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文档简介
1、9种基坑坍塌事例9种基坑坍塌事例6/69种基坑坍塌事例精心整理种基坑坍塌事例一、整体失稳整体失稳是指在土体中形成了滑动面,围护构造连同基坑外侧及坑底的土体一同丧失坚固性,一般的失稳形态是围护构造的上部向坑外倾倒,围护构造的底部向坑内挪动,坑底土体隆起,坑外处面下陷。龙潭空中花园基坑事故。2005年8月3日,清晨约30m宽地点坡顶出现开裂并出现沉降,坡脚水泥土搅拌桩出现断裂。清晨7时,下起大雨,半小时后该段出现塌滑。原由主假如基坑北侧东端滑塌地段出现超挖,开挖后搁置了较长时间;坑内大批积水未实时抽排;坡脚土层受水浸泡,降低了土层强度,必定以致边坡蠕动变形;紧邻坑边下水管长久漏水,边坡蠕动变形积累
2、到必定程度后,坡顶道路下的下水道出现开裂,大批水浸入边坡土体内,以致边坡失稳。2005年9月3日12时,武昌区彭刘杨路金榜名苑已开挖至设计深度5.2M的深基坑东侧(cd)段约40余米长的边坡发生滑塌险情。二、坑底隆起坑底隆起是一种向上的位移,产生的原由一是深层土的卸荷回弹,二是由开挖形成的压力差以致的土体塑流。精心整理因为土体是连续体,坑底的隆起和围护构造的水平位移必定以致坑外土体产生沉降和水平位移,带动相邻建筑物或市政设备发生倾斜或挠曲,这些附带的变形使构造构件或管道可能产生开裂,影响使用,危及安全。一般解决的方法是被动区加固,提升土的抗力,减少变形,同时解决整体坚固和坑底隆起问题。三金.鑫
3、城国际C地块事故三、围护构造颠覆失稳围护构造颠覆失稳主要发生在重力式构造或悬臂式围护构造,重力式构造在坑外主动土压力的作用下,围护构造绕其下部的某点转动,围护构造的顶部向坑内倾倒。抵挡颠覆失稳的力矩主要由围护构造自己的重力形成,坑底的被动抗力也是组成抵挡力矩的要素。如武汉火炬大厦开挖深度10m,上部为老钻土,下部为基岩,采纳900mm人工挖孔嵌岩排桩支护,开挖至设计标高后,因为老黏土局部浸水,强度降低,土压力剧增,由于桩嵌人岩层,变形不易谐调,造成十余根支护桩折断,危及周边六层综合楼,使该楼楼梯间悬空,状况紧迫。经紧迫回填,增设锚杆后。得以坚固。四、围护构造滑移失稳围护构造底部地基承载力失稳是
4、指重力式围护构造的底面压力过大,地基承载力不足惹起的失稳。因为在围护构造的外侧还作用着土压力,所以其协力是倾斜的。在倾斜荷载作用下,地基土发生向坑内的挤出,围护构造产生不平均的沉降,可能以致部分围护构造的开裂破坏。精心整理如天恒大厦开挖深度约5m,淤泥及淤泥质土的厚度近20m,工程桩采纳1000m钻孔灌注嵌岩桩,开挖支护方案采纳格构式水泥土重力式挡墙,坑底被动区采纳格构式水泥土暗撑。当时施工工期紧张,十数台粉喷桩机日夜施工水泥土挡墙及暗撑,桩的咬合状况及成桩质量不好,在龄期不足的状况下,急促开挖,加上坑边堆载不妥、局部开挖接桩、暴雨侵袭等不利要素,以致大面积边坡失稳和坑底隆起,坑内工程桩大多偏
5、斜,塔吊基础脱空、基础下桩开裂。经过全面检测,确认倾斜桩的桩身圆满性,采纳了独立承台改为筏板,另补充56根钻孔灌输桩.同时对坑底淤泥采纳注浆加固。经过近半年的努力,才成功办理完事故隐患。五、围护构造滑移失稳围护构造滑移失稳亦主要发生在重力式构造中,在坑外主动土压力的作用下,围护构造向坑内平移。抵挡滑移的阻力主要由围护体底面的摩阻力以及内侧的被动土压力组成。当坑底土纤弱或围护构造底部的地基土融化时,墙体发生滑移失稳。华瑞大厦位于卓刀泉南路与雄楚大街交汇处,一幢26层高层建筑,基础埋深约-10.8m。基坑支护地面以下约6m,坡率1:03喷锚支护,6m以下为人工挖孔桩锚杆支护。2005年6月26日,
6、基坑西侧产生滑坍,支护桩严重内倾,部分护坡桩断裂;西侧坡顶地面沉降,坡面外鼓;南侧、东侧坡顶地面(含人行道产生裂痕),险情严重。事故的原由主假如红黏土层遇水后强度快速降低,以致浅层滑坡。2004年6月4日正午,汉口新华下路新华豪庭的基坑护坡忽然出现塌方,一墙之隔的中鑫汽车维修企业的维修车间坍塌。精心整理六、“踢脚”失稳“踢脚”失稳在单支撑的基坑中,可能发生挠支撑点转动,围护构造上部向坑外倾倒,围护构造的下部向上翻的失稳模式,故形象地称为“踢脚”失稳。在多支撑的围护构造中一般不会产生踢脚失稳,除非其余支撑都已无效,只有一道支撑起作用的状况。2005年7月21日正午12点左右,广州市海珠区江南大道
7、中海珠城广场B区施工工地发生基坑坍塌,基坑南边支护构造坍塌,东南角斜撑零落。基坑支护坍塌范围约10455延米,面积约2007平方米,南侧船员酒店的基础桩折断滑落,构造部分坍毁。同时造成3人死亡、8人受伤。产生因为:1.施工与设计不符,基坑施工时间过长,基坑支护受损无效,组成重要事故隐患。2.南侧岩层向基坑内倾斜,纤弱强风化夹层中有渗水流泥现象,施工时未实时调整设计和施工方案,错过除去险情时机。3.基坑坡顶严重超载,以致基坑南边支护均衡打破,坡顶出现开裂。4.基坑变形量显然增大及裂痕增加时未能实时作加固办理。七、围护构造的构造性破坏围护构造的构造性破坏是指围护体自己发生开裂、折断、剪断或压屈,以
8、致构造失掉了承载能力的破坏模式。如支撑系统不妥或围护构造不闭合;也可能是设计计算时荷载预计不足或构造资料强度预计过高,支撑或围檩截面不足以致破坏;其余,构造节点处精心整理理不妥,也会因局部失稳而惹起整体破坏,特别在钢支撑系统中,节点多,加工与安装质量不易控制。节点办理包含支撑和墙体的连结处,如不设置围檩或连结强度不够。杭州萧山湘湖段地铁施工事故2008年11月15日15时20分,杭州萧山湘湖段地铁施工现场发生塌陷事故。风情大道坍塌形成了一个长75米、宽21米、深15.5米的深坑,周边的河流决堤,河水倒灌,一度水深达6米多。正在路面行驶的11辆车坠入深坑,数十名地铁施工人员被埋,遭难工人数达到2
9、1名,同时造成了风情大道中止,距事故现场仅一墙之隔的萧山区城西小学,校园东边的围墙已所有垮塌。周边民房倾斜破坏,地面下管线破坏等一系列连锁破坏效应。初步判断基坑破坏形式,基坑产生整体失稳,坑底隆起,进而使得围护墙倾斜,而钢支撑与围护墙连结刚度很弱,基本能够看作铰接,当对撑的双侧轴力不在一条线上时,钢支撑特别简单产生失稳破坏,进而产生近似多米诺骨牌效应,以致最后基坑失稳破坏,坑边土体塌陷,支撑破坏。八、支、锚系统失稳破坏支、锚系统失稳破坏包含两种不一样样的破坏模式。锚杆的破坏主要表现为锚杆的拔出、断裂或预应力废弛,土锚的破坏大多是局部的;支撑的失稳很可能是整体性的,其形态因系统不一样样而不一样样,支撑系统大多是超静定的,局部的破坏会造成整体的失稳,特别是钢支撑系统,局部节点的无效概率比较大。九、止水帷幕功能无效和坑底浸透变形破坏精心整理止水帷幕功能无效和坑底浸透变形破坏是指止水帷幕丧失挡水功能,产生渗漏、涌水、流土或流砂。因为水土流失使基坑外处面下沉、塌陷,以致周边建筑物的开裂和破坏。惹起围护构造止水帷幕功能无效的主要原由是施工要素,其次是设计要素和资料的要素。因为施工质量低质,止水帷幕有空洞或裂痕,成为漏水的通道是最广泛的现象;止水帷幕设计很短,没有所有切断透水层也是漏水的可能原由。因为止水帷幕无效产生过大的水力坡降惹起坑底浸透变形破坏。如
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