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文档简介
1、空分分厂“ 6 3 ”二系列膨胀机两次停车事故、事故经过:一)简单经过1.2013 年 6月 3日 07时 40分,空分二系列膨胀机停车,仪表人员 在 07 时 45 分接到空分运行人员电话通知并于 07 时 52 分赶到,当时 检查现场发现唯一的异常情况为膨胀机增压端入口差压表的正压侧 引压管漏气, 仪表人员马上紧固接头消除漏点, 并检查全面引压管线 及气源管线没用漏气现象, 随后配合运行人员启动膨胀机, 膨胀机于 08时 26分启动。2.6 月 13 日下午 17:02 分,空分二系列膨胀机停车。随即仪表人员 赶到工程师站,在DCS上检查趋势图,发现停车原因是入口导叶阀HV124432误动
2、作导致膨胀机转速降到联锁值触发停车联锁。后经仪 表人员对接线端子紧固、更换 AC输出卡件、定位器清灰等一系列工 作后,于 18时 30分膨胀机启动。二)调查经过1.由于膨胀机停车画面首出为防喘振值 PV 17且膨胀端入口差压值 变小会影响PV值,起初以为膨胀机停车的原因就是入口差压引压管 漏气致使PVV17触发停车联锁。但是经仔细查看历史记录发现膨胀机 转速下降发生在入口差压下降之前, 进而发现膨胀机导叶阀位反馈下 降发生在膨胀机转速下降之前。 结合历史趋势及历史记录得出如下详 细经过:07: 40: 05入口导叶 ZC124432开始动作,07: 40: 05 59% 07:40: 06关到
3、 4.2%,然后开始缓慢打开, 07: 40: 11 又开到 59%。由于入口导叶动作引起膨胀机转速变化,转速由原来的27598rpm降到 7264rpm后又缓慢升到22155rpm,当转速降到15700rpm时,转速低 低开关SSL124430动作此时的时间为07: 40: 07引起膨胀机跳车,2 秒后(即 07: 40: 09)发跳车信号,跳车信号发出 2秒后(即: 7: 40: 11)使膨胀机速关断阀HV499电磁阀失电使速关阀关闭,同时膨 胀机回流阀HV124408电磁阀失电使回流阀全开,入口导叶 ZC124432输出 0%使其全关(由于有速率限制,该阀为缓慢关闭),7:40: 14速
4、关阀HV499全关,同时入口导叶缓慢关闭,转速缓慢下降。由于膨胀机停车,增压端入口差压逐渐降低,7: 40: 14下降到零,此时防喘振计算公式 PV=(膨胀端 入口差压 / 膨胀端出口压力 -膨胀端入口压力) *1000)值为“0”小于 17,所以膨胀机跳车首出显示 PV17。综上所述,导致膨胀机跳车的根本原因是入口导叶非正常动作使转速 下降到联锁值(15700rpm)而触发跳车。2.针对以上结论, 6月5日设备部及仪控人员对空分一期 1 系列膨胀 机入口导叶阀门作模拟测试,测试分如下几种情况依次完成:按现场控制盘停车按钮。拍现场控制盘急停按钮。入口导叶阀门定位器断线及虚接。入口导叶阀门气路中
5、断随即恢复。通过试验分析基本可以得出如下结论:前3次试验的阀门曲线与事故时阀门位置曲线明显不同, 只有第 4次 试验阀门动作曲线与事故时阀门位置曲线最为相似。3.6 月 13 日针对 2#膨胀机入口导叶阀门的检查结果:1)检查阀门定位器接线、控制室端子接线及就地柜中间端子接线 均无松动虚接现象。2)检查入口导叶阀气路无漏气现象。(3)检查AO输出卡件没有故障报警。4)检查电缆屏蔽,发现进定位器的电缆屏蔽层没有包好,已经处 理。4.6 月 13 日针对 2#膨胀机入口导叶阀门的处理经过:1)将所有接线端子做进一步的紧固。更换AO输出卡件。重新做电缆屏蔽。由于生产要求恢复时间较短,不能更换阀门定位
6、器,经与空分分厂运行人员商量, 把定位器气路用仪表空气吹扫一遍, 又重新自整 定阀门定位器。二、事故原因分析:2013年6月3日07时40分11秒二系列膨胀机跳车,首出为 PV 17,实际跳车原因为膨胀机低转速开关动作引起跳车。6月 13日下午 17:02 分,空分二系列膨胀机停车, 停车原因是入口导叶阀 HV124432 误动作导致膨胀机转速降到联锁值触发停车联锁, 与6月 3日发生的 膨胀机停车属于同一原因。一)膨胀机入口导叶阀门误动作的原因可以排除人为操作因素, 因 为无论是指令输出错误还是误碰停车按钮或是人为关闭仪表气源针 阀阀门动作曲线都与事故时动作曲线不符。二)膨胀机入口导叶阀门误
7、动作的原因可以排除断线或线路虚接的 因素,因为如果线路虚接阀门位置曲线在虚接发生时为虚线, 与事故 时阀门位置曲线不符。三)入口导叶阀门发生误动作最有可能的原因为气路瞬间堵塞导致 阀门误动作,结合试验曲线发现与事故时阀门位置曲线最为相似。四)电缆屏蔽层没包好,可能有信号干扰,基于阀门动作幅度很大, 且现场没有较强的干扰源,这种可能性很小。(五)AO卡件通道出错,这种可能性有,且以前发生过几次,都是 通道输出有偏差但是不会恢复, 而是一直保持错误输出, 像这种输出错误又瞬间恢复的还没有发生过,而且前段时间DCST家已经更换过 一批他们认为有问题的卡件, (这块在用的卡没有更换)。现在卡件 已经更
8、换,待把替换下来的卡件返厂进行检测后才能确定是否为卡件 问题。六)西门子阀门定位器问题,有这种可能,当时在进行定位器气路 吹扫时吹出一些灰尘,有可能灰尘造成的电路故障或气路瞬间堵塞。(七)鉴于以上原因,由于 A0卡件暂时还未返厂检测,不能确定卡 件是否真正有问题, 所以此次分析报告只能作为过程分析报告, 暂时 还无法定性真正的事故原因分析,待 A0卡件检测结果出来后再进行 定性,出具最终事故报告。三、防范措施:一)针对此次事故经过及事故分析, 仪表方面对历史趋势还需要完 善,及截图时间一致、DCS画面设备首出完善,便于正确分析事故真正原因,首先DCS画面设备首出,要把低低转速开关SSL1244
9、30测点到首出画面里,其次在SOE添加防喘振PV值,以前因防喘振PV值计 算值无法加,这次把防喘振 PV计算,通过加中间变量和模块形式连 接加到SOE里便于记录。二)针对此次事故可能是气路瞬间堵塞引起, 以后要对过滤减压阀、 仪表气源管线定期清洗吹扫防止堵塞发生。三)基于目前的结果分析, 我们不能确定造成两次停车的根本原因 是什么。但我们为了预防事故的再次发生,我们使用了排除法,已经 对可能引起这一故障的膨胀机喷嘴阀门控制测量回路上的所有部分 都进行了排查,包括DCS卡件、接线电缆、阀门定位器、阀门气路及 其部件等,目前我们更换了 DCS输出卡件,重新禁固接线,重新把电 缆屏蔽层包好, 重新吹扫了阀门气路, 同时对阀门定位器本体也进行
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