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文档简介
1、MLS3626立式辊磨机在生料粉磨系统的使用及故障处理 某厂2×5000t/d水泥熟料生产线的生料粉磨系统采用的是单线双立磨并联方式的工艺布置型式,其四台生料磨机选用的都是MLS3626立式辊磨机。磨机自20XX年9月间续投入生产。期间经过调试、生产、故障发生及排解、技术改进和常态化维护管理等一系列艰苦的工作,逐步把握了该型磨机的固有特性,改造了影响磨机平稳运行的不合理结构,最终确保了四台磨机连续安全稳定运转。 0、引言 某厂2×5000t/d水泥熟料生产线的生料粉磨系统采用的是单线双立磨并联方式的工艺布置型式,其四台生料磨
2、机选用的都是MLS3626立式辊磨机。磨机自20XX年9月间续投入生产。期间经过调试、生产、故障发生及排解、技术改进和常态化维护管理等一系列艰苦的工作,逐步把握了该型磨机的固有特性,改造了影响磨机平稳运行的不合理结构,最终确保了四台磨机连续安全稳定运转。现将该型磨机的常见故障及处理方法简洁总结如下。 1、分别器部故障 1.1减速机高速轴端温度高或减速机“卡死” 目前,国产立磨分别器所配置的减速机大部分都是某进口品牌的减速机,该减速机高速轴(亦称第一级输入轴)装配形式有别于我们常见减速机的装配形式(详见图一),其高速轴是装配在整个轴承箱体内,润滑方式也不是采用减速箱内的稀油润滑,而
3、是润滑脂填充在轴承箱体内,试运行期间,由于润滑脂的稠度较大,以及填充量的影响,减速机高速轴端温度一般持续上升,最高点接近90左右。但是,随着磨合期的完成,该处温度将渐渐平稳。假如温度不下降,而是持续高温,则必需打开该减速机高速轴轴承箱,检查并重新填充润滑脂,否则,将会导致轴承箱轴承“抱死”,直至减速机“卡死”现象发生。 1.2旋转的叶轮体“卡死” 此种现象有两种可能。一是“假卡死”,所谓“假卡死”就是叶轮体主轴定位拉杆松动,叶轮外壳与分别器的迷宫密封环接触,这种现象发生时,只要进入分别器内腔,检查叶轮外壳与迷宫密封环之间的间隙是否匀称且间隙大小是否保证在图纸要求的23mm范围内,
4、假如间隙不符合要求,只要适当调整主轴的三个定位拉杆,就能恢复叶轮体的平稳运转,此种现象处理简洁。另一种现象是“真卡死”,即分别器减速机“卡死”或主轴内部轴承“抱死”或损坏,这种现象发生时,就必需将减速机或分别器主轴解体,更换损坏的轴承。 2、张紧装置部故障 2.1蓄能器壳体温度持续升高,氮气囊频繁爆裂 众所周知,蓄能器在液压系统中起到蓄能、保压、吸震、减震等作用。但是,假如磨机运行状况不稳定,张紧拉杆动作频繁或动作幅度过大,氮气囊频繁收缩,就会导致蓄能器壳体温度上升,直至氮气囊爆裂。解决上述现象,不能局限于蓄能器本身,根本措施在于稳定磨机工况,避免张紧拉杆非正常动作。另外,合理的
5、充氮方法也是避免氮气囊爆裂的一个因素。一般状况下,我们都习惯于对氮气囊直接充气,这种充气方法,不能够把氮气囊中残留的空气排解,氮气囊中填充的实际是空气和氮气的混合物,这样的气体极易导致氮气囊爆裂。正确的充氮方式应当是:将高压氮气瓶与蓄能器用专用充氮工具连接在一起(如图二所示),打开阀门1,顶开蓄能器单向阀,使气路与蓄能器相通,打开阀门2,联通大气,快速打开阀门3,高压氮气将从阀门2高速喷向大气,依据流体“射流”原理,这时,蓄能器中残留的空气就会被高速氮气流带入大气,35秒后,快速关闭阀门2,对蓄能器进行充气,这时的氮气囊中就会冲入纯洁的氮气。一般充气压力掌握在(0.330.66)20Mpa范围
6、内,我们一般掌握在6.5Mpa左右。 2.2高压油泵在正常工作过程中频繁启动 在正常状况下,张紧油站具有保压功能,系统油压达到系统设定的工作压力范围时,高压泵就会自动停止工作。假如系统压力渐渐下降,高压泵频繁启动,主要原因就是张紧油缸的拉杆密封损坏,造成油缸内漏。造成拉杆密封损坏的原因主要有两个:一是张紧拉杆长期动作幅度较大,这是由磨机的工况引起的;二是液压油中存在杂质。推断某只油缸密封是否损坏的最简洁方法是:在磨机运行状态下,测量或手感油缸无杆腔回油管壁的温度,正常状况下,该管壁温度接近于环境温度,假如管壁的温度明显高于环境温度,说明该油缸存在内漏现象,需要尽快更换该油缸密封,
7、否则,频繁启动的高压油泵就会在短期内损坏。 3、磨机持续振动的原因分析及处理方法 磨机的振动问题是造成磨机不能连续平稳运行的首要问题。造成磨机振动的原因是多方面的。一般来说,入磨物料粒度太粗或太细、物料水分偏大、磨盘上料层不稳、磨内用风不合理、张紧压力不稳定、磨内进入铁器等异物等等,都可以造成磨机的振动,但是,上述振动是短期的,通过调整和优化操作,都可以在短期内削减振动直至恢复磨机的原有平稳工况。还有一种振动是持续的,是通过工艺调整和细心操作无法消退的,这就必需从设备本体上查找原因。 3.1磨辊衬板的不匀称磨损,导致磨辊表面“失圆”或明显“凹坑”是磨机产生持续振动的主要原因 衬板
8、磨损在磨机运行过程中是不可避免的,假如每个辊子上的12块衬板在运行轨迹上基本处于匀称磨损状态,将不会造成磨机的猛烈振动,最多只会导致磨机台产的下降,但是,假如一个辊子上的衬板硬度不匀称,大大偏离衬板硬度必需达到HRC62±2的技术要求,磨辊衬板就会在运行过程中产生不匀称磨损,导致磨轮工作表面“失圆”,呈现“鸭蛋形”的外型轮廓,假如是部分衬板硬度不够,则会在磨轮工作面上形成明显的“凹坑”,这两种现象的出现,就会导致磨机持续振动,而且振动幅度会越来越大。 解决措施:彻底更换磨辊衬板。 3.2压力框架几何中心与磨盘的几何中心不重合,导致磨机运转过程中产生“偏载”
9、现象,是磨机产生持续振动的另一主要原因 这种现象的产生,主要是磨机安装过程不符合规范和磨机运行过程中没有准时调整压力框架护板与磨机壳体衬板之间的间隙所导致的。 解决措施:重新找正,确保压力框架几何中心与磨盘的几何中心重合;找正完毕后,准时调整压力框架护板与磨机壳体衬板之间的间隙,确保该间隙匀称,且严格掌握在8mm的间隙要求范围内;定期、准时更换磨损的压力框架护板与磨机壳体衬板。 4、磨辊防倾覆装置的改进 众所周知,MLS3626立磨的磨辊支架与压力框架之间是通过支座上固定销、铰接座下固定销与连接板铰接在一起,这种连接方式非常脆弱,一旦磨机振动加剧,下固定销就会在安全
10、开口处断裂,压力框架与磨辊支架的连接关系就被打破,此时,磨辊极简单倾覆,造成重大设备事故。 解决措施:用钢丝绳将磨辊支架与压力框架、磨辊支架与磨机壳体柔性的连接在一起,这样既能够保证磨辊运动的自由度,又因为钢丝绳的二次保护作用,防止了磨辊倾覆事故的发生(详细改造方案详见示意图三)。改造后的效果非常明显。 图三磨辊保险丝绳绑扎示意图 5、MLX250-05带螺旋齿圆锥行星齿轮减速机的事故分析及处理 MLS3626立磨的主减速机为MLX250-05带螺旋齿圆锥行星齿轮减速机。 20XX年9月投产以来,有一台减速机先后发生了推力瓦移位和箱体内行星轮转架与浮动太
11、阳轮顶端发生猛烈摩擦等两起设备事故,由于我们发觉准时,坚决停机,快速查找原因,在上述两起设备事故刚刚发生、尚未造成重大设备事故之时,准时组织抢修,用最低的费用、最短的时间快速修复该减速机,确保了生产正常进行。 5.1MLX250-05减速机概况 MLX250-05减速机采用带螺旋齿的行星传动,结构见图四。 结构特点:太阳轮为浮动轮,行星轮及转架整体浮动,行星轮为3轮均载装置;行星轮转架及输出轴与减速机输出法兰刚性连接在一起;输出法兰下端有12块推力瓦。 基本参数:额定功率2200KW;传动比i=38.677;输入转速994r/min;质量59t。 5.
12、2推力瓦移位事故分析及处理 现象:减速机稀油站的高压油部分,部分高压油管压力突然消逝或大幅下降,减速机输出法兰在运行过程中出现较大幅度的摇摆现象,打开减速机上壳体检查门观看,发觉部分推力瓦出现位移现象。 事故原因分析:原料磨机振动幅度持续偏大,减速机输出法兰受力不均产生“偏载”现象,部分推力瓦受到周期性的较大的剪切力作用,导致推力瓦下定位销钉剪断,推力瓦位移。由于推力瓦上的高压橡胶油管结构比较紧凑,推力瓦移位后将油管拉断,致使油管压力突然消逝或大幅下降。 措施:解体减速机,修复、复位位移的推力瓦;加大推力瓦的定位销钉和防偏摆销钉的直径,由原来的10改成16,以增加销
13、钉的抗剪切能力;降低磨机的振动值,从根本上消退造成推力瓦位移的隐患;增加对减速机尤其是减速机稀油站的巡检力度,发觉问题准时处理。 5.3太阳轮上端磨损事故分析及处理 现象:减速机运行过程中,从减速机透气帽和油站回油管出口处冒出淡蓝色烟雾且伴有刺鼻的气味,严重时减速机壳体内的润滑油会发生“喷爆”现象并伴有较大的爆炸声,部分润滑油从减速机透气帽和输出法兰的迷宫密封处喷射出来,此时减速机的各项运行参数基本正常,但是认真检查后发觉减速机壳体油箱内和油站回油过滤器内有部分金属碎片。减速机解体后发觉,太阳轮上端与转架下端发生严重摩擦,太阳轮上球顶已不存在,太阳轮轴的鼓型齿式联轴器的轮齿磨损量较大,部分轮齿
14、出现崩裂现象。 事故原因分析:太阳轮上端与转架下端发生严重摩擦,太阳轮上球顶已不存在,太阳轮轴的鼓型齿式联轴器的轮齿磨损量较大,部分轮齿出现崩裂现象,表明整个行星轮系存在有非正常轴向力,导致整个转架和太阳轮轴向窜位量加大;该机的行星轮和太阳轮都是直齿轮,设计上转架与太阳轮球顶之间保留有23mm间隙,因此从理论上讲,不存在轴向力,转架与太阳轮球顶之间不会发生接触摩擦,但是,原料磨机振动幅度持续偏大,减速机输出法兰受力不均产生“偏载”现象,从而影响行星轮与内齿圈的正常啮合,产生轴向力,转架下窜与太阳轮球顶接触产生摩擦,摩擦产生的巨大热量导致部分润滑油燃烧,产生烟气,严重时发生“喷爆”现象;由于整个行星轮系轴向窜位量加大,导致鼓型齿式联轴器的轮齿部位发生“插齿”现象,轮齿出现非正常磨损。 措施:更换太阳轮轴;降低磨机的振动值,防
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