属、 无机盐类等有毒有害物质, 水质成分非常复杂, 并且受季节、运输条件、运行管理等因素影响,垃圾焚烧厂渗滤 液水量具有冬季旱季水量较少, 夏季雨季水量较多, 冬季水量往 往不足夏季水量一半的特点, 随着水量变化, 水质也会有一定变 化趋势,最低与最高值在一年之中相差 1.5 倍以上。针对原生垃圾渗滤液的这些特点, 选择的处理工艺必须具备 稳定的高负荷处理能力和对水质水量变化的适应性, 本项目采用“预处理+厌氧(UASB +两级A/O-MBR+NF/R膜处理”的组合工 艺,工艺流程见图 1。图1 工艺流程图3 处理单元设计3.1 预处理单元预处理系统主要包括机械格栅、 预沉池和调节池。 通
3、过预处 理去除渗滤液中大量的悬浮物及二价离子,然后进入UASB池,降低生化处理负荷。( 1)机械格栅。设置机械格栅 1 台,机械格栅间隙 5mm。 垃圾渗滤液由渗滤液集水池提升泵提升到格栅渠, 经机械回转格 栅去除粗大杂物后自流入预沉池。(2)预沉池。设置预沉池 1座,钢砼结构,池型采用竖流 式沉淀池,反应时间设置为30min,沉淀区表面负荷0.7m3/m2?h。 预沉池设有反应搅拌机 2 台,加药装置 2 套。沉淀池上清液进入 调节池。(3)调节池。设置调节池 1 座,钢砼结构,总有效容积 2400m3, 停留时间8d。调节池内设有空气搅拌系统,通过鼓风机供气进 行搅拌,防止颗粒物沉积。调节
4、池内同时设有蒸汽加热系统,通 过电厂的余热蒸汽对渗滤液进行加温, 保证后续厌氧生化池处于 中温反应。3.2 生化单元生化处理包含UASB池和两级A/O-MBR系统,冬季进水温度较低时,通过蒸汽将UASB也进水加热至35C,以确保厌氧效果。 厌氧出水依次进入一级 A/O 系统、 二级 A/O 系统和超滤系统, 其 中,一级 A/O 的主要作用是碳化和硝化以及反硝化,完成大部分的有机物降解以及脱氮作用;二级A/O的主要功能是去除剩余总 氮和进一步降解有机物;超滤系统(UF)主要用于泥水分离,截 留有机污泥, 并回流部分污泥至生化也前端, 维持生化反应所适 宜的污泥浓度。(1)UASB池。设置UAS
5、B池 2座,并联运行,池体结构碳 钢防腐,总有效容积2400m3停留时间8d,池内设置三相分离 器、循环泵、水封罐和布水器。(2)两级A/O-MBR系统。其中一级 A/O的总有效容积为 2100m3 一级A的停留时间为2d,一级0的停留时间为5d,池内设置潜水搅拌机和管式微孔曝气器, 利用罗茨鼓风机进行供 气,供气量3700m3/h,满足碳化、硝化需氧量,并设置硝化液 回流泵,内回流比控制在35;二级A/0的总有效容积为600m3 二级A的停留时间Id,二级0的停留时间Id,池内设置潜水搅 拌机和管式微孔曝气器,利用罗茨鼓风机进行供气,供气量 720m3/h,满足生化需氧量。由于渗滤液在好氧处
6、理过程中会产生较多的泡沫,在一级 0 池和二级 0池均配置消泡装置, 并进行加盖, 可有效防止泡沫飞 散,并在二级 0池后设置消泡罐,以消除好氧出水气泡,避免后 续超滤系统膜组件气阻。(3)超滤系统。采用管式超滤膜系统,错流过滤操作,设 置两套超滤系统, 并联运行,每套包含进水泵 1 台,循环泵 1 台, 清洗装置和清洗泵共用 1套,单套安装 4 支膜管,选用德国 Berghof 管式超滤膜,膜面积 27.2 立方米每支。膜材料微孔孔 径为o.i0.4 ?滋m可以截留固体悬浮物和细菌, 经膜出水的 SS小于10mg/L,浊度可以达到1NTU以下。超滤系统的清洗方式含开停机自动冲洗和化学清洗两种
7、方 式,日常运行时采用开停机自动冲洗即可, 运行一段时间膜通量 下降后再进行化学清洗,一般化学清洗周期为48 周。3.3 深度处理单元深度处理包含纳滤(NF)和反渗透(RO系统。(1)纳滤系统。采用管式纳滤膜系统,设置两套NF系统,并联运行,每套包含进水泵 1 台,高压泵 1 台,循环泵 1 台,清 洗装置和清洗泵 1 套共用,单套安装 15支纳滤膜元件,分别安 装在3支膜壳内,选用美国DOV膜元件,该膜片为三层复合膜结 构,抗污染能力强。纳滤系统可去除 150-300 分子量的颗粒物、 金属离子、有机物等。( 2)反渗透系统。采用管式反渗透膜系统,错流过滤操作,设置两套RO系统,并联运行,每
8、套包含进水泵 1台,高压泵1 台,循环泵 1 台,段间增压泵 1 台,清洗装置和清洗泵 1 套共用, 单套安装 15支反渗透膜元件,分别安装在 3支膜壳内,选用美 国DOV膜元件,该膜片为高分子膜结构,能截留所有溶解性盐及 分子量大于 100 的有机物。 纳滤和反渗透系统单元采用 一段式设计, 减少流程长度, 一方面增加了各膜元件进水水质的 均衡性,另一方面降低了由于流程长而引起的后段膜流速低造成 膜污染严重问题, 同时各系统单元采用浓水循环运行方式, 提高 水在膜表面的流速, 减缓污染物在膜表面聚集, 有效防止微生物 污染及无机污染。4 工程调试及运行状况工程调试是整个工程能否发挥最佳作用的
9、关键环节, 而生化 调试是整个调试过程中最重要的部分。 生化池接种污泥为某啤酒 厂刚脱水不久的新鲜泥饼,生化反应池接种量为 360t ,污泥含 水率为 80%,池内污泥含量为 15g/L 。厌氧反应器容积负荷上升 到5kgCOD/m3?d COD去除率稳定达到80%寸,标志着厌氧反应 器调试完成,这一过程一般需要 7090d。好氧反应池污泥浓度 保持在12g/L左右,镜检菌胶团大而密实,SV30在50-90%之间, COD去除率达到90%寸,标志着好氧反应器调试完成,这一过程 一般需要30d。厌氧系统和两级A/O-MBR系统调试达到设计能力 后,超滤出水的COD基本上稳定在600mg/L以下,
10、氨氮在20mg/L 以下,总氮在70mg/L以下,经过NF/RO深度处理后,可满足生 活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)表2排放标准要求。整套系统调试完成后,按设计流量和设计参数连续运行 30d 后,对系统各单元的出水进行监测,结果见表 3(表中数据为连 续 72h 的平均值),该工程于 2014 年 9 月通过验收后一直正常 运行至今。由表3可见:经过预处理、厌氧、两级 A/0-MBR和NF/RO处理后COD BOD5 NH3-N TN和SS指标均能达到出水水质要求,同时经过膜处理后,其他重金属指标 Hg Ni、Pb和Zn也都能满 足排放标准要求。5 建设投资及直接运行成本
11、工程建设投资: 整个渗滤液处理工程总投资为 3439.45 万元 (利用厂内空地,不含征地费),其中建筑工程 304.60 万元, 设备购置费 2790.00 万元,安装工程 168.90 万元,其它费用 176.04 万元。吨水建设投资约 11.46 万元/立方米?废水。直接运行成本:系统设置操作人员 4 人,工资及福利费为24万元/a,电费245万元/a,水费3万元/a,药剂费32万元/a, 蒸汽费11万元/a,膜更换费57万元/a (超滤膜五年一换,纳滤、 反渗透膜三年一换),设备维护保养费25万元/a,分析化验及环境检测费30万元/a,直接运行成本总计427万元/a,吨水直 接运行成本约 39元/立方米 ?废水。6 结束语( 1 )采用“预处理 +厌氧( UASB)+两级A/O-MBR+NF/ROI处理”的组合工艺,出水水质可 以稳定达到生活垃圾填埋场污染控制标准( GB16889-2008) 表2排放标准要求。(2)米用两级A/O-MBR系统可以取得较高 的总氮去除率。 采用一级反硝化 / 硝化进行脱氮受回流比的制约, 去除率实际最高仅能达到 80%- 90%通过二级反硝化装置进行 深度脱氮,可进一步去除一级反硝化 / 硝化反应排出的剩余硝态 氮,并且后续设置的二级好氧单元对可能在
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