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某电厂双机同时跳闸报告学习严重违章,操作票跳项!某电厂双机同时跳闸报告学习目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".故障前的运行方式1\o"CurrentDocument".故障处理经过1\o"CurrentDocument".故障原因分析23.1.6号机组跳闸原因:25号机组跳闸原因:2\o"CurrentDocument".暴露出的问题3\o"CurrentDocument".防范措施3\o"CurrentDocument".附录:巴基斯坦某电厂厂用电全失1号机组跳闸事件分析报告4.故障前的运行方式3月3日,5号机组负荷540MW,AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,5A辅冷泵运行。6号机组负荷600MW,AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,6B辅冷泵运行。8时49分,6号机组跳闸,首出原因为“锅炉失去所有燃料"MFT保护动作。8时51分,5号机组跳闸,首出原因为两台给水泵跳闸,锅炉MFT保护动作。.故障处理经过根据电厂春检计划,于3月3日开展05启备变(5、6号机组公用)检修预试工作。3月2日,外包检修单位某电力检修公司提交了“05启备变、共箱母线、1105开关、1105乙刀闸、CT、避雷器、悬式绝缘子检修预试”外包电气检修工作票(工作票编号:W213DW2017030004),3月3日后夜班,6时00分,运行人员开始执行"110kV#5备高变#05BB由运行转冷备用”操作(操作票编号:及“110kV#5备高变#05BB由冷备用转检修”操作(操作票编号:操作过程中5号机6kV工作A段备用电源051开关推进机构异常,小车开关摇把无法插入,跳项操作。6时30分左右,通知检修人员检查。8时28分,检修人员办理了“#5机6kV工作A段(51M)备用电源开关051操作机构检查”工作票(工作票编号W213DQ017030009),8时49分23秒,在处理该缺陷时,051开关合闸,造成5、6号机组相继跳闸。运行人员立即组织进行事故处理,检查保安段电源正常,UPS、直流系统电源正常,启动主机交流油泵、顶轴油泵运行,开启2、4号机组冷段至高辅母管电动门,接带5、6号机组辅汽系统,调整主机轴封压力正常,两台机组盘车投入正常。就地检查5号机组6kV配电室内051开关在“合闸”位、未储能状态,6kV工作A、B段母线均无电压,配电室内其余设备外观均无异常。6号机组6kV配电室烟气较大,经通风后发现061开关分支606-1PT间隔内接地线烧损,6号机6kV工作A、B段母线无电压,其余开关及设备外观均正常。3月4日8时,#05BB恢复备用,#5、#6机组厂用恢复,报备。.故障原因分析3.1.6号机组跳闸原因:8时49分23秒,05启备变低压侧051开关合闸后,导致已挂接地线的6号机组6kV工作A段备用电源061开关柜放电,弧光窜至柜顶部母线,造成6号机组6kV工作A段工作电源61开关过流保护动作跳闸,6kV工作A段失电。该母线段接带的A、C、E制粉系统跳闸,锅炉燃烧不稳,失去火检,锅炉失去所有燃料,MFT保护动作,汽轮机跳闸,发电机逆功率保护动作,6kV工作B段失电。3.2.5号机组跳闸原因:8时49分23秒,05启备变低压侧051开关合闸后,由于052、061开关间隔已挂接地线,造成5号机组6kV工作A段接地,厂高变到6kV工作A段工作电源51开关跳闸,5号机组6kV工作A段失电,5号机组A前置泵失电跳闸、A小机跳闸,A辅机冷却水泵跳闸。8时51分36秒,5号机组B小机因真空低跳闸,8时51分39秒,5号炉锅炉MFT动作,汽机跳闸,发电机逆功率保护动作,6kV工作B段失电。第2页共9页.暴露出的问题1)两票存在的问题运行人员操作票执行不到位,应在051小车开关机构异常无法操作时,停止操作,待缺陷处理结束后再进行051、052、061、062开关转冷备用操作,存在操作票跳项操作,未严格执行操作票管理规定及危险点预控卡中的预控措施。在办理051开关缺陷处理工作票时,平安措施不全面,未撤除已挂接在606-1PT、605-2PT间隔处接地线,工作票平安措施填写、审核把关不严。检修、运行人员风险分析不到位,平安措施考虑不周,措施检查执行不到位,在051开关检修过程中存在可能合闸倒送电的情况下,未撤除606-1PT.605-2PT间隔处的接地线。2)检修人员对051开关机构动作原理掌握不清楚,处理过程中未考虑051开关存在合闸的风险。#5、6机组6kV小车开关操作机构存在卡涩情况,可靠性不高,在控制电源切电的情况下,处理操作机构缺陷时存在触发机械合闸的隐患。4)平安、技术技能培训不到位,平安管理存在漏洞。.防范措施1、立即组织生产人员对“两票”管理规定进行全面学习培训,规范操作行为,严格操作流程。2、加强平安培训,强化人员平安意识。加强平安技术培训,严格落实“两票”各级审批人员的责任,完善“两票”危险点预控和平安措施。3、加强平安教育,深化落实各级人员平安生产责任。把平安生产管理制度落到实处。进一步强化平安管理,堵塞平安管理漏洞。4、联合厂家进一步深入排查分析,采取试验、测试等手段查找开关操作机构卡涩确实切原因,并进一步细化此类缺陷处理时的平安措施。5、组织专业人员继续深入排查#5、6机组6kV开关可能存在的其他隐患。第3页共9页6.附录:巴基斯坦某电厂厂用电全失1号机组跳闸事件分析报告一、事件名称:厂用电全失1号机组跳闸事件二、事件等级:一类障碍类别:线路故障三、事件起止时间:2018年05月03日02时19分至05月03日02时29分四、主设备情况:电站锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的HG-2094/25.4-HM16为超临界变压直流炉、一次再热、平衡通风、采用切圆燃烧方式、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构口型锅炉,同步建设烟气脱硫,预留烟气脱硝位置。汽轮机型号为:N660-24.2/566/566o汽轮机型式:超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机。发电机采用东方电气股份公司生产的QFSN-660-22C型三相同步汽轮发电机。500kV配电装置分为GIS室内配电装置和GIS室外设备两局部,主变高压侧至GIS室采用架空线,线路避雷器、电容式电压互感器、高频阻波器、高抗布置在室外,其他局部布置在室内,GIS配电装置采用3/2接线。GIS由两个完整串,一个不完整串,Z字折线紧凑布置。第1串1号发变组、出线JAMSHORO,第2串2号发变组、出线NKI,主变和线路采用交叉接线,第0串为启备变,通过两个开关从I、II母取得电源。升压站所有保护均投运。五、异常事件前工况:1号机组运行正常,机组负荷640MW,厂用电系统运行正常,快切装置备用正常;1号机UPS、直流系统运行正常,1、2号机柴油发电机热备用正常;高、低压加热器运行正常,六大风机运行,1A-1F磨煤机运行,1A、1B汽动给水泵运行,电动给水泵备用良好,1A、1B循环水泵运行,0号循环水泵备用良好,1号辅机冷却水泵运行正常,0号辅机冷却水泵备用良好;锅炉总燃料量302t/h,给水流量1958t/h,主汽压23.4MPa,主汽温度556℃,再热汽温第4页共9页557℃,再热汽压4.03MPa,炉膛负压-60pa,总风量1921t/h,凝汽器真空-91.2kPa,热一次风压lO.lkPa;2号机组停运。500kV升压站线路一(JAMSHORO)投运,线路二(NKI)投运,启备变投运,2号机组停运,B1串B1Q1、B1Q3、B1Q2断路器均在合闸位,B0串B0Q1、B0Q3断路器均在合闸位,B2串B2Q1、B2Q3、B2Q2断路器均在合闸位,线路一电抗器B1Q5断路器在合闸位、线路二电抗器B2Q5断路器在合闸位,线路一、线路二重合闸装置转换开关在IP/3P位置。六、异常事件发生、扩大和处理情况:5月3日02:19:44500kV升压站线路二距离保护装置A相故障距离I段保护动作,B2串线路二B2Q1、B2Q3A相断路器跳闸,线路重合闸成功,合上B2Q1、B2Q3A相断路器,线路二A、B、C三相带电。02:24:35500kV升压站线路二距离保护装置B相故障距离1段保护动作,B2串线路二B2Q1、B2Q3B相断路器跳闸,线路重合闸闭锁未重合(重合闸重合时间间隔定值为5分钟),2.527秒后B2Q1、B2Q3断路器非全相保护动作跳开B2Q1、B2Q3A、C相断路器。02:28:08500kV升压站线路一距离保护装置A相故障距离1段保护动作,B1串线路一B1Q2、B1Q3A相断路器跳闸,线路重合闸成功,合上B1Q2、B1Q3A相断路器。02:28:09500kV升压站线路一距离保护装置B相故障,合闸于故障跳开B1Q2、B1Q3断路器A、B、C三相。02:28:091号发变组主变非电量保护装置非电量3动作(热控ETS停机),1号机跳机,厂用电失电。02:28:091号汽轮机转速飞升至3307rpm,汽轮机超速保护动作,发电机、锅炉联跳。02:28:101号汽轮机转速最高升至3381rpm后开始下降。1、2号机组主机直流润滑油泵及顶轴油泵、小机直流润滑油泵、发电机直流密封油泵联启正常。1、2号机组柴油发电机联启正常,保安段带电正常,将各直流油泵切至保安段接带。1、2号汽轮机紧急破坏真空,关闭各疏水手动阀,切断所有凝汽器的疏水排汽。通知化学、输煤、除灰、脱硫专业厂用电源消失,复位所有跳闸设备。第5页共9页02:28:21锅炉主汽压至26.98MPa,A、B侧1号PCV阀联锁翻开。02:30A、B侧1号PCV阀联锁关闭,DCS发现B侧1号PCV关信号未来,就地测量阀后温度140℃,且伴有轻微的漏汽声。02:29:531号汽轮机转速至2480RPM,联锁启动交流顶轴油泵。02:32对1、2号发电机氢冷系统紧急排氢,02:45氢压至200kPa。02:35断开llkV公用IC、2c段电源开关11C、11C1>12C、12C1O拉开各辅助变高、低压侧开关,拉开各MCC电源开关。02:422号汽轮机转速至零后投入盘车装置运行。02:521号汽轮机转速至零后投入盘车装置运行。02:57接NPCCMubashirKhan令,合上B2Q1、B2Q3、B0Q1、B0Q3、B1Q2开关,500kVLII母及启备变受电正常。02:59JAMSHORO和NKI线路再次失压,立即断开以上开关。NPCCMubashirKhan告知将对JAMSHORO和NKI线路进行仔细检查,线路暂不恢复。11:25NPCCFAROOQJAN令依次合上500kV升压站B1Q2、B1Q3、B1Q1、B1Q5、B2Q1、B2Q3、B2Q2、B0Q3、B0Q1和B2Q5开关,12:36操作完毕,升压站500kVI、II母及启备变带电正常。12:55分别合上1、2号机组llkV备用进线11A0、11BO>12A0>12B0开关,HkVlA>HkVlB>llkV2A>llkV2B段母线带电正常,开始厂用电恢复,16:30恢复完毕。七、事件原因初步分析:1、事故直接原因分析:1)经检查线路一保护1A屏距离保护装置P446面板A相故障跳闸指示灯亮、距离1段跳闸指示灯亮,报文为:2018年5月3日02:28:08.374距离1段动作,A相跳闸,故障定位507.2mQ,故障前电流:A相260.2mA、B相265.2mA、C相267.8mA,N相5.124mA,故障前电压:A相65.93V、B相66.34V、C相65.83V、N相0V,故障时的电流:A相1.432A、B相639.3mA、C相256.1mA,N相2.175A,故障时电压:A相2.192V、B相60.97V、C相60.01V、N相48.70Vo2)经检查线路一保护2屏距离保护装置7SA522保护面板距离1段跳闸指示灯亮,B相启动指示灯亮,合于故障指示灯亮。报文共3次动作记录,报文1第6页共9页为:故障发生时间为2018年5月3日2:28:08.39,A相故障电流3.69kA,故障点距离为3.8km,跳闸A相。报文2为:故障发生时间为2018年5月3日2:28:09.78,A相电流OkA,B相电流3.31kA,C相电流(M7kA,故障点距离为2.1km,跳闸3P。报文3为:故障发生时间为2018年5月3日3:26:32.79,A相故障电流0.33kA,故障点距离为8.3km,跳闸A相。3)经检查线路二保护1A屏距离保护装置P446面板A、B相故障跳闸指示灯亮、距离1段跳闸指示灯亮,报文共3次动作记录,报文1为:2018年5月3日02:19:44.642距离1段动作,A相跳闸,故障定位423.1m。,故障前电流:A相182.3A、B相190.9A、C相175.9A,N相0A,故障前电压:A相297.2kV、B相298.4kV、C相296.2V、N相716.5V,故障时的电流:A相6.717kA>B相711.8A、C相414.6A,N相7.813kA,故障时电压:A相lO.lOkV、B相283.8kV、C相277.3kV、N相254.2kV。报文2为:2018年5月3日02:24:35.845距离1段动作,B相跳闸,故障定位483.0mQ,故障前电流:A相132.4A、B相137.0A、C相125.5A,N相0A,故障前电压:A相299.8kV、B相301.0kV、C相298.9kV、N相660.IV,故障时的电流:A相536.5A、B相6.734kA、C相672.5A,N相7.923kA,故障时电压:A相282.7kV、B相9.081kV、C相284.6kV、N相264.5kV。报文3为:2018年5月3日03:24:39.851距离1段动作,A相跳闸,故障定位518.7mQ,故障前电流:A相123.3A、B相123.0A、C相125.2A,N相0A,故障前电压:A相303.4kV>B相305.6kV、C相304.2kV、N相0V,故障时的电流:A相3.109kA、B相96.04A、C相221.3A,N相3.369kA,故障时电压:A相6.920kV>B相316.7kV>C相323.7kV、N相369.2kVo4)经检查线路二保护2屏距离保护装置7SA522保护面板距离1段跳闸指示灯亮,B相启动指示灯亮,合于故障灯亮。报文共3次动作记录,报文1为:故障发生时间为2018年5月3日2:19:44.66,A相故障电流6.84kA,故障点距离为2.1km,跳闸A相。报文2为:故障发生时间为2018年5月3日2:24:35.86,B相电流6.5妹A,故障点距离为2.4km,跳闸B相。报文3为:故障发生时间为2018年5月3日3:24:39.86,A相故障电流3.01kA,故障点距离为l.9km,跳闸A相。第7页共9页5)经检查B1Q2开关保护屏重合闸装置P841面板B1Q2单相重合指示灯亮,B1Q2重合闸闭锁指示灯亮,B1Q3单相重合指示灯亮,B1Q3重合闸闭锁指示灯亮,指示灯亮,报文共2次动作记录,报文1为2018年5月3日2:28:08.400,故障电压:A相540.1mV,B相71.23V,C相68.33V,N相69.74V。报文2为2018年5月3日3:26:32.802,故障电压:A相L340V,B相74.01V,C相76.39V,N相93.77V。6)经检查B1Q3开关保护屏重合闸装置P841面板B1Q2单相重合指示灯亮,B1Q2重合闸闭锁指示灯亮,B1Q3单相重合指示灯亮,B1Q3重合闸闭锁指示灯亮,指示灯亮,报文共2次动作记录,报文1为2018年5月3日2:28:08.408,故障电压:A相300.0mV,B相72.24V,C相68.46V,N相65.47V。报文2为2018年5月3日3:26:32.802,故障电压:A相L342V,B相73.89V,C相76.41V,N相93.70V。7)经检查B2Q1开关保护屏重合闸装置P841面板B2Q1单相重合指示灯亮,B2Q1重合闸闭锁指示灯亮,B2Q3单相重合指示灯亮,B2Q3重合闸闭锁指示灯亮,报文共3次动作记录,报文1为2018年5月3日2:19:44.674,故障电压:A相2.143V,B相65.84V,C相64.88V,N相68.15V。报文2为2018年5月3日2:24:35,953,B2Q1分闸时间2.527S,B2Q3分闸时间2.527S,故障电压:A相66.97V,B相1.374V,C相66.79V,N相67.51Vo报文3为2018年5月3日3:24:39.885,故障电压:A相1.366V,B相68.80V,C相69.71V,N相77.96V。8)经检查B2Q3开关保护屏重合闸装置

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