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文档简介

1、最新整理甲醇装置危险因素分析及其防范措施甲醇装置采用的原料、 燃料、天然气为甲类火灾危险性物质。 产品甲醇 为甲。类火灾危险性物质、中度危害的有毒物质。中间过程产品硫化氢、一氧化 碳、氢气也是易燃、易爆物质,其中一氧化碳、硫化氢还是高度危害的有毒物质。 装置存在火灾、爆炸、中毒危害。生产主要设备为单系列, 设备一旦发生故障往往会造成全装置停车。 处理不 当,甚至造成重大事故。( 一 ) 开停工时危险因素分析及其防范措施 1开工时危险因素分析及其防范措施开工过程中,装置设备 (管道)要引入各种工艺介质进行吹扫、 置换,工艺介 质的温度、 压力也要逐步从常温、 常压提到规定的指标值。 开工中各种催

2、化剂要 进行升温、还原达到“活化态”。开工中操作繁杂、步骤多、操作参数变化大、 要求高、环节多、时间长,因而操作不当极易发生事故。现将开工操作中存在的 主要危险及防范措施分析如下:(1)设备(管线)吹扫、置换、送气 ( 液) 操作设备(管线) 进行吹扫、置换、送气操作是开工中前期操作。在这一阶段中, 如设备(管线)未吹扫干净就投入运行, 在运行中杂质会堵塞管道或损坏阀门的密 封面。如果,蒸汽、润滑油系统存在杂质,将是十分危险的,杂质随蒸汽进入透 平会造成叶片损坏;杂质进入轴瓦会造成轴瓦磨损;设备(管线) 在开工中必须用工艺介质置换合格, 上一工序工艺介质未合格前 不能进入下一工序, 否则会影响

3、下一工序的正常运行, 甚至造成事故。 特别要禁 止用可燃气直接置换空气。送气 (液)前要检查阀门 (盲板)的状态。 1987 年某石 化总厂,合成车间制氢装置检修结束, 进入开工阶段。 检修工人拆除了进装置瓦 斯管线上北侧的一个盲板。 接着, 又拆除该管线上南侧的一个盲板, 法兰尚未紧 固时,操作工未检查就将瓦斯管线北侧阀门打开, 发现后又立即关闭。 但瓦斯已 泄漏扩散,遇电焊机火花发生空间爆炸。造成 11人烧伤。 1975年某化肥厂,在 调校压缩机三段出口安全阀时, 开车前未经置换, 开车后, 机内焦炉气与空气混 合达到爆炸范围发生化学爆炸。事故造成 6 人负伤, 3 人死亡,经济损失 12

4、 万 元。防范措施:一是吹扫、置换必须按操作规程操作,并经检验、分析后,才能 确认合格;二是操作前要检查有关的阀门 (盲板)开关是否符合要求; 三是吹扫、置换排 放口要有安全设施 (或标记 ) ,防止发生意外事故;四是定期清洗各种过滤器。(2)设备 (管道 )升温、升压设备(管道) 从常温、常压升到操作温度、操作压力必须保持一定速率, 升温、 升压过快产生的热应力、压力降会损坏设备,可造成重大事故。升温过程中,工 艺气体(特别是水蒸气)产生的冷凝液,应及时排除(送液时要注意排气 )。如排液 不及时,气体带液,可造成“水击”损坏设备。 各厂开工中都不同程度遇到过“水 击”现象,有的甚至造成事故。

5、如 1985 年某化肥厂,开工过程中工艺气大量放 空,在放空管内积水,产生“水击”。“水击”致使部分放空管道从管架上坠落, 并拉坏火炬。事故原因是火炬系统的水分离器脱水盲板未拆除, 分离器无法排液。开工过程中,还要认真检查有关的阀门 ( 盲板) ,防止发生窜气、倒液,造成 事故。特别是气 (液) 窜人装有催化剂的设备内时,还会损坏催化剂。 1989 年某 化肥厂检修后开车,中压蒸汽进行管 wang暖管、送汽、升压时, 于两只蒸汽阀 门未关, 蒸汽进入冷态一段转化炉, 造成一段转化催化剂水合粉碎。 被迫全炉更 换催化剂。防范措施:一是严格控制升温、升压速率;二是操作中,注意温度、压力的 变化;三

6、是作业前,认真检查有关阀门 (盲板)开关状况;四是操作中,注意排液 ( 或排气 ) 。(3)加热炉 ( 转化炉) 的点火、升温加热炉( 转化炉) 点火操作具有一定危险性。 因为点火前, 如果炉膛内可燃气 浓度已达到爆炸范围,未被置换干净,点火操作往往会造成炉膛爆炸。 1985 年 某化肥厂一段炉点火烘炉时, 炉膛发生爆炸, 直接经济损失 116 万元。事故后, 发现点火前有 10 个烧嘴燃料气阀门没有关闭。加热炉内一般有耐火衬里,升温速度过快易造成耐火材料产生裂缝、松动、 甚至脱落,开工后往往造成炉外壁超温、变形,而导致发生火灾、爆炸。加热炉 升温中,如果炉管内工艺介质流量过低,炉管外壁会超温

7、,可烧坏炉管,也可引 发爆炸、着火事故。 1996年3月某厂甲醇装置, 开工中,发生转化炉炉管超温, 炉管损坏 99 根,直接经济损失 3677 万元的重大事故。事故原因是开工中,氮 气升温阶段,升温中原料预热器翅片管发生破裂泄漏氮气。 于操作人员缺乏经 验,加上炉管出口热电偶位置不正确,未及时发现。导致转化炉管干烧、过热而 损坏。1986 年某维尼纶厂, 化工厂一台天然气预热炉, 在开车中用氮气升温, 于 氮气流量过小 ( 设计只有氮气总流量, 未设计单台炉子的氮气计量仪表 ) ,加热用 燃料气量过大,致使炉管超温,造成辐射段、对流段烧坏。事故直接经济损失约 25 万元。防范措施: 一是点火

8、前要确认燃料阀门已关闭; 二是炉膛一定要置换, 并分 析合格后再点火;三是控制炉管出口或外壁温度, 防止工艺介质流量过低而超温; 四是严格按升温曲线进行升温、升压操作。(4) 催化剂的升温、还原;催化剂的升温、 还原在开工操作中是十分关键性的操作。 其操作的好坏, 将 影响催化:剂的活性和使用寿命。 于催化剂还原过程一般会放出大量的热量, 造成温度上升,控制不当,易发生超温。超温不但降低催化剂活性,减少催化剂 使用寿命,严重时,可烧毁催化剂,并损坏设备。开工前还应检查阀门、盲板、 仪表状态及升温、还原的条件是否具备,否则也易发生事故。如 1979 年某化肥 厂检修后开车, 甲醇合成塔催化剂升温到活性温度后, 催化剂温度仍上升, 采取 开副线,调节循环量等措施后,温度仍不能控制,继续上升,造成甲醇合成催化 剂烧毁。事故原因是检修结束后一盲板未拆除,开车前又未发现。防范措施: 一是制定正确的升温还原方案; 二是确保仪表指示、 检验分析数 据正确;三是阀门 (盲板) 开关无

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