世界第二高层城市综合体项目钻孔灌注桩桩基工程试成孔监理小结1_第1页
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文档简介

1、苏州 * 项目1 / 5钻孔灌注桩桩基工程试成孔监理小结苏州 * 项目2 / 5一、试成孔的目的1、核对地质资料是否与勘察报告相符;2、检验所选设备、 机具是否适合本工程的施工要求,确定合理的施工工艺和参数。二、试成孔施工概况* 公司于 2014年 1 月 2 日1 月 12 日进行了苏州 * 项目桩基工程两个试成孔的施工,现总结如下:根据设计要求,本工程塔楼桩大规模施工前,需在塔楼外做试成孔试验桩2个,试成孔位置由施工单位自行确定,结合现场布置情况,1#试成孔位于裙楼区x9-x10/xc-xd 轴处,桩径 1100mm,孔深 110.65m,孔底标高 -107.0m;地面标高3.65m;2#

2、试成孔位于裙楼区x10-x11 /xe-xf轴处,桩径 1100mm,孔深 110.61m,孔底标高 -107.0m,地面标高 3.61m。三、试成孔成孔过程监理1、成孔过程本次共施工两个试成孔,其中1#试成孔于 2014 年 1 月 2 日上午 11:38 正式开钻,1 月 8 日凌晨 1:00 结束,共计耗时 133 小时;2#试成孔 1 月 7 日下午 17:18 开钻,1 月 12 日凌晨 3:10 结束,共计耗时 106 小时。2、成孔设备工艺(下页为设备选型及正循环、气举反循环等重要技术参数)苏州 * 项目3 / 5本次成孔选用设备为金泰gps-20型钻机,钻头选用双腰带钻头,钻头

3、直径1#试成孔 1120mm,2#试成孔 1100mm,空压机选用 lg-12 /10g 型空压机,制气量为12m3/min, 护壁泥浆采用膨润土人工造浆, 并配备黑旋风 zx-250型泥浆净化装置(除砂机)进行除砂,以保证循环泥浆性能,成孔工艺方案选择为70m 以上正循环成孔, 70m 以下采用气举反循环成孔, 实际施工时由于水龙头、 气管等设备维修, 80m以下为气举反循环成孔。钻孔速度按要求控制,粘土层v=70r/min ,砂土层v=40r/min。3、过程控制试成孔过程中监理进行了全过程控制,上海建科检验有限公司承担过程中的检测工作。1#试成孔于 1 月 5 日 5:30 成孔 70m

4、 后,由检测单位检测垂直度,垂直度为0.31%,再次下钻杆时在 45m 处接倒气包, 45m 后接带有气管的反循环钻杆,采用气举反循环钻进,由于气管爆裂,需要变换相关配件,直至80m 深后才正式采用气举反循环正式钻进。 成孔完成后严格要求施工单位进行一次清孔,注入净化泥浆注入泥浆比重 1.12,粘度 18.28,清孔完成后监理第一时间到达现场,量测机上余尺, 绳测孔深,检查孔内泥浆指标等, 孔深 110.85m, 符合设计要求(设计 110.65m) ,孔内泥浆指标:孔口泥浆比重1.21,粘度 20s,含砂率 3.3%;50m 深处泥浆比重1.23,粘度 21s,含砂率 4.2%,100m 深

5、处泥浆比重 1.25,粘度 22s,含砂率 4.3%,基本符合设计要求。2#试成孔于 1 月 9 日 23:20成孔至 70m 后测定垂直度为 0.32%,再次下钻时在42m 处接入倒气包,接入带气管的反循环钻杆,采用气举反循环钻进,直到终孔。终孔后进行一次清空,注入泥浆比重1.12,粘度 17.5s;一次清空完毕,监理到场对孔深、泥浆指标进行检查,测量机上余杆,绳测孔深,孔深为11.65m(设计深度110.61m) ,符合要求,孔内泥浆指标:孔口泥浆比重1.15,粘度 19s,含砂率 1.0%,50m 深泥浆比重 1.23,粘度 2.0,含砂率 1.5%,100m 深泥浆比重 1.26,粘度

6、 2.0,含砂率 2.5%,基本符合设计和规范要求。四、试成孔质量检测情况1、成孔检测要求根据设计要求,连续跟踪监测不应小于36 小时,每间隔 4 小时进行一次成孔质量监测,监测内容包括:孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度、泥浆粘度、孔壁稳定性,得出合理的结论。2、检测结果(1)1#试成孔孔壁稳定性:通过10 次检测,从第四次开始90m 以下有轻微缩径现象,前苏州 * 项目4 / 58 次检测孔径均大于1100mm,第九、十次缩径在 90 以下,最小孔径 1044mm,检测判定稳定性良好;孔深: 110.85m,满足设计要求(设计110.65m) ;垂直度 0.31%,满足设计要求(设计1/300)

7、 ;沉渣:第一次检测结果为6cm,满足设计要求(设计 10cm) ,以后沉渣逐渐增厚,最大值为30cm;孔径:前8 次孔径均 1100mm,第九和第十次存在缩径现象,最小孔径1044mm。(2)2#试成孔孔壁稳定性:第二次检测亦有缩径现象,最小孔径1033mm,以后各次基本趋于稳定状况;孔深: 110.65m,满足设计要求;垂直度: 0.30% ,满足设计要求;沉渣:第一次检测结果为7cm,满足设计要求,以后沉渣厚度逐渐增厚,最大值为 28cm;孔径:第二次开始存在缩径现象,最小孔径1033mm。五、试成结论1、通过试成孔过程检查,地质情况基本与地质勘查资料相吻合;2、根据试成孔和检测报告结论

8、指标,gps-20型钻机可使用于钻进 1100mm,孔深 110m 的灌注桩。3、根据监理现场掌握的情况,第一次试成孔共耗时133 小时,第二次试成孔共耗时 106 小时,去除设备检修时间,成孔约需95 小时左右(约 4 天) ;4、静 36 小时检测报告,垂直度在0.30%,孔壁稳定性基本良好;5、成孔适宜参数:钻头直径: 1100mm 注入孔泥浆比重 1.15 排出孔的泥浆比重 1.30 一次清孔泥浆比重 1.15 二次清孔泥浆比重 1.15 6、90116m之间的缩径现象,成孔时90m 以后放慢成孔转数。六、成孔施工中存在的问题1、1#试成孔钻进过程中出现机械故障4 次,停机处理时间 11 小时,开始反循环施工时因水龙头漏气等问题,等待维修28 小时;2、2#试成孔钻进过程中出现机械故障3 次,停机处理时间6 小时,反循环施苏州 * 项目5 / 5工时出现堵管,处理8 小时;七、建议和预防措施1、开孔前应组织对操作人员的技术交底和安全交底培训教育工作,使操作工人熟练掌握操作要点;2、 每根桩开钻前检查一次机械状况,提前做好检修工作,清除隐患,保

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