供胶开炼机地变频改进程瑞才_第1页
供胶开炼机地变频改进程瑞才_第2页
供胶开炼机地变频改进程瑞才_第3页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、开炼机的变频改进(载重子午胎分公司A区程瑞才指导老师:郑刚)摘要:本文从降低开炼机供胶温度、降低设备能耗的角度,对该项目实施的可行 性、项目实施技术方案、实施效果分析这三个方面进行阐述。项目实施后达到了 预期目的。1. 存在问题分析(1)目前,我公司半部件生产中使用的开炼普遍采用频敏变阻器启动,在切除频敏到正常运行的过程中,电流突变较大,电流的波动幅度达到100 150A ,电流突变时对设备有明显的冲击震动现象,运行中噪音也比较大,对设备的使用 寿命有不良的影响。(2)供胶开炼机长期存在供胶温度高的现象(105-110 C),在经过挤出机挤出 后,温度进一步上升,容易出现胶烧,影响了半部件的质

2、量,又造成了对原材料 的浪费。为此我们采取了一系列的措施,包括增加酸洗开炼机前后辊筒次数、增 加清洗冷却水过滤网的频率等来提高辊筒的冷却强度,以加强开炼机辊筒的冷却 效果,降低供胶温度,但不明显:又通过加强对开炼机各部位的润滑检查,定期 对电机和大型接触器进行维护,定期对各联轴器检查、更换,以减少设备启动和 运行时的冲击、震动,以上措施虽产生了一定的效果,但收效甚微。2. 项目实施可行性分析(1)在原设备正常运行状态下,胶料平均温度最低只能维持在105 C左右,随着 公司对半部件质量要求的提高,对供胶温度的控制也提出了更高的要求。经分析, 原有的冷却方式和辊筒结构导致冷却水不能及时将胶料产生的

3、热量带走,是胶料 温度过高的主要原因。通过增设变频器,使电机转速可调,降低转速,可降低胶 料在两棍间受剪切的频率,能有效控制胶温上升的速度,使冷却水能及时带走热 量,从而降低胶料温度。(2)通过采用变频器进行软启动,可以使电机电流平滑上升到运行状态, 减轻了 原启动方式中由于频敏变阻器切换产生的电流突变对设备造成的冲击;降低电机 转速也会降低设备能耗。3. 实施方案主体部件说明本项目主体部件选用ABB公司的ACS-800型变频器,其在大型电机软启动和变频控制方面的技术较为成熟和先进。该变频器采用整体柜式设计,其正面和背 面均设置有主回路进出线端子,无论原配电柜采用前端进线还是后端进线均可接 入

4、而无需另外配线,有利于本项目主回路布线工作的实施。控制线路部分与变频 器完全分离,利用光纤通讯将现场的动作信号传入主变频器,避免了强弱电干扰。 软件设置方面,利用控制面板进行电机参数的写入,如电机额定电压、电流、功 率、加减速时间、转向等,也可以对运行参数的读出监控,如转速、电流、频率 以及故障报警信息等,方便了工艺技术人员采集信息,形成标准,准确的控制不 同胶料的供胶温度。又便于维修人员查找故障,缩短维修时间。由于主电机速度 可调,所以在供胶电路中设置了次变频器 (ACS-400),通过调节供胶传送带速度, 使其与开炼机辊筒速度保持一致,以保证供胶的连贯性。主回路及控制回路设计取消原电路中主

5、接触器、切除频敏接触器、频敏变阻器以及附属接触器,用 ABB主变频器代替。增加一台次变频器用于供胶传送带调速。见附图一。电气控制动作可分为两部分:一部分为与主电机启动运行有关的,有启动、停 止、急停、正转、反转、电位器调速。这部分的动作接入变频器外部的RMIO控制电路板,控制电路板将现场采集的动作以通信的方式传输给主变频器。参见附 图二 控制原理图。另一部分动作是不影响主电机动作的,有左右调辊距增大、减 小、润滑泵启停、翻胶辊启停、制动电磁铁的动作,这部分动作可独立采用继电 器、接触器控制。该方案的优点是对原电路改动较小,无需重新铺设外部线路, 节约成本,且便于维护工作的衔接。主回路与控制回路

6、的接线。根据图纸及技术资料,编制控制动作清单,并标注端子号,使其与RMIO控制电路板上的接线端相对应,以此进行接线。调试步骤:脱开电机与减速箱的联轴器- 检查电气接线- 控制柜上电一 写入各控制参 数至主、次变频器一运行主、次电机检查各动作控制是否正确- 带负荷试运行。4. 实施后的效果分析项目投入运行以来,对温度,能耗等各项数据进行了采集、比对、分析。(见附表)0表一 BRAM 各参数对比生产线规格胶号供胶机转速(rpm)供胶机电流(A)供胶温度挤出温度C表二BACI各参数对比生产线规格胶号供胶机转速(rpm)供胶机电流(A)供胶温度C挤出温度C整改前4#TR6183BACI422.3250

7、105140整改后37320089121表三BASE各参数对比生产线规格胶号供胶机转速(rpm)供胶机电流(A)供胶温度C挤出温度C整改前4#TR6129BASE422.3250105135整改后37621092118整改前4#整改后TR6195429.526010113533018092123通过对以上各表内数据分析计算可知, 不同的胶料供胶温度平均降幅约13 C, 胶料挤出温度平均降幅约16 C;开炼机电流平均下降约60A,除去检修和换规格 停机时间,按每天使用20小时计算,每月节电量为:380 X60 X20 X30=13680 千瓦时。以上分析结果表明,在使用不同胶料的情况下,开炼机供胶温度及其工作电 流均有下降改进效果明显,达到了预期目的。5. 结束语通过此次设备改进,本人学习了新的变频控制技术方面的知识,了解了更多 半部件工艺要求,认识到随着轮胎行业竞争的日益加剧,公司对提高产品质量和 节能降耗提出了提出了更高要求,为传统的轮胎加工设备和工艺提供了改进的空 间,近年来在公司各级管理人员的组织和领导下参与的部分改进项目都是围绕这 一理念展开的。设备维护人员在满足设备连续、平稳运转这一基本要求的前提下, 还应转变观念,更新知识结构,不断改进创新,将设备满足工艺要求、节能降耗 的理念贯彻于日常工作中。此次设备改进工作,部

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论