FZ1—2A型翻车机PLC控制系统的改进_第1页
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文档简介

1、龙源期刊网http:/FZ12A型翻车机PLC控制系统的改进作者:侯桂友 来源:电子技术与软件工程2015年第17期摘要介绍了某电厂 FZ1-2A 型翻车机的系统组成、运行流程及控制系统概况,对 PLC 控制系统 存在的问题进行了分析并介绍了改进措施。【关键词】翻车机 PLC 拨车机 迁车台 控制1 翻车机系统简介翻车机卸车系统是一种采用机械的力量将车辆翻转,卸出物料的安全、高效的现代化大型 卸车设备,以翻车机本体为主,配有拨车机、推车机、迁车台、夹轮器、安全止挡器、单向止 挡器等设备在内的翻车机卸车线,卸车效率高,环保性能好,对车辆损伤少,单翻式翻车机综 合卸车能力可达 1200t/h(合

2、20-25节/h),整个作业过程可实现全自动,并有可靠的监控及故 障诊断功能和综合管理功能。2 某电厂控制系统概况某电厂设计控制的终端设备是由大连重工起重集团有限公司生产的 FZ1-2A 型折返式翻车机,翻车机系统组成见表 1 。程控机由上位机和 PLC 控制系统组成。上位机采用台湾研华的工业控制机,CPU 主频2.4GHz,上位机控制软件采用 IFIX4.0 开发版,PLC 采用 Modicon 昆腾系列,编程软件采用CONCEPT2.6SR4 , PLC 所有的输入及输出点采用OMRON 中间继电器隔离,输入及输出采用DC24V 模块,上位机与 PLC 之间通过光纤进行通讯。就地设备的状态

3、经过中间继电器的隔离 后进入到DI 模块中,经过 PLC 判断之后通过 DO 模块实现对现场设备的控制。每台翻车机有 一台上位机,采用IFIX4.0 与 PLC 进行通讯。上位机同时兼有工程师站和操作员站的功能,由 不同权限的账户来控制。3 PLC 在翻车机系统中的应用PLC 采用梯形图语言(LD )和功能模块图语言(FBD)进行编程。对翻车机来说,只需 要提供 输入(DI) ”输出(DO) ”给 PLC 就可以了,自动控制及连锁保护都可以通过PLC 编程来实现。梯形图语言与电气原理图相对应,编程人员可以很方便的根据设计要求来进行编 程。 PLC 还提供了一些标准功能块,用来实现复杂的控制功能。内部虚拟的中间变量和功能块 取代了中间继电器和数字逻辑电路,使得PLC 外部控制系统变得简单,对P

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