AAO脱氮除磷实用工艺课程设计_第1页
AAO脱氮除磷实用工艺课程设计_第2页
AAO脱氮除磷实用工艺课程设计_第3页
AAO脱氮除磷实用工艺课程设计_第4页
AAO脱氮除磷实用工艺课程设计_第5页
免费预览已结束,剩余10页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、word课程设计课程名称 水污染限制工程题目名称A/A/O脱氮除磷工艺课程设计学生学院 环境科学与工程学院专业班级 07环境工程1班学 号学生某某指导教师20010 年7月 6 日1 /11word一.根本原理厌氧-缺氧-好氧Anaerobic-Anoxic-Oxic ,简称A/A/O或A2/O工艺由厌氧 池、缺氧池、好氧池串联而成,是 Ai/O与A2/O流程的结合.是20世纪70年代 由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺根底上开发出来的.该工艺在厌氧 -好氧除磷工 艺中参加缺氧池,将好氧池流出的一局部混合液流至缺氧池的前端, 以到达反硝 化脱氮的目的.工艺流程图如下:回流污泥剩余污泥污水进入厌氧反

2、响区,同时进入的还有从二沉池回流的活性污泥, 聚磷菌在 厌氧环境下释磷,同时转化易降解 COD、VFA为PHB,局部氨氮因细胞的合成 而去除.污水经过第一厌氧反响器以后进入缺氧反响器,本反响器的首要功能是进展 脱氮.硝态氮通过混合液内循环由好氧反响器传输过来,通畅内回流量为2至4倍原污水量,局部有机物在反硝化菌的作用下利用硝酸盐作为电子受体而得到降 解去除,磷根本无变化.混合液从缺氧反响区进入好氧反响区,混合液中的COD浓度已根本接近排放标准,在好氧反响区除进一步降解有机物外,主要进展氨氮的硝化和磷的吸收, 混合液中的硝态氮回流至缺氧区,污泥中过量吸收的磷通过剩余污泥排除.厌氧-缺氧-好氧工艺

3、可以同时完成有机物的去除、 反硝化脱氮、除磷的功能, 脱氮的前提是氨氮应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池能完成脱氮的功 能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能.二.工艺特点(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同类型的微生物菌群的有机结合, 能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能.2 / 11word(2)工艺简单,水力停留时间较短.(3)SVI 一股小于100,不会发生污泥膨胀.(4)污泥中含磷量高,一般在2.5%以上.(5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响.除磷效果如此受回流污泥中挟带溶解 氧DO和硝酸态氧的影响.三.设计参数污水处理量Q: 20000m3/d进水出水CODmg/L1

4、8040TNmg/L4015TPmg/L41BODmg/L10020氨氮mg/L35105/(kgMLSS d)回流污泥浓度Xr: 6000mg/L污泥回流比R: 80%混合液回流比Ri: 400%四.设计计算(1)反响池设计计算混合液固体浓度0.81 0.86000 2667mg/l反响池容积V水力停留时间QS0NX10000 1000.13 2667_32884.3 m3word2884.30.29d 7h10000各段水力停留时间和容积厌氧:缺氧:好氧t厌氧=1.4h V厌氧3t缺氧=1.4h V缺氧33t好氧=4.2h V好氧 反响池的主要尺寸设反响池有2组,如此设有效水深h = 4

5、m,如此SdVdhVd V21442.134_31442.13 m3360.5 m3拟采用廊道式推流反响池,廊宽b = 5 m,廊道数n = 4个Sdbn721 36.05m 3 取 L = 40m 5 4校核:1.25L 40满足12的X围,1 TTb 58 满足510的X围取超高为1m,如此反响池总高H = 5m3反响池进、出水系统设计计算进水管设计单池进水流量Q1 Q0 200000.116m3/s22 24 3600一 Q1 0.1162过水面积A0.145 m2v 0.8管径d4A0.43m = 430 mm 取进水官官径为 DN450 mm回流污泥管设计流量Qr R Q2*吃a.*

6、4 / 11word面积a 9r v0.090.80.12m2管径d4A0.391m 391mm 取回流污泥管管径为 DN400mm进水井设计7t进水孔流量Q2Q 1 0.82000022 24 36000.208 m3/s面积A Q2v0.2080.50.42 m2孔口尺寸取700mm x 600mm进水井平面尺寸取3000mm x 3000mm 出水堰与出水井设计200002 24 36000.68 m3/s出水堰量Q3等于出水孔流量Q4-QQ3 1 R Ri 1 0.8 223_3Q30.42j2gbH2 1.86 bH %设出水堰宽度b = 7m,AQ4 0.68 , “ 2 2孔口面

7、积A1.36 m2v 0.5如此孔口尺寸为2000mm x 750mm出水井平面尺寸取3000mm x 3000mm出水管设计5 / 11word出水管流量Q5等于出水流量Q3,Q50.68过水面积A0.85m2v 0.8管径d取出水管管径为DN1100mm,Q5 0.68校核流速v - 0.72m/sA'1.1244曝气系统设计计算5-11 0.08 10533.3kg/dcQS0 SeO20.681.42A.v20000 100-200.681.42 533.3污泥泥龄取10d 可求剩余污泥量4 XvYQ S0 SeA Xv 1 Kd 9 c0.6 20000 100 20.310

8、1595.6kg/d考虑到氨氮氧化时还需要一定的需氧量,故最终需氧量取2000kg/d本设计采用鼓风曝气,有效水深 4m,曝气扩散器安装距池底0.2m,如此扩散器上静水压3.8m, a取0.7, B取0.95, p取1,曝气设备堵塞系数F取0.8,采用管式微孔扩散器,Ea=20%,扩散器压力损失4kPa, 20o C水中溶解氧饱和度为9.17mg/L6 / 11word扩散器出口处绝对压力PdPd P 9.8 103H531.013 105 9.8 1 03 3.85 1.39 10 Pa空气离开曝气池面时,气泡含氧体积分数21 1 Ea079 21 1 Ea21 1 0.279 21 1 0

9、.217.5%20o C曝气池混合液中平均氧饱和度042-PdCs Cs52.026 10551.39 1017.59.175 2.026 1054210.11mg/l标准条件下充氧量八O2 Cs(20)OST 20a B p Cs(T) C 1.024 F2000 9.170.7 0.95 1 10.11 2 1 0.84306.7kg/d179.4kg/h好氧池供气量Gs d8b0.2;9.;.2 3203.6m3/h最大供气量 Gmax = 1.4Gs = 4485m/h3/h所需空气压力p=5m 设扩散器个数h1为600个 校核微孔扩散器效劳面积A好氧 360.5 c 3 c3 0.6

10、01m0.75mh16007 / 11word池内4支供气管流量Qs -Gmax 4485 1121.3m3/h 0.3m3/s44流速取10m/s管径d J4Q J 4 0.30.19m取管彳全为DN200mm:n v 3.14 10、.4Gmax4 4485 oc鼓风机房出口管管径d' . 4G 1 3600 0.4mnv .3.14 10取管径为DN400mm5厌氧池、缺氧池设备选择单个厌氧池、缺氧池设有导流墙和4台水下推进器,所需功率按5w/m3 计算单池有效容积V L b h 29 5 4 580m3单池总功率为5 580 2900W6污泥回流设备 33回流污泥量 QR R

11、Q 0.8 20000 16000m /d 666.7m /h设污泥泵房1座,3台潜污泵,两用一备单泵流量QR单 1QR 333.35m3/h(7)混合液回流设备混合液回流泵设计回流流量 Qi Q Ri 20000 400% 80000m3/d 3333.33m3/h设回流泵房2座,每座泵房设3台潜污泵,两用一备单泵流量 Qi单-Qi 3333.33 833.33m3/h44混合液回流管设计8 / 11word回流混合液由出水井流至回流泵房,经过潜污泵分别提升至两个缺氧 池首段.3333.33过水面积A0.83600 1管径d1.2m取管径为DN1200mm泵房出水管流量QQi23333.33

12、3600 0.463m3/s2流速v=1m/s一一一 Q 过水面积Av0.46310.463m24A 4 0.463官径d' J 0.775m 取官径为DN800mm丫 冗 3 3.14五.调试和运行调试前对构筑物、设备等进展认真检查是非常重要和必要的,以下问题较普遍:(1)构筑物、管道内的建筑垃圾未清理干净,造成水泵和曝气系统的堵塞,影 响排泥.(2)预留孔洞、管道伸缩缝、电缆穿孔处密封不好,通水后存在漏水现象,影 响调试工作.(3)出水堰和墙体接缝处渗漏严重,甚至导致堰口不出水,无法到达设计要求.(4)搅拌器或推进器安置角度不正确或位置不合理,导致能量浪费和局部流速 缺乏,造成局部

13、污泥沉积.调试过程的工艺参数限制主要涉与溶解氧, 活性污泥的生物相,污泥增长率 和回流比.该法需要注意的问题是,进入沉淀池的混合液通常需要保持一定的溶 解氧浓度,以预防沉淀池中反硝化和污泥厌氧释磷, 但这会导致回流污泥和回流 混合液中存在一定的溶解氧,回流污泥中存在的硝酸盐对厌氧释磷过程有一定的9 / 11word影响,同时,系统所排放的剩余污泥中,仅有一局部污泥是经历了完整的厌氧和 好氧过程,影响了污泥的充分吸磷.另外A/A/0工艺运行不当也可出现污泥膨胀问题.这主要是由于负荷分布不均 引起的,好氧区一直处于低负荷运行状态造成了丝状菌的大量增殖.单纯提升好氧区的DO浓度只能局部抑制污泥膨胀,

14、应该联合负荷限制来消除 A/A/O工艺的 污泥膨胀现象.沉淀性能良好的污泥粒径分布 X围较广,且以球菌为主;膨胀污 泥的粒径大都在10 pLm以内,污泥较为细碎,扫描电镜可见大量丝状菌,少量 球菌只是被包埋在丝状菌内部.六.心得体会与总结A/ A /0工艺是由厌氧池/缺氧池/好氧池/沉淀池系统所构成,是在A/0除磷工 艺根底上,在厌氧反响器之后增设一个缺氧反响器,并使好氧反响器中的混合 液回流至缺氧反响器,使之反硝化脱氮. A/ A /0工艺具有较好的耐冲击负荷能 力,出水水质较稳定,可以进展脱氮除磷,但硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机 负荷、泥龄以与碳源需求上存在着矛盾和竞争,很难在同一系统中

15、长期获得氮、 磷的高效去除;同时A/A/0工艺存在着碳源缺乏和回流混合液中硝酸盐进人厌氧 区干扰除磷的问题.对于这一工艺的缺点,可以通过将缺氧池前置解决,使污水 依次通过缺氧池、厌氧池、好氧池,混合液内回流至缺氧池,即倒置A/A/O工艺.这次的课程设计主要是针对反响池这一构筑物,对格栅、沉淀池、集水管网和其他附属设施都没有明确的要求,但是在做设计的时候还是会看到相关的资 料,可见一个污水处理流程是一个完整的过程, 每一个环节都对下一步处理阶段 和整个处理效果产生影响,必须具有综合考虑的思维和意识.通过这次课程设计,我学到了不少东西,最后要感谢教师给与我们的指导和 帮助,希望以后还有时机加深学习

16、,更全面的掌握水污染限制工程.参考文献1 .高廷耀,顾国维,周琪主编.水污染限制工程 下册.:高等教育,20222 .X玉川,X振江,X绍怡等编.城市污水厂处理设施设计计算.:化学工业, 202210 / 11word3 .王志魁编.化工原理 第三版.:化学工业,20224 .游映玖主编.新型城市污水处理构筑物图集.:,20225 .付忠志,邹利安.某某罗芳污水厂一期工程试运行简评J .给水排水,2000, 26(1): 610.6 .方茜,韦朝海,X朝升,等.碳氮磷比例失调城市污水的同步脱氮除磷J.环 境污染治理技术与设备,2022, 6(11): 46-50.7 .陈际鲜,龙秋明,蒋以元,吴成强,何刚.A/A/0工艺调试运行体会J.水务2022

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论