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文档简介
许继电网公司系列培训教材现场工程调试经验宝典2V1.02009.6目录TOC1.编制说明 12.软件问题 22.1系统软件问题 22.2网关软件问题: 222.3装置软件问题 263.硬件问题 283.1装置硬件问题 283.2网关硬件问题 324.工程设计问题 335.外购件问题 346.调试质量问题 417.用户原因 498.其他 581.编制说明本手册汇总了部分许继电网公司售后服务人员的工作总结和服务经验,是许继售后服务人员大量工作心血的结晶。此次问题汇总的目的是通过本手册,加快现场处理问题的速度,减少处理问题走的弯路,建立排查及处理问题的思路,学到更多现场调试的经验,更加清晰的了解产品和运行情况,为提高售后服务质量,更好的为客户提供优质服务奠定基础。由于汇总时间及汇总人的水平和能力有限,书中可能会出现类似问题的重复及问题的处理方式不当或是有更好的解决方案等,希望大家能给予指正。2.软件问题2.1系统软件问题问题描述:电容器遥测不能上送!原因分析:检查遥测上送报文,发现确实没有遥测上送,检查远动转发表,点上送位置没有问题。检查设备信息体,发现监控数据装置采用的是02扇区上送遥测,检查远动库,没有该信息体。处理情况:修改远动数据库,保证数据库中有该信息体后,重新上装转发表,数据正常。问题描述:06C1429吴忠红星变、220kV小坝变、330kV侯桥变。增加一个101备用通道后,远动操作系统老是重新启动。原因分析:没有增加101备用通道时,远动运行正常,检查新增加的备用通道,发现备用通道是通道3,但是zfch配置中的通道号确是2,这样和通道2中的zfch的通道号重复。处理情况:将通道3中的zfch中的通道号改为2即可。问题描述:08C1945山西忻州河边变扩建调试,原有远动新加间隔的信号无法上送调度。原因分析:原有远动新加间隔的信号无法上送调度,监控信息显示没有问题,检查远动接受装置上送没有问题,检查远动库及转发表中数据也未发现为题,但是在远动浏览及转发有问题,但是未发现有错误。处理情况:将转发表中新加间隔的信息删除重新添加一次后正常,估计原来转发表添加错误。问题描述:08C2135天水330kV武都变,当网口1IP设置为50是网口2IP设置不成功原因分析:网口2南瑞分配的B网IP是50。按804网关的设置IP方法设置,网关重启后IP并未改过来。检查电脑网卡IP与网关也在同一网段。起初怀疑是网卡有问题,将网卡禁用又启用后,仍不见效。决定重灌一次网关底层程序。还是不行。后仔细研究徐云松的文件后发现,影响与召唤IP的文件为gwm文件,将其删掉并更换后,再将电脑IP与网关IP的子掩码同时改为3个255后IP设置成功。问题描述:08C2135天水330kV武都变,网关804版本不一致,升级不成功,程序版本显示仍未老版本原因分析:仔细查看804网关程序,发现影响程序版本显示与后台召唤IP的文件为gwm文件,但是在手动拷贝到jffs2文件夹下面的时候报权限不足。分析可能是因为此文件正在运行中,用telnet.exe用kill命令杀掉该进程后可以手动删除gwm文件。升级成功。问题描述:08C2135天水330kV武都变,定值召唤报错原因分析:用主站调试工具召唤定值报错,仔细查看CID文件中<SettingControlactSG="1"numOfSGs="32"/>为32而实际定值区为8个。修改后正常。问题描述:08C2135天水330kV武都变,用主站仿真工具看信号不上送原因分析:用telnet.exe程序杀掉gwm103进程,查看报文,发现装置确实发出报文,问题不在103处,杀掉gws61850进程,查看报文发现无法解析103的报文,问题应该出在.map映射文件上,打开文件查看发现确实该点对应的有问题。修改后上送正确。问题描述:08D0982锦州港湾220KV变,南瑞的母差保护BP-2B与后台通讯上后,遥信变位告警窗中没有信息原因分析:在报文监视窗中可查看到104报文,报文上送正确,确定是监控数据库有问题处理情况:查看相关数据库发现BP-2B的遥信库有一个配置项变位报警应设成异常,不能设成正常,改正后问题解决问题描述:08D0982锦州港湾220KV变,在JAVA环境下修改后,重启报表服务,但报表中都没有数据原因分析:ICS8000修改报表后,除了资源提交和导入外,还要重新设报表配置项,否则报表启动会报错,打开报表没有数据处理情况:重新设报表配置项后,恢复正常。问题描述:05A2201重庆110kV李渡变,有一条线路保护装置通过测控装置上送到后台的开关和刀闸位置在监控1和监控2不一致;同时遥控此线路的开关时会造成本线路的母线刀闸合闸,次问题非常严重;原因分析:两台监控的显示状态不一致,首先检查了信息点,没有发现异常;同时检查测控装置和相关的图纸,也没有发现开关和刀闸的接线有问题。对两台监控进行详细的检查,发现有问题的监控2的升级脚本已经安装,但是监控1的确没有安装。处理情况:(内部讨论)对监控1的升级脚本进行安装,监控的显示信息恢复正常,此时检查断路器合闸时的刀闸情况也正常。问题描述:08B1543内蒙锡林浩特35kV镍矿变电能采集器通讯,监控无法采集威盛威远电能采集器电量数据,装置和电能采集器通讯正常。原因分析:检查报文发现电能采集器的报文监控无法识别,威远采集器的电度表号是以采集器内的实际开关号上送的,而监控识别的电度量报文,需要接口程序中作相应的转换。处理情况:接口中将设置的开关号转换成间隔标序号后监控采集正常。问题描述:08B1543内蒙锡林浩特35kV东苏查干敖包变电能采集器通讯,监控无法采集威盛威远电能采集器电量数据,装置和电能采集器通讯正常,接口询问采集器时,采集器回答无数据。原因分析:和接口程序无关,确定是电能采集器本身设置或本身有问题,因为是周末,联系采集器厂家电话无人接听。处理情况:跳过电能采集器,直接通过网关和电度表通讯采集电度量。问题描述:09A0001河北邢台北500kV变,两期的WDR-851并在一起和南瑞的后台通讯有问题。原因分析:由于前两期所供设备WDR-851为C语言下编译的保护程序,本次所供为VLD下编译的程序,两种类型的保护装置在通讯处理中存在不同。主要是在上送开关量信号的时候:前期在C语言编译下的保护通讯,其信息点不重复,fun号一样,保护和测控信息通过保护公共地址1和2区分信号;VLD编译下的通讯程序,保护和测控信息通过功能类型FUN号来区分,保护公共地址都为1,并且其压板与开关量信号有部分INF号重复。也就是说如果监控厂家通过前期的保护接口程序和新上的保护装置通讯总召唤时是会有问题的。如果不了解前两期的通讯方式,简单的对点还发现不了这个问题。早期设备所给的点表并没有要求处理FUN,所以其在程序处理中没有对该字节进行处理,本期主要原因在于,我们的INF存在重复,且需要通过FUN进行判别处理才能区分设备信息。现场南瑞继保已经将设备通讯完毕,且与中调、网调信息核对完毕,导致在设备总召时,有部分信号变化!(网调发现信息经常变化提出异议)由于发现该问题时已经临近投运,如果重新制作数据或更改保护程序均无法满足投运的时间要求,使我们与后台厂家双方均倍感压力。(其实细想起来,我们为什么需要重复信息点呢?并且改变原有的信号上送的方式呢)。处理情况:最后,发现我们有5个遥信存在重复,后将非电量保护的5个开入弃用,将开关量重复的点号接入非电量保护的5个开入,将非电量的定值整定为告警,将非电量跳闸的出口接线解除。问题描述:08C1074无锡110KV方湖变,启动远动机的时候起不起来,通过接显示器看到rtuserver报“failedtocreateemptydocument.”原因分析:发现所变CIb远动库里面配置了个00扇区,信息体地址为0000处理情况:把该点删除,启动成功问题描述:浙江金华永康110kV花街变,WYD-803装置经过MOD24A装置,使用101规约与调度主站通讯,通讯一直没有链接成功。原因分析:在使用1200bps,1700+/-400HZ参数情况下,调度端一直有下行命令,1049085116,但是没有收到我们链路完好确认报文。我在甩开通道,在MOD24A自环,在更改为CDT的情况下自发自收是正常的。带上通道自环也是正常,又用WYD-803的数字口用笔记本模拟主站调试,遥测遥信数据都是正确上送的,RTU的设置都是正确的;调度主站带上通道自环能收到1049085116,使用ComTest测试一下调度下行报文,根本不是101链路报文(未记录下来)。估计是主站的波特率设置有误,但是让调度核实结果坚称是1200bps,最后让沈天亮携带一个备用MOD24A去主站与对调,发现1200bps,1700+/-400HZ通讯是成功的。此时能确认是主站的波特率是设置错误。此时仍不承认。恰巧主站的厂家人员在,在其帮助下查出来是主站的波特率根本没有设置成功。处理情况:更改为1200bps,1700+/-400HZ后能够建立通讯链路。问题描述:石嘴山35KV渠口变,07C1418头闸,07C1420灵沙变.,后台能把位置信号发给五防,但是五防发的解锁命令后台却收不到。原因分析:用笔记本直接接到五防出来的串口上,笔记本能收到五防发过来的解锁命令报文,这样与五防没有关系了,检查网关的串口线,串口线也没有问题,最后检查网关跳线,发现下面的两排短接子在右边,上面的一排短接子在左边时,此时既不是232接口又不是485接口,但是用232通讯时,串口能发报文,但是不能接受报文,此现象很容易误解。处理情况:正确将跳线跳为232口,五防和后台一切正常。问题描述:09B0808、06D0451琼海220KV官塘变工程,用户反映地调数据一直处于溢出状态。问题分析:地调使用的规约为CDT规约,查看远动数据库转发表,发现地调转发库规约量程使用的是32767,把规约量程全部改为2048后数据上送正常。频率的装置系数也错误。解决情况:更改后频率上送正常。问题描述:06B1952山西朔州220kV平鲁变监控远动维护,调度无法收到远动104通道装置上送保护SOE。原因分析:检查远动通道配置,发现隐含字段yxmode0和soemode0设置正常,保护动作SOE报文1F报文有上送,但是调度无法解析,询问调度相关人员,他们也不知道该收到什么报文才能解析。后分析可能和但双点有关。处理情况:更改远动转发表,将SOE设置成单点,并且触发相关遥信报文后调度接受正常。问题描述:04B1717内蒙巴盟220kV厂汗变新加两台电度表无法采集数据。原因分析:检查电能采集器和电度表通讯正常,能正常采集数据,通过笔记本单独和点表也能通讯,但是网关下发命令正常,回复数据不对,怀疑是网关和电度表两侧的串口参数不匹配。处理情况:更改接口程序,采集电能采集器转发的电度表数据后正常。问题描述:远动增加网关通讯中断信号给调度时,实际网关是通的,但是转发表浏览中显示中断。原因分析:检查转发表,IP是2,定义的网关中断标签是FFYXFF01000C,也没有错。最后检查rtuserver.cfg,发现devinfo20022404,这是由于监控分配IP地址表时,做的不规范,远动库又是从监控库导出的。处理情况:将IP2的网关的中断标签是FFYXFF010002就可以。问题描述:主变WBH-821装置只要接上网关,整个网关带的装置都通讯中断,去掉WBH821装置,其他装置通讯正常。原因分析:首先用笔记本模拟网关和装置通讯,装置通讯正常;然后用笔记本模拟装置和网关通讯,网关也正常;最后换掉一个后备保护的CPU,装置也能正常通信,看来是装置老cpu有点问题,但是最后将通讯地线接到空端子上,此时用原来的CPU装置能正常通讯,信号也能正常上送。处理情况:将通讯地线接到空端子。问题描述:08C1477北京张坊35kv变电站,我们给远动上送的SOE时间不对与实际相差好几个小时,但是分钟和秒都对了。原因分析:可能是我们的远动机所选的时区和远动端不一致。处理情况:将显示器和鼠标拿到wyd-802处接上,然后把我们的时区改为北京时区,然后点击regsave,重新启动计算机就好了。问题描述:08A0060唐山国丰薄板110KV变后台机监控报数据库受到破坏,无法正常运行。原因分析:电脑数据源受到破坏,IP地址丢失。处理情况:重新把库恢复,重新配置数据源,重新配置IP地址。问题描述:08A0060唐山国丰薄板110KV变,计算机运行慢。原因分析:是由于动态的配置SQLSERVER的内存最大值选的过大导致。处理情况:把动态的配置SQLSERVER的内存改小。现象描述:08C2370哈密大泉湾增容改造工程,发现现场1#2#变压器的数据都不上,经检查发现遥测数据转发的区为01区,发现装置上都是2.75的版本。原因分析:查看2.75版本的104规约遥测区间在02扇区。处理办法:把01扇区更改成02扇区。重启远动,数据上送正常。现象描述:08C2370哈密大泉湾增容改造工程,断路器刀闸地刀的位置有好多对不上?发现好多点多对不上原因分析:感觉库里做的不对,回到哈密电力公司,借来施工图纸。花了一天的时间,把库重新做了一下,按照原来给地调的转发表重新做了一变处理办法:把原来的RTU删除,换上重新做的RTU,重启监控与地调对信息点,800的保护和测控全部正确。3100的线路通讯中断无法上传数据。查明原因是3100装置上的网卡可能坏了,3100的保护测控装置和地调通讯就有问题:3100装置的规约系数为2048,WYD-802内的规约系数为32767,装置有一点负荷,地调就不显示数据。装置带负荷正常,地调数值就会越限。建议他们把装置换成800的装置。现象描述:08B2336新疆阜康市瑶池220KV瑶池变,日报表自从2009年5月19后,报表全部内容为空,什么数据都不上。原因分析:由于220KV瑶池变的数据量太大,怀疑是报表历史库已经存满了,报表存不下了,需要删除老的数据。处理办法:打开SQLSERVEREnterprisemanger下选择CBZ8000_HIS下表中,凡是带_2007年的文件全部给删除,(经过地调的同意)。重启数据服务,数据上送正常。一般的变电站大概三年清理一次历史库,可以根据数据库的大小数据量大的话,二年多需清理一次。现象描述:08B2336新疆阜康市瑶池220KV瑶池变,35KV电容器的报表自投运以来从来不上数据的问题。原因分析:打开数据库维护系统,发现历史存储模式为不存,所以报表没有数据。处理办法:将报表的历史存储模式:改为60分钟。重启监控,过了整点以后,报表数据可以问题描述:06c0167青海川口变,网关40带的低压装置保护通讯频繁中断现象。原因分析:首先检查网络情况,发现该站低压保护装置采用双网通讯,采用双网关NWJ801网关双串口通信,用GWMangger.exe检查,发现网关0的地址为32的串口没有报文,0的地址为34的串口没有报文,但是后台显示32装置通讯中断,34装置显示通讯正常。重新连接一把0网关,32装置通讯恢复,34网关通讯中断。估计是串口A和B的485线有交叉现象。处理情况:重新检查串口A和B的485线,发现确实有交叉情况。最后恢复串口线,问题解决。问题描述:110KV宣家沟变,IEC101规约,远动带mod240E双击切换猫与集控站和调度主站通信时,通道过段时间会莫名其妙的中断。原因分析:首先测调度的发送电平为550mv,量我们猫的发送电平为800mv,说明发送电平都没有,把猫断电重新启动一次,通道可以自己恢复,说明猫与通道的配合有问题,通过咨询,mod240e需升级为10秒钟切换的程序,更好程序,问题解决。问题描述:05C0029河北邢台110kV郭城变消缺,通过保护管理机CSM-300E通讯的四方老保护无法和监控和远动通讯。原因分析:询问用户CSM-300E曾经重新启动过,启动后才通讯不上,检查CSM-300E未正常启动,接上显示器发现操作系统检查键盘错误无法正常启动。处理情况:检查CMOS设置中HALTONALL,设置HALTONNOERRS后启动正常,通讯正常。问题描述:06D1893湖南怀化220KV阳塘变,保护装置(WXH-803)时钟不对,改完时间后还会变为错误时间。原因分析:依据故障现象分析,肯定有主站对装置进行对时,且这个主站的时间不对。处理情况:保护装置直接连接的上位机为保护管理机WTX-803,WTX-803默认20分钟对接入装置对时一次,对时依据的时间是WTX-803自己的系统时间,同时WTX-803也可以接受其上位机(监控或远动)的对时,从现象上看问题应该是WTX-803没有被对上时。检查保护管理机的配置文件Channel.cfg,发现其Ch_SetTime项设为0,即不接受网络通道的对时,改为1,重新启动后正常。问题描述:06A1784湖南怀化35kV修溪口变,监控死机,重新安装系统恢复备份后数据服务无法启动。原因分析:启动时报初始化IP失败,检查网络正常,安装过程也正常,排查后发现计算机名和数据库中应用信息表里应用信息的所属计算机名不一致。处理情况:修改数据库中应用信息表里应用信息的所属计算机名,使之和计算机实际名称一致,启动后正常。问题描述:07D2387湖南湘钢三中央,北京德维特装置接入,通讯存在问题通讯不上。原因分析:北京德维特装置是首次接入许继8000系统,没有专门的接口程序,但其采用的规约为标准MODBUS规约,针对这种规约的接口程序在接口程序库中有,直接调用后通讯不上,仔细核对两种装置后发现,虽然规约一致,但寄存器的起始地址和数据长度不一致,通讯波特率也有所区别。处理情况:按北京德维特装置的规约文本修改了接口程序的通讯参数及下发查询报文的寄存器起始地址及报文长度后,通讯正常。问题描述:08C1477北京张坊35kv变电站,我们给远动上送的SOE时间不对与实际相差好几个小时,但是分钟和秒都对了。原因分析:可能是我们的远动机所选的时区和远动端不一致。处理情况:将显示器和鼠标拿到wyd-802处接上,然后把我们的时区改为北京时区,然后点击regsave,重新启动计算机就好了。问题描述:05C0117侉子庄110kV变电站,网关用的是别的站拿来的网关,接口程序灌不进去。原因分析:后来换了网关也灌不进去,发现远动的数据服务没有关闭。这影响了网关灌程序处理情况:退出远动后,接口程序能正确灌入。问题描述:06D0114松汀钢厂110kV变,监控和北京华隆直流屏通讯不稳定误报信号的问题原因分析:查看接口程序发现没有对接收的报文进行判别所以收到误码时,网关也会转发。处理情况:修改了接口程序相应部分,问题解决问题描述:06D0114松汀钢厂110kV变,部分10kV保护装置有时通讯中断问题,不会自己恢复原因分析:查看通讯线发现线路的距离较长,有100米左右,发生通讯中断的装置都上开关柜,且他们都靠近变压器,分析得出应该是电磁干扰较大,加之线路距离较长所致。处理情况:在通讯屏一段该通讯线末端并上100欧的电阻,问题解决问题描述:06C0067唐山贾安子220kV变电站,从监控操作员站远动客服端无法远程登陆远动主机1,进入到远程服务点击启动客户端后,刚开始网络状态正常是绿色的,但rtuserver状态始终是红色的,没有任何错误报告,查看版本号都没有程序启动。原因分析:开始怀疑是远动中的文件有丢失,将以前的备份重新上传到远动1中,重启机器,任然有该问题。估计是远动机硬件有问题,更换现场备用的远动802装置,将备份上传新机子,问题还是没解决。看远动的网络灯和串口灯闪烁也正常,监控也报了远动工作站登陆系统,最后确定问题是出在网络上。处理情况:查看监控服务器,发现有一个客户端正在和远动1连着呢,退掉该客户端,退出了服务器1,重启了操作员站,重启远动1,再远程链接远动1,这次链接正常。问题描述:08B1256
浙江泗安变110kV站,对时不正常。原因分析:发现装置时间一会儿准,一会不准,怀疑远动和监控同时下发对时保文所致,一查果真如此。解决方案:把监控对时更改监控接收对时即可。问题描述:08B1256
浙江泗安变110kV站,VQC和装置通信不正常。原因分析:现场用的nwj802和ntx803。在NTX803中增加vqc的ip地址即可。解决方案:如上。问题描述:07D1327宁波尚田(楼岩)110kV站,母设测控无线电压测量。原因分析:无解决方案:现场vld增加测量线电压元件。但是发现报文量值时有时无,经查发现公司多配置了个元件,元件输出也选的是UabUbc,Uca,把该元件删除后即可。问题描述:07D1327宁波尚田(楼岩)110kV站,TBJa的动作电流。浙江反措要求大于0.6A。原因分析:我们实测为0.2A,说明书为0.25A。解决方案:过焊操作插件的并联电阻来提高到0.7A。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,启动远动机的时候起不起来,通过接显示器看到rtuserver报“failedtocreateemptydocument.”原因分析:通过如下方法逐步排查1、把其他站的备份拷进去,启动没问题。说明原动机本身没问题。2、把其他站的备份rtdb库拷进去,其他的所有配置用本站的。能起来没问题。说明就是rddb库的配置问题。打开所有的rtdb库下面的几个表,由于有上万个点,没仔细核查。从直观上看格式没问题。删除rtdb数据库的一半装置。删除后半部分后没问题。删除前半部分后就有问题了。这样逐步排查发现删除三个智能接口,就没问题了。初步判断这三个智能接口库配置有问题。然后就逐点核查,找了好久,发现任何问题,郁闷。后来又删除前面rtu库所有的,只保留三个智能接口。能成功起起来,柳暗花明。兴奋。再逐步试验,发现只要删除了两台所变的就可以起来。再检查所变。发现CIb有点诡异。我们装置不上送该点测量。远动库里面配置了个00扇区,0000点。把该点删除,启动成功。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,主变FCK851/1做闭锁逻辑的时候有三个接点不通,通道号为第151617。原因分析:查各方面配置都没问题。装置也显示开放了。但就是不通。不得已换成353637通道。经验证没问题。解决措施:如上所述。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,和江苏华瑞泰低周通信不正常。原因分析:我们网关问,通过comtest能看到装置回的报文,但是我们网关认不出来。估计两边硬件配合有问题。解决措施:把华瑞泰485通过波士头转成232接入我们的网关。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,调101通道的时候不通。原因分析:查线发db9头的线焊错成341了。解决措施:重新焊头235。还有调远动的时候要有些耐心。101通道在系统初始化完毕之前并不打印任何报文。而cdt会只发同步字。104也能看到U格式报文。需要耐心等一下。问题描述:05D1527神木35KV郭家湾变,远动机可以上送远动数据,但调度遥控时不能操作遥控原因分析:查看也可收到下行遥控报文,后台也有返校报文但调度看不到返校报文处理情况:查看远动通道,在调度没遥控时下行通道灯也亮,查看载波机误码指示灯量,用户调小波特率调度遥控正常。问题描述:07D1425宁夏220KV小坝变电站,远动运行一会,系统自动重启。原因分析:没有增加101备用通道时,远动运行正常,检查新增加的备用通道,发现备用通道是同道3,但是zfch配置中的通道号确是2,所以和通道2中的zfch的通道号重复。处理情况:将通道3中的zfch中的通道号改为2即可。问题描述:06c0167青海川口变出现低压装置保护通讯频繁中断现象:原因分析:首先检查网络情况,发现该站低压保护装置采用双网通讯,采用双网关NWJ801网关双串口通信,用GWMangger.exe检查,发现网关0的地址为32的串口没有报文,0的地址为34的串口没有报文,但是后台显示32装置通讯中断,34装置显示通讯正常。重新连接一把0网关,32装置通讯恢复,34网关通讯中断。估计是串口A和B的485线有交叉现象。处理情况:重新检查串口A和B的485线,发现确实有交叉情况。最后恢复串口线,问题解决。问题描述:08B1308黄河750kV变工程将数据库中的电度倍率改为0.001,但是画面上还是没有变化。原因分析:检查实时库,发现当前值没有变化,但是累计值确实缩小了1000倍,再检查画面定义,发现组态用的是当前值Value,不是用累计值AmountValue。处理情况:重新组态,重新更改画面,就可以了。问题描述:08B1308黄河750kV变工程,报表由于要增加偏移功能,升级报表服务cellReportProject.jar,但是升级完后,报表却打不开。原因分析:由于升级后,报表的JAVA环境必须在1.5及以上,但是通过检查发现.profile配置错了,还是按照以前的老报表配置的。升级后,必须按照新的配。处理情况:重新配置.Profile文件,将JAVA_HOME=/usr/j2se改为JAVA_HOME=/usr/java可以了。问题描述:08B0151青海格尔木110KV光明变,监控时间不对。处理情况:由于时间一般都是远动下发的对时命令,检查发现,远动的GPS通道没有报文,进一步检查发现远动的时间不对,再看看保护管理机,发现保护管理机的GPS通道也没有报文,保护管理机的时间也不对,检查远动和保护管理机,发现GPS的通道对应的串口灯是闪烁的,但是GPS通道报文就是没有,怀疑是GPS装置有问题,检查GPS,发现同步灯一直亮着,但是1pps灯却不闪烁,正常是同步灯熄灭,1pps闪烁,把GPS断下点,再给上,发现GPS正常了,远动和保护管理机的GPS通道也有报文了,监控及保护装置的时间也对了。问题描述:08B0151青海格尔木110KV光明变,低压装置遥控不成功。原因分析:检查,低压装置是用保护管理机WTX803通讯的,通过检查遥控报文,发现监控下发的监控选择报文,检查保护管理机的通道104报文,发现保护管理机回的选择返校报文很慢,继续检查串口报文,发现保护管理机下发的串口103报文,遥控选择报文下发的很慢,只要遥控选择的报文一下发,装置马上就回了遥控选择返校报文,看来装置没有问题。问题应该出在网络上,检查配置,发现该站用了2个保护管理机,一个保护管理机的用于A网,一个保护管理机用于B网,但是检查管理机的软件,发现A网的保护管理机的IP是,0.B网的保护管理机的IP是,,0,虽然A网的没有接线,B网的没有接线,但是这样的ip设置肯定不对,再检查配置文件,发现A网的保护管理机和B网的保护管理机都配了3个通道,一个是A网,一个是B网,一个是工程师站,这样和B网的保护管理机冲突,最后重新设置保护管理机的配置,A网只配A网通道,B网只配B网通道。处理情况:修改配置及重启保护管理机,遥控下发的很正常。问题描述:07D1174安徽宣城220kV南漪变,中调104通道有堵塞现象。该通道遥测为循环上送,循环周期为默认(没定义隐含字段的话即为默认),但是通过rtutk查看报文,每秒钟大概上送6段遥测。若碰到总召唤,调度侧在接受到一帧遥测报文后就看不到任何报文了,直至堵塞消失(近1min),而从rtutk观察发现总召响应报文以及遥测循环报文却一致在上送。原因分析:在本通道的配置文件zfch.cfg中添加以下隐含字段将其改为突变上送,以避免大量数据上送引起堵塞。本次添加字段如下://下面为区域模式字段(通用)//初始化模式:104重启发ASDU700:只要连接建立就发ASDU70InitFirstFlg1//为默认值//遥信模式1:带时标0:不带时标Yxmode0//为原值,本次修改前已有该字段//发送方式标志aimode6//默认值是5周期上送,现改为6为突变上送//SOE模式1:采用ASDU38上送0:采用ASDU3031上送soemode0//为原值,本次修改前已有该字段//周期上送遥测时间间隔单位(秒)cylicperiod1//为默认值,目前已无用。因为现在遥测为突变上送。//响应总召唤命令时每帧报文之间的间隔0~150msCICNAFramePause0//为默认值//双机切换时刻需要保存的变化事件的时间间隔(s)TIMER_CHANGES_COUNT0//为默认值//双机切换时刻需要保存的变化事件的最大时间间隔(s)MAX_TIMER_CHANGES_COUNT300//为默认值//冗余模式配置0:多客户端模式1:单个客户端激活模式,即当一个客户端下发激活命令将其它客户端设置为非激活状态redundancemode0//为默认值//0:CPTime56不带周几1:CPTime56带周几DAY_OF_WEEK0//为默认值处理情况:经过处理后观察两天没再发生堵塞现象。问题描述:07D1174安徽宣城220kV南漪变,优特五防通讯中断原因分析:moxa管理机D662的A网网线虚接导致(第三根绿白)。通过查看moxa配置,com9负责五防串口报文转发(通道11),LAN1口负责五防网口104报文转发(通道5),详细配置见下图。如果LAN1口断掉就会导致五防通讯中断。重新压制一根网线更换后,五防通讯立即恢复,转发状态也恢复和监控以及现场一致了。做遥控试验正常。问题描述:08c1708江苏兴化110kV严家变,820A系列装置不能上送控制回路异常。原因分析:检查本站设计蓝图,发现机构合闸回路全部未串弹簧未储能常闭节点。处理情况:将弹簧未储能常闭节点串接到合闸回路后,按以下方法可以模拟出控制回路异常:合上开关后马上分掉开关控制回路异常即可报出。820A些列控制回路异常逻辑为跳位,合位同时消失3S。合上开关,弹簧未储能动作,常闭节点打开,合闸回路不通,跳位监视回路也不通,2S(弹簧储能时间5S减去判控制回路异常时间3S)内分掉开关,跳闸回路断开,合位监视回路也跟着断开,这样装置判不到跳位与合位,3S后装置就报告控制回路异常。问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,闭锁逻辑显示问题处理情况:本期上的一台电抗器保护WKB851(424)以及III母挪过来的一台WKB851(426),都是C语言版的老程序。在验证刀闸的闭锁逻辑时,不管逻辑满足时或不满足时装置的逻辑闭锁结果表中都是0。检查VLD配置,发现关联开入相都为-1,对应加上编号1,2,3后就能在闭锁逻辑表中正确显示闭锁逻辑结果了。问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,南自SGT756主变保护通讯问题原因分析:由于手边没有SGT756模板,本次添加的两台SGT756都是现场根据打印的点表,在systool中手动添加的。初步以为是数据库制作出了问题,仔细检查systool中103配置功能码,asdu类型,公共地址都无误,104配置也与监控数据库一致,问题应该不在systool这里。继续检查,用rtuview连接到WTX803抓取到的soe报文如下,Rx:COM468363668082C0A810101FEF400010801011726011102017F0312060101EE192215010402010300070401000000000402010300070401000000001716Asdu类型为10,也就是说按保护装置按通用分类服务响应的,而我们wtx803并未配置也无需配置通用分类服务(仅仅是为了上送保护动作软信号)。应该还是保护装置设置的问题。处理情况:通过尝试,SGT756与WTX803通讯应设置如下规约选串口103,装置地址与WTX803一致,功能类型为1,公共地址1为1,公共地址2为2,比较关键的是要在其他设置选项中将‘上送事件’选项去掉,它就不会按通用分类服务上送soe了。抓取某保护动作报文如下Rx:COM4680E0E68082C018101017F00010269251501DE16问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,南自PSL632C通讯问题原因分析:本期添加两台PSL632C装置通讯不上,rtuview只能看到对该装置的下行报文,无法看到装置响应的报文。用rs232-rs485转换工具将保护装置连在笔记本上问复位cu报文40也未反应。初步分析如下:1.数据库制作参考的是一期的(在systool中直接复制到新间隔),排除数据库问题。2.应该还是保护装置设置的问题。但是无法参考一期,因为一期设备都在运行,运行监护人寸步不离。因此只能摸索前进。处理情况:最后通过无数试验发现,PSL632C的奇偶校验应反向设置!!!即我们WTX803中若设置成奇校验的话,它们装置中应设置成偶校验!另外不上送事件选项也得去掉。最终设置结果如下:奇偶校验应反向,地址同WTX803中配置,规约为单地址103,规约参数0000,其他设置0A00。问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,历史消息及历史报表问题解决办法:值班员反映自4月24日来双机历史消息及历史报表丢失。用plsqldev连接到sun1及sun2的ics8000库中发现tmpsqltable有大量垃圾表。时间都是07年的,应该是一期调试阶段的缓存表。双机都清除,重启服务器后历史存储恢复正常。如图问题描述:07B0215青海110kV新平变电站,监控语音,画面误报。35kV线路装置WXH-825装置有时候回报开关和小车分,开关合!原因分析:由于系统安装了SQLserver数据库,服务器要是开启超线程技术,在高负载的情况下,服务器性能反而下降。处理情况:在开机的时候按F2进入BIOS,找到Hyper-Threading,把它Disabled,就可以把超线程关闭。由于各个主板BIOS的版本不一样,有的找不到这个文件。关闭以后点击“我的电脑”-“设备管理器”-“处理器”看到只显示一个CPU,就说明关闭了。问题描述:06C0160青海110kV江河变电站,操作员1报表和曲线没有数据,操作员不存数据原因分析:历史数据存放在C盘,C盘的格式为FAT32,这种格式的硬盘有一个特点就是单个文件的大小不能超过4G,查看了一下历史库存储文件的大小,两台机器的历史数据库都在4G左右,可用空间都为0,虽然文件的属性为大小不受限制但是FAT32的硬盘格式决定它最大为4G,所以增长不上去了处理情况:用命令“Convertc:/Fs:Ntfs”把C盘的格式转为NTFS的格式就可以了,这种格式的硬盘单个文件大小不受限制,转换的具体操作步骤为:1.把所有的应用程序先退出2.点“开始”-“运行”输入“cmd”打开个命令窗口,然后输入命令“Convertc:/Fs:Ntfs”回车,然后把机器重启,在重启的过程中系统就会自动转换,大约十几分钟就转换完毕问题描述:江西吉安万福110kV变,增加间隔后启动监控数据服务报错,过一段时间后退出。原因分析:错误信息为数据库错误,分析可能原因为数据库和监控系统不兼容所致,重新安装监控系统,恢复正常。问题描述:06C1240景德镇110kV大石口变,远动无下行数据。原因分析:现场远动装置型号为WYD-802,程序采用2.16,规约为CDT规约,模拟通道。检查发现调制解调器收发灯均亮,监视通道报文发现收发数据相同,将通道下行数据线解除,则恢复正常,通道肯定存在问题。通知用户相关部门检查通道,经过他们处理后,调制解调器收灯不亮了,通道下行数据没有了,但是带通道自环调制解调器收灯也不亮,道下行没有数据,量电压也为零。不带通道自环则正常,通道仍然存在问题,需要用户相关部门继续排查修复。处理情况:自检试验验证没有问题,通知用户排查通道问题。问题描述:08A1252金华110KV花街变,倪宅线路断路器位置不上送远动,该线路断路器动作,监控分合指示正确,但是上传不了远方原因分析:到现场打开远数据库,同时启动远程服务,发现远动版本为2.18,具体为RTUSERVER2.18配置的两个通道为2.24GPS为2.18,问题可能是版本造成的。处理情况:根据个人调试经验,现场把2.18卸掉,装2.24程序,重新配置通道,升级为2.24版后,该线路位置上送正常,问题得到解决,为安全起见,把遥测数据和现场遥信都对照的一遍,正确无误,2.但是现场做遥控电容器时发现,集控遥控不了,他们説原来都是正常的,但是我也怀疑自己,查看报文发现遥控下发ASDU为45而我们的为46,打电话回去问王广民和韩湘,他们説45也可以,对方发的没错,对方也説他们的命令没有错,有反校,命令也能执行下去,建议我查看一下是否有远方闭锁,现场监控可以遥控,説明远动配置有问题,现场发现他们把总闭锁,监控和远动闭锁都短接开放了,闭锁全部解除了,但是我们的远动配置里闭锁有20YX2001008A,把该点删除后,现场试验遥控和调档,都正常了问题描述:09A1204扬州220KV六圩变,保护WCH-821A/P,使用内嵌式802网关,在改IP2时发现无法固化原因分析:发现A、B两个网口的子网掩码255个数不同处理情况:使用Monitor工具修改A、B两个网口的子网掩码255个数相同,然后在修改IP2地址固化成功问题描述:08C1560内蒙古锡盟220KV温都尔变扩建,电容器保护WDR-823A和网关nwj-801通讯显示接受失败比率很高,大约有三分之一强的接受失败。原因分析:开始怀疑是网络线的问题,检查无误,后得知是A系列低压保护装置响应报文速度较慢,对于网关默认的10ms的链路时间设置是响应不过来的,需要通过GWManager更改链路时间。处理情况:通过GWManager更改链路时间为50ms后通讯正常。(技术中心给出经验值:老800系列装置,设置成100ms。A系列装置,设置成200ms。)问题描述:330kV曹家堡变,南自的903A装置通讯中断。原因分析:室内查看装置的通讯参数设置完全不对。后听说昨天南自的来人换过此装置的CPU版和面板,故是他们遗留的问题。改完参数设置后通讯正常。(南自的903A装置的地址设置比较特别,在设置菜单里面有个IP设置,当规约用以太网时,用作IP设置,当规约选作串口103或单地址串口103时,IP后三位为装置地址,比如装置地址为82,里面就要设置000.000.000.082.处理情况:重新设置通讯参数正常。问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,网调35kV电容器功率问题原因分析:华中网调侧不填变比,只有一个0.1的系数,也就是要求我们在rtu做处理,变比乘在转发表装置系数中,并扩大10倍上送。35kV电容CT变比为1500/1,因此转发表中调度系数为1,装置系数应为(1500*0.35*120*1.732*10)/(32767*1000)=0.0333005。一期电容器变比也为1500/1,但是装置系数却为0.0666010。按一期系数填入时,调度端收到的数值就会大一倍。抓取报文,一期电容器无功原码为4A6,即1190/10=119(与网调核对,网调端显示确为此值),而监控显示值为59左右,说明一期系数是错误的。处理情况:按0.0333005填入装置系数中一切正常。问题描述:08D1882湖南株洲王家坪220kV变,远动中采用101规约发送的部分遥测点变化遥测变化不上送。原因分析:远动为工控机版,版本为2.12,该版本程序有个BUG,在检测到前面有超过40个变化遥测以后,后面的变化遥测就不能在识别其变化,从而不上送变化遥测报文。处理情况:更换新2.18版的101规约转发程序,问题解决。问题描述:08D1882湖南株洲王家坪220kV变,10kV保护测控装置采用485接网关的方式上送监控及远动,遥信及遥控速度很慢,远远达不到要求。原因分析:10kV保护测控装置为A系列装置,采用485接网关的方式通讯时速度较慢。处理情况:改为以太网通讯方式,速度正常。问题描述:03C1832江西南昌220KV双港变,监控后台历史数据不能存储。原因分析:该系统已运行5年左右,历史数据存储区域已经满了。处理措施:将历史数据库备份后清除部分较早的数据,并将监控系统打好补丁,历史数据正常存储。问题描述:03C1832江西南昌220KV双港变,消谐装置与后台不能通讯。原因分析:消谐装置为上海鹏启设备,没有对应接口程序,但其采用的规约为CDT规约,是很常用的规约。处理措施:采用其它针对CDT规约的接口程序,设置后通讯正常。问题描述:05C1830湖南常德津市变,远动数据中断。原因分析:现场所用调制解调器损坏,CD灯及收发灯均亮。处理措施:用户购买了一个调制解调器,设置了参数,通讯正常。问题描述:08C1472北京枣树林35kV变,五防网关通信时,网关发出的数据五防能收到,五防发出的数据,网关收不到。原因分析:首先检查232/485跳线,一般为跳线问题,可以使用万用表量电平确定。处理情况:NWJ801A网关打开后在底板上和CPU板上各有一个跳线,而这个网关只把CPU板的跳线跳到了232,底板跳线还是485,导致不匹配,从而不能正常接收数据,将底板的跳线也跳到232,问题处理。问题描述:06D0102
承德220kv周营子变,后台监控和五防位置不对应。处理情况:由于原建平变新增加间隔时,另外一台服务器坏掉,后用户修好后又用到变电站,导致两边的五防文件夹不对应,所以网关不给五防上送新增加间隔信号,把好的那台服务器的五防文件夹拷贝过来后,问题得到解决。问题描述:07B0115秦皇岛娄杖子110kv变,主变温度上送的不对。原因分析:由于现场采用的是Pt100变送器,用万用表量电阻后发现电阻不对,是一次设备问题。处理情况:用户修好后,问题得到解决。问题描述:08A0059承德220kv周营子变,后台不能遥控,遥控后没有返校。原因分析:查看后台库后,发现库没有问题,可能是设置的问题.因为周营子是两台服务器,两台操作机,库的遥控监护人跟服务器的没有关系,只跟操作员机有关系,查看后,发现两台操作员站设置的不对。处理情况:改正后,问题得到解决。问题描述:08A0059承德220kv周营子变,五防位置能上,但通过五防不能遥控。处理情况:查看五防的库后,发现遥信的位置是对的,但是遥控的位置和遥信的位置不对应,所以出现位置对应,不能遥控的情况。问题描述:07D1223江西新余钢铁二总降110KV变,远动不能遥控开关。原因分析:07D1223江西新余钢铁二总降110KV变,远动不能遥控开关。首先查看通道时用的104是规约,然后查看上下行报文,发现遥信遥测都可以正常发送,首先查看通道时用的104是规约,然后查看上下行报文,发现遥信遥测都可以正常发送,对了主站和子站的配置都是一样的,信息题地址也是对的,然后就让主站做遥控预置试验,发现发下来的报文是:680E1000940F2E0106000F000A600000子站回的报文是680E940F12002E012F000F000A600000处理情况:主站问的该报文不正确,所以子站回的也不正确,所以主站返校不成功所以不能遥控,让主站检查配置,最后主站发现是报文格式不对,主站改正后没有问题。五总降的WXH-813A和六总降的WXH-813A的通道异常。自环后装置没有问题。最后把收发反一下通道就没有问题了问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,sun1机监听不能打开,sun2数据维护不能打开,且监听也不能打开。其他机器类似于SUN2处理情况:所有机器都无法打开监听,是因为目前数据库改为mysql,监听命令已经不适合了;sysmaintaintool工具仅能打开sun1数据库编辑是因为所有的主机ini下的config.ini文件定义了指向为,在没有联网的情况下,所以其他机器不能打开数据库。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变SUN1在使用硬件关机(键盘的月牙键)后,第二天开机后无法连接Mysql数据库。原因分析:发现使用硬件关机的时候,可能再次启动的时候Mysql启动不起来,再次重启才可以。这主要是因为使用硬件关机和使用命令关机的时候,类似于windows关机关机保存不同的配置,硬件关机的时候可能速度会快些,但是由于对整个机器做相应的自检配置保存,会造成意外的发生。处理情况:建议今后采用命令开关机。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,替换协议库的部分名称后,部分不为0的信息地址变为0H原因分析:之前一天在修改协议库的时候,替换了部分点的名称,其中包括一些四方的装置,比如CSC-103B之类的装置,第二天在查看协议库的时候,发现部分协议点的104地址也被替换掉,主要是XXB1H点。这是因为在替换的时候写的替换关键字错误造成的。比如原来的信息点位CSC-103B1段过流动作,替换为CSC103B_1段过流动作。在替换的时候可能由于没有键的限制,所以协议表里面的某些为XXB1H的点替换为XXB_1H,但是由于“_”是非法字符,XXB_1H没有办法在104信息地址行里显示,于是数据库里面为NULL空字节,在协议表中查看则是0H。今后注意的是在替换协议的时候,注意尽可能要将关键字尽可能写详细,防止出现此类以外。处理情况:CJK8500系统的替换功能还是非常强大的,非常适合于大批量名称修改的使用,但是还有部分问题,比如在装置库里面替换信息点名称的时候,如果替换关键字单纯为数字的话,就会同时把索引号以及规约索引号里面相应数字也替换掉,这时候保存时会提示错误,需要将索引号以及规约索引号都改回原来的情况才可以保存。建议今后替换功能加上键约束,只对名称,名称表示以及描述起作用。至于像报警描述等个人认为不是很需要替换功能,所以一张数据表中加上键约束,仍对“替换”的功能无影响。协议表也应该加上此类限制CJK8500系统的替换功能还是非常强大的,非常适合于大批量名称修改的使用,但是还有部分问题,比如在装置库里面替换信息点名称的时候,如果替换关键字单纯为数字的话,就会同时把索引号以及规约索引号里面相应数字也替换掉,这时候保存时会提示错误,需要将索引号以及规约索引号都改回原来的情况才可以保存。建议今后替换功能加上键约束,只对名称,名称表示以及描述起作用。至于像报警描述等个人认为不是很需要替换功能,所以一张数据表中加上键约束,仍对“替换”的功能无影响。协议表也应该加上此类限制问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,指定值填充的时候,不能同时填充多行原因分析:使用指定值填充时候,由于选择的列超过了10列,提示无法使用。处理情况:今后需要注意使用该功能时候的限制问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,全站5台sun机器,仅有主机1可以正确显示状态,告警窗和光字闪烁变化对应,其他机器只有告警,没有状态变化,显然应该是没有同步成功处理情况:检查原因认为是升级后的/ini/Procemanger.ini的配置问题,里面原来的SERVERGIP组播地址不起作用,现在要求操作员站与主机不同,最好四个主机的组播地址和端口号各不相同。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,6月12号升级完程序后测试遥控,发现全站都无法遥控,提示为装置检修挂牌,实际检修状态并没有投入处理情况:升级后开始遥控,提示全站装置挂牌,重新检查检修压板等也不能解决,与基础部们确认后,升级了eng8000表中ied表的脚本,去掉最后一列的默认检修索引点,可以遥控。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,用户在验收时要求在通讯中断的时候,在画面上能很快显示故障态,从而加强安全,提示运行人员。原因分析:现场测试只有开关能瞬时变位,显示故障态;刀闸不能变位,仍保持为最后状态,尽管也是按照三态标准组态的刀闸。总召唤的时候则仍是无法将所有信息点的状态召唤上来。只有在重启机器后才能显示刀闸的故障态。分析后,认为应该是动态定义不同造成的,由于开关采用的是填充的动态定义,而刀闸使用的是显隐定义,我们目前的程序对于组合图元的显隐不能很好支持,必须要另想其他办法解决。处理情况:如果重新组态刀闸的话,可能非常费时费力,因为一是刀闸数量较多,二是刀闸类型不一样,有的为单点,有的为双点,有的带遥控,有的不带遥控,组态完了还需要全部更新一次,工作量较大,与用户协商后,开始制作一个新的图形标识,一个中间带叉号白色圈圈,在装置通讯中断的时候显示,正常的时候隐藏,然后所有的刀闸位置上都叠加一个该刀闸所属装置的通讯中断符号,测试后满足了用户要求。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,内蒙古超高压要求主接线图做出发光母线和线路的效果。内蒙古超高压要求主接线图做出发光母线和线路的效果,其中在不带电的时候和带电的时候要求呈现不同的颜色,本身其他厂家比如四方公司使用的是拓扑实现的该效果,由于CJK8505升级后的版本取消了拓扑的概念,所以必须通过工程组态来实现。处理情况:要做出该效果,首先要求在数据库建设部分虚点,这些虚点可以存在于任何间隔中,类型为单点,属性为虚点,其中的发光逻辑,也即虚点表达式已经在数据库的基础信息中做好。在做发光母线和线路的时候测试出,可以合并几条线一起做动态链接,其中选择动态定义为Long,取值为在值等于0时候,画笔颜色对于500kV由黄色(R255,G255,B127)变为白色(R255,G255,B255),对于220kV由紫色(R255,G0,B255)变为白色(R255,G255,B255),对于35kV由褐黄色(R255,G204,B0)变为白色(R255,G255,B255)。要求每条线都要做一个动态定义,不管原来图形比如主变符号,PT符号等如何复杂,一定要每条线都要做到,否则就达不到预期效果。做完动态效果添加后,就开始要链接库里面已经做好的虚点,方法是左键选择好图形后,在右面属性管理器里面选择动态符号,双击L符号,弹出表达式组态对话框,选择厂站-中心节点-间隔-装置-遥信-相应虚点,选择后再次选择Value当前值,双击选择,然后确认后,再次保存页面即可以实现发光效果。对于FLASH闪烁效果,由于时间限制,就不再添加。如需更多了解发光逻辑和具体组态效果,可以参考本次备份“logic”备份和“SUN1”备份相关内容。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,数据库建模后不成功处理情况:数据库增加了同期不满足的部分信息点,同时将协议地址和告警描述等做了修改,建模后重启监控,切换到本机的服务器后,发现报警点上送,但是描述等不正确,仍然是原来的描述,告警类型也是未知类型。此时查看导出的xml结构文件,发现里面的描述已经发生了变化,由此确定应该是建库的过程出现了问题。此时停掉了另外一台服务器的“应用服务”(没有停掉实时服务),然后又停掉了本机的“实时服务”和“应用服务”等,重新建库,再次切换到本机服务后,上送正常。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,南京新宁的主变保护PST1200与管理机通讯不正确。选择使用装置的单地址多CPU的103规约不能通讯成功处理情况:南京新宁主变保护可以选择使用多种通讯规约,其中包括单地址多CPU规约,多地址103规约等,使用前者只能与差动CPU通讯,其余如高后备CPU,中后备CPU,低后备CPU以及分差CPU等都不能通讯。南京新宁服务人员现场测试后,要求改用多地址103通讯,不在CPU号做区分,因此在管理机端必须设置为多个虚装置,地址为监控地址+CPU号,如监控地址为15,CPU号分别为1,2,3,4,5,则装置地址为16,17,18,19,20等,在管理机内必须设置正确才可以正常问询数据。由于此前的模板不对,明确了告警,保护事件以及压板的inf号设置规则后,以及FUN号,公共地址设置情况后,根据模拟报文重新修改了管理机配置,相应也修改了后台数据库,增加了此前缺少的压板内容等,测试通讯成功。另外必须注意新宁保护除了实际保护的5个CPU外,存在一个虚拟CPU,地址是最后的地址加1,尽管该CPU不通讯,但是该地址不能被占用,所以现场在并入另一个非电量保护装置的时候,其通讯地址是从22开始的,21就没有使用。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,阿海珐(原阿尔斯通)保护P546显示与后台通讯成功,但是没有告警报文,遥信变位更没有SOE动作报文。只有链路交互报文,做保护动作时候仅有部分无解析的遥信变位点,没有soe动作报文。原因分析:不仅我们的管理机收不到保护动作报文,保护子站厂家南思也收不到阿海珐的动作报文,检查两家的设置后确认应该是阿海珐的管理机配置有问题,平时主站都是在不断的问询二级数据,在有保护动作的时候,他没有将ACD位置1,通知主站有保护动作信息上送,主站自然就不能召唤一级数据,保护动作信息也就不能上传后台了。处理情况:阿海珐厂家初次调试完成后就匆匆走掉,后来协调的时候,阿海珐做实验也发现了该问题,就第二次派人到现场解决问题。修改程序后,点表发生了很大的变化,原来很多的信息点不用,又增加了诸如“边开关动作,中开关动作”等大量不解析的信号,现场只能修改了两个500kV小室的保护管理机配置,增加内容,测试后遥信可以上送,但是仍没有相关的保护事件报告。监视串口报文发现,是ASDU类型配置与阿海珐转出的报文类型不对照所致,阿海珐装置不论遥信变位,告警,还是保护动作,其103报文的ASDU类型都是1,各种类型报文的区分只是依赖于FUN号的不同。其中遥信变位,告警,还是保护动作分别对应的FUN号为1,2,3.现场再次修改了管理机的配置,测试后没有问题。具体可以参考本次备份的Protocl备份。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,传输完成主变小室传输管理机配置,重启提示无法启动rtuserver。处理情况:检查原因,发现通道配置为8个,但是在管理机配置的下行程序IEC103M,也即在管理机harddisk中的IEC03M_1,IEC03M_2等程序则是6个,不对应,并且GPS通道没有配置。修改为8个IEC103M后,增加GPS配置,正常启动,但是提示通道7,8无法链接rtdb数据库,查询配置应该均正确,咨询基础部后确认,是因为dbserver限制了连接实时库的通道数目,最多为6个,故8个通道同时配置显然不正确。之前公司的管理机串口配线并不规范,有的为6个,有的则全部都配线到了端子箱上,显然全部配线不正确,建议公司出通知单,工程设计固定只设计将串口3至8的线配到端子上,com1,2不使用,工程调试部门也要注意,每个通讯管理机最多只能接6个串口使用,也即只能同时接入6种外厂家保护(按照每个保护厂家做而不论型号,只要是一个厂家产品占用一个串口的原则接入),而不是8种,这点在调试中以及用户交流中都要注意。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,所有管理机通道配置内“IP”和“转发单元地址”相同,将XMLDoc文件夹考到RTU后运行rtuview.exe时发现所有管理机通道配置内“IP”和“转发单元地址”相同原因分析:在输出“全部转发通道配置”后没有修改C:\SysTool\RtuTool\XMLDoc\cfg\Channel.cfg通道配置信息处理情况:将导出通道配置后的Channel.cfg的所有通道IP改为相应的IP地址,同时将通道1和通道2的转发单元地址改为相应的值问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,,SysTool里找不到最新输出的“实时库”和“通道配置”文档,将XMLDoc文件夹考到RTU后运行rtuview.exe时“现场数据库”不全原因分析:“远动配置”完成后输出有问题处理情况:后来发现输出“实时库”路径为最初安装完后生成的“SysToolo”(最初为“SysTool”后来为了防止覆盖改为“SysToolo”),将“系统维护工具快捷方式”目标定义为“C:\SysTool\SysTools\SysTools.exe”问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,rtuview.exe不能登陆,将XMLDoc文件夹考到RTU后运行rtuview.exe时“用户下拉列表”没有选项原因分析:做数库时删除了“远动站”权限的所有用户处理情况:还原数据库并添加“远动站”权限的用户问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,管理机开始在没有任何状况的情况下上送部分变位信息,管理机在凌晨两三点种的时候报四方CSC103B装置某压板投入退出,220kV小室1和小室2都有该现象,比如晚上两三点上送压板变位信息,怀疑是没有取消人工置数造成。处理情况:后来检查了整个系统的人工置数情况,并没有此类现象,也重启了机器,但是第二天仍有此类现象出现。直到后来四方厂家到达现场后,探讨了一下这个问题,确认以上压板都实际都是硬压板开入,(四方通讯点表不体现软硬压板分类,只是在装置内自己按照控制字设定)可能是没有压紧压板所致。四方厂家检查后,发现确有两组压板没有压紧,甚至有一只压板只是悬挂在下面,四方厂家全部紧固后没有在出现此类状况。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,还原修改几次后备份的备份内容任然是修改前的备份内容原因分析:输出“实时库”和“转发数据库”前没有删除以前的XMLDoc文件夹,但还原后还是修改前的备份内容处理情况:最后发现备份时文件名不能和以前的备份名称相同(不能覆盖)。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,关于单双点信息在管理机,监控后台的部分对应关系处理情况:在103规约中存在的ASDU1是带时标的双点告警报文,ASDU2是带时标的双点事件报文;在104规约中ASDU30是带时标的单点告警报文,ASDU31是带时标的双点告警报文,ASDU38是带时标的双点事件报文。在管理机中103的ASDU1可以任意对应104中的ASDU30或者31,但是出于统一的原则,一般还是双点对双点,这样子就是对应ASDU31。ASDU2则只能对应ASDU38,也是双点对双点的原则。管理机转化后,在CBZ8000后台没有关于转化成ASDU30或者31的麻烦,因为CBZ8000不存在协议库,也不存在单双点的选择,故不需要为此担心;但是在CJK8500系统中,协议库的104中的ASDU类型要与管理机实际输出对应,并且要选择适当的单双点信息,这样子后台报警才可以正常的报“复归”或“动作”,告警光字才可以正常变红或者闪烁。这样子理解后,可以大致知道一个CJK8500监控的后台,其中外厂家的保护装置的所有信息点,不论告警或者事件,都应该是双点信息;至于我们自身的保护,除去部分低压保护的开入,通讯状态是单点外,其余的都是双点。另外还要注意一点的是,所有接入管理机的保护装置的通讯状态都应该是单点,不论厂家,都应该是103的ASDU1,点号192,扇区0,公共地址0,104中对应是ASDU30,通讯点号1。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,保护子站厂家南思在召唤WBH-801A主变保护定值的时候不响应,南思按照许继103规约与我们的保护装置通讯,召唤定值的时候使用的是ASDU61,类型也正确,但是不回答原因分析:我公司的通讯规约选择为唯一性,即如果选择为了通讯规约为CBZ,那么我们公司使用的网口通讯TCP-103规约是按照CBZ通讯,串口也是按照CBZ规约通讯,两者不能分开设置。南思厂家最初没有完全理解我们的CBZ规约在装置公共地址方面的特殊设置,按照标准103的做法,将公共地址设置为了装置的地址20,这样子是不能召唤到定值的。处理情况:由于该站为我们的综自站,不可能按照南思的要求将WBH-801A装置地址设置为1,所以就让南思厂家修改了他们程序里面的公共地址的限制,按照CBZ规约要求重新做了程序,修改后测试ok。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,FCK-851测控装置闭锁逻辑结果浏览与实际不符合处理情况:在试验FCK-851闭锁逻辑的时候,发现取的本地闭锁遥信点在闭锁结果图中正确显示,但是所有取的异地闭锁点(其他间隔)都不能在本装置正确反映,即使取反也不正确,检查VLD配置文件发现在做闭锁点的时候,其中的IP装置已经正确填写,但是装置地址没有填,仍是0,修改了VLD配置,将地址设置成实际的地址,重新传输后测试正常。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,验电锁无法按照程序最初设计配置处理情况:现场验电锁初期设计为按照母线接地刀闸的个数验证,但是现场和共创交流后,发现验电锁设计为是为了验证一段线路有无电而设计的,而不论该段线路有多少的接地刀闸。验电的时候,只需要验明PT刀闸是否有电即可,而不是针对接地刀闸的多少做多次验电。现场的程序不能满足要求,修改程序后满足操作要求。按照运检安规的解释,接地刀闸的概念是为了检修母线或者线路时候安全考虑,如果按严格规定,在视线范围内都要安装地刀或者挂临时接地线,之所以在500kV母线或者220kV母线上安装两把地刀,一个是为了满足安规的要求,另一个就是为了两把地刀做个备用,方便一把地刀检修的时候,仍有一把地刀在使用。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,某些二次设备因为装置相同,仅仅是设备编号不同,使得部分压板或者把手名称相同,在监控中置点的话,置一个点可能会名称相同的点全部置位原因分析:监控中遥信认Name,对于同一间隔下相同Name只认第一个处理情况:五防在同一间隔下做虚点时名称要保证不一致.问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,向电脑钥匙传票操作钥匙上只显示了编号而未显示名称原因分析:查看五防配置文件发现文件里只有编号而没有名称处理情况:将系统中使用编号操作改为使用描述操作.问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,内蒙中调104通道不通处理情况:中调104通道不通,使用笔记本模拟主站收发正常,由主站检查问题。通讯上后,主站没有遥测报文,而子站在不断的发送,核对了点号后,发现主站的遥测点号采用的是4001H开始,而按照101通道做的点表则是0701H开始,更改后遥测能上送,另外主站没有收到相应的遥信,检查发现主站接受的遥信报文类型不正确,加上隐含控制字yxmode和soemode后正确。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,华北网调101通道不正确,modem指示等不正确;发送电平不满足要求处理情况:华北网调的数据刚开始没有通讯上,modem的收灯也亮,但是一直处于常亮状态,发灯布亮,也无数据交换,检查确定华北网调通道正确后,怀疑是modem的内部设置不正确,有可能是发送的相别不同造成,将modem改为反相发送接收后,正常闪烁,数据开始交互;,华北网调要求带负载发送电平为400mv,正常情况是1V的发送电平,需要调低,但是我们的MODEM是按照分贝调整的,不太清楚分贝与电压的对应关系.经过试验得出目前是-6db对应的是400mv左右。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,华北网调要求上送的频率范围为48-52之间处理情况:频率值要求上送范围为48-52Hz,华北网调侧在无电压的时候显示为48,本次设置的系数为装置系数为4/32767,规约系数为4/32767,不加偏移。在cfg/ycstr.ini文件中必须做出一个虚点出来。该虚点是加过2的偏移的,这样子在远动浏览数据中,在没有电压的时候是0,在有电压存在的时候是一个2左右的值,传输到华北网调后,加上偏移48,这样子的频率始终是50左右。具体实现方法见本次“远动”备份。问题描述:08C1564内蒙乌海北500kV变,华北网调要求上送母线功率平衡处理情况:500kV母线功率平衡因为各个线路变比相同容易计算;220kV线路的变比不相同,所以计算起来费些周折。处理思想就是以所有线路的最小变比为基础,其他标签值都乘于“本标签的变比与最低标签的比值”,也即都扩大相应的比值的倍数,在有功平衡虚点的数据库中,乘系数就是所有的比值相加后,乘于标准功率二次值就可以。其中对于1A的标准二次值是207.84,对于5A就是1039.2。在送网调端使用的是工程值,因此规约系数采用的是1/最小变比,其中500kV的有功变比为2500*5/1000,220kV变比取的是最小变比为1250*2.2/1000.问题描述:06D1893怀化220kV阳塘变,保护管
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