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文档简介

1、happiness does not happen every day. if you miss it, you will have to wait a long time.整合汇编简单易用(页眉可删)锅炉燃烧器烧损故障 1、事故经过: 某电厂3号炉系上海锅炉厂生产的亚临界中间再热控制循环燃煤汽包炉。自年5月投产以来发生了多次喷燃器烧毁故障。停炉检修还发现喷燃器多数有裂纹,且有78只喷口出口处堆渣结焦,部位在波形扩锥以下喷口内和一次风喷口下边缘的燃料风喷嘴内。长此运行下去,必然会引起一次风管内积粉,将一次风管烧化。2、事故原因:(1)煤质好于设计值 该厂实际入炉煤质发热量和挥发分大大高于设计煤

2、种。收到基低位发热量最高时可达25000kjkg,而设计值为21000kjkg;挥发分一般在3040,偏高,导致着火提前。(2)一次风速偏低。实际运行一次风速只有2123ms,低于设计值。(3)运行中一次风粉漏入燃料风道中,在其中着火燃烧,形成高温区域,造成结焦环境。引起一次风粉泄漏的主要原因是摆动喷嘴、密封套及一次风管间存在间隙,在喷嘴摆角过大时,由于设计的原因形成较大的间隙,容易使一次风粉泄漏。如此时燃料风挡板关闭或开度偏小,泄漏出的一次风粉无法立即被吹进炉膛,容易在燃料风通道内堵塞燃烧,形成恶性循环。(4)波形扩锥引起的高温烟气回流;燃料风量偏小,燃料风道堵塞燃烧形成局部高温;一次风速过

3、低等原因,导致着火点提前,一次风粉一出喷口或尚未出喷口即已着火燃烧,在喷口出口段形成高温区域及结焦环境。(5)喷嘴结构设计不良。宽调节比喷嘴(浓淡分离+波形扩锥)是上锅厂从ce引进的技术,已在几十台300mw机组上得到应用。但在燃用高挥发分烟煤时,如配风不当,可能引起严重的烧损及结焦问题。喷嘴结构设计不良主要表现在以下两个方面:首先是密封套设计不合理,在喷嘴摆角10度情况下因密封套的不正常移位引起喷嘴与一次风管间间隙过大,造成该处一次风粉泄漏。其次是在燃烧高挥发份烟煤时,采用“浓淡分离+波形扩锥”结构,着火点提前,如一次风速仍采用23ms则偏低。(6)材质不良,内壳采用zg3gr28ni7mn

4、。高温下抗拉强度低,韧性差,由于内、外壳焊接引起的高温下热膨胀应力引起材料塑性变形,反复启停温度变化大及火焰内延、堆渣引起的高温等原因从而导致铸钢开裂。3、防范措施:(1)更换材质 喷嘴全部改成1cr20nil4si2板材焊接结构,可有效解决运行后开裂及破碎现象。(2)合理配风 a运行中保持一次风速不低于25ms,以保持一次风射流的刚性。 b重新调整二次风门开度,使crt显示与就地一致。 c运行中增大燃料风量,阻止一次风与高温烟气回流混合,减小热烟气回流量,增大着火热,清除风箱内漏粉,保护冷却喷嘴。 (3)喷燃器摆角应控制在土10度以内,只有在密封套作改进后,方可恢复摆角30度(一次风摆角20度),以防一次风管因漏粉而烧化。(4)对燃烧器进行如下改进: a将一次风备用喷嘴上下周界风挡板去掉,以增大周界风量。 b清除一次风室的焦渣和积灰。 c重新设计加工密封套。 d去掉波形扩锥,加二层水平隔板,一次风出口

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