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文档简介
1、电机调速在风机中的节能应用引言能源是我国重要的物质基础,能源的供需矛盾已成为制约我国社会主义经济 建设的主要因素之一。在能源问题上国务院提出“节约与开发并重”的方针,就 是依靠技术进步,把节约能源以解决能源问题作为我国重要的技术经济政策。据不完全统计,全国风机水泵压缩机就有1500万台电动机占全国总发电量的 40%-50%,这些电动机大多在低的电能运用率下运行,只要将这些电动机的电能 利用率提高10%-15%,全国可节电300亿kw以上。风机是将原动机的机械能转换为被输送流体(气体)的压力能和动能的一种 动力设备。它们是耗能大户,据统计,泵的电能风机约占10%。在工矿企业中, 风机过去是人们认
2、为没有必要进行速度控制的设备,然而这些设备却存在着浪 费源的现彖。它们大都采用交流异步电动机拖动,并进行恒速运转,当生产需 要调节风量时,实际采用的办法是调节挡板,这种控制虽然简单,但从节能 的观点看并不是一种好的方法。在当今社会里,大力提倡节约型企业。随着科 学技术的不断发展,采用电机调速改变流量或风量的方法已被广泛运用到实际 生产中,可以节约大量电能。一.调速节电1.1调速节电原理我们知道,从风机的特性看,一般存在下面的关系:q 二 k1n ( 1)h二k2n2 ( 2)p二k3n3 ( 3)式中:q风量;h风压;p轴功率;kk k2、k3为常数。即:风量q与转速n成正比;风压h与转速n的
3、平方成正比;电动机的轴 功率p与转速n的立方成正比。轴功率p还可以表示为:p=qh/102n1 n2( 4)式中:q风量;h风压;n 1风机效率;n2传动装置效率。显然,采用转速调节吋,当要求风量由100%降到50%吋,只需使转速下降50% 即可,而轴功率则由p1=kn13降到p2二k ( 50%n1) 3=13%kn13=13%p1,也就是节 约了87%的电功率。如果考虑转速下降时效率下降等因素,即使降不了这么多, 但效果也能在60%80%之间,这个节电数字是很可观的。从风机的特性曲线图中 也可以明显看岀见图1.图1风机的特性曲线图1中,1、2为风机的风压特性曲线,分别代表转速保持砧、n2吋
4、,风 压同风量的关系;3、4为管道的风阻特性曲线,分别代表挡板在某一开度下, 管道的通风阻力同风量的关系;交点a、b、c为风机运行的工作点,此时风机的 压力与管道的通风阻力大小相等,方向相反,处于稳定运转状态。在风机挡板开 度不变的情况下,当风量从3二1降到q2二0.5时,转速由砧降为n2,此时风机由a 点转移到c点工作。将电动机的输出功率用面积表示,则由面积0h1aq1减小到 0h3cq2,这就是在由转速控制下,风量由q1降到q2时各自所需功率的直观反映。 如果采用传统的节流调节,转速保持不变,当风量由q1p降到02=0. 5时,必须 使挡板的开度减小(管网阻力增加),此时风机的效率降低,风
5、阻特性曲线由3 变为4,风机的工作点由a转移到b,风压略有增加(±ih1增加到h2),电动机 的输出功率面积由0h1aq1变为0h2bq2,前后相比,减少量不大。由式(4)可见, 功率p减少不明显,同风量的减少不成比例,此时功率p中的大部分用来克服管 道的通风阻力而白白浪费掉了。还要说明的是,即使将风门完全关闭,轴功率也 只能减少到全开时的45%65%。显然,两种减少风量的方法,面积h3h2bc代表了 二者之差,即可以节约的功率值。风量越小,节约的功率就越大。这两种方法所 需功率的比较见图2。图2两种调节方式所需功率比较1.2调速节电实质风机通过调速的方法达到节电的目的,其节省的是拖
6、动功率。如当风机采 用定速拖动时,电机以额定功率工作,风机则产生额定的压头和风量,而生产过 程又不需要这么大的风量,所以就用节流的方式或用循环的方式将多余的流量 消耗掉,这样就浪费了大量的电能。采用调速运行时,当生产过程需要多大流 量,就产牛多大流量(通过调节风机的转速),这样就大大减少了进入电动机 的功率,达到大幅度节电的目的。对于恒转矩负载,电动机的输入功率与其转 速成线性关系,当其低速运行,也有明显的节能效果。1.3调速节电计算(d某厂风机额定风量q为50000m3/h,额定风压h为2011 pa,若用挡板控制 风量为50%运行改为用转速控制,风量仍为50%运行,试问年节电量多少?风机的
7、风压特性曲线如 图1所示。h=1.03n2+0. 56nq- 0. 59q2 (式中各量为相对值)。(50%风量时风机 效率 q f=0. 6) 挡板控制时功率风量为50%吋的风压h二 1.03 x12+0. 56 x1 x 0. 5-0. 59 x 0. 52=1. 16 功率 p1=qh/1000 nf nm(qm=0.9 为电动机的效率)二(0.5x1. 16/1000x0.6x 0. 9) x (50000/3600) x 2011 "30 (kw) 转速控制时功率风量为50%时的风压h2=1.03x0. 52+0. 56x0. 5x0. 5- 0. 59x0. 52=0.
8、25 功率p2=qh/1 ooonf nmq i (n i=0.93 为调速装置效率)二(0. 5x0. 25/1000x0.6 x0.9x0. 93) x (50000/3600) x 2011 7 (kw) 此台风机年运行时间以7200小时计,若风量为50%时的实际运行吋间为3000 小吋,每年则可省电:(p1- p2) x3000=( 30- 7) x 3000=69000 ( kwh)(2)某厂给水泵电动机功率为132kw,原为阀门调节流量,采用变频调速后,其 每fi不同时段参数变化如表1,试求其节电率。表1不同时段参数变化参考表时段运转速度(%)运转方式流量(%)扬程(%)a8:00
9、-11:0015:00-22:00100工频运转100100b11:00-15:0070变频运转7049c22:00-8:0060变频运转6036 根据推导出的关系式p' g二pg n3/ n m n i式中:p g输入功率pg原动机功率;n转速;h m=0. 90电动机效率;n i二0.95变频器效率。可算岀:a时段p,g=132x13/( 0.90x0.95) «154(kw)b时段p gh 32x(0. 7)3/( 0.90x0.95)53(kw)c时段p g=132x (0. 6)3/( 0.90x0.95) 33(kw) 变频调速情况下的日耗电量154x10+53 x 4+33 x10二2082 (kwh) 工频阀门调节情况下的日耗电量154x24二3696 (kwh) 节电率(3696- 2082)/3696=43.7(%)二.结论风机采用节流调节流量、风量浪费电能,采用电机调速控制能够大幅度节约 电能。调速方式多种多样,具体选用何种方式,需视企业的特定条件而定。就目 前应用的效果来看,选用变频调
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