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文档简介
1、 设计FMEA的标准表 系统 潜在失效模式及后果 FMEA编号 子系统 (设计FMEA) 共 页,第 页部件 设计责任部门 编制人 车型年/车辆类型 关键日期 FEMA日期(编制) (修订) 核心小组 项目 功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制-预防现行设计控制-探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN1 / 12 过程FMEA的标准表 潜在失效模式及后果 FMEA编号 (过程FMEA) 共 页,第 页项目名称 过程责任部门 编制人 车型年/车辆类型 关键日期 FEMA日期(编制) (修订) 核心小组 过程功能
2、 要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S分类潜在失效起因/机理频度O现行过程控制-预防现行过程控制-探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN 潜在失效模式及后果分析 (设计FMEA) 系统 FMEA编号 1234 X 子系统 共 1 页,第 1 页 部件 01.03/车密封 设计责任部门 车身工程部 编制人 泰特-X6412-车身工程师 车型年/车辆类型 199X/狮牌 4门/旅行车 关键日期 9X 03 01 FMEA日期(编制)8X 03 22修订 8X 07 14核心小组T.芬德轿车产品开发部、切利得斯制造部、J福特总装厂 (Dalton,Fra
3、ser,Henley 总装厂矿 项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果(22)采取的措施(21)SODPRN左前车门H8HX-0000-A·上、下车·保护乘员免受天气、噪声侧碰撞的影响.车门附件视镜、门锁、门铰链及门窗升降器等的固定支撑·为外观项目提供适当的表面·喷漆和软内饰车门内板下部腐蚀车门寿命降低,导致:·因漆面长期生锈,使顾客对外观不满·使车门内附件功能降低7车门内板保护蜡上边缘规定得太低6整车耐久性试验T-188T-
4、109T-3017294增加实验室强化腐蚀试验泰特-车身工程师8X 09 30根据试验结果(1481号试验),上边缘规范增加125cm722287蜡层厚度规定不足4整车耐久性试验同上7196增加实验室强化腐蚀试验对蜡层厚度进行实验设计(DOE)结合观察和试验验证蜡的上边缘泰特-车身工程师9x 01 15试验结果(1481号试验)表明要求的厚度是充分的。实验设计表明规定的厚度变差在25%范围内可以接受722287蜡的配方规定不当2理化实验室实验-报告No。1265228无7混入的空气静止蜡进入边角、边缘部分5用非功能喷头进行设计辅助调查8280利用正式生产喷蜡设备和规定的蜡,增加小组评价车身工程
5、部和总装厂8X 11 15根据试验,在有关区域增设3个通气孔713217车门板之间空间不够,容不下喷头作业喷头可进入情况的图纸评价4112利用辅助设计模型和喷头,增加小组评价车身工程部和总装厂8X 11 15评价表明入口是充分的7117 潜在失效模式及后果分析 (过程FMEA) FMEA编号 1450 共 1 页,第 1 页项目名称: 左前门/H8HX-A 过程责任部门 车身工程部/ 装配部 编制人 J.Ford-X6512-装配部门 车型年/车辆类型 199X/狮牌 4门/旅行车 关键日期 9X 03 01 9X 0826 工序#1 FMEA日期(编制)9X 05 17修订 9X 11 06
6、核心小组 A.Tade-车身工程师 J.Smith-作业控制 R.James-生产部 J.Jones-维修部 过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S分类潜在失效起因/机理频度O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果(22)采取的措施(21)SODPRN车门内部人工凃蜡为覆盖车门内侧面,车门下层表面凃以最小厚度的蜡,以延缓腐蚀。在指定的表面凃蜡不足车门寿命降低,导致:·使用一段时间后生锈,使顾客对外观不满意·使车门内附件功能损害7人工插入喷头不够深入8每小时进行目测检查,每班检查一次喷膜厚度(深度计)和范围5280给喷蜡枪加装深
7、度限位器 制造工程9X.10.15增加限位器,在线上检查喷蜡枪72570使喷蜡作业自动化制造工程9X.12.15由于同一条线上不同的门其复杂程度不同,因此拒绝该项7喷头堵塞-精度太高-温度太低-压力太低5在开始和停机后试验喷雾形状,按照预防维护程序清洗喷头每小时进行目测检查,每班检查一次喷膜厚度(深度计)和范围5175使用设计试验确定粘度,温度和压力制造工程9X.10.1确定温度和压力限值,并安装限值控制器。控制图显示过程已受控制Cpk=1.85715357因撞击使喷头变形2依预防维护程序维护喷头每小时进行目测检查,每班检查一次喷膜厚度(深度计)和范围570无7喷蜡时间不足8按作业说明书进行抽
8、样(每班10个门)检查重要部分喷蜡范围7392安装喷蜡定时器维修部门9X.09.15安装了自动喷蜡定时器,控制打开喷头,定时器控制关闭。控制图显示过程已受控制Cpk=2.0571749项目(过程FMEA)共页第页曲轴部件/工艺过程责任编制人关键日期FMEA日期(编制)修订核心小组过程/功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行过程控制(预防)现行过程控制(探测)探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN热处理(焠火)硬度过高、硬度过低曲轴脆断导致发动机损坏,车辆不能行驶。受力变形不能完成传递力的功能,产生异响。顾客不满意。8CC温度过高5DOE试验设计自动记录(连续)/数字显示温度表(1H1次)3120增加自动报警装置张先生:060503完成增加了自动报警装置83248温度过低5DOE同上5200同上同上同上73242时间设定不合适
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