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文档简介
1、300mw国产循环流化床锅炉减温水量控制措施 【摘 要】分析国产300mw循环流化床锅炉减温水用量过大影响因素,通过燃烧调整试验,优化一二次风、上下二次风配比,调整尾部烟气挡板开度,合理分配各级过、再热器的吸热份额,确保稳定、高效燃烧,维持汽温压红线运行,大幅度降低减温水用量,尤其再热减温水用量提高机组经济性。 【关键词】300mw;循环流化床锅炉;减温水用量;控制措施;经济运行 1 引言 福建华电漳平火电有限公司2*300mw循环流化床机组,锅炉采用东方锅炉厂生产的dg1025-17.4-18型,亚临界参数国产化循环流化床汽包炉,汽轮机为东方汽轮机有限公司制造的n300-16.7/537/5
2、37凝汽式汽轮机,发电机是东方电机股份有限公司生产,型号为qfsn-300-2-20b型。锅炉减温水用量较大,特别是在250mw以下,为防止超温,过热器、再热器减温水量用量较大,影响耗差在4g/kw.h以上,而且负荷越低,减温水用量越大,对煤耗影响也越大。有效减少减温水用量,可以显著提高经济性。 2 减温水用量控制与燃烧调整息息相关,主要影响因素及燃烧调整原则: (1)床温控制在870920,确保锅炉稳定、高效燃烧,兼顾脱硫、脱硝效果,尽量维持床温高位运行。通过床压、一次风量、下层的二次风量以及播煤风量和返料风量调整,尽量维持高床温运行,建立密相区高温、集中燃烧区域,以减少飞灰、底渣含碳量,全
3、烧无烟煤床温提高了50,飞灰降低5%,全烧褐煤影响会少点。 (2)床压维持在5.56.0kpa,高负荷时控制偏低值,低负荷、全烧无烟煤和大比例掺烧无烟煤控制偏高值,提高蓄热量,增加抗干扰。床压过低,炉内床料量少,密相区燃烧份额减少,稀相区燃烧份额增大,炉内屏式过热器及屏式再热器的对流传热增强,减温水用量增大。床压过高,一次风量升高,风机电耗升高,炉内床料粒子浓度大,炉内受热面磨损加重,二次风的穿透能力弱,稀相区煤粒与氧的混合效果差,燃烧效率低。 (3)一次风对密相区具有冷却作用,确保良好流化、床温稳定、均匀情况下尽量降低。一次风量,保证物料处于良好流化,同时提供燃烧部分氧气,在确保良好流化、床
4、温稳定、均匀情况下尽量降低。当密相区缺氧严重(氧量低),增大一次可以使密相区燃烧加剧,提高床温;当一次风与给煤量匹配(正常氧量),加大一次风,由于一次风本身的冷却作用和循环灰量增加带出密相区热量增加,会降低床温。正常燃烧工况下,一次风量降低,床温升高,炉膛出口烟温升高,尾部受热面吸热份额增加,炉内对流传热降低,水冷壁、屏过、屏再相对吸热份额下降,过、再热减温水用量增加,反之亦然。但一次风量过低,稀相区燃烧份额减少,蒸发吸热不足,汽压上不去,负荷升不上去,过热吸热相对上升,屏过、屏再吸热份额下降,减温水用量增大,密相区欠氧燃烧造成底渣含碳量升高。一次风量过大,整个密相区上移(类似煤粉炉火焰中心上
5、移),稀相区燃烧份额增大,烟气携带物料增大,排烟热损失及飞灰升高,水冷壁、屏过、屏再吸热量升高,相应减温水用量也会增大。 (4)二次风总量控制氧量在要求范围内运行。二次风量增加,尾部烟道烟气流速增加,对流换热增强,汽温上升明显,减温水用量增大,排烟热损失和风机电耗也增加。下二次风口布置位置低(与给煤口同一高度,离风帽约50cm)主要作用是补充初期燃烧的氧量且对床温影响很大,起到类似一次风的作用,下二次风增加,床温下降,炉膛出口烟温下降。上二次风位置较高主要补充后期燃烧氧量,特别是补充中间燃烧氧所需。密相区有大量的床料,阻力大,二次风无法穿透到锅炉中间,上、下二次风都存在穿透力不足,造成炉膛中心
6、区域缺氧状态,导致飞灰含碳量偏高。为改变密相区的缺氧状态及防止下二次风管烧红,负荷230mw以下时,保持上下二次风总门开度比2:3;230mw以上保持上下二次风总门开度比1:2,不同负荷下具体最合适比例还是要通过燃烧调整试验确定。 (5)褐煤掺烧量大,氧量控制在2.5%左右,若无烟煤掺烧量大,氧量应控制在3%以上。氧量过大,风机电耗、排烟热损失大,磨损也加大;氧量过低,不完全燃烧损失增大、石灰石脱硫效率下降。试验表明氧量控制在2.5%-3.5%间,飞灰、炉渣含碳量是下降,排烟温度增加缓慢,锅炉效率上升且石灰石在炉内脱硫影响最小,较低氧量运即可提高锅炉效率又利于降低锅炉尾部受热面的摩损。 (6)
7、合适的燃煤粒径对锅炉燃烧效率影响很大,控制最大粒度保证良好流化,粒径分布也和重要,过细、过粗要少,褐煤偏粗点,无烟煤偏细点。燃煤偏细,稀相区物料浓度较大,从分离器逃逸的机械不完全燃烧损失增大,飞灰可燃物增大,而且滞后燃烧严重,造成炉膛上部、分离器温度过高,影响热负荷正常分配,减温水用量升高。燃煤偏粗,床料粗颗粒偏多,稀相区细颗粒偏少,对流传热下降,汽压难升,负荷不好升,控制燃煤粒径dmax=8.5mm,d50=1.1mm占50%,无烟煤:8.5mm煤质量比10%以下,褐煤:8.5mm煤质量比35%以下。 (7)掺配煤。褐煤与无烟煤燃烧特性差别大,褐煤挥发分高、灰分低、着火点低,无烟煤挥发分低、
8、灰分高、着火点高,因为在燃料直接配煤后上煤,一个是配煤工作量大且不均匀,燃烧效率也不理想,循环流化床锅存在中间床温高两侧低的特点,采用两边a、d仓上褐煤,中间b、c仓上无烟煤,比较合适。通过4月份掺烧试验、数据比对,可以得出:270mw负荷,掺配比例为5:5(b、c仓上无烟煤,a、d仓上褐煤)时,锅炉效率最高为87.35%,排烟损失最少为4.92%,飞灰可燃物为17%,但存在烟气nox较高,易超过200mg/m3,通知降低褐煤掺烧比例在25%以下可以控制nox不超标。 (8)烟气挡板调节,范围小、速度慢,因再热减温水比过热减温水对煤耗影响较大,尽量减少再热减温水用量,在燃烧工况稳定情况下,调整
9、低过、低再烟气挡板开度,改变尾部烟道内过、再热器的吸热份额,使得再热器减温水用量尽量小。 3 在过、再热减温水调节阀性能可靠情况下,调整各级受热面吸热份额,保证各级受热面壁温不超温,控制减温水用量具体措施: (1)过热器一级/二级减温水、再热器事故/微量喷水减温水用量均很大,过、再热器各级受热面吸热量偏多,通过降低一次风量、关小下二次风总门,降低稀相区燃烧强度,减少烟气量及床料携带量,控制氧量在2.5-3.5%之间。 (2)过热器一级减温水、再热器微量喷水减温水用量偏大,而过热器二级减温水用量正常,是尾部吸热份额偏多,可以通过降低一、二次风量调整。 (3)过热器一级减温水、再热器微量喷水减温水
10、用量正常,过热器二级减温水用量偏大,屏过吸热量偏大,开大上二次风总门或提高二次风量,增加烟气量,增加尾部烟道受热面吸热份额。 (4)过热器左、右侧一(二)级减温水用量偏差大,或者再热器左、右侧微量喷水减温水用量偏差大,炉膛两侧热负荷偏差大,调整左、右侧给煤量均匀给煤或者增加一次风量充分流化。 (5)再热减温用量偏大,过热减温水正常,因再热减温水用量对煤耗影响较大,应以减少再热减温水用量为前提,根据主、再热蒸汽温度实际情况,灵活调整低再及低过侧烟气挡板开度。 4 取得成效。 2014年1至8月份#5机组过、再热器减温水平均用量分别为:59.61、11.94t/h,实施减温水控制措施的9月和12月
11、份均值降至53.89、3.95t/h,过热器减温用量下降9.6%,再热器减温水用量下降66.9%。过热器减温水下降幅度较小,主要受上层平均床温提高了50的影响。 据统计300mw机组,过、再热器减温水用量降低10t/h,供电煤耗分别降低0.13、0.73g/kw.h,减少减温水用量可降低供电煤耗约0.66g/kw.h,年度发电量按24亿度计,每年可节约标煤1584吨,每吨标煤按800元计,可节省126.72万元,经济效益显著。 5 存在不完善 (1)设备可靠性,减温水电动门、调节阀经常开关内漏大;流量计不够准确,停机后还有2t/h的流量。 (2)减温水用量控制前提是稳定、高效燃烧,具体不同负荷下最适宜的一、二次风配比、上下二次风配比待燃烧调整试验确定,因参数多,试验时间长,试验期间负荷、工况要稳定,只能待日常运行中收集数据,慢慢修正。 6 结论 300mw国产循环流化床机组,通过优化一二次风、上下二次风配比,调整尾部烟气挡板开度,改变烟气温度、流量及飞灰携带量,合理分配各级过、再热器的吸热份额,保证锅炉稳定、高效燃烧,
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