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1、106-FV-10302 阀门全关故障处理分析报告一、故障现象描述2014 年 5 月 17 日, 01:34:47.616 毫秒, 106-FT-10303(106-E103A入口流量)触发低低联锁信号;01:34:47.816毫秒106-FT-10302(106-E103A 入口流量 )触发低低联锁信号。从趋势图来看,5 月 17 日的 01:34:47 时,混氢流量 106-FT-10302/10303突 然 从230000NM3/Hh降 到88188NM3/H( 联 锁 值106771NM3/H ),阀位输出信号快速输出100%(自动控制)。由于测量值与设定值的偏差一直存在,阀位保持1
2、00%的输出,但是混氢流量一直维持在80000 NM3/H 左右,没有上升的趋势。工艺人员到现场查看106-FV-10302 时发现该阀门已经全关,控制室给阀位信号时阀门没有动作。工艺人员将阀门改为手轮操作。二、故障出现的原因106-FV-10302 为 FISHER 阀门, 585C 型气动活塞双作用执行机构,配DVC6010 智能定位器。带377 TRIP VALVE 和储气罐。故障类型为FC。根据阀门类型,出现调节阀关闭的原因有:1、仪表风气源压力小于377 TRIP VALVE 的设定值,储气罐内风压经 377 TRIP VALVE 动作,关闭调节阀;2、定位器故障,导致阀门关闭;3、
3、定位器反馈杆脱落或者行程传感器故障,导致阀门误动作;4、控制回路故障,系统断电;5、控制器输出电流小于4mA ,导致阀门关闭。三、故障检查、处理的过程及原因分析故障检查过程:1、检查调节阀的仪表风压力,无泄漏,仪表风压为0.4MPA ,为正常风压;2、检查回路电压,电压稳定,为24.1VDC ;3、检查回路电流信号,一开始检查时,定位器串电流表测量回路电流信号为0.06mA, 测量多次,仍然为 0.06mA; 在机柜间接线端进行测量,断开闸刀开关,闸刀开关前端电压值为24.3VDC ,供电正常。断开闸刀后,第一次直接测量闸刀开关前回路电流,电流值为0.02mA 。再次测量,电流值指示为18.8
4、9mA ( 控 制 器 的 阀 位 输 出 为 93% , 对 应 的 电 流 值 为18.88mA 。)再次通过定位器串电流表测量回路电流信号时,测量的电流值为18.89 mA 。4、使用 375 手操器对定位器参数进行查看与操作,读到定位器的电流值为0.06mA ,使用 375 对定位器进行阀位调校时,375提示电流值小于3.8mA ,无法操作。5、控制室再次改变阀位信号输出,回路电流能对应相关阀位,但定位器没有输出相应的风压值,阀门无动作。6、脱开手轮控制后(阀门故障后使用手轮控制),控制室及使用信号发生器给定位器开关信号,定位器没有输出,阀门无法动作。7、反馈杆连接正常,无松动、脱落。
5、处理过程:1、阀门切旁路,更换阀门定位器。2、检查回路电流及阀位输出信号的对应关系,线性良好,电压稳定;3、检查机柜接线端子、接线箱接线端子、信号电缆,均正常,无接线松动、端子氧化的现象;3、安装新的DVC6010 定位器,设定参数并进行自整定;4、整定完成,与控制室核对阀位信号,线性良好,阀门定位器安装完成,阀门正常投用。原因分析:1、通过检查,可以排除仪表风压过低导致阀门关闭的原因;2、各接线端子紧固,无氧化、进水现象,排除电缆原因导致的回路失电;3、回路电压稳定,无波动,排除系统断电的原因;4、控制器输出电流与阀位信号对应,线性良好,但不排除控制器在输出故障电流后恢复正常的现象;5、通过
6、检查,行程传感器正常,排除传感器异常的原因。图一6、主要原因在于定位器故障,因为:A 、在开始使用万用表串接定位器测量回路电流时,无法测量到电流,可能是定位器出现内部阻抗开路导致;B、 375 手操器无法读出定位器的电流值,电流值一直保持在0.06mA (见下图二);说明定位器一直保持低电流;图二375 手操器读取新定位器的接收的电流值为回路电流值(见图三)。这种现象说明定位器的印刷电路板存在问题,无法接收回路电流(输入的电流信号)。由于当天晚上打雷,存在雷击损坏电路板的可能。这就是为什么阀门会全关,且给信号阀门无法动作的原因,因为定位器一直接收到0.06mA 的电流值,所以定位器一直输出最小阀位,导致阀门全关,对任何给定信号没有反应。图三四、处理结果及建议1、更换阀门定位器后调节阀控制正常;2、为了防止控制器
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