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文档简介

1、Plastics Group调试过程所发现的问题1安全门开启和关闭不畅。原因:安全门滚轮上的垫圈套遗失较多,导致滚轮在固定螺丝锁紧的状态 下,无法活动。解决措施:用M10的外六角螺母及M8的弹簧垫圈加装在滚轮两端 使滚轮能 自由运动,从而安全门开关自如。2打开电源后,系统提示机器控制程序丢失,无法进入正常开机画面原因:有可能为CPU本身存在故障,或CPU内用于保持系统程序 的电池 电量不足,解决措施:重新安装系统程序,3开机后,机器显示注射安全门未关。原因:注射防护门行程开关3S3.2上的摇臂缺失,导致开关无法 正常工 作解决措施:暂将开关电线短接,以作应急之用。待及时更换相应开关。4机器提示

2、开合模最大行程与实际行程有出入原因:HK自行加装垫块而未开通相应CPU程序,且HK之前曾更 换过锁 模电子尺,但所换的电子尺型号与标准不符解决措施:因无相应备件和软件,暂未解决5油温预热时,油温上升缓慢原因:控制油温预热的电磁阀1Y23未得电工作,经查为阀的控制Demagpfayfff Group电线接线错误解决措施:将阀的连接电线正确接入到相应的I/O点6中心顶杆偏长且偏心原因:随机过来的顶杆尺寸错误,将ET100的顶杆用于ET50解决措施:暂将顶杆割短100m m.但偏心问题仍未解决,建议更换相应的顶杆备件7显示屏支架无法偏转一定的角度原因:用于固定支架的轴销锈死,导致无法打开解决措施:用

3、松解溶剂润滑轴销,使之能正常工作8料筒加温时,喷嘴段升温较慢原因:HK更换过喷嘴段加热圈,但功率偏小,解决措施:未解决9注射时,所出胶料有气泡且伴有轻微爆裂声原因:料筒下料口处渗水,导致预塑时将一部份水份带入料筒解决措施:将下料口处冷却块上老化的密封圈进行更换10做螺杆料筒密封性测试时,发现喷嘴与模具间漏料原因:喷嘴与模具间无法建立所设定的接触力,可能是控制阀3Y3失效,或是整移活塞上的密封件破损导致解决措施:未解决,待更换相应备件11模具冷却水排上的玻璃管内壁发黄,影响观察管内的浮标原因:机器冷却水进水水质太差,Demag Plastics Group解决措施:清洗进水滤芯及冷却水排的玻璃管,但未完全洗净,建议买专用除垢溶剂和毛刷进行清洗12锁模活塞(操作侧)表面有撞击凹印,存

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