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文档简介

1、引风电机改变频经济效益分析 引风电机改变频经济效益分析 摘 要某发电厂引风机选型过大,为了降低生产本钱屡次对引风机叶轮切割改造,效果不理想。该电厂对引风机实施变频改造后,取得了一定经济效益。通过对引风机变频改造最初效益与运行效益分析,找出影响效益差距主要因素。 关键词引风机;变频改造;效益比照 中图分类号:TK223 文献标识码:A 文章编号:1009-914X05-0058-01 1.概况 引风机的作用是将锅炉中燃料燃烧所产生的烟气抽出,通过烟囱而排入大气。某发电厂2000年投产运行,每台炉均配有两台Y4-260NO.32F型引风机。该风机为双吸离心风机,采用双支撑双进气结构,配套250KW

2、三相异步高压电动机。 2.存在问题 该发电厂投产后,由于设计引风机选型裕量过大,满负荷运行中风机入口挡板开度只能到达30%,引风机长期处于低挡板开度的小风量区域运行。如挡板开度较小,气流流速增大,扰动加大,当气流扰动与叶片固有频率相等时就会发生共振,加速叶轮裂纹产生及蔓延。该电厂由于风机入口挡板轴长期受力过大,屡次出现疲劳断裂情况,同时由于挡板开度过小,节流损失较大,增加了引风机单耗,工作效率低。 3.初期改造 为了解决上述问题,该电厂在2003年对引风机叶片进行切割,叶片外轮由3200mm切割为3040mm,切割量160mm。挡板开度可到达40%,仍有较大余量。 2006年10月更换引风机叶

3、轮。改造后的引风机型号Y5-259-1NO.29F。叶片型式由后弯式改为直板式,叶轮直径为2900mm,叶片由16片改为10片,叶轮中盘为锯齿形,并对集流器、风室的蜗舌局部进行改造,但引风机电流无明显变化。次年2月又再次切割叶轮叶片,切割后直径为2700mm。切割虽取得一定节能效果,仍达不到预期目标。 4.改变频方案确定 在屡次对引风机叶片切割均不能到达预期节能效果情况下,该电厂转换思路决定从改变引风机电机转速来控制引风机风量,这样可以使引风机在各种工况下均能获得较高效益。 调节电机转速可以选择液力偶合器调速和电动机变频调速两种方案。?液力偶合器是通过控制工作油液动量矩变化,来传递电动机能量并

4、改变输出转速。采用液力偶合器调速,电动机转轴和负载分别连接到液力偶合器,电动机仍然由电网供电,全速运行。如果采用变频调速,电动机转轴与负载直接相连,电动机不再由电网供电而是由变频器供电,变频器通过改变电动机供电频率来改变电机转速。两种方式的效率曲线不同,随着输出转速降低,液力偶合器的效率呈正比降低,而变频器在输出转速下降时效率仍然较高。 该电厂排粉机、给水泵等高压电机采用液力偶合器调速。从运行经验看,其设备维护量大,节能效果有限。如果引风机采用液力偶合器调速,在改造过程中需要改动引风机根底,改造工作量大,一般很难在一个C级检修周期内完成。 在充分比照调研根底上,该电厂最终采用电动机变频调速的方

5、式对引风机进行改造。采用IGBT单元直接串联6KV高压变频器进行调速。由三组刀闸组成旁路刀闸柜,刀闸之间具有相互闭锁的功能,通过控制刀闸合断实现引风机在变频和工频状态间切换。 为了降低变频器造价,在选择变频器容量前,对引风机所需最大功率进行测试,并在此根底上选择输出功率为1250kW的变频器。变频改造实施后可实现相当宽的频率范围内无级调速,并且在全范围内具有优异的效率和功率因数特性。 5.变频改造情况介绍 5.1 位置选择 在位置确定原那么上应尽量靠近设备,节约敷设电缆本钱。每套高压变频器由8面盘柜组成,占地面积大。考虑到后续设备改造,变频器室面积应预留将来其它设备改造容量。 5.2 改造工作

6、 变频改造工程包括:电缆敷设、盘柜安装、DCS逻辑修改、整体联调试运。整个工程可以随机组C级检修进行。 5.3 改造后试验 变频器静态试验;变频器带引风电机试验;变频器带引风机带负荷试验。试验中变频器空载和带载运行中会出现模块过压告警,需要重新设定参数。 5.4 谐波测试 改造投运后测试6kV厂用电电压总谐波畸变率为0.87%,满足国标要求3.0%。 6.最初效益分析 该电厂为200MW双抽供热机组,现以#12炉甲引风机为例进行分析。 6.1 改造效果比照 #12炉甲引风机变频改造后效果明显:发电机负荷在200MW时,引风机工频、变频功率分别为722.45KW和383.26KW;负荷在180M

7、W;功率为679.22KW和409.86KW;负荷在160MW,功率为646KW和406.56KW;负荷在140MW,功率为595KW和415.43KW。变频功率因数均为0.96。 6.2 节电效果 以机组每天按200MW运行4小时,180MW 运行4小时,160MW、140MW各运行 8小时计算,节约电能19496.8KWh。变频室内安装大功率空调、照明负荷为20KW,每天耗电480KWh。综合计算每天节电19016.8KWh,年节电637.036万KWh,电价按0.42元/KWh计算,年节约电费267.56万元。 7.运行效益分析 以上数据是在设备正常运行状态下计算结果,但在实际运行中机组

8、不可防止会发生故障,影响上网电量并相应的产生一定考核。 以下统计2021、2021年两年由于12#炉甲引风机设备故障而受到电网考核以及机组燃油引起的经济损失。 7.1 引风机故障 引风机故障导致投油93.324吨共消耗74.66万元;损失电量1637.5MWh,减少收入68.775万元;省公司考核电量25.45MWh,考核费用1.069万元;少发电量1637.5MWh,收入减少16.375万元。总费用160.88万元。 7.2 变频器故障 引风机故障包括机械故障和变频器重故障导致设备高压开关掉闸。以下单独计算变频器故障引起的经济损失:燃油损耗23.607吨,消耗资金18.89万元;电量损失77

9、1.67MWh,减少收入32.41万元;省公司考核电量25.45MWh,考核费用1.069万元;少发电量750MWh,减少收入7.5万元。由于变频器引起的损失59.87万元。 7.3 实际效益 引风机改变频后两年节约的电费267.562= 535.12万元,扣除变频器故障损失59.87万元,该电厂收入增加475.25万元。折合每年收益237.625万元。 8.变频器运行维护 变频器作为精密电力电子装置,含有大功率电子元件及电解电容,温度是其正常工作的重要环境要求,良好的安装运行环境是长期可靠运行的保证。 做好变频器日常巡视检查工作,维持其性能的稳定性,延长使用年限。日常巡视包括:周围环境温度、湿度是否合符要求;变频器进、出风口是否积尘;变频器运行参数是否正常,有无报警;柜内风扇运转是否正常;变频器内是否有振动或异响等。 9.总结 实际运行经验证明,引风机改变频有显著优越性:采用变频器控制引风机电机转速,取消挡板调节,降低了设备故障率;实现电机软启动,延长设备使用寿命,防止了对电网的冲击;变频器具有工频、变频自动切换功能,能够保证生产连续性。 锅炉引风机等风机类设备采用变频调速技术是重点推广技术。变频改造具有显著节电效果,是一种理想的调速控制方式,提高设备效率,在满

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