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文档简介

1、某电厂2300mw机组锅炉引风机、增压风机故障运行的原因及处理 【摘 要】本文对2300mw机组锅炉引风机及增压风机并列运行过程中存在的抢风、喘振等问题,进行了理论分析。并通过实例分析,提出了解决和验证了解决方案。 【关键词】锅炉;引风机;抢风;喘振 引言: 某电厂2300mw机组锅炉烟气脱硫装置采用“两炉一塔”的石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,脱硫系统设置有烟气旁路系统。2300mw机组锅炉配置2台并联运行的50%负荷静叶可调轴流式引风机。每台炉配置一台100%bmcr容量的静叶可调轴流式增压风机,用于克服fgd装置造成的烟气压降和温度下降造成的烟囱阻力增加,增压后的烟气流过ggh与吸收塔后通

2、过烟囱排入大气。由于风机实际运行的状况不仅取决于其本身的性能,还取决于整个管路的性能,因此,风机运行的工作点是风机性能曲线和管路性能曲线的交点。机组投产后,运行中多次发生机组引风机、增压风机抢风、喘振等故障运行事件,现将典型事件的现象、原因和处理情况总结如下。 1.事件描述 事件一:#1机组负荷200mw,a引风机电流121a,静叶挡板开度37.6%,b引风机电流120a,静叶挡板开度50.5%,炉膛压力-8010pa,氧量值3.66%,炉膛压力自动投入。运行人员同时投入2只锅炉烟道吹灰器时,引风机发生抢风,炉膛负压剧烈波动(-350550pa之间),a引风机电流122.7a,静叶挡板开度40

3、.5%,b引风机电流102a,静叶挡板开度54%,炉膛负压自动切除,锅炉燃烧波动,脱硫烟气旁路挡板自动打开,脱硫退出。运行人员立即停止投运吹灰器,投入油枪助燃,增大b引风机静叶开度,减小a引风机静叶开度至抢风前静叶开度,两台引风机恢复并列运行模式,缓慢关闭脱硫烟气旁路挡板,退出油枪运行。 事件二:2300mw机组锅炉ggh差压1300pa,#1机组负荷270mw,增压风机电流276a,#2机组负荷210mw,增压风机电流230a,两台锅炉引风机并列运行正常,#1机组炉膛压力-8010pa,#2机组减负荷至200mw,运行人员降低#2机组增压风机出力时,两台锅炉增压风机出现抢风现象。#1锅炉增压

4、风机电流升至290a,炉膛负压-350pa,#2锅炉锅炉增压风机电流降至190a,炉膛负压-270pa,风机振动增大,两台炉引风机自动切除。#2机组脱硫烟气旁路挡板打开,脱硫退出运行。运行人员缓慢调整#1、#2机组负荷至235mw,打开#2机组旁路系统,投入#2机组脱硫系统运行。 2.分析原因 如图一中,曲线i,为2台性能相同的轴流式风机的性能曲线,曲线为2台轴流式风机并列运行时的性能曲线。根据并列运行工况的特点,在全压下流量相加的原则,轴流式风机s形区段成为曲线的字形区域。轴流式风机如在字形区域运行便会出现一台风机的流量很大,而另一台风机的流量很小的情况。此时,如开大输送流量小的轴流式风机的

5、调节装置或关小输送大流量风机的调节装置,则原来输送大流量的风机会突然跳到小流量工作点运行,而原来输送小流量的风机又会突然跳到大流量工作点运行。这样,2台轴流式风机不能稳定地并列运行,出现了所谓的抢风现象。 如果风机参数选择适当,使并列运行时的管路性能曲线与风机并列性能曲线交于点1,则单台风机将在点1 工作,风机在此工况下工作是稳定的,不会出现抢风现象。如果风机工作不当,管路性能曲线v与风机合成性能曲线同时交于点2与3,落在字形区域内工作,则并列风机工作点可能是点2或点3。如风机在点2上运行,则2台风机尚能在2 上稳定运行。如果2台风机的管路阻力稍有差别,或流量稍有变动,风机将会处于点3并列工作

6、,此时2台风机的工作点分别是3,与3”。其中在点3 工作的风机流量大且在稳定区工作,而另一台在点3”工作的风机风量小,且工作点落在不稳定工况区内。这样两台风机输送的风量就不相同,出现了抢风。这两台风机分别在3和3工作的状况不是稳定不变的,它们的工作点会发生互换。在此状况工作,严重时会出现一台风机风量大,而另一台风机则产生倒流。因此,在两台风机并联运行时,为避免“抢风”现象发生,就应要求风机的工作点不要在字形区域内。 通过以上理论分析:事件一发生的主要原因为当#1机组锅炉烟道吹灰时,烟道内烟气量突增,烟气温度降低,空预器烟气侧差压从1700平pa增大至1900pa,风道管道性能曲线移至在此工况下

7、,引风机出力下降不能满足要求,炉膛压力增大,调节静叶开度逐步增大,使得2台并列运行引风机的工况点处于不稳定区域,从而发生抢风现象。 轴流式风机在不稳定工况区运行时,可能发生流量,全压和电流的大幅波动,气流会发生往复流动,风机及管道会产生强烈的振动,噪声显著增高,这种不稳定工况称为喘振。喘振的发生会破坏风机与管道的设备,威胁风机及整个系统的安全运行。 通过分析:事件二发生的主要原因为两台机组负荷不相同,锅炉烟气量不定,两台未并列运行的增压风机处理相差较大,运行期间#2机组风道中的压力大于增压风机所产生的压力开始倒流,由风道倒入风机中,风机工作点跳动,流量急剧波动,产生气流的撞击,使风机发生强烈的

8、振动,风机发生喘振。 3.处理措施 运行过程中,上述风机故障事件在#1、#2机组单独运行或两台机组同时运行期间多次发生,主要原因一是锅炉设计无省煤器灰斗,所有飞灰全部经过空预器,投运后的锅炉空预器差压长期高于风道允许值,使风道特性曲线发生前移;二是脱硫ggh吹灰效果差,不能满足生产工艺要求,ggh差压长期高于正常值,增大系统出口阻力,降低了风机对不稳定工况的适应能力。综合以上原因,制定以下措施: 1)结合机组检修,对2300mw机组锅炉加装省煤器灰斗,对烟气中的较大灰颗粒在烟气进入空预器前除去,保证空预器运行差压在正常值。 2)加强空预器、脱硫ggh吹灰,保持吹灰蒸汽压力在1-1.2mpa之间,保证吹灰效果。 3)简化锅炉风烟系统运行,结合机组大修,将脱硫方式改为“单炉单塔”取消增压风机,将增压风机与引风机二合一,从根本上解决两台炉增压风机不平衡引起的各种事故。

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