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文档简介
1、特种设备事故案例及分析之起重机起重机事故案例及分析(初稿)目 录案例一、铁岭市钢水包整体脱落事故 3案例二架桥机倾覆事故 7案例三、门座式起重机倾覆事故 11案例四 龙门起重机倒塌特别重大事故 15案例五、施工升降机事故 19案例六、远安县“ 5?21”较大起重伤害事故 23案例七大风吹袭门机出轨机毁坏起重伤害事故 26案例八 邯郸崇利制钢“ 911”起重伤害事故 27案例九 载荷脱出坠落造成伤亡 30案例十载荷坠落造成伤亡 31案例十一大港金属结构厂李X X死亡事故 33案例十二 违章指挥引发的事故 37案例十三:上海某船厂 717事故 38案例十四5.30事件 38案例十五京沪高铁2009
2、.8.19事故39案例十六,山东一起起重机事故 41案例十七 江苏某船厂一台900吨门式起重机事故.43案例十八塔机变幅失控事故 44案例十九 长沙市“上海城”升降机坠落特大事故.46案例二十吊钩冲顶坠落事故 48案例一、铁岭市钢水包整体脱落事故2007年4月18日7时53分,辽宁铁岭市清河特殊钢有限公司发生钢水包整体脱落事故。起重机械在吊运60t钢水包过程中倾覆,钢水涌向一个工作间,造成正在开班前会的 32人死亡,6人重伤,直接经济损失866.2万元。图1.1事故现场图片图1.2事故现场惨烈场面图1.3事发惨烈现场1.事故的直接原因:炼钢车间吊运钢水包的起重机主钩在下降作业时,控制回路中的一
3、个联锁常闭辅助触点锈蚀断开 ,致使驱动电动机失电;电 气系统设计缺陷,制动器未能自动抱闸,导致钢水包失控下坠;制 动器制动力矩严重不足,未能有效阻止钢水包继续失控下坠,钢水 包撞击浇注台车后落地倾覆,钢水涌向被错误选定为班前会地点 的工具间。图1.4钢水包脱落示意图(转自新京报)图1.5下降接触器联锁的常闭辅助触点2.事故的主要原因是:一是清河特殊钢有限公司的炼钢车间无正规工艺设计,未按要求选用冶金铸造专用起重机,违规在真空炉平台下方修建工具 间,起重机安全管理混舌L ,起重机司机无特种作业人员操作证,车 间作业现场混乱,制定的应急预案操作性不强。二是铁岭开原市起重机器修造厂不具备生产80吨通
4、用桥式起重机的资质,超许可范围生产。三是铁岭市特种设备监督检验所未按规定进行检验,便出具监督、验收检验合格报告。四是安全评价单位辽宁省石油化工规划设计院在事故起重 机等特种设备技术资料不全、冶炼生广线及辅助设施存在重大安 全隐患的情况下,出具了安全现状基本符合国家有关规范、标准和规定要求的结论。五是铁岭市质量技术监督局清河分局未认真履行特种设备 监察职责,安全监管不力。六是清河区安全监管局监管不力。七是当地政府对安全生产工作重视不够,对存在的问题失察。事故处理:司法机关已采取措施 6人。给予党纪、政纪处分 22 人。案例二架桥机倾覆事故2009年9月1日8时5分,甘肃省平凉市平定高速公路第 1
5、7 合同段泾川县泾明乡山底下村高架桥工地上一台架桥机发生倾 覆,造成5人死亡。事发时,该架桥机正在施工,架桥机起吊的T形 预制梁发生倾翻、断裂、坠落,架桥机附属的横梁天车随之从 35 米高处坠落地面,站在T形预制梁上的5名作业人员随同设备一 起坠落死亡。事故直接原因:在实施T桥梁起吊时,4个吊点仅有1个单吊 点连续启动,其他吊点没有同时启动,导致T形梁重心失去平衡发 生倾翻、坠落,并引发两部小车推离轨道坠落。事故间接原因:1.施工单位2009年5月开始安装使用架桥 机,直到事故发生,一直未履行告知和检验验收手续,该设备未经 安装验收,未注册就投入使用。架桥机操作人员未经培训,无特种设备操作证;
6、2.施工队伍更替频繁,安全教育落实不到位;3.施工 单位未按安全生产法安排专门人员进行现场管理; 4.监理单 位未认真履行与建设单位签订合同所确定的责任和义务。图2.1事故事发现场8特种设备事故案例及分析之起重机55该架桥机的组成构件有:起重行车、主横梁、主横梁纵移天 车,纵导梁,前、中、后支腿前后支架、前后横移导轨和电 器.液压系统等。上部纵向移劫天车主横梁已完成稀面支腿I液压支架桥架立柱图2.2事故模拟情况图1上部移动天车架桥机主横梁上部将动天车轨道架桥机拉杆架桥机采用双导梁作为主梁,上部可三维运动的负荷起重 装置,完成梁体的垂直起升降落、纵向运行;下部可横向运 行装置,可满足全幅横向落梁
7、需要,桥面桥架支柱2号位置1号位置20099月1 B上午7时许,甘肃长庆桥项目现场施工队开始将前一天下午处于第131 之间桥孔悬挂状态的T型边梁吊装作业。图2.4事故现场图即从桥面纵向中心线3号位置向桥面南侧2号位j 最终将T型边梁停放并定位在桥面南侧最边缘1号位:图2.5事故现场案例三、门座式起重机倾覆事故2005年8月1日5: 00左右,云南省文山州富宁县谷拉天生 桥水电站建设工地发生一起门座式起重机倾覆事故。造成在门机上作业的10名作业人员当场死亡,1名在送医院途中死亡,3名在 抢救中死亡,4名受伤。此次事故造成直接经济损失290万元。谷拉施工局在例行检查中,发现起重机的变幅钢丝绳局部出
8、 现扭曲变形和股散现象,决定更换变幅钢丝绳,并列入“门机大臂” 抢修计划。8月1日上午,谷拉施工局分管机电设备的副局长组织门机操 作人员20余人更换变幅钢丝绳。由于库存新的变幅钢丝绳仅有 400m,而实际需要480m,为达到更换的目的,临时改变更换方法, 将起重臂竖起,以缩短变幅钢丝绳安装长度。将原来平放于地面 的起重臂升起并左转90°停靠在2号坝顶边缘(标高355m)上,欲 将坝顶作为起重臂支撑点,再将原已穿好的8道钢丝绳拆除,重新 穿绕。当起重臂升起转向 2号坝体斜靠在2号坝顶边缘时,由于 起重机与2号坝距离过近(5.5m),造成起重臂29m悬空,改变了起 重臂的平衡关系,形成了
9、反方向的倾翻力矩。随着已穿好的 8道 变幅钢丝绳的逐一回撤松解,斜靠在2号坝体顶端的起重臂因自 重作用。对门式起重机的倾翻力矩逐步加大。当最后一道变幅钢丝绳松开时,起重臂完全斜靠在2号坝顶边缘,其倾翻力矩达到最大值(23.812t - m),加上原有倾翻 力矩,使整体倾 翻力矩高达307.07t - m,超过了门机303.20t - m的稳定力矩。15 : 00许,变幅 钢丝绳回撤到最后1道时,钢丝绳发生跳槽,被起重臂顶端滑轮卡 住。当操作人员爬到起重臂上查看时,钢丝绳突然向后滑动,门座式起重机后仰失去平衡,从标高341m的3号坝体翻入标高331m 的4号坝体,致使门座式起重机整体倾覆。图3.
10、1正常工况下的门座式起重机柱式侍感另 安裳在早向角度仪安装在设最安装在驾驶室里图3.2门座式起重机安全保护装置图3.3倾覆后解体的起重机图3.4事发现场事故原因:1. 该门座起重机在更换起重臂变幅钢丝绳过程中,将起重臂 搁置在高于起重臂根皎点的坝上,支撑点处于起重臂重心与根皎 点之间且靠近根皎点处,当松开变幅钢丝绳时,使起重臂自重产生 对起重机整机的倾覆力矩,此时,连同平衡重自重本身形成的同方 向力矩,大于起重机整机自重形成的稳定力矩,从而导致起重机整 机倾翻是事故的直接原因;2. 现场作业指挥人员,在维修更换起重臂变幅钢丝绳过程中,临时改变原来起重臂支撑于地面的作业方案,盲目采用未经论证且未
11、采取有效保护措施的作业方案,是导致事故发生的主要原因;3. 该设备为上世纪五十年代制造,已属报废设备,施工单位擅 自启用安装,不向当地质监部门办理有关告知手续 ,不经质检部门 安装监督检验,不办理使用登记,违法使用是事故的重要原因之案例四 龙门起重机倒塌特别重大事故2001年7月17日8时许,在上海沪东中华造船(集团)有限 公司船坞工地,由上海电力建筑工程公司等单位承担安装的600吨X 170米龙门起重机在吊装主梁过程中发生倒塌事故 ,造成36 人死亡,两人重伤,一人轻伤。事故造成经济损失约一亿元,其中直 接经济损失8000多万元。图4.1事故现场图4.2事故现场图4.3事故现场原因分析1.
12、施工作业中违规指挥是事故的主要原因。施工现场指挥张某在发生主梁上小车碰到缆风绳需要更改施工方案时,违反吊装工程方案中关于“在施工过程中 ,任何人不得随意改变施工方案 的作业要求。如有特殊情况进行调整必须通过一定的程序以保证 整个施工过程安全”的规定,未按程序编制修改书面作业指令和 逐级报批,在未采取任何安全保障措施的情况下,下令放松刚性腿 内侧的两根缆风绳,导致事故发生。2. 吊装工程方案不完善、审批把关不严是事故的重要原因。 吊装工程方案中提供的施工阶段结构倾覆稳定验算资料不规范、不齐全;对沪东厂 600吨龙门起重机刚性腿的设计特点,特别是 刚性腿顶部外倾710毫米后的结构稳定性没有予以充分
13、的重视; 对主梁提升到47.6米时,主梁上小车碰刚性腿内侧缆风绳这一可 以预见的问题未予考虑,对此情况下如何保持刚性腿稳定的这一 关键施工过程更无定量的控制要求和操作要领。吊装工程方案及作业指导书编制后,虽经规定程序进行了审 核和批准,但有关人员及单位均未发现存在的上述问题,使得吊装 工程方案和作业指导在重要环节上失去了指导作业。3. 施工现场缺乏统一严格的管理,安全措施不落实是事故伤 亡扩大的原因。(1) 施工现场组织协调不力。在吊装工程中 ,施工现场甲、 乙、丙三方立体交叉作业,但没有及时形成统一、有效的组织协调机构对现场进行严格管理。在主梁提升前7月10日仓促成立的“600吨龙门起重机提
14、升组织体系” 由于机构职责不明,分工不 清,并没有起到施工现场总体的调度及协调作用,致使施工各方不 能相互有效沟通。乙方在决定更改施工方案,决定放松缆风绳后,未正式告知现场施工各方采取相应的安全措施;甲方也未明确将7月17日的作业具体情况告知乙方。导致沪东厂23名在刚性腿内作业的职工死亡。(2) 安全措施不具体、不落实。在制定有关安全措施时没有针对吊装施工的具体情况由各方进行充分研究并提出全面、系统的安全措施,有关安全要求中既没有对各单位在现场必要人员 作出明确规定,也没有关于现场人员如何进行统一协调管理的条款。施工各方均未制定相应程序及指定具体人员对会上提出的有 关规定进行具体落实。例如,为
15、吊装工程制定的工作牌制度就基 本没有落实。案例五、施工升降机事故2012年9月13日13时10分许,武汉市东湖生态旅游风景区 东湖景园还建楼(以下简称“东湖景园”)C区7-1号楼建筑工地, 发生一起施工升降机坠落造成19人死亡的重大建筑施工事故,直接经济损失约1800万元。事故设备为SCD200200TK型施工升降机,有左右对称2个吊 笼,额定载重量为 2 X 2吨,其设计和生产单位均为湖北江汉建筑 工程机械有限公司(以下简称“江汉公司”)。2009年6月22日,武汉中汇机械设备有限公司(以下简称“中汇公司”)与江汉公司签订该施工升降机购买合同,产品正式出厂日期为2009年7月 10日,编号:
16、09072365,出厂时各项证照齐全。中汇公司于 2011 年5月6日为事故施工升降机申报取得武汉市城乡建设委员会核 发的武汉市施工升降机备案证,备案编号:鄂AA-S00742备案 额定承载人数为12人,最大安装高度为150米。2012年5月9日,武汉市特种设备监督检验所对该施工升降 机出具了安装检测合格报告。5月14日,武汉市洪山区建筑管 理站核发武汉市建筑起重机械使用登记证(登记编号 WHHS-S12111,有效期至2013年5月14日。东湖景园 C区施工项目部和中汇公司未以此登记牌更换施工升降机上原有登记 牌,以致事故现场该施工升降机上仍装着编号为“WH-S0436'的原登记牌,
17、其有效期显示为“2011年6月23日至2012年6月23 日”。初次安装并经检测合格后,中汇公司对该施工升降机先后进 行了 4次加节和附着安装,共安装标准节70节,附着11道。其中 最后一次安装是从第 55节标准节开始加节和附着 2道,时间为 2012年7月2日。每次加节和附着安装均未按照专项施工方案 实施,未组织安全施工技术交底,未按有关规定进行验收。事故施工升降机坠落的左侧吊笼 ,司机为李桂连。李桂连被 派上岗前后未经正规培训,所持“建筑施工特种作业操作资格证” 系伪造,为施工现场负责人易少峰和安全负责人易金堂购买并发 放。IfeXJF降机坠落过程示意图 *尊就A 15 口 13时*iM
18、Ajftm人Btt升情区.¥JOi工修5个34升HM&上矜双初中该怒 失&,净*34用*用用,供氏 睡*,直堡堆面.恩腰St ,佬盾 * 6人队K菱 中用出,其本2人为女CU Wf遗工人催?玫 更如整已完全 an.sxKRtttt* 君堂了咨:图5.1事故发生情况的示意图图5.2事故事发现场1图5.3事故事发现场2直接原因:事故直接原因是:施工升降机导轨架第66和67节标准节连 接处的4个连接螺栓只有左侧两个螺栓有效连接 ,而右侧(受力 边)两个螺栓连接失效无法受力。在此工况下 ,事故升降机左侧吊笼超过备案额定承载人数 (12人),承载19人和约245公斤物 件,上升
19、到第66节标准节上部(33楼顶部)接近平台位置时,产 生的倾翻力矩大于对重体、导轨架等固有的平衡力矩,造成事故施工升降机左侧吊笼顷刻倾翻,并连同67-70节标准节坠落地面。事故间接原因:1.祥和公司,系东湖景园C区施工总承包单 位。该公司管理混舌L,安全生产责任制不落实,安全生产管理制度 不健全、不落实,培训教育制度不落实,未建立安全隐患排查整治 制度。2.武汉市城市管理局作为全市违法建设行为监督执法部门,在接到东湖景园违法施工举报后,没有严格执法。事故处理:司法机关已采取措施7人。移送司法机关4人。党纪、政纪处分17人。建议责成相关单位和主要负责人作出深 刻检查。案例六、远安县“ 5? 21
20、”较大起重伤害事故2013年5月21日10时左右,远安县双利村一建筑工地拆除 塔吊时,发生塔吊倾覆事故,致5人死亡。“5 21”较大起重伤害 事故发生在远安县南门安置小区二标段工程,该工程施工许可证二标段5#、7#楼为砖混结构,6+1层,建筑 面积8093平方米,由远安县凤祥置业有限公司建设,宜昌市洋坤 建筑有限公司施工,远安县安厦监理有限责任公司监理,租赁、安 装和使用了许云波个人购买的塔式起重机设备。事故发生时,工程处于竣工收尾阶段。图6.1事故事发现场图6.2事故事发现场图6.3事故事发现场事故直接原因:塔式起重机设备拆除时 ,许云波未拿出拆除 方
21、案经施工总承包单位签字同意,未向监理单位报告,带领4名无 操作证人员进行塔式起重机设备拆除作业 ,在拆除设备标准节过 程中,拆除人员违反操作规程,在起重臂和顶升油缸处于同一侧的 状态下,反向顶升作业,导致塔机上部结构整体失稳 ,顶升套架解 体后倾覆,塔式起重机设备上五名作业人员坠落,事故发生。事故间接原因:1、施工总承包单位对塔式起重机设备租赁、安装、使用、拆除等环节管理不到位。2、监理人员在监理过程中履行总监职责不到位,在未认真核查资料的真实性、未核 查塔式起重机设备安装单位资质和安全生产许可证是否合法有效情况下,审核签字同意了设备的安装方案,在塔式起重机设备未经检验检测机构监督检验合格情况
22、下,参与了塔式起重机共同验收并签字。3、建筑施工起重机械安全管理部门和具体安全 监督机构,未认真贯彻落实有关安全生产法律法规,对安全监管工 作指导、检查、督促不力。事故处理:移交司法机关处理 3人,给予党纪、政纪处分和 组织处理的5人。对相关单位和人员作出行政处罚。事故防范和整改措施建议:1.全面开展安全生产大检查。2. 建筑行业主管部门要严格落实安全生产部门监管责任。3.加强建筑业企业安全生产主体责任落实。案例七大风吹袭门机出轨机毁坏起重伤害事故时间:1984年4月5日地址:厦门港单位:不知事件:当日上午9时许,10T门机司机末上紧夹轨器的情况下离机“方便”。此时,狂风突起,以每秒46米的风
23、速向门机刮来,将 偌大的门机吹走20余米且车速逐渐加快,压碎“铁鞋”,门架的两 条支腿由台车上坠落至地面,行走驱动机构被甩出数米之远,其两 条支腿及其运行机构亦被扭转变形,部分走轮脱轨掉道,给国家带 来了严重的经济损失。图7.1室外门机司机离机必须把起重机楔住事故教训:起重机安全防护装置,缓冲器、锚定装置、夹轨器或压轨器、手动胶锲或自动铁楔、防风拉索必须齐全。门机司机离机必须把 起重机楔住或锚定住不得存在侥幸心理以防被风吹走。案例八邯郸涉县崇利制钢有限公司“ 9 - 1T起重伤害事故1、事故发生经过、救援及报告情况(一)事故发生经过2014年9月11日14时左右,崇利制钢有限公司机修车间工段长
24、李献东安排天车维修电工班班长吕文玉(死者)负责到炼钢厂房转炉主跨下方即天车上下安全通道平台安装电动葫芦配电 箱,该电动葫芦主要用于维修天车。15时10分许,班长吕文玉带领天车维修电工常焕春一起到 天车上下安全通道平台准备安装作业。由于接线的电源箱位于主体钢结构梁(主跨)下,从天车上下安全通道平台到主跨还有2米多高的垂直爬梯,吕文玉让常焕春在安全通道平台上等候,他自己先到主体钢结构梁主跨上查看安装位置,违章跨越栏杆至天车运行区域。与此同时,负责电器安装的樊胜明(炼钢电工班组 长)指挥天车吊装配电盘,其示意天车工后,即回去准备吊装作 业;接到地面指挥命令后,天车工陈治国开天车从车间东部到车 间西部
25、准备作业,当天车行至钢梁主跨附近, 陈治国感觉到天车 运行受阻(死者被天车端梁与横梁立柱挤压),立刻打返车至大约2米处,通过天车操作室至天车顶部大梁专用通道,登上天车大梁,发现吕文玉悬挂在天车滑线上。(二)事故救援情况发现吕文玉悬挂在天车滑线上,陈治国急忙用手机向班组汇 报,此时地面已有工作人员发现,并马上实施救援;大约2分钟后,车间副主任王献中组织救援人员赶到, 并通知有关上级领导, 启动应急救援预案,120把伤者送往涉县第一人民医院进行抢救。 9月11日17时30分许,吕文玉经抢救无效死亡。(三)事故报告过程事故发生后,崇利制钢有限公司因忙于组织事故善后处理, 未及时将事故情况向当地政府和
26、负有安全生产监督管理职责的 有关部门报告,直到9月12日9时40分许,才将事故情况上报 县工信局、县安全生产监督管理局,造成事故迟报。2、事故原因和性质(一)直接原因崇利制钢有限公司机修车间天车维修车间电工班班长吕文玉 违反公司规定,违反操作规程,在未与天车工及任何人沟通协调 的情况下,违章跨越封闭栏杆至天车运行区域, 被运行中的天车 与横梁立柱挤压。(二)间接原因1、安全警示标志缺失。钢梁主跨附近区域虽安装封闭栏杆, 但未悬挂禁止跨越、危险源等警示标志。2、班组安全培训落实不到位。 班组长既是生产安全的实施者, 又是安全生产管理的监督者, 这次事故死者是班组长,自身防范 意识不足、违章操作,
27、造成事故发生。3、安全管理不到位。一是崇利制钢有限公司安全管理存在漏洞。车间工作现场没有总指挥总协调,日常安全管理协调由各班组长负责,导致各班组之间信息不同步,存在安全隐患。这次事 故发生时就有3个班组同时作业,一组是炼钢厂房东部天车废钢吊装作业,一组是炼钢厂房西部电器安装作业,一组是死者负责的电动葫芦配电箱安装作业, 三组作业存在交叉。二是崇利制钢 有限公司安全管理执行不到位。公司虽然制定了各种岗位责任 制、管理制度、操作规程,实施了岗前岗中培训,并且进行了危 险源辨识和发放了岗位应知应会手册等一系列管理制度和措 施,但还是未能杜绝管理人员和普通职工自我防范意识低、习惯性违章等现象,并导致事
28、故发生,说明安全检查、培训、隐患排 查、危险源措施执行落实方面还有所欠缺。案例九载荷脱出坠落造成伤亡时间:1987年9月18日9时35分地址:上海龙吴路2600号单位:上海远洋运输公司航修站事件:用门座起重机从码头岸边,将280公斤的“万能机”及 其一箱配件吊运到“风进轮”四仓右舷甲板上。使用的索具是三 根钢丝绳吊索。吊运方法是:将重量为280公斤的“万能机”及 一箱配件装在一辆三轮车上,其吊绑连接固定。三根钢丝绳吊索, 其中一端用卸扣拴挂在三轮车上,另一端挂入起重机吊钩上。当 吊重吊至距地面12.5米高度时,吊重随钢丝绳吊索产生转动,与 船上搁在支架上的吊杆钢丝绳吊索相碰,结果使“万能机”从
29、三轮车内翻出坠落。也就在这一瞬间,起重工胡国平从房间左侧走 廊走出,却被“万能机”击中头部左侧。其安全帽被击破长一百毫米,宽四十毫米的十字型口 ,其右头颅也被击出三十毫米长的 裂伤。经抢救无效死亡。该事故直接经济损失1.3万元。原因分析:违章作业。被吊物三轮车内放置的“万能机”未加任何捆绑连接固定 况系为吊重上的浮置物 况违反了起重机械安全规 程:GB6067中“被吊物体上不得有人或浮置物”的规定导致从 三轮车内翻出坠落 填在起重作业时 况又未执行起重机械安全规 程中“吊运时机不得从人的上空通过 林吊壁下不得有人”的规 定,造成受害者被坠落物击伤死亡。起重伤害事故2013年8月23日11事故教
30、训与防范措施1、吊装作业必须使用符合作业要 求的吊装工具;2、 作业人员必须严格遵守各自的安全操作规程,在起吊前一 定要对吊装货物绑扎绑牢;3、起重机下面作业人员应随时注意自我保护、远离危险区;4、非作业人员进入作业区,一定要进行观察,选择安全站位。案例十载荷坠落造成伤亡时间:1993年12月16日9时58分地点:上海市逸仙路2601号单位:东海船舶修造厂事件:建造一艘80客位交通艇。当起重机起重指挥挂钩工朱 洪昌受指派,指挥两台起重机合力起吊该艇604分段,同步由南至北向80客位交通艇主船体吊移,行进了四十九米,在越过船台 上一艘正在建造的 596千瓦拖轮时,一侧挂钢丝绳吊索的吊攀, (吊耳
31、)却突然断裂,致使604分段倾斜坠落,砸在596千瓦拖轮 上。将正在作业的船体装配工虞晓当场砸伤死亡,另一名工人宋凌明被砸成重伤造成多处骨折。该事故直接经济损失6万元。图10.1现场作业示意图原因分析:起重指挥人员违章指挥,起重司机违章操作。即起重机在吊运 作业过程中,未严格执行吊物不准在人头上方通过的安全规定 没有在吊运至拖轮上方之前,用连续鸣铃等方式将吊运作业区的 人员加以“疏散”。调查后发现,吊耳是选用8.5毫米厚的钢板制 作并装配的,末对其进行拉力、剪力、焊缝强度等的科学计算和测试,就盲目使用。另外,其吊耳制作粗糙,装配不良,有明显缺陷,同时检查也不 给力,对不符合安全要求的吊耳,未将
32、其发现,加以更换。吊耳断 裂后经东海船厂设计工艺所对该吊耳实测数据计算,在分段吊运中,该吊耳其危险截面所受的最大力大大超过了材料的强度极限 因强度不够引起断裂。受害人缺乏自我保护意识,在起重机吊运时没有远离起重作 业危险区。事故教训与防范措施:1、 作业人员必须严格遵守各自的安全操作规程:2、 起重机下面作业人员应随时注意自我保护、远离危险区, 不可心存侥幸心理。3、 自制吊具必须经过科学计算、相关测试,经鉴定后方可使 用。案例一 大港金属结构厂李XX死亡事故事情经过1996年3月8日上午钏工李X X被安排配合切割钢板作业 ,7685 X 2600X 30毫米,并负责用20吨龙门吊配台翻板,到
33、十点左右, 李XX用专用卡具,卡到目测板中间位置后,给出起吊信号,此时 钢板单边吊起到与地面成 80度角时,吊车司机被钢板挡住视线, 无法看见指挥信号,随停车打铃示意,就在这时,吊钩卡具突然脱落,钢板迅速倒下,李X X被钢板东南角砸在左后背,经抢救无效死亡。图11.1事故发生地,钏焊车间外场地原因分析1、进行翻板作业时,没有按两点起吊的规程操作,操作时只挂了 一只吊钩卡具,成为事故的主要原因。2、挂吊钩卡具时,没有完全推到位,卡具操作全部推到位,应为 42mm据现场钢板的吊钩挂痕分析,实际推入29mm含坡口深度:, 有效长度24mm图11.2事故伤害图以及所采用的钢板3、操作时目测吊点偏离中线
34、,钢板起吊时产生不平衡力矩,加大 了发生事故的可能性。4、起重指挥时,指挥者所占位置不当,起吊未脱离危险区,导致钢 板原地落下时,指挥者李*被砸。5、现场安全监护不到位。案例11 B大港二分公司10.11轻伤事故事故发生地:大张坨人工岛起重伤害事故2013年8月23日24事故 经过2000年10月11日8时许,某公司第三项目部钏工范X X配合起重工进行安装分离器上面的平台作业,为了图方便,范XX 站在平台上挂好吊钩后,没有下到地面,而是随平台一起起吊,当 平台起吊至3米高时,因两个挂钩没有挂好,而突然脱钩,致使范 x x从平台上滑落到地面,右手着地,手腕严重受伤。图11.1吊车油水分离器事故经
35、过模拟图原因分析:1、违章作业:在起重吊装作业时:不准人随起吊物件同时起吊。2、 操作人员无证操作:现场安全检查监督人员失职。3、范XX本人 安全意识差:违规作业。4、现场安全人员监督不力:没有及时制 止违章作业。5、安全教育不到位:现场施工指挥人员只重视生产 而轻视案例十二违章指挥引发的事故2012年7月22日上午5:30左右,常熟市某装卸公司四名装卸工在常熟某公司码头仓库进行卷钢装车作业。32吨行车将最后一吊(两件卷钢),吊运上车后摆放不平:需要吊离重新摆放垫 木,此时站在车上的装卸工黄某被摆动的钢卷撞击中胸部受重伤 后急送市医院区抢救无效于当日死亡。图12.1事故事发示意图原因分析:1、
36、无专职的指挥手,行车司机违规,听从货车司机的指挥:2、装卸工自我保护意识不强,在卷钢重新起吊前没有站在安 全位置:3、作业现场安全监管不力,现场违规作业无人管制:,整个安全管理4、公司长期采用无专人指挥吊装作业的方法存在问题。案例十三:上海某船厂717事故2001年7月17日上午七时许,600吨造船门式起重机吊装工地,因吊装时擅自解开刚性腿一侧缆风绳,导致整体垮塌,36人死亡。图13.1事故事发现场案例十四5.30事件2008年5月30日凌晨,上海某船厂二台600t X 170m的造船门式起重机在0点23分18秒时在联吊船体分段作业过程中突然倒 塌。两台机的三名司机在事故中死亡。图14.1事故
37、事发现场案例十五 京沪高铁2009.8.19事故2009年8月19日16时40分左右位于嘉定区封杨路 555号的 中交第三航务工程局股份有限公司以下简称“中交三航局”,上海嘉定制梁场内一台10吨的门式起重机在突发的强风中发生滑 动,移出轨道并倾覆,造成 4名员工死亡、3人受伤。图15.1事故事发现场图15.2事故原因之一造成起重机倾覆的原因有以下几个因素一. 天气原因?根据对起重机倾覆的动力原理计算,得出导致起重机倾覆的最小风力应该大于8、9级平均风速,此时的风力状况下应当是禁止起重机作业的。二. 设备缺陷1. 起重机的大车行车制动器没有按照规定要求调整到有效工作状态,使得起重机初始移动时无制
38、动力;2. 起重机夹轨器无操作方向标识,容易使操作人员操作失误或 者延误操作时间;3. 起重机轨道未设置轨道终端止挡装置使得起重机滑出轨道。三. 操作不当4. 当操作人员离开起重机时,应该按照操作规程进行夹轨器夹紧作业,从事故现场分析,事故时起重机夹轨器没有夹紧导 轨。案例十六,山东一起起重机事故2008年12月30日中午,蓬莱市区以西京鲁船业的正在调试中的600吨造船门式起重机因刚性腿与柔性退不同步约7m而突然倒塌。一名吊车司机在事故中不幸死亡。图16.1事故事发现场图16.2事故事发现场案例十七江苏某船厂一台900吨门式起重机事故2011年8月2日下午六点左右,大风突袭该船厂,一台900T
39、X201瞻船门式起重机刚腿滑移出轨,未造成人员伤亡。图17.1事故事发现场图17.2事故事发现场案例十八塔机变幅失控事故1、事故简介及过程哈尔滨市某建筑工程公司第三工区某工地 ,使用QT 45 型动臂塔机吊装混凝固过梁,由于过梁就位离塔机较进,司机 操纵塔机使用吊臂发幅时,突然失去控制,吊臂坠落在四楼地 面上,砸断丢块空心楼板,正在四楼作业的工人甲随同楼板一 起掉到三楼,摔成颅脑损伤和头骨骨折,经医院抢救无岐死亡。图18.1事故现场2、事故原因分析事故分析时,发现变幅机构的减速机与电动机轴连接法 兰盘上8个M12的连接螺栓全部剪断。从断口上看,色泽不一, 可知螺栓显然不是在同一时期剪断的。由于
40、这组螺栓是粗制 螺栓,且螺孔直径误差过大,螺栓组无法群体共同工作,故在 起重机使用过程中被逐个剪断。 起重机使用过程中,司机在操 纵变幅机构时常打正反转,使吊臂突然上仰或下俯,产生很大 的冲击力矩使法兰盘上的承载螺栓剪断。当 8个螺栓全部剪 断时,变幅卷筒与电动机轴脱开呈自由状态,吊臂藉自重而下 坠,事故就发生了。因此可以认为:事故的原因首先是螺栓组 设计错误,其次是司机野蛮操作,使该塔机的变幅机构卷筒法 兰盘上的螺栓组失效而导致吊臂坠落。3、事故的教训变幅机构卷筒法兰盘螺栓组失效是由亍设计者或制造者在此连接上错误地采用粗制螺栓,使螺栓组无法共同工作,螺 孔直径的偏差过大更加剧了这现象。在此重要受力的构件上,应采用精制螺栓或有预紧力的高强度螺栓连接。因此,在设计、制造中必须严格执行国家有关技术标准 ,以避免事故的发 生。同时要加强对司机的安全技术培训。案例十九 长沙市“上海城”升降机坠落特大事故.1、 事故简介2008年12月27日,长沙市“上海城”住宅小区工地4又生一起施 工升降机吊笼坠落重大事故,造成
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