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文档简介
1、关于下发4#高炉年修停炉、喷涂、烘炉、等方案的通知各车间、科室:为强化本次年修工作,确保按计划进程保质保量完成年修任务,现将4#高炉年修停炉、喷涂、烘炉、等方案下发,望各单位认真执行。 二七年四月十一日附件1: 4#3高炉降料线及封炉实施方案一、封炉方针:放尽渣铁、确保封严,严禁漏水、确保安全。二、停炉操作(降料线深度19.05米)1、前期准备工作1.1 加强设备维护,减少或杜绝因设备故障造成的慢风和休风。 (负责人:)1.2 休风前炉顶清理干净,防止因顶温过高炉顶着火。(负责人:)1.3 提前准备六套雾化喷头、两支打水枪的备件及相应管路。1.4 降料线前休风一次(时间约3-4小时),主要项目
2、如下:(1) 检查处理雾化喷头和炉顶外部临时打水装置,确保炉顶打水计量表准确。 (负责人:) (2) 疏通炉内打水,打水枪处加弹子阀,安装炉顶打水计量表。(负责人:)(3) 疏通重力除尘器煤气取样孔,煤气取样分析由张故见落实。(负责人:)(4) 对冷却设备进行检查,风口小套打压,损坏的予以更换;倒冲工业水管跨接,开始降料线后控制倒冲工业水(单层倒冲的关掉,整根倒冲的控制倒冲水量)。(负责人:)(5) 焊补炉皮开焊点。 (负责人:)(6) 喷煤压缩空气管路接至炉前。 (负责人:)(7) 检查校正炉顶热电偶,如不准确要进行更换,对其中的两点测温元件进行更换(采用热电阻)。同时在煤气上升管处加两个临
3、时热电偶,以保证降料线期间顶温准确,将热电厂干法除尘入口温度接至高炉主空室,以便对比分析。 (负责人:)1.5保证一个探尺正常工作,能准确探到8米。 (负责人:)1.6休风前放净除尘器瓦斯灰。 (负责人:)1.7封炉料准备:准备干水渣40吨。 (负责人:)1. 8年修停炉前至少空出一个烧结矿仓,另一个烧结矿仓降低仓位,空出一个杂矿仓用于放鲁南块矿。(负责人:)1.9 16日中班停加块矿,提前四天适当发展边缘并配加萤石200Kg/t.批,对炉墙渣皮进行清理,洗炉期间,操作制度调整如下:煤比降至120kg/t,炉温Si=0.5%-0.7% ,R终降至1.051.10注意杜绝质量事故,保证铁水温度大
4、于1480。 (负责人:)1.11 休风前一天 13:00开始加休风料20批,16:00加盖面焦,加完后停止上料,16:30开始降料线。 (负责人:)1.12 休风料组成:第一组:10批。矿批16吨,焦比550kg/t,R2=1.05,Si=1.0%-1.2%。第二组:10批。矿批16吨,焦比700kg/t,R2=1.05,Si=1.5%-2.0%;第三组:加净焦20吨。 2、降料线深度根据检修要求,降料线深度19.05米。3、降料线操作 (负责人:)3.1 加完盖面焦后(时间约16:30)开始降料线,3.2 料线12米前:全风作业,约4小时,腾出空间472m3; 12-15.4米:风量150
5、0m3/min,约2小时,腾出空间200 m3,累计空间672m3。 15.4-17米:风量1200m3/min,约4小时,切煤气,腾出空间93 m3,累计空间达到765m3。 17-19.05米:风量800m3/min,约5小时,腾出空间104m3,累计空间869m3。出最后一炉铁约1小时,累计16小时。3.3切煤气前,为确保高炉降料线安全及布袋运行安全,当炉顶温度难以控制时,采用打水和减风相结合,控制顶温在250-300,参考干法除尘温度。 3.4切煤气后,适当提高炉顶温度,温度控制在350-400。 顶温控制原则:(1)料线3米前,采用原炉顶打水装置控制顶温。(2)料线超过3米时插打水枪
6、,并通水。(3)全开打水装置仍控制不住顶温,依次采用减风、撤风温的办法控制顶温。(4)降料线开始后炉顶通氮气,煤气封罩保持打水。(5)注意观察炉顶温度表和重力除尘器温度表工作是否正常,加强与干法除尘的联系,如果顶温表不准确,要注意观察上升管和下降管情况,必要时采取人工测温或参考干法除尘温度控制炉顶温度。(6)如果减风、撤风温仍然控制不住顶温,则切煤气。(负责人:)(7)整个降料线过程中风温不得低于700。 (负责人:)3.5 降料线期间每半小时作一次煤气分析并记录主要操作参数,8米料线前每半小时探一次料线。 (负责人:)3.6 降料线前正常出铁,料线达到风口后出最后一炉铁,铁量按100120吨
7、控制 。 ( 负责人:)3.7 最后一炉铁出净渣铁,之后按长期休风程序休风。 ( 负责人:)3.8降料线期间设专人计算料线深度和残余铁量、及焦碳量,计算降料线剩余时间。 (负责人:)3.9降料线过程中控制倒冲水量。 (负责人:)3.10降料线过程中注意观察炉皮情况,一旦出现发红应立即控制风量和顶压,防止事故扩大化。 (负责人: 4、封炉操作4.1休风后,检查料线达到要求后(视实际深度补部分焦炭)压水渣,卸下全部风口和吹管,卸6个风口中套(将变形的风口中套全部更换),开始凉炉,18个下连接法兰盘加盲板。 (负责人:)4.2凉炉到一定程度,经安全科对炉内煤气检验合格后喷覆盖料。 (负责人:)4.3
8、停风4小时后降低炉体循环水量到500600t/h,设专人测量水温差,要求水温差不大于0.2,否则增加循环水量。看水工每班检查冷却设备两次,发现漏水及时处理汇报。(负责人:)4.4休风后关闭气密箱进水,打开出水。 (负责人:)4.5休风后检查炉顶打水装置,要关严,防止漏水。 (负责人:)4.6休风后按停水方案停炉体循环水,开始更换冷却壁。(负责人:)附件2:4#高炉喷涂方案一、喷涂前1、安装好喷涂标尺。 (负责人: 2、清理炉内挂结物。 (负责人:)3、检查覆盖料的密封情况。 (负责人:)4、正式喷涂之前,对上部炉墙进行高压水冲洗,要求经冲洗后的炉墙表面清洁,无松动物,能与喷涂层形成牢固结合。二
9、、喷涂技术要求1、喷涂形成新炉衬(200毫米厚)不仅与冷却壁牢固结合,与残存的旧衬也要形成牢固结合。2、回弹率不大于10。3、要求新形成的炉衬符合我厂提供的炉型尺寸要求,做到表面均匀、平滑、平整。三、灌浆技术要求1、必须是无水泥浆。2、要求泥浆凝固快。3、保证冷却壁勾缝严密,喷涂料有一定强度后进行灌浆。四、喷涂压缩空气使用注意事项使用喷煤压缩空气,为不影响其余高炉喷煤,要求在使用喷煤压缩空气时注意:(负责人:)1、使用压缩空气,由机动科负责联系喷煤车间,得到喷煤车间通知后,再开喷煤压缩空气阀门。 2、喷煤车间在高炉进行喷涂期间注意压缩空气压力变化。 附件3:4#高炉年修热风管道烘烤方案4高炉本
10、次年修,对热风炉部分管道进行了更换,为确保更换后的管道能满足高炉开炉后的生产需要,特制定本方案:一、 准备工作:1、 热风管道混风前后电偶更换为0600量程的电偶,以能准确测量管道温度。(机动科、高炉车间)2、 热风炉具备正常生产条件,各阀门运行正常。(机动科、高炉车间)3、 高炉吹管安装完毕,高炉具备烘炉条件。(机动科、高炉车间)4、 各安全措施完整、可靠。(安全科)二、 烘烤管道操作:(高炉车间)1、 热风炉各阀门关闭,打开混风调价阀、倒流休风阀,冷风自然风干3小时;2、 关闭混风调节阀、倒流休风阀,3热风炉具备送风条件;3、 开3热风炉热风阀,点动冷风均压阀,观察混风前电偶温度,同时调节
11、冷风调节阀,使混风前电偶温度在150,然后保持此状态3小时;4、 重复上述操作,保持升温速度50/h,3小时后升温到300恒温3小时;5、 管道烘烤完毕,转入高炉本体烘炉操作。三、 烘烤曲线:300恒温50/h150恒温300恒温3h50/h150恒温3h附件4:4#高炉年修后烘炉方案 4#3高炉进行了炉墙喷涂,为保证开炉顺利,决定进行烘炉:一、烘炉前准备工作:1、由于本次年修对热风炉部分管道进行更换,烘高炉前预留12小时对热风管道进行烘烤。2、炉墙喷涂完毕,其它检修项目完成。(负责人:)3、热风炉具备800以上送风条件。 (负责人:)4、其他设备检修完毕,试车正常。 (负责人:)5、高炉炉体
12、及热风炉各层平台杂物(检修垃圾)清理干净。 (负责人:)6、堵上探瘤孔、测温孔。 (负责人:)7、清理干净覆盖料,在炉缸四周清理出1米深,1米宽的空间,铁口前清出深1.5米宽1.5米的空间。(负责人:)8、烧通铁口通往1、18风口的通道,然后在上面加500公斤盐,用有水炮泥堵上铁口。 由供应科联系炮泥供货厂家碾制堵风口、铁口有水炮泥5吨。 (负责人:、9、安装临时风温热电偶,量程0-600。 (负责人:)10、炉体循环水量500600t/h。 (负责人:)11、拆除18个下连接法兰盲板,装好所有吹管。(负责人:)12、按照网络节点提前4小时通知热电厂启动风机。(负责人:)二、高炉烘炉操作 1、按长期休风后的送风程序操作,风量为正常风量的1/22/3。 (负责人:)2、烘炉曲线 (负责人:) 500 400恒温16h400300 16/h200 150恒温12h100 25/h 2h 14h 29h 45h 48h3、烘炉曲线温度以热风温度为准,以炉顶温度为参考。 (负责人:)4、烘炉结束后,按长期休风程序休风(同时撤
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