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文档简介

1、#烧结球团第30卷第4期烧结球团Sintering and Pelletizing鞍钢200万t氧化球团链篦机回转窑系统的设计土介生I张勇2丛峰武3 土伟I(1.大连理工大学Fl动化系2.核山科技大学电子信息T程学院3.鞍钢集团弓长岭矿业公司)摘 耍 本文介绍了孩钢200万吨氣化球团厂链篦机-阿转窑生产线的T艺设计及特 点.详细论述了球团生产过程中的脈料准备、煤粉制备、干慄、配料、混合、造球、培烧、冷却、 成品等各个环节。鞍钢弓矿公司球团厂生产出铁品位65.5%、二氣化硅含昴5%右的球团 矿,其产品质虽达到了世界一流球团矿的技术标准。关键词鞍山钢铁集团氧化球团链篦机何转窑#烧结球团第30卷第4

2、期10烧结球团第30卷第4期送球团仓图1球团生产工艺流程图I -干持矿仓(多个”2-湿楕矿仓(多个”3-膨润土仓(多个):4 - 盘给料机:5 -皮带秤:6 -混合机:7-混合料仓:8-圆盘造球机;9-辘筛机:10 -生球粉碎机:11 -摆动皮带J2-宽皮带J3-僱式布料机:14 -链篦机:15-回转當:16 -环冷机收稿日期:2005-05-23联系人:张勇(114002)辽丫省鞍也擞羽电子信息与工程学院鞍钢是铁矿石需求大户,在取得了炼铁系 统高炉现代化、大型化改造的历史性突破后,鞍 钢把年产1600万I钢定为发展目标,铁矿石的 供应成为了重耍一环。球团矿被称为高炉的 “梢料”,具有品位高、

3、碱度低、强度好、透气性强 等特点。为此鞍钢在进行多番论证后,决定在 弓矿地区先后建立两条年产200万t球团矿生 产线,生产线建成后弓矿年产球团矿将达400 500万t。两条生产线均由鞍山冶金研究设计总 院负贵设计施工,分别于2003年10月15 H和 2004年11月28丨1实现热负荷联动试车一次成 功,目前均C进入止式生产阶段,生产水平达到 设计标准。2工艺设计及配置2.1球团矿生产工艺流程球团矿生产线均采用链篦机一回转窑工 艺,含铁原料(粘矿粉)采用弓矿公司选矿厂生 产的铁精矿,其主耍物化特性见表1,将生产出铁 品位65.5%、二氧化硅含量5%左右的球团矿。农1铁桥矿理化指标()名称TFe

4、FeO SiO2 M gO CaO- 200 H凍始水分精矿粉68.828.0 4.490.260.3490 10.5弓矿公司球团厂工艺流程示于图1,包括椿 矿的预处理(粘:矿脱水、粘:矿再磨、精矿润磨 等):精矿的接受及熔剂、燃料的准备(破碎、筛 分):膨润土或冶金添加剂的配制:配料、混合、 造球;生球筛分;铺底、铺边与生球布料;生球的 干燥、预热、焙烧和冷却;成品球团矿的筛分、储 存和输出:返矿的储存、再加工及参与配料等工 艺环节。2.2赭矿的接受与干燥椿矿进厂水分为10%左右,不能满足造球 对椿矿水分的耍求,因此设计中采用了精矿干 燥工艺,以保证铁桔矿水分满足造球工序要求。 需干燥的湿精

5、矿由配料室贮料仓经胶带机送至 干燥机室,干燥后返冋配料室干精矿仓参加配 料。干燥矿比例可根据粘:矿水分及操作实践确 定,设计按50%考虑,以保证混合料水分控制在 8.0%左右。干燥机规格为03.6 x 24 m,干燥 热风机以煤粉为燃料,进口烟气温度700弋,出 口废气温度120乞,从干燥机排出的废气经除 尘净化后排放。2.3膨润土接受与贮存袋装膨润土用火乍或汽乍运进厂(厂内贮 场可贮存10天的膨润土用星),通过人工拆袋 将膨润土卸至2个3()川 矿仓。每个仓下均配 有一个3 n?仓式泵,用风力将膨润土输送到配 料室膨润土矿槽内。配料室膨润土矿椚贮存时 间为3天(因膨润土吸湿性很强,不宜在矿槽

6、内 贮存时间太长。2.4烟煤的接收、贮存与煤粉制备烟煤通过火车运输入厂,人工卸至贮煤场。 煤场贮存时间为1.5个月。烟煤入厂粒度为 80 mm,入窑前首先用反击锤式破碎机将其粗破 碎至25 mm以下,然后经过MPF1814辐盘式磨 煤机将其磨至-200冃8()%,再由喷煤系统将 煤粉喷入窑内。2.5配料系统配料垦砲紳椚槽采用单列配置,设8个椿 矿仓(其中6个配料仓、2个为粘矿干燥供料 仓)、2个膨润土仓和1个除尘灰仓。湿粘矿从 精犷仓由胶带机运至配料室上部,经P2移动可 逆胶带机分送至Pl P5精矿仓,其中Pl P2 湿精矿仓的湿精矿经G1胶带机运至精矿干燥 室进行干燥,P3P5湿精矿仓为配料

7、仓。干燥 后椅矿送冋配料室,由P4移动可逆胶带机分送 至P6 - P8配料仓。共计有6个粘矿配料仓,仓 下设02 500 mm变频调速関盘给料机及B二 1 000 mm皮带秤,以实现精矿的自动重量配料。膨润土采用气力输送方式由贮场分送至2 个膨润土仓。仓下设0400 mm调速螺旋给料 机及B = 650 nm皮带秤,以实现精矿的IH动重 昴配料,膨润土配加量为15 kg/t根拥生产芟求 可调),膨润土仓顶设压力式仓顶布袋除尘器。生产过程中产生的除尘灰经集中后气力输 送至配料室除尘灰矿仓,除尘灰的配料设备与 膨润土相同。上述各种物料经由集料胶带机 H1送至混合室。配料室内所有矿仓均设有料位显示,

8、高低 料位报警。矿仓设有振动装置,以保证矿仓下 料顺畅。设计预留了 2个生石灰仓、1个镁矿粉 仓的扩建场地。2.6混合、造球、布料系统混合工丿亍采用立式强力混合机D W29/5。 它的混合原理是物料在混合机中随水平旋转的 内筒一起旋转,同时,在内筒的不同部位有两个 耙齿,与内筒旋转方向相反作高速旋转,使物料 在筒内产生飞溅,互相穿插,互相渗透,达到混 匀目的。造球的质最好坏将H接影响球团焙烧匚艺 的止常进行和成品球质最,设计中充分考虑了 影响造球的各种W素,如给料最和加水方式等, 并对造球设备进行优化设计。造球室设置9台 06.0 m圆盘造球机,8用1备,并留有第10台 造球机位置。经混合后的

9、混合料用胶带机运至 造球室混合料仓,混合料仓均有上下料位显示, 仓下设备采用调速圆盘给料机+皮带秤给料, 造球机的给料量可按设定值门动控制。每个造 球机进料溜槽配有疏料器,将斥实的混合料疏 2005年第4期土介生等 鞍钢200 )i t氧化球团链篦机回转窑系统的设计11松后再布料。造球机转速可调,倾角可调。在 造球过程中添加1.0%的水,以使混合料水分控 制在造球最佳值每台造球机对应一台辘式筛分机,筛出-9 mm及+ 16 mm彳、合格生球。生球返料经返料 胶带机给至生球粉碎机,粉碎后返回混合料仓 重新造球。介格粒度的生球由B = 1 400 inm摆 动胶带机布到辘式筛分布料机上,筛出-5

10、mm 粒级后均匀布到链篦机上。链篦机受料端链板 上方设有H动测料位装置,通过动调节链篦 机运行速度來保证链篦机规定料厚。链篦机生 球料层厚度最厚可达220 mmo辘式筛分布料 机筛出的不合格小球运到造球系统返料胶带机 上,与造球系统辘式筛分机筛除的不合格粒级 生球一起经生球粉碎机粉碎后返回混介料仓重 新造球。2.7链篦机冋转窑环冷机系统从造球系统來的生球在链篦机上进行干燥 和预热;在回转窑中焙烧、固结;在环冷机中进 行冷却:冷却后的球团进入成品系统。生球干 燥与预热系统、氧化焙烧系统、成品球团矿冷却 系统风流程示丁图2o2005年第4期土介生等 鞍钢200 )i t氧化球团链篦机回转窑系统的设

11、计#2005年第4期土介生等 鞍钢200 )i t氧化球团链篦机回转窑系统的设计#徉放轻菟机图2链篦机回转窑.环冷机工艺风流程图2005年第4期土介生等 鞍钢200 )i t氧化球团链篦机回转窑系统的设计#2.7.1生球干燥与预热系统生球干燥与预热在链篦机上完成。链篦机 宽4.5 m,有效长46 m。它由炉罩、走行、传动 装置、风箱、灰箱等设备组成,设有鼓风干燥段、 抽风干燥段、预热1段、预热2段。生球在鼓风 干燥段由來H环冷机三段的回收热气(60 200 P)进行干燥,以去除生球的附着水,并防止下 段抽风干燥时发生冷凝,避免篦床下部生球过 湿;抽风干燥段的热源來H预热2段出來的热 废气(近4

12、00迟),系从料层上方往下抽风,使生 球脱水干燥,以适应预热1段700P以上温度: 预热1段的热源为來H环冷机二冷段的热废气 (700弋),使生球继续干燥并开始氧化,以保证 球团在预热2段可以经受1 000弋以上的高温, 顺利进行氧化,分解和加热,并完成部分固结硬 化,使球团有一泄的强度,能经受由链篦机落到 回转窑时的冲击,在回转窑运动过程中不致破 碎。2.7.2氧化焙烧系统球团护祐緘、固结过程在回转窑中完成。 回转窑窑皮内径06.1 m,耐火材料厚度280 mm,窑长40 m,转速可调。经过链篦机预热后 的球团通过铲料板和给料溜槽给入回转窑中, 随着回转窑的转动,球团沿圆筒周边翻滚,边朝 窑

13、头方向移动。在窑头装有专门设计的双调节 伸缩式喷煤管,通过调节喷煤管的伸缩量和一 次风鼠,來控制煤粉燃烧的火焰形状和火焰长 度。同时将环冷机一冷段1 100弋热废气引入 窑头罩,作为二次风,以保证窑内所需焙烧温 度。回转窑内球团焙烧温度为1 250 - 1 300 P,球团在回转窑中停留时间约为30 mine回 转窑窑头和窑尾罩采用新型密封装置,并设有 结构冷却风机。焙烧好的球团通过回转窑窑头 罩内溜槽和固定筛卸到环冷机受料斗内。2.7.3成品球团矿冷却系统成品球团矿的冷却在环冷机中完成。环冷 机由回转部分、风箱、传动、机架和上罩组成。 冋转窑排出的热球团矿(温度约1 250 P 1 300

14、粒度为8.0 - 16 mm, FeO含量低于 8 % )经窑头罩固定筛筛出人块后,通过环冷机2005年第4期土介生等 鞍钢200 )i t氧化球团链篦机回转窑系统的设计#12烧结球团第30卷第4期受料斗均匀布在环冷机台午上,料层厚度为800 m m o球团矿在环冷机上被冷却,同时球团矿11 剩余的FeO得到进一步氧化.最终使球团矿中 FeO含量降低至1 %以下,温度降到150 P以 下。环冷机中径022 m,台车宽25 m,有效冷 却面积为150正常冷却时间48 mine设4 台鼓风冷却风机和2台结构冷却风机。环冷机烟罩分四个区域,一冷段1 100弋热 废气通过受料斗上部窑头罩和平行管道苴接

15、给 入回转窑用丁提岛窑内温度:二冷段760弋热 废气通过热风管道和沉降室返回链篦机预热1 段烟罩,用丁球团的干燥和预热:三冷段360 9 热废气由风机引至链篦机鼓风干燥段兑入冷 风,对链篦机篦床上的生球进行鼓风干燥;四冷 段90 105弋废气通过环冷机上的烟筒直接排 放。环冷机鼓风机通过风门白动调节冷却风 量,控制回热风温度。环冷机卸料斗采用电液 动扇形阀控制,实现均匀排料。150迟球团矿 通过卸料斗卸至胶带机上运出。2.8成品球团矿贮存与输出系统冷却后的成品球团矿,由胶带机运输至成 品装车矿榊。成品装车矿槽设8个矿仓,总贮 存能力为9 000 to矿仓下设电动阀门,可保证4 节车皮同时卸料,

16、使成品球团矿及时运出。球 团厂设置一个贮存能力为6万t的成品球团矿 堆场。当球团矿外运受到影响或球团厂检修需 预先备料时,成品球团矿可IT接运到堆场堆存, 并采用胶带机进行回装。3工艺设计特点本设计充分吸收了鞍钢、首钢以及承徳球 团厂和国外球团厂的先进经验;也吸取了某些 球团厂的失败教训,在工艺、设备等方而都有所 创新,其装备水平达到国内同类型厂先进水平。1)结合国内外生产经验,对链篦机、回转 窑、环冷机的细部作了相应改进:链篦机采用新 型铲料板,结构简单、易维护、使用寿命长;传动 电机采用变频调速方式,方便乂节能;回转窑采 用双侧柔性传动,平稳可靠:帑头、窑尾采用轻 世密封结构,密封性能好,

17、乂能适应窑的帘动; 回转窑排料端设计采用了大倾角固泄筛;环冷 机受料斗下部釆用新型异形砖,保证布料平胳 及不往卸料区溢料等。2)采用有效防结圈措施。如:提疝生球质 最,瑕大限度减少碎球和粉末进入回转窑;合理 设定升温曲线,避免球团炸裂;球团充分预热, 提高入窑前初强強和抗磨性;窑体耐火材料的 选择综合考虑了煤灰分、球团脉石成分,以避免 在高温卜相互接触生成低熔点化合物,熔融后 粘附料粉造成结圈。3)另夕卜,还采用了一些先进的辅助设备, 如:计算机控制H动重最配料,给料设备采用变 频调速;选用先进混介设备,提髙椿矿和膨润土 的混匀度,降低膨润土的用量,以提高生球强度 和球团矿品位;重视生球质量,

18、采用摆动皮带+ 宽皮带+辘式布料机联合布料方式,精确控制 布料质最,使摆动皮带布到宽皮带上的物料横 向均匀,经辘式布料机铺布到链篦机上的料层 均勻平整。4结论鞍钢弓长岭矿业公司两期200万t氧化球 团厂工程全部投产后,将形成400 500万t/a 球团矿生产能力,预计年产值将增加到20亿 元,年利润实现2至3亿元,将使弓矿公司成为 鞍钢最重耍的椅料基地和全国规模最大的球团 矿生产基地。力方数据Wang Jiesheng et al.#烧结球团第30卷第4期力方数据Wang Jiesheng et al.13烧结球团第30卷第4期THE DESIGN OF 2 Mt/a CAPACITY GRA

19、TE - KILNOXIDIZED PELLET PROCESS FOR ANGANG PELLETIZING PLANT力方数据Wang Jiesheng et al.13Sintering and Pelletizing改性膨润土改善铁矿球团性能的工业试验刘桂阳I朱徳庆2潘 建2张克诚I出发超I胡友明I刘素丽I1.涟源钢铁集团有礙公司烧结厂2.中南大学钢铁系烧结球团研究所)摘 耍 球团生产中配加有机改性膨润土,明显改淬了生球的强度和提高了牛球爆裂温 度.丁业试验结果表明,与常规膨润土加入昴:为2.8%郴比,改性膨润土 2号配比为1.6%时. 其生球落F强度由未改性的4.5次/0.5 m提高

20、到5.3次/0.5 m,爆裂温度均大T 650汇,成 品球抗斥强度市3211 N/个提高到4625 N/个成品球的铁品位约提高了 1.03个肓分点,成 品球粒度组成市8-16 mm占57%提高到占80%以上关键词 改性膨润土 球团矿 生球强度爆裂温度1冃I S我国的球团矿质最与国外相比有很大差 距,尤其是膨润土配加量过高的问题亟待解 决。据资料统计,国外球团厂膨润土的配比仅 在1%以内,而国内膨润土配比平均为3.5%左 右,而且随着近年矿石资源的LI益紧张,造球 用椿粉质最恶化,膨润土的用量还有增长趋 势。膨润土消耗高,不仅増加了球团生产成 本,而且还降低了球团矿的品位,使成品矿中 SiO.含

21、最增加,导致炼铁渣最增加,焦比上 升,造成钢铁厂巨大的经济损失。因此,对球 团生产用膨润土进行改性研究,通过强化其提 高生球强度和改善生球爆裂温度的作用,达到 降低膨润土用帚:的目的,具有十分重耍的现实 意义。中南大学钢铁系与涟源钢铁集团公司合收稿I期:2005 - 06 - 08 联系人:朱德庆(410083)湖南长沙中南人学钢铁系作,对中南大学研制的改性膨润土进行了工业 试验。试验结果表明,该改性膨润丄,在较低 用最的情况下能保证生球的强度,提高生球的 爆裂温度,对改善生球性能有明显效果。2原料性能及试验方法2.1原料性能2.1.1含铁原料的物化性能试验用的含铁原料为印度粘:粉、福安粘:

22、粉、大顶山精粉、巴西精粉,其化学成分及物 理性质如表1、表2所示。由表1可以看出印度、福安、大顶山、巴 西矿都属丁含铁品位较岛的铁矿,能够满足竖 炉球1才1对原料的某本要求;从五种楕矿的粒度 來看,- 200目都大于75%,对成球是有利 的。但是由表2可知,反映成球性能好坏的成 球性指数K,印度、福安、大顶山、巴西矿的 都小T- 0.2,巴西矿的成球性指数只有0.05, 故这些楷矿的成球性均很差,必须进行预处理 以改善其成球性。Abstract In this paper, the design of the 2 M t/a oxide pellets gratekiln process of

23、 GongChangLingM ining Co. , AnShan Iron & Steel Group Corporation and its characteristics were presented. All of technical steps in palletizing process* such as raw material provision coal preparation* dryness, matching stuff* mixing* making ball sintering* cooling and finished product were illustrated in detail. The palletizing plant will yield the finished product whose contend of TFe is 65.5% and SiO2 is around 5% . Its product quality will obtain t

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