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文档简介
预应力工程施工中有效预应力检测、校正控制与验收评估xx编著xx概览第一章预应力失控所带来的工程病害************************3预应力施工现状整束束力和单索索力的严重超差工程灾害的形成施工质量低劣的原因分析第二章预应力工程中对钢绞线、锚具和连接器的要求**********17现行标准规范对钢绞线、锚具、连接器的质量控制要求现行锚具、连接器质量控制规范与人工施加荷载试验设备的矛盾预应力锚固体系多功能自动控制试验台第三章现行规范对有效预应力控制、检测的要求和一般实施方法*22现行规范对有效预应力的控制要求现行有效预应力检测第四章预应力张拉锚固自动控制综合测试仪*****************27预应力张拉锚固自动控制综合测试仪简介朗预应力张右拉锚固自我动控制综岩合测试仪题使用前的旨现场标定籍第五章边缠坡预应力完工程中有先效预应力汉检测校正什和验收评令估耳****寿*24逼滑坡工程互中有效预殊应力检测夸与校正控滑坡整治想预应力锚温索工程中迁有效预应直力检测校矿正和稳定毒性分析白第六俯章雁座固桥梁预应效力施工中相有效预应炊力检测校抱正和验收晴评渐估凡****膜*42园预应力混冤凝土刚构蜜桥馅立交桥读钢管拱桥乞系杆预应涨力施工控怕制欢跑空心板梁富预应力施转工工艺优付化、有效承预应力检轻测控制与拆验收评溜估广康施工中有肢效预应力备的最佳控逆制方法涛连梳续辆T笛梁施工中尾有效预应命力检测与导控制裤结束籍语皂****继****驰****该****醋****失****陪****段****订****寨****融****妻****咏***7既6物预应力失雕控所带来蒜的工程病尝害悬1芳伯整束束力惰和单索索庭力的严重宏超差对从我们检情测现行施说工中有效叛预应力的魔状况来看仇,其误差年之大令人鞭担忧,参搭考后面的倚检测报告斯。桥梁工缺程中有的苹整束预应托力误差已沟超过设计垄值的屿20者%以上。旷令设计值跃为张拉控牵制值,按光当今双控胀法公差,惧伸长值与队油压表误求差渠±另6阀%,可将牙有效预应忠力公差取拨为-盘10鹊%,较为阔恰当。即恢便如此,收检测结果省也远远超啄出,达-污20礼%。边坡粥工程更为寇严重,即陷按设计值逐给出刮20类%的公差到带,仍然姻超出。而涝且索力的孕不均匀度明也超过黎20圈%。下面钞是一些桥缩梁、边坡泛的预应力淘检测报告壤。某边坡工程单索有效预应力0某边坡工程单索有效预应力02040608010012049131617202224273136404345474952576063656872778081868891959799108112114119孔号设计值:80~100KN朴××只×嚷大桥主桥逢预应力张赢拉施工检翁测报告径1铃9汽号墩裤南纲1宏7圆节下游上点锚洗设计整束两有效预应虚力膏:洪5273佛.00K剪N院召前啦吹设计整束魂张拉力者:肺5481察.00K放N休设计单束茂有效预应敲力层:长195.哀30KN储抓击拘租偿设计单索慌张拉力犬:疾203.观00KN忆实测整束慎有效预应洋力虑∑奥P=47秃92.2且8N照主注修梳整束补拉纤力总租和主∑窑P=54乘44KN徒单晌索齐[1磁9让号墩泥南倦1策7钟节下游上字锚组,1恋]P=1秃72.5双9KN抬堵突实获拉烘P=离202K欺N昼单煮索石[1甘9恐号墩掉南宏1差7擦节下游上积锚闲,2候]P=1呀77.3功5KN洗谢章实倒拉毕P=剑201K取N蹲单最索溉[1销9箱号墩胜南而1挣7组节下游上忌锚畅,3绢]P=1圈79.7屡9KN查劝秩实抛拉正P=书201K撞N抖单卡索棋[1执9放号墩布南拴1斧7石节下游上善锚它,4瑞]P=1烂66.4脱1KN取忧追实热拉吸P=门201K久N母单朽索煮[1尼9竞号墩遭南月1熔7架节下游上篮锚丽,5住]P=1透83.1名8KN乓旧娃实纵拉稳P=嫩201K洗N院单杂索坏[1鞋9返号墩护南术1胃7裁节下游上偿锚忆,6堆]P=1绞77.0绍2KN萌示易实哄拉吧P=装202K闭N粗单轻索义[1导9愤号墩娱南对1些7汉节下游上撞锚勺,7丸]P=1敢79.2迁4KN店挑亮实摄拉零P=速202K暮N床单补索倘[1富9倍号墩爸南否1余7耗节下游上影锚绕,8价]P=1依44.0检9KN邀要椒实兵拉妄P=莲202K凤N栏单诚索戴[1痒9顾号墩探南川1榆7等节下游上眼锚收,9窑]P=1始72.4诱0KN暴扬课实揪拉介P=恳201K锁N因单天索杯[1圣9骨号墩列南缝1旷7歪节下游上杂锚享,10味]P=1攻75.4究8KN跟兄举实覆拉荐P=缘201K径N乱单旧索片[1芝9敬号墩轿南御1陕7储节下游上跟锚浆,11写]P=1不75.6梢4KN劳炊惊实呜拉岩P=泊202K播N兼单域索雁[1粒9失号墩挡南终1纸7店节下游上烦锚倾,12礼]P=1屋69.1包7KN倾齿实洞拉帽P=净202K拒N棚单育索做[1绑9个号墩廊南触1慧7评节下游上穗锚距,13宪]P=1生77.8储9KN竞启实婶拉吵P=守201K桌N略单还索仅[1帆9元号墩悄南艰1忠7述节下游上手锚食,14欣]P=1翻74.7盆5KN咱霜实钩拉酸P=吓201K权N税单搅索婶[1肝9茶号墩迹南粮1胁7元节下游上炼锚终,15票]P=1话83.1巷8KN旺胳实育拉千P=么202K遗N图1-1滑丝、飞锚图1-1滑丝、飞锚图图1-2边坡跨塌然桥梁垮塌夸的实例蓬近年来因崭预应力施杨工问题直饺接影响到端工程的质烛量和施工谈人员的人贝身安全的唱实例霜1菌、对工程思质量的影将响疯突然跨塌列的宜宾南矛门大桥原因分析岔从后来的鱼对该桥的窑质量事故巡的原因分截析来看,厚其是由于鞋预应力锚尸具衡——撕吊杆锈蚀评的质量问禾题造成的屯(如下图狸所示)蓝。薄江苏省吴际江市梅堰醒镇一座桥捆梁突然坍降塌话辽宁辽河糖大桥骤然猫断裂捆安徽阜阳蹈发生一起米桥梁坍塌精事故惧綦江彩虹武桥的跨塌郑,是我国璃建设史上救重大的工冠程责任事广故洁斜阳溪大分桥东岸第朝一桥拱整师体断裂垮溪塌。鸡2000誉年印9拒月蛾11殖日晚向8筛时么25丝分,文319吨国道位于览重庆涪陵踪李渡镇的区控制大桥哭———尝斜阳溪大袭桥东岸第浮一桥拱整尺体断裂垮斑塌。腾台湾南部狮横跨高雄娃、屏东两别县的高屏竖大艘桥使煤台湾南部恭横跨高雄选、屏东两塔县的高屏半大友桥传200-直8-2撞7这日下午二轧时三十一慕分因桥墩恢断裂造成挡桥面断裂送,至少有拳十七部车芝辆受困在卸断裂的桥才面上。授深圳盐坝膜高速公路无起点高架稿引帆桥根蝇200浪0陵年雕1阴1邻月况2婆7绵日佛晚虑9梨时吩4饭5振分左右,原正在施工河的深圳盐丝坝高速公糖路起点高题架引桥突灰然坍塌,仔正在桥面歌作业挥的米6他9狗名工人随壳桥面滚落劣坠下。阴宁波招宝残山大仇桥兽诸199孟8足年源9纹月拨2蹈4叼日晚烤,老灭宁波招宝乡山大桥主坚跨长悬臂匹施工湖到腰2番3团号块时,抛发生了主采梁断裂事稼故。慧桥梁垮塌夜的发生原颗因腊预应力锚姑具产品的机质量低下非,将给工远程质量留指下了较多愿的安全隐饺患(下图誓是一些桥京梁实际检合测或维修低的情况)斯,其大大驰缩小了工廉程的使用执寿命。图图已经锈蚀的吊杆锚具活济南黄河片桥最,裕198敌2拨年建成掠,酱1昼3同年后发现欢拉索锈蚀脖即全部换帝索更。替脱广西红水钻河铁路桥仰,上世航纪左7超0引年代建成授,使用不魄到专2迎0蹈年全部换长索。葛重庆石门离大桥穴国内还有灭不少斜拉坊桥的拉索浅,在使用肢不哑到纠1眉0贺年就损坏瘦了,其中付有材质的纺问题,码更主要的镜是拉索的剪耐久性保调护措施薄刻弱而导致驾高强钢丝家的锈蚀或刷其他问题是,如应力问腐蚀、蚀膨腐疲劳等晚广州海印轨桥侮颠广州海印业桥滩,架198求8刺年建成存,父199平5弯年渴5潮月供2桃5公日发生洞了担9离号索断裂汉,调查表径明管道压侍浆工艺未委能保证质始量,造成到拉索锈断叠,被迫进财行全桥换释索工程,恰耗什资市200革0殃万元。篇武汉晴川霉桥断索照灶片道200惊0黄年下半年师通车,降于四200净3些年拼1些1习月咽2浅日夜间下瓣游一根系厅杆突然拉瘦断,正在逢分旋析原因期塔间蔽与引1宪2滩月款5弃日夜上游丛又断了一淘根。桥下产为一运输芝市场,幸株好都是在决夜间,锚孔头崩出来亲时没有伤玻到辆人盏蕉。厦对人身安纽全的影刊响牺己当预应力苦锚具的产坝品质量低度下难负其引重时就会马对施工人鸣员的人身消安全构成点危害,如办下面的照长片就是几层个公开报痰道造成伤股害的实例吩:1999年广东肇庆大桥采用湖南某单位产的锚具,发生了滑丝,8根Ф7高强钢丝穿透工人身体。在重庆上界高速公路道角村大桥工地,1999年广东肇庆大桥采用湖南某单位产的锚具,发生了滑丝,8根Ф7高强钢丝穿透工人身体。在重庆上界高速公路道角村大桥工地,35根钢绞线齐刷刷地穿透操作工冯中海的左大腿上。欺二列善什施工质量仁低劣的原比因分啦析觉戚所用机具既的标定混建乱:千斤购顶、油压梅表和油泵有应当是一祖个完整的斧张拉施力蔬系统,必荣须结合施缘工现场整挖体标定。崖实际上却则是分割标轧定迈——祥只标定千悔斤顶与油植压表。末油压表与弄千斤顶间捉的误差:烛油压表位皇于泵站,变而施力却愿在油缸高使压区中,资故受沿程民、流量、秤内泄漏等奴损失影响蝴。标定条角件与现场专施工条件耽之间的差地异,施工抚现场环境陪的变化(稀如工作时抚油液的温捕升导致粘画度变化)苗,也导致另了误差。油人为读数临的随意性撞导致了读近数误差。拾多索锚缺乌乏调索的臣综合控制矩,影响了倘各索力值袖的均匀性凡。察主要材料郑(钢绞线拨、锚具、栋连接器)仗的质量问赴题。蛮缺乏检测雷验收的评核估手段。帮第二收章乔皇翻预应力工斗程中对钢开绞线、锚瘦具和连接邻器的要鞭求产陡随着预应冤力技术的会不断发展劝,特别是童体外预应植力束、斜炉拉索、无誓粘结筋的皮广泛应用帽,对钢绞级线、锚具楼、连接器撕的要求将很愈加严格有。婚肺标准《公济路桥涵施验工技术规条范》矮(彼JTJ0晨41-2刊00结0镰)破:暮透12.2豪林幼锚具、夹陵具和连接影器挤12.2粮.1按汽预应力筋来锚具、夹休具和连接诚器应具有冤可靠的锚州固性能、剧足够的承倍载能力和窑良好的适忆用性,能例保证充分病发挥预应仿力筋的强静度,安全旧地实现预盾应力张拉虏作业,并塔应符合现形行国家标伙志《预应净力筋锚具隶、夹具和影连接器》盼(夹GB/T孙143砍7狡0桃)的要求纱。掏荒12.2瓦.4堤省用于后张永法的连接峡器,必须踩符合锚具梁的性能要夏求;用于肃先张法的晶连接器,芝必须符合炎夹具的性摩能要求呼。响时12.2启.5朵戒进场验收较规定制1葵陷锚具、夹浑具和连接蹦器进场时判,除应按续出厂合格谷证和质量槽证明书核夺查其锚固符性能类别环、型号、停规格及数首量外,还床应按下列割规定进行躺验收怒:胳铅静载锚固板性能试验爱:对大桥耗等重要工亩程,当质就量证明书婚不齐全、拥不正确或要质量有疑帅点时,经铸上述两项妹试验合格裳后,应从暮同批中抽片取峡6唱套锚具(遍夹具或连活接器)组艇成牙3冻个预应力雪筋锚具组含装件,进缎行静载锚耗固性能试才验,如有铸一个试件摄不符合要纤求,则应晌另取双倍饮数量的锚旧具(夹具畜或连接器悬)重做试贪验,如仍滤有一个试犁件不符合络要求,则灰该批锚具晶(夹具或忍连接器)棒为不合格攻品。弯 外对用于其豪他桥梁的记锚具(夹活具或连接汤器)进场细验收,其盈静载锚固袍性能可由娘锚具生产引厂提供试厉验报告。网2争蓝预应力筋绿锚具、夹嘱具和连接谁器验收批凯的划分:凉在同种材灿料和同一汽生产工艺色条件下,父锚具、夹炸具应以不淹超阀过削100涛0盘套组为一雄个验收批码;连接器学以不超与过偷50蚊0蹄套组为一系个验收批很。扰标准《预绑应力筋用怠锚具、夹报具和连接棉器》分(瞎GB/T绝143啦70-2复00稀0金)填六:纤5.2.泪4软傍周期荷载镰性能摸 语用于有抗添震要求结抚构中的锚抹具、预应溉力筋-锚刚具组装件栋还应满足益循环次数禽为典5师0滨次的周期等荷载试验光。式 沸当锚固的听预应力筋絮为钢丝、繁钢绞线或天热处理钢崭筋时,试回验应力上丧限取预应屯力筋抗拉浮强度标准昌值缺f缓pt佳k始的领80够%蔬,下限取伯预应力钢响材抗拉强硬度标准值稻f斑pt迁k摧的泡40矩%岸。鼓 距当锚固的蹈预应力筋落为有明显区屈服台阶弊的预应力丛钢材时,泊试验应力锣上限取预询应力钢材扎抗拉强度闯标准值项的吼90型%注,下限取侵预应力钢骗材抗拉强啦度标准值广的咱40损%猪。谅 退试件饼经劲5蜡0肢次循环荷敬载后预应技力筋在锚怨具挟持区急域不应发禾生破断。坝二汉朵现行锚具挎、连接器零质量控制耻规范与人马工施加荷笛载试验设皆备的矛接盾寄猛加载速度武不容易控嫂制缩GB/T饺143无70-2盘00疼0访标准中要侮求的加载变速度偶为夫100西Mpa/脑mi坊n管,手动控廉制试验设称备不易实羡现。味无法实施恋周期荷载锹试验颜周期荷载猛试验要求恒在预应力遭钢材抗拉良强度标准径值尤的援4蕉0品%阶到扇8睬0悼%之间循洋环荷误载嘉5革0溪次,手动欣进行这样寨的控制几迅乎是不可祥能的。馋静载试验赤的加载重龙复精度低完由于是人延工手动控涨制,同组房试验结果虫可能会有演较大差异陷连接器试桨验的不可刊靠镇性址真图翅2-置1过为款GB/T狭143平70-2价00碑0苍标准中连歉接器试验堡装置图,笼其脑中耗7贱为转向钢呜环,靠近搂连接器,伍致使转向瓣角度太大温,试验过亲程中应力额集中在转贱向钢环处桥,容易导您致钢绞线煮从此处破支断,使试将验失败图图2-1GB/T14370-2000标准中的连接器静载试验装置图阶三音旺怨预应力锚外固体系多青功能自动房控制试验否台草龙现行锚具露试验台架秧都是人工倚手动,精疼度低,不促具有重复助性,受人伸为因素影单响大,且伍无法进行快周期荷载缠试验,锚快具检查验乐收手段已醋成当务之嗽急。所以攀我们研制略了预应力躺锚固体系饰多功能自猜动控制综县合试验台葡(见奉图苏2-菌2榆、度图记2-扶3融),并年于柏200粒3屠年采4演月通过鉴彼定,立即贼投入使用胡,成功地暴解决了锚低具检测验樱收问题,具填补了国锈内空白,河引起交通芒部的重视尘,拟作全保面推广,害以便不折毙不扣地贯创彻执后行使GB/T辜143道70-2爸00险0嚼标准旷。震瓶惹胀试验台采觉用计算机只控制,只裤要输入试恰验参数,遇发出启动掌指令,即绝可按照设采定的试验摔方法自动啦加载和卸盛载,完成挨静载、周受期荷载等回试验。同败时,试验栗曲线在计怖算机屏幕载上实时展致现(见材图断2-千4描、脖图械2-框5晶),便于毫及时了解携试验状态堡,试验完薪成后结果供自动打印铃出。试验狮台的反力横架由一长虾一短两个著台架组成企,做锚具葡试验时只盛需用到长积台架,做文连接器试贩验时再安岛装上短台编架(见锈图答2-楚6既),这样带便于进行宵连接器试艰验,提高也了连接器肤试验的准慈确性。本怎试验台具骆有高的精浊度、重复跃精度和可换靠性,操秋作安全,色能更准确奏、更科学床、更公正糖地对锚具昼性能进行肺检测和评阶价,丰富亡与完善了聚当今试验仁规范。如图2-2如图2-2所示:1.泵站比例阀系统2.千斤顶传感器系统3.计算机-控制箱系统4.反力架系统图2-2预应力锚固体系多功能自动控制综合试验台1243图2-3900t预应力锚固体系多功能自动控制综合试验台图2-3900t预应力锚固体系多功能自动控制综合试验台图图2-4静载试验曲线图2-5周期荷载试验曲线图2-6连接器试验图2-6连接器试验纷第三畅章殊执加现行规范材对有效预正应力控制傅、检测的毙要求和一谢般实施方柏法皮现行规范包对有效预敢应力的控远制要头求舍迁《公路桥棚涵施工技工术规范》爷(是JTJ慎041-彻200展0车)亚蛙:南12.8具.1轻桌机具及设辞备慢 讽施加预应餐力所用的深机具设备但及仪表应粗由专人使慰用的管理添,并应定森期维护和哥校验。千勒斤顶与压妄力表应配丙套校验,贺以确定张奶拉力与压壶力表之间耐的关系曲岂线,校验央应在主管说部门授权翻的法定计振量技术机出构定期进横行。孕 被张拉机具对设备应与述锚具配套食使用,并晨应在进场乡时进行检溜查和校验雾。对长期脂不使用的酷张拉机具赞设备,应跃在使用前甩进行全面脚校验。使爹用期间的此校验期限例应视机具阳设备的情驴况确定,繁当千斤顶闸使用超妻过年6丛个月珠或赞20笼0班次或在使让用过程中江出现不正犯常现象或朱检修以后算应重新校踏验。弹簧愈测力计的耀校验期限还不宜超蝶过拼2示个月料。圾炎12.8高.2毙看施加预应洋力的准备乱工作悟1船烈对力筋施长加预应力罪之前,必充须完成或忘检验以下艺工作:扮1献)施工现仿场应具备秆经批准的犯张拉程序桃和现场施员工说明书惨;丑2犹)现场已梅有具备预诸应力施工辰知识和正怠确操作的齐施工人员冰;惹3啄)锚具安联装正确,毫对后张构灿件,混凝捧土已达到午要求的强祸度;曲4贝)施工现嗓场已具备匆确保全体类操作人员筐和设备安辆全的必要壳的预防措须施。忠2牛财实施张拉盾时,应使淡千斤顶的旱张拉力作嗽用线与预胡应力筋的含轴线重合助一致。取12.8盖.3净毛张拉应力纸控制集预应力筋降的张拉控建制应力应仪符合设计帝要求。当层施工中预目应力筋需菌要超张拉氏或计入锚歪圈口预应团力损失时原,可比设锋计要求提宪高器5锻%,但在挂任何情况摘下不得超工过设计规扫定的最大执张拉控制久应力。夕预应力筋疗采用应力欧控制方法纤张拉时,仇应以伸长晓值进行校烦核,实际皮伸长值与誓理论伸长证值的差值拣应符合设距计要求,托设计无规跪定时,实薄际伸长值炕与理论伸喉长值的差供值应控制咬在写6望%以内,庙否则应暂宜停张拉,梅待查明原比因并采取冲措施予以完调整后,蚀方可继续灰张拉。农预应力筋滩的理论伸拣长值可按忍下式计算奖:点预应力筋向张拉时,遗应先调整护到初应力念,该初应死力宜为张到拉控制应就力页的萌10酬%夫~群15在%半,伸长值受应从初应刻力时开始届量测。力训筋的实际沟伸长值除足量测的伸仗长值外,宰必须加上贱初应力以世下的推算曲伸长值。柔对后张法芦构件,在河张拉过程竟中产生的崇弹性压缩牺值一般可瞧省略。坝预应力筋蜘张拉的实矛际伸长值逗,可按下朵式计算(引即从初应踪力至最大飘张拉应力熄间的实测仿伸长介值搭鹿与初应力丘以下的推局算伸长肤值向岸之和)宜:特鉴必要时,座应对锚圈俯口及孔道修摩阻损失培进行测定隔,张拉时骑予以调整详。锥形锚罪具摩阻损耽失值的测哨定方法可王参见附混录德G-沃9喜。茶预应力筋拥的锚固,戚应在张拉鞋控制应力跨处于稳定穴状态下进喷行。锚固膛阶段张拉宏端预应力输筋的内缩闭量,应不窑大于设计虚规定或不邀大于邪表底12.8义.号3之(略)所兵列容许值液。戒预应力筋得张拉及放森松时,均当应填写施债工记录。垦机具标定鹅和断12.8熟.3.南2逗张拉力控蛇制中伸长询值与理论希值误差控仍制,体现蹈了对整束吃有效预应侄力控制要妈求窗;兰12.8若.3.孤4江调整初始拐应力,目苹的是使各持绞线受力贵一致(即收单索有效丈预应力要青求)。既《公路桥瑞涵施工技武术规范》把(葱JTJ0页41-2叮00铺0咐)杠中皮“权12.话9玩先张法嗽”多1垃2梁.日9才.耍2举汉张拉蔽同时张拉哪多根预应优力筋时,捕应预先调醋整其预应焦力,使互形相之间的亡应力一致牢;张拉过庙程中,应哗使活动横龄梁与固定攻横梁始终社保持平行趋,并应抽小查力筋的注预应力值腰,其偏差被的绝对值柄不得超过气按一个构蓄件全部力候筋预应力亡总值帖的跪5捐%面。私机具标定份和瓦12.8些.3.除2厌张拉力控串制中伸长呆值与理论松值误差控窃制,体现赴了对整束弦有效预应柔力控制要抵求乐;坑12.8灯.3.垄4零调整初始医应力,目架的是使各瞒绞线受力轨一致(即桌单索有效蜓预应力要欺求)。旋GA-6俘VX7税《公路桥仗涵施工技腹术规范》袋(恒JTJ撒041-夺200塌0掌)赚祸:坛5夸工斜拉桥拉凝索的张拉盖应按下列筑各项执行碰:谊张拉施工同的设备和笑方法应根亚据设计的逆索型、锚作具、布索愁方法、塔榨和梁的构本造确定。差拉索张拉能的顺序、胸级次数和林量值应按被设计规定罢执行。应怠以振动频饭率计测定氏的索力或适油压表量灭程为准,纽以延伸值蜓作校核,救并应视拉篮索防震圈耕以及弯曲某刚度的状志况对测值贼予以修正吧。顺拉索张拉访可于塔端烈或梁端单应端进行,忠也可顶升最索鞍支座份进行。平部行钢丝拉管索宜采用袖整体张拉滴,平行钢对绞线拉索腰可用整体困或分索张资拉,分索课张拉应按奶“汽分级饮”赢、否“袖等力庙”复的原则进使行,每根呆同级索箭力允许误至差房为臣±1岔%律。兆索塔顺桥观向两侧的滚拉索(组他)和桥横愁向对称的会拉索(组磨)必须对搅称同步张欢拉;同步恩张拉的不班同步索力泊的相差值棕不得超过金设计规定营;两侧不蠢对称的或适设计拉力肠不同的拉露索,应按办设计规定钉的索力分泡级同步张榜拉,各千妖斤顶同步垃之差不得毫大于油表晌读数的最驱小分格,锁索力终值畏误差小燃于似±2躬%慢。雅《建筑边乓坡工程技益术规范》范(献GB50准330-附2002司)钓译:厦7.5.丘6量立预应力锚胁杆的张拉迹与锁定应惜符合下列皱规定:絮锚杆张拉驼宜在锚固抬体强度大互于角20MP欣a眠并达到设抄计强度舌的台80俗%顾后进行;影锚杆张拉步顺序应避犁免相近锚炕杆相互影材响;豪锚杆张拉借控制应力颂不宜超廊过咏0.6死5摇倍钢筋或膛钢绞线的愈强度标准营制;管宜进行超狮过锚杆设岂计预应力光值勾1.0雀5劲~附1.1晶0供倍的超张跟拉,预应贫力保留值教应满足设鼓计要求。终《建筑边况坡工程技中术规范》芦(绑GB50纲330-找2002下)羡帜:引16.2拣.2音明边坡工程鸡应由设计适提出监测气要求,由爬业主委托突有资质的筐监测单位忙编制监测丸方案,经句设计、监僚理和业主凤共同认可劝后实施。茧方案应包益括监测项哥目、监测差目的、测祥试方法、紧测点布置类、监测项命目报警值轨、信息反栋馈制度和敲现场原始执状态资料群记录等内油容。陵16.2殃.3临飘边坡工程沾监测应符奥合下列规常定:刚2孩闭锚杆拉力期和预应力炒损失监测裙,应选择险有代表性借的锚杆,剥测定锚杆耕(索)应骗力和预应例力损失;挪3呀姨非预应力征锚杆的应较力监测根激数不宜少梢于锚杆总决数眯的僻5举%进,预应力蓄锚索的应棒力监测根屿数不应少垮于锚索总只数类的酬10候%仙,且不应天少有于脑3兵根;铺5扬符一级边坡席工程竣工洋后的监测糟时间不应导少于二年亭。捆从都7.5.舅6占:置2架、振4钟,足见对轿有效预应副力的要求嗓。广16.2沿.剩3植:辅2遮、栗3慢、啊5苗提出了检规测有效预遇应力,并赶给出了数限量与长期以检测的要季求。饲《水工预召应力锚固因设计规范看》镜(专SL2船12-9挥8糠)照承:语4.4.倦3殖浮预应力锚欣杆张拉程罗序设计,概应遵守下嫁列规定:雄2罚源每级张拉作荷载下,拐应持销荷绢5mi违n此,锚杆锁蔬定后,当够预应力损嫌失超过设淋计张拉力壳的推10到%产时,应进筛行补偿张束拉。补偿病张拉应在考锁定值基漂础上一次涨张拉至超篮张拉荷载厨。补偿张晚拉最多进袖行两次。烛3枯吉对于群锚教工程,为患避免锚杆绿张拉时,毅使邻近已能锁定锚杆粗产生应力肺松弛,应晕优化张拉勉程序设计茄。若邻近满锚杆产生症应力松弛碍的幅度超缝过设计张枣拉力药的代10溪%许时,应进扩行补偿张猎拉。刺从新4.4.仙3境:爪2饶、忽3吃,表明规肌范提出了业对有效预迷应力的量肿化要求,蓬其偏差碰为泼10烤%眯。粪现行有效邻预应力检路测环牢预埋传感铁器(整束狸)债屡整束有效植预应力检币测是通过府在锚下埋蜜设空心式李传感器(兽图暑3-捡1赔、子3-失2储)来实现江的,这在县预应力工委程中应用乖较为广泛雾。传感器跪以轮幅式绵最佳,精梳度、稳定睡可靠性、运抗偏载能岸力都强。份其次是电循阻式压力尼传感器,蚂最后是钢仓弦式压力映传感器。斤后者价格赴最低,故孙应用较广宪。安装时谁要求垂直缺、对中,穴但是各绞斯线荷载的夺均匀性对穷它有影响畜。打图图3-1传感器埋设示意图图3-2传感器埋设实物图符单索索力鬼测试法单索索力淡测试有两皱个方法,毯贴应变片区和割断绞粥线连接传头感器。由鬼于钢绞线飞在伸长时苍自身要旋凶转,所以那示值不是厅很准确,妹而且贴在坦同一绞线堪四周的应嗓变片受力路不均匀,族示值也会针不一致(源参见来图孤3-必3盘)。割断骂绞线连接购传感器的廊成本较高河,而且对余于工程的宗可靠性来锡说可能会刮产生不好诞的影响。废由于整束岔内圈空间南限制,这个两种方法伍均难于实郊施全束每返索的索力碑检测瑞。烘图3-3某大桥上游7#系杆图3-3某大桥上游7#系杆YE-2539应变仪实测压力(部分)岭使用传感房器只能被鸡动检测,糟不能主动娘控制,加集之价格因蒙素,无法孟完全实现乔。洽 沾万综上所述挂,现行规宝范对预应容力工程施久工中有效及预应力控欺制与检测纤,都有十孔分明确的跪要求,对阔工程质量淋保证起到温了积极作球用。为了星更充分体摔现规范对荡预应力施疮工控制与脏检测的要塞求,使之吵发挥更加汤巨大的作滑用,我们多务必在预饱应力施工燕中控制和横检测有效著预应力,臣以达到其辛量化范围宽要求。所么以如何更毅好地检测乘与控制有壳效预应力铁已成为当葡务之急。绵第四贯章晶凳球预应力张深拉锚固自污动控制综仔合测试仪叫预应力张降拉锚固自胳动控制综支合测试仪吹简介家针对传统蚊张拉机具胶精度低、级人为因素珠干扰大、划难于精确笛控制张拉桃应力的缺挥点,我们胸开发了一怎套新型张切拉机具及哑锚下有效塘预应力检巨测设备窑——美预应力张炒拉锚固自缝动控制综纵合测试仪胸,它良好歪地解决了妙上述问题屋。该仪器惯分为张拉奶控制仪和茄检测控制黄仪两种,葛分别获得驾了国家新骗型实用专挨利,并通辩过了重庆放市科委主锯持的由国洪内著名预杨应力结构啦工程界的范专家的鉴恒定。它解秆决了我国窝预应力工闭程界的一府大难题婚——猫张拉精确黎控制和有演效预应力摘检测,填稳补了国内抖空白,达椅到国内领并先水平和块国际先进惹水平(鉴客定专家委有员会鉴定酬结论),撇获得了国煤家发明专绢利。狭 烫该仪器在版现有传统脸张拉机具恢的基础上弃,将计算斗机技术与般测量技术呜结合,充锈分利用计峰算机的资凑源实现普览通测量仪际器不能实扒现的大容吼量、复杂喝处理分析匙、数据管酿理、通讯诱及显示直误观、易于寻升级的能嘴力,采用讽计算机自糕动控制,坟对油泵进叹行了自动撞化设计,锻对千斤顶支进行了适信用性改进咽,并进行充了自动控膊制系统软胸硬件开发巴和系统集坏成及优化您。它由液仪压泵站系违统、千斤膨顶系统、嫂计算机控圆制系统组壳成,该仪因器的系统敞组成如遮图圆4-县1欣所示。图图4-1预应力张拉锚固自动控制综合测试仪系统组成油测试仪的岛千斤顶采损用单作用壮前卡式穿闯心千斤顶袖,并进行怖了适用性锋改造。首岂先,在千鞭斤顶高压息油腔处加抱装了高精愉度油压传垒感器,以烟直接精确需采集千斤随顶中的张棵拉油压,搜这样就消跑除了张拉舟油缸由于哨内泄漏损堤失、系统差摩阻、沿嘉程损失、掀油压波动规等因素带奥来的对张针拉油压测捷量精度的铺影响;其酱次,加装即了高精度期位移传感菠器,以测照量张拉中甚预应力筋栏的伸长,招不像传统翼张拉中的靠双控法由酸人工用钢股尺测量伸快长值;最练后,在缸局体中设计泼了防转机串构,以避瞎免由于张稀拉钢绞线铜而发生内庭、外缸相初对转动,茫便于位移桨传感器的主安装及测岁试元。高挑 唇测试仪的不控制系统踢采用计算浮机-单片芹机自动控序制的方式猪,由前端辽数据采集侮装置和后滥端数据处在理、控制刘、存储、蜻打印装置角组成。前月端数据采父集装置主哑要完成压唐力和位移挤的采集,别同时接收订主控系统购发来的命竖令,输出第控制信号辣以控制油民泵比例阀拿;后端控饶制系统由罗计算机软脖件实现,本进行数据刮处理、存瓶储、打印鸡功能,并迅发出控制科信号。控蔬制系统有庸方便的人信机界面,涛只要输入泄张拉或测垫试参数,洪即可自动筑采集张拉岔检测数据器,对数据歉进行分析页处理,从却而对前端总装置发出虚控制信号突,同时实投时监控张伤拉检测状寄况,生成棚张音拉障P-鱼L脱曲线,最敲后形成施夺工或检测怠文件,可车根据需要甜打印最终单施工或检朱测记录文蓝件。菌预应力张缺拉锚固自衬动控制综敬合测试仪兔是一种新滤型张拉及辉检测仪器续,能精确蜜控制张拉份力,精度鼻达慕到淡1改%秘(参见后氏页七一孔四冤○晋计量站的凤检测报告饲)。由于知它是单根卡张拉,故捡适应性极得广,可对茄各种不同盈根数的锚莫束进行张死拉,且测匆试有效预款应力,辨板认了张拉置先后顺序俭影响,自合动形成补顿偿系数,章消除顺序造影响,达揉到均匀精挺度,从而绩以单顶代疗替多顶或矮大顶,大欧大减轻了棵施工张拉呜设备的规苍格品种。伞另外作为两有效预应殃力检测设肤备,能准颗确测出单垫根和整束谨绞线的锚伶下有效预蓬应力,精级度达丢到昏1似%矿。尚能边险检测边补片张(对不猴合格锚索胆自动补张圈),将单似索有效预蹄应力控制是在设计要缘求范围内将。嫩 涨本仪器校厦正补张仅货仅适用于迁有效预应唤力值小于沿设计值的德锚索。对寄大于设计碎值的,不糖可放张,探否则将有眉夹痕的绞它线放到承禁力区,势蛇必引起应简力集中而哀早期破断岔。所以这进里要求设总计提出有新效预应力秧公差带,浪张拉施工其以下限为没准,并注传意调索,讯以免发生木索力过大骑问题。橡 踏该仪器在碌测试运用醉中,不断在完善与发院展。早期盛,它只能允作有效预亿应力的检鲁测,继而脆可以同步猫进行校正芹补张。现灿在,已经手可以将补史张的结果照(即校正承后的有效腿预应力)偷直接打印肿出来。如摄下掘图嘱4-偷2揪、狠图是4-支3狸、通图殃4-休4翠所示。图图4-2测试报告(只检测不补张)图4-4测试报告(检测、校正值)图4-4测试报告(检测、校正值)殊预应力张昏拉锚固自排动控制综钉合测试仪窜使用前的幅现场标丹定格挨仪器张拉滔力精度、刘重复精度开标糊定辜燥在现场标殊定张拉力扫,其安装凶如馒图贿4-京5算所示。这环里我们略豆去了计算母机,实际颈上需要千哈斤顶(单饺顶)上的约油压传感杆器模拟量扇通过前置含箱转化成摩计算机中薯的数字量际,即是张嗓拉力大小团(健K马N惹)。在同三一根绞线挖上,依次裹穿上锚具妈(带夹片尘)、精度桨为倾0.符5脑%糠F艘S射的国家技雹术监督局证认可的压枪力传感器自、测力千荒斤顶。设单置要标定窗的量程然夕后启动仪响器,实施必张拉,在拳压力传感钱器上的显维示仪上就拼会显示千菌斤顶的张烤拉力,计郑算机上也倦同时显示株,通过对付计算机显冤示压力作喝线性修正滥,使之与馆压力传感仙器显示值塔的误差不病超墨过搜1膛%射F瑞S惰,这就实姑现了压力笼的标定。涌标定后可倘重复张拉晨几次,以信检验仪器猫的张拉精崭度和重复基精度。测力千斤顶系统钢绞线套筒压力传感器(接显示仪)锚具夹片测力千斤顶系统钢绞线套筒压力传感器(接显示仪)锚具夹片锚具(不上夹片)图4-5仪器张拉力值标定图友仪器安全授系统汇 德仪器的泵碧站系统设蜜有安全阀倾,以控制像千斤顶最除大工作拉顺力。其大醒小按工地粥现场要求饲而定,一六般比设计与规定的最舅大张力障大哀5鹊~李10K矛N棚,以防止痒意外事故踪发生。同晌时,计算坡机也可设钓置压力上蒸限,当测捆试压力超利过上限时抛,系统即鞭自动停车悬。可按照必图防4-通5给进行验证阻系统的安认全系统。煤仪器检测超和校正精葬度、重复泄精度标上定怒库3.区1未单索标粒定辨仿 匹仪器同样拒用国家技束术监督部萍门认可蒸的唤0.舒5户%冻F色S悼的压力传遭感器,在菌现场进行蓬标定。具签体办法是参:可让施蚕工单位先秆拉一整束揪,在整个会张拉过程尸中,各绞淹线受力较写为一致(稠以下料、奖编束、疏发束、穿束艺来控制)寨,受力时虫各绞线皆箩有伸直要倒求,故一代般不会相柄互缠绕,唯停顿后,敬应力传递亦充分,放搏张后各绞座线均被跟诚进的夹片弦夹住(若助双端张拉教则少装夹常片的一端得应当后放刃张,先放幕张端务必犁要等后放曲张端完毕谊后,方可陪卸顶)。郊未装工作举夹片的绞创线作为标带定用,它暖保持了与短各绞线的兔一致性丘。取围 偏其标定方炭法如疤图垄4-袭7造所示,为持了避免对循其它夹片虾的干扰,粗加装了单枯孔限位器当,为了便尼于退锚加愿装了退锚程千斤顶,射其余基本筑同张拉标蔬定,不过液在压力传肢感器上装抹有单锚(骄带夹片)笑,张拉后都锚固,压白力传感器率的显示仪乔上显示锚溪下有效预甩应力。开挪动仪器,黄计算机上旬检测出有魂效预应力梨,修正其廉大小与压烧力传感器禽一致,即财完成了检建测精度的丝标定(参仗考烟图挺4-画6恢)。然后习多测几次酿可见重复究精度,补屈张后可见本校正精度仓。标定完浩毕,利用轧退锚谈千斤顶退镇锚,卸下笔单锚,重存新装上工码作夹片,晓然后用测扣力千斤顶猪锚固(并总检测)达削到设计要裳求申。蹲主梁端面主梁端面群锚夹片钢绞线限位器退锚千斤顶压力传感器(接显示仪)夹片限位器测力千斤顶系统(接控制仪器)图4-7仪器检测标定示意图(单索)单锚图4-6实际仪器检测、校正标定图(单索)图4-6实际仪器检测、校正标定图(单索) 但是,对于群锚用单索标定的方法来进行标定有一定的局限性。由于各索状态不一致,受力也并非均匀,对单索的标定并不能准确反应出其它索的有效预应力状态。当标定后实际检测时,最后累计整束锚下有效预应力时就把误差扩大了,往往结果与实际锚下有效预应力有一定的差异。为了解决这个问题,可以进行整束的标定。器3.晓2僵整束标滨定傍适 赤整束标定疑如椒图没4-兼8批所示,在瞧标定用的谢群锚下安匪装一个压丙力传感器慨,它可以协显示整束为的有效预混应力。然气后对每根语索检测其歪有效预应卵力,并累额计其整束鞋有效预应第力,把检啄测值按照恩传感器显餐示值进行惰修正,即好完成整束挎有效预应省力的标定使。然后多常测几次可范见重复精锦度,补张盒后可见校僻正精度。僚这种标定次方法比较达准确,简阀单可靠。盗3.钩3毙应变片标子定除 刷这种标定框方法也如日图裂4-许8花,只不过趟不需要压档力传感器融,取而代悄之的是在柄外圈锚索驾贴应变片仪,标定方炭法如同整痕束标定。愉但是如前毯所述,这妖种方法只欲能针对外棕圈锚索进侦行标定,膏即对周边把索的综合矩索力有效屑。而且应字变片显示既的值往往险也不是准花确的,往咳往需要对总单索上的匠应变片取伶平均值,仅同时事先逐应将贴片碧绞线进行闭多次重复至标定,确破定与标准予传感器(雪精度胳为义0.州5出%竞F梁S料)的误差抽,得出修殿正系数,芦方能准确还使用。主梁端面主梁端面压力传感器(接显示仪)夹片钢绞线限位器测力千斤顶系统(接控制仪器)图4-8仪器检测标定示意图(整束)群锚叮第五黎章倍慰怠边坡预应册力工程中趁有效预应球力检测校淘正和验收患评晃估芹色矿滑坡工程苹中有效预沙应力检测柜与校暮正利焰工程概橡况议渡以柱“洗野猪湾、朋火夹沟颜”延滑坡工程示为例,野顿猪扫湾垒1艇#脉、竞2枯#锦和火夹沟籍的滑坡位拥于川藏公贼路的二郎旁山至康定独段中输。继观 仰野猪抗湾那1豆#款滑坡位于屈川藏公路斥二郎山西细侧国哲道现K277俱0危+裙27版0衫~偏+戒39羊0坐段,整个萌滑坡后缘坛宽畅约经20捏m拔,前缘宽血约失120绒m握,平均纵伤长贝60求m寒,滑坡的嗽厚夜度鸭7.5武m沾,其体积萝约柳为群5腹万立方米屯。属于浅披层蠕滑拉腾裂型滑坡副。层 敞野猪危湾工2拾#必滑坡位于炒川藏公路巴国封道竭31川8寻线批K277质0号+刻69朗5殃~卖+样79偶5笔段,是一祥个路基变且形体。滑天坡堆积组闭成物质为烈块碎石土阶,厚胆度讲1抄0捧~娱18酱m押,分布于彼公路沿线恳,路基的委不均匀沉嘴陷引起路积基的下沉销,同时存扫在一定的善侧向滑移谜。羊 涂火夹沟位把于国疏道愁31方8名线拟建散的介K279师4组+配72夏0接~诉+现86歇0障段,大渡丰河流经滑族坡前缘部峡位,大渡量河断某裂寇F这3展从滑坡前品缘斜穿而理过。该滑谱坡为倾向诊公路的高龟陡斜坡,晚坡度盆在肝3均2沫~批4失0圾度之间。毕前后缘相气对之晃差牛18每m杏,属于侵跟蚀构造地惨貌类型滤。居易检测结论竿(具体数溪据见后面补的图表熄)惰蝶 往检测的单万索有效预悉应力值,蜓大于设计料的敌共最1前0驼根,最大惑值妹130.很62K似N别,为设计权值饮的遭112.球6浊%训。其余均煤小于设计批值,最小折值扛为迟39.3对3K时N短,为设计品值桌的目33.9话%添。钢 黎检测整孔串有效预应如力值(蛛共式9秋1脑个整孔)很,均小于革设计值,晶最大的为垃设计值算的杀90.3近8姨%漏(渴6技索孔,实店测俘值点629.胶11K义N醉,设计值伙为灾696K覆N否),最小论的为设计县值搜的叉66.3习7优%涛(祖1坡1皱索孔,实课测遮值暖846.家91K喉N直,设计值横为覆1276狡K希N娃)。股 跑单索有效柄预应力随恒整孔索数侄的增加,许其不均匀朵性加大。坦整孔嚼为阔4扮索的均匀饭性较好,责整孔堪为夸1杨1悬索的均匀棋性较差。掌 器我们对不梦合格的进斥行了校正翼,使之达肺到设计值鞭范围。奉 况由上可知贵,索力不披均匀性,册已严重影蕉响了锚束糠的安全。还因为在低负应力状态戚下,易产篮生滑丝现著象。有效袋预应力值燃偏离设计谊要求太多替,也将带宿来工程灾罗害。由此名看来,检修测和校正钱势在必行探。及著滑坡整治便预应力锚逝索工程中每有效预应税力检测校亏正和稳定窄性分影析兵归工程概枣况何际 汇以跳蹬子洁大桥梁平束端滑坡整咐治预应力眯锚索工程馋为例,该续工程位于畜重庆市梁营平县城东南乡境内,交高速公路很里程监为溪K5闯7让+哭00半0联~蜡+史12狼0障。该工程拒路段以路烂堤的形式甩通过,线畅路中最大袋填筑高绣度尤9罚M用,线路左胆侧设察置呢8狠~宪12轮M侦高的衡重将式路肩挡修墙;右侧知边坡高度瓣最大约仆为夜20寄M扯,分为两包级边坡,思坡率分别缎为流1:扶1泉和姨1:1.里7耍5仅,坡面采葬用拱型骨蛇架防护。隐 驰该路段堤凤填筑及基象层、路基拒面层的施铸工列于宋200梦2怎年底完成爪。靠200旁3妈年蛙5秧月,驼在叹K57+污000~鸣+03若5拐段线路右壤线的路面忘出现多条思拉张裂缝休,裂缝距录右线路精肩镜5欣M秆,裂缝跳宽朝30m逆m货。篮在伞K57+鱼000~剃+11踏0少段右线路枝堤边坡的车拱型骨架蔑护坡上自土上而下出矿现多条鼓要胀裂缝,其坡脚排水奏沟部分被液挤裂。跳肠蹬子大桥着梁平端右逝侧桥台锥间坡上也出帜现页了闯3护条水平向式的鼓胀裂淋纹。较为续贯通,并创与路堤边途坡拱型骨悉架护坡上河的骨架相分对应。跑 掏该滑坡性推质属于路蜂堤滑坡。焰整治时采惩用框架梁稠预应力锚名索,整束庄有效预应勇力踏为括800K喜N陵,张拉力丈为患880K磁N您,单索有楼效预应力忌为嫁100K侮N揭,张拉力触为和110K爽N俊。渡远 怎按合同规碎定,我们掉对该项工槽程锚固后株的预应力历锚索抽重检煮30堤%日,总计砌为汽3戴6捎束拘28乐8事根。具体证检测孔位迟与业主、裙监理共同室确定,按第照跳蹬子钟大桥梁平摊端滑坡整复治工程形络象进度图雄注明的检苏测标记进惕行慧。值脉首次检测吸(权200拜3加年明1快0盛月,见后兄面图表)灰单索有效条预应力最铅大值瞎为臭110.有97K曾N探,最小值倦为槐41.1酬1K陪N剪;整束有结效预应力路最大值饮为暴820K由N信,最小值窄为凉372.膝07K肌N牧;而设计窑标准值:而单索妄为啄100K贩N培,整束勉为并800K典N蝴;倘给出油偏差,单匙索网为辜80昌%币至惨110烤%惹为合格,游整束为标赴准值温的懒80避%寸至晃105隐%英为合格,却则单索低俯于标准名值客80邀%续的共盗有雕14色0桂根,为抽杯检数盲的爽49劲%胜,大于标盒准值的只窃有错2跳根,均甜为宝110.脚97K闲N筝。宫整束有效付预应力低小于标准税值诸80龙%甲的共嫂有喂1识8豆束,占抽厉检数释的仇50低%贡。仗针对上述围情况,我溉们指导并翠协助施工广单位对不由合格的进基行了校正获。单索有懒效预应力趁值达到合武格要求,忘小析于宿80该%柔标准值的千只色有盘5壶根分别蠢为没75.4挖4K减N臣,轮79.9础5K清N描,智79.3阴9K辈N殊,酱77.9蛋0K获N仁,锦79.1伯7K柳N育。大于标孤准值的只善有三根分慈别婚为践110.狠97K月N跨,绢111.未52K料N担,授111.赤04K絮N装。偏小偏跪大的都十猴分接近合删格值。躁校正后整乱束有效预挥应力抽检首全部合格们。拘跳蹬子大桥梁平端滑坡整治工程跳蹬子大桥梁平端滑坡整治工程校正前单索有效预应力(2003年10月)02040608010012049131617202224273136404345474952576063656872778081868891959799108112114119孔号有效预应力(KN)跳蹬子大桥梁平端滑坡整治工程校正前整索有效预应力(2003年跳蹬子大桥梁平端滑坡整治工程校正前整索有效预应力(2003年10月)016032048064080096049131617202224273136404345474952576063656872778081868891959799108112114119孔号有效预应力(KN)跳蹬子大桥梁平端滑坡整治工程跳蹬子大桥梁平端滑坡整治工程校正后整索有效预应力(2003年10月)016032048064080096049131617202224273136404345474952576063656872778081868891959799108112114119孔号相检测综合有分析兄200鹿3释年降1觉0荐月首次检不测结果分课析仿析施工单位胜按照双控火法要求,务进行张拉馋施工,首练先标定了趴张拉千斤纷顶和油压盈表。在张与拉中为何件出现如此咱之大的偏盟差呢?兴 梯首先是标乳定条件与蛇施工环境鄙的差异(需如温度等考);其次畅是千斤顶恨的先天不杯足:所用惨的密封装枣置承吵压西31.5品Mp蛮a聪,而额定旦工作压力塑为始49-5也1Mp匀a葱,故必然塔失效,内兄泄漏严重叫;第三:具油压表在去泵站上,鼻而施力高顷压区在千碑斤顶上,丢连接系统赵的摩阻、拢沿程损失沟;第四:秘人为因素旬影响,读社数的随意泛性,再加给上放张后寄缺乏监督脸,只要有导油压和伸钞长值就万娘事大吉!阴毛病就出戏在这里粮。池皮半年后对(宣200式4泊年件4池月)复检撕结果分贪析召骄 睛单索有效歉预应力普素遍下降:援小管于柔80K责N铲的达应到锅12弃0舱根(最小送为望32K慎N写),为抽杂检数愤的虏49浪%宪;其中大判于介60K比N绝的手9岩8读根(最大秃为喊79.0粉4K夜N爱);大裕于苍100K厌N唇的岸为视1雁6腿根(最大樱为反106.慎40K想N田)。索力爸的佩拒不均匀性绍已显而易撑见,同索盐中不均匀锈性最大的洪是炒7包7甘号孔:最传大索力存为欧105.妻85K形N诸,最小索势力唯为早60K距N缠。疯 增整束有效带预应力也宁是普遍下决降:小鸽于国640K貌N无的竟境有寨1寄6澡束(最小泽者必为耍394K暂N尼,其余均赔大软于穿480K度N慨——召设计值土的规60拜%严),占抽咳检数宅的恶50帮%豆,大泡于颈700K鹊N道的只疫有奇7门束,最大诱者庆为屿804.锹55K泽N慎。致 路总的来看朵,边坡处阴治后经过叼半年,对佩主要预应撑力点进行弯复测表明休,预应力证的衰减度狐,在桥台就锥坡处,站是偏大些魂。而且衰望减规律性匹不明显。闸主要原因采是路基施形工中的填款筑不够密捷实,这在岔锥坡上有歼一定的难籍度。考虑腥这一状况宰,框架间慈采用夺厚替30c睬m姻的舟M7.冤5竿浆砌片石咬封闭十分限必要。转在惧K57+购0.00猪6~11李0.违5阶段右侧路浆堤边坡填狸筑密实,叼但与锥坡灵连接处相溪对差些,县故此处预斧应力衰减距大,离此田处远则预框应力衰减奋减小。其托衰减也呈目一定的规阿律性。计 陶就框架梁岩预应力锚装索处治边萄坡,半年壶内的衰减帝度一般不宇得超员过移10伯%期以上,这窗里超出了塌这个范围狸。路堤边职坡一般尚拔可,但连到接桥台锥懒坡处也明音显超出这战个范围,前至于桥台貌锥坡一般夜都超出了皱。预应力那的衰减,高在过去由寸于缺乏检训测手段,值往往被忽滑视,容易首酿成工程宗灾害难!途课至于每根唯绞线上的佣应力衰减贱,情况就岸更为严重女了。有的戒衰减超嫂过椒50引%福,不均匀棵性极大。亚同束中最猪大的也达彼到尝50乱%瓦以上(锁如鬼7丑7骂号孔中索酿力牧差扛105K希N-60离KN=5滑5K援N德),其原兴因是绞线搏处于低应登力状态,兰小于其破塌断强虾度穗б严b满的蛋40留%上,夹片夹嫂紧困难,胶易于产生治滑丝现象班。故绞线携不均匀度紫就无怪其付然。写 桨针对上述福状况,我臭们在检测航的同时进蜘行补张,决使之达到再设计规定撤张未拉力要求器。由于该扫处治工程冬,已历时奖半年,相餐对较稳定感,放张锚樱固后预应协力损失相播对较小,制故张拉力崇取为单介索垫108~哥109K则N告(设计规间定蛇110K各N醒),完全裙能满足设映计要求。裤 蜻应当指出前,设计预塘应力值不仓应当是一俩个标准有阔效预应力刃值,而是筝一个预应锐力值范围罪。从相关史标准中悉肚知为其标桌准期望值岸的托90泡%贺至诵100无%琴,结合当棉前状况,生一些知名领专家认为奏可适当放误宽餐至拨85%~妹105口%丝。我们在盼初次检测岭中,考虑院到施工单追位水平,漂放宽程到掉80%炸——翁110忠%逆标准预应仅力值。在艺过往有效葡预应力无俗法检测的穿前提下,乘这也是一混个大的进狠步。同时便,设计单巧索有效预旧应力滔为宜110K欧N蓄,这杰对恼1860壶Mp地a兴绞线也显神得偏低,墓所以将上渣限提高悔到档110策%戒。症半年来,门该滑坡整秃治工程中获各个框架熔梁节点上欧的有效预惰应力一般档都有较大灭的衰减,定也有些几适乎不变(告衰减勇度龄3%~1痛%叉)。这是卵否意味着镇,预应力慧没有呈增牛长的状况酸呢?就衰铃减而论,嫩在竣工一贴个月内极滔为明显,蜜尔后减小向,随着外奸界状况,耻特别是气侮候(暴雨贵)等的影侮响,也会沿有增长趋讲势。因此纲,我们的原检测次数这应做必要闲的增加,群以掌握其挽变化规律基性。最好条能作一年融以上的多叶次检测校析正研究,绿为预应力体处治滑坡熔工程的长勾期稳定性末和可靠性壤,提供最症有价值的宜第一手资兄料,以促缸进我国预撞应力处治圆滑坡工程浑技术的迅榆速发展。连 冬最后尚需赠强调的是洗,尚需作葬有效预应跑力对边坡太稳定性综呢合影响的俯深入分析劈,建立数膜学模型,劳进行有限抽元与仿真大分析,较储透彻掌握咏边坡移动瓣与有效预弦应力间的允数字量化巾关系,从丢而建立较饿完整的有持效预应力琴与边坡稳伶定性关系川的软件系趣统,使我狸们的检测浙校正形成具边坡预应败力处治工死程有效预骗应力控制槐及边坡稳抹定性综合煮分析的科摸学体系。贱我们期待俩着这一工任作的早日榨开展能。灵戚综上所述矛,对有效割预应力,影我们从检煮测走向校理正;从缺求陷诊断,梁到治理排广除,这是汉预应力边各坡治理工塔程技术的甜一大进步棒。对确保败工程质量维是十分必变要的。因或此在今后确的预应力脸处治滑坡杠工程中,吊应建立健唉全施工中忧的检测和痒竣工后(变张拉完毕进)的验收候评估制度窃,抽检率纽可醉取牲10看%厉,倘不合包格,加倍墙抽检,再帝不合格,读全检测,防全校正,听以保证达瓣到设计要捏求,杜绝翼病害工程犁的发生。江为我国有严效预应力唯量化规范库的建立,剖做出有益忽的贡献。复第六规章本开絮桥梁预应管力施工中曲有效预应咳力检测校仅正和验收眯评估卧预应力混谣凝土刚构司桥塑括 耳阆中马啸碗溪嘉陵江贪大桥是一裁座预应力乖混凝土刚豆构桥,主罪跨男13双0受米,边逐跨搁7佳8普米(见姨图雀6-兆1晚)。当然楚预应力混慨凝土刚构数桥优势明夹显:经济败耐久,对产地形、地扔质适应性模强,是当秆今大跨桥瓜梁的主要蛇桥型。但驳该类桥对视预应力施服工要求特西别严格,鼓随着节段什数增加,茶截面上的稼锚索数愈钻来愈少,观稍有不慎谦,将出现铸主梁开裂读和跨中下伟挠的现象桐,进而形筛成病害工夜程,危及躬桥梁的使挖用寿命。第该桥预应梦力锚固体宫系的施工席控制,有勾效预应力爹检测校正词,直接关行系到预应押力混凝土欧刚构悬臂所的质量与盐可靠性。叶在预应力授施工中,境有效预应抢力的精确颜控制,已沾成为保证兆预应力混攀凝土刚构冻桥梁的安免全和耐久剂性的关键崖。针对这矿种状况,慕我们应业殃主阆中市寻嘉陵江路阻桥开发公掀司的邀请迷,挪在钟200荐4葛年健2炼月进入施肺工现场,喷进行阆中尿市马啸溪嫂嘉陵江大拢桥主桥预船应力张拉典施工检测拣及校正控袄制。部分婚检测数据龟见后页图蓝表咸。坐图图6-1建设中的马啸溪嘉陵江大桥图图6-2马啸溪嘉陵江大桥工地的检测现场南侧合拢段—实测锚下整束有效预应力LL1-1、LL1-2南侧合拢段—实测锚下整束有效预应力LL1-1、LL1-2每锚27孔/索单位(KN)B1-B8每锚22孔/索单位(KN)北侧合拢段—实测锚下整束有效预应力LL1-1、LL1-2每锚27孔/索单位(KN)B1-B8每锚22孔/索单位(KN)手对于检测赵中不符合执要求的我治们及时进须行补张(智见图疤6-3农),因为霉预应力张鸡拉锚固自若动控制综驰合测试仪适设有检测乐与校正同前步软件,恳对不符合稿要求的在娱测试中及罪时补张达灵到设计要激求。从以纤上的检测鉴数据我们渡也可以看境出在早期傍张拉时如相18毅号墩宪7皇、小8森节等,倦19现号墩小4得节等有有溉效预应力切偏小的情优况,单根熊有效预应泳 养对于检测避中不符合妄要求的我碌们及时进死行补张(稻见模图额6-扬3茅),因为鄙预应力张钉拉锚固自慕动控制综蚁合测试仪爪设有检测自与校正同靠步软件,指对不符合诸要求的在寄测试中及疑时补张达符到设计要熔求。从以缸上的检测防数据我们码也可以看茫出在早期丸张拉时俩如晶1补8诱号存墩批7威、困8贝节等量,昂1哈9扶号煤墩何4封节等有有段效预应力澡偏小的情膝况,单根堤有效预应飞力均在皱15披0晚~业160K徒N藏偏多,整杜束有效预折应力不足请。段图6-3补张效果图图6-3补张效果图奥 行总之,施驾工中有效铲预应力检俗测与校正纽在大家的烘共同努力拼下,取得非了较为满诱意的结果戚:保证梁荒体的有效宝预应力达脾到设计要璃求,跨中尽出现明显似反拱(达丙到炭近刊4c出m宪),主梁敬腹板完好纵(无任何切裂纹现象声)师。柳土对顺利合桂拢与桥梁湖使用寿命碑的提高,削都起到了灾良好的作仰用。络 圣这次检测雕校正,加私深了我们音对预应力蛮混凝土刚潜构桥的认搬识,明确裕了其有效离预应力精昏确控制的芝重大价值品,并积累气了宝贵的闭经验,在谜今后测试优中颇有意穷义。感到粱不足的是毛,未能对袭有效预应例力对预应辆力混凝土丢刚构桥梁绍的全面影哄响(梁体犹结构的主剥要构造细业节)进行熊分析。如难果有条件浮,用有限讨元线弹和衔非线性空积间理论,锣进行相关押的建模研盒究与相应阔的试验测剩试,从而怒建立起有村效预应力弟对预应力杀混凝土刚习构桥的主遣体结构的枕力学关系芝分析软件足系统,以踩便在预应事力施工中丰更充分发渔挥有效预沿应力的积递极作用,名悉知梁体躁各主要部译位的应力燃应变情况叔,优化施脊工工艺,养将其纳入禾科学化的朽控制轨道锋。我们期沿待着同行万的合作。立交桥秘200羊5圆年初,我照们受邀请续对某立交增桥进行有稀效预应力鹿检测和控援制。考虑程到工期安核排问题,色我们采取庄了抽检的橡方式,及垫时向施工虚单位反馈坊有效预应主力的状态水,使施工佛方能根据雕实际情况时对张拉进都行调整,聋以确保锚耗下有效预珠应力达到洋设计要求叠。下面是亮一些检测洞结果资料境,可以发残现,前期概的括有效预应感力偏差较携大,多是挽偏小,经罪过跟踪检郊测后,有厕效预应力们状态得到忌了较大的僚改善。聚 泻另外,还盟可以发现悄锚下有效诉预应力的鸡不均性比然较严重,势这可能是掏因为钢绞蹈线比较长宗,索数较怜多,给索菌的梳理带藏来了难度酸,而且整草体张拉前拥没有经过膀调索,各各锚索受力姜不均匀所掀致。检测时间:检测时间:2005-2-2518:06:29设计单索有效预应力:175~195KN设计整索有效预应力:3150~3510KN梁:U型下穿道连接跨线桥箱梁XL1孔号:1索实测值(KN)校正值(KN) 1 197.00 197.00 2 177.06 177.06 3 192.68 192.68 4 197.00 197.00 5 195.05 195.05 6 191.86 191.86 7 197.00 197.00 8 188.20 188.20 9 184.93 184.93 10 177.51 177.51 11 184.25 184.25 12 191.87 191.87 13 184.92 184.92 14 197.00 197.00 15 197.00 197.00 16 185.93 185.93 17 182.63 182.63 18 197.00 197.00 整束3418.89 3418.89图6-13利用数显式张拉控制仪进行摩阻测试检测时间:2005-2-2518:06:29设计单索有效预应力:图6-13利用数显式张拉控制仪进行摩阻测试检测时间:2005-2-2518:06:29设计单索有效预应力:175~195KN设计整索有效预应力:3150~3510KN梁:U型下穿道连接跨线桥箱梁XL1孔号:1索实测值(KN)校正值(KN) 1 197.00 197.00 2 177.06 177.06 3 192.68 192.68 4 197.00 197.00 5 195.05 195.05 6 191.86 191.86 7 197.00 197.00 8 188.20 188.20 9 184.93 184.93 10 177.51 177.51 11 184.25 184.25 12 191.87 191.87 13 184.92 184.92 14 197.00 197.00 15 197.00 197.00 16 185.93 185.93 17 182.63 182.63 18 197.00 197.00 整束3418.89 3418.89检测时间:2005-2-2518:06:29设计单索有效预应力:175~195KN设计整索有效预应力:检测时间:2005-2-2518:06:29设计单索有效预应力:175~195KN设计整索有效预应力:3150~3510KN梁:U型下穿道连接跨线桥箱梁XL1孔号:1索实测值(KN)校正值(KN) 1 197.00 197.00 2 177.06 177.06 3 192.68 192.68 4 197.00 197.00 5 195.05 195.05 6 191.86 191.86 7 197.00 197.00 8 188.20 188.20 9 184.93 184.93 10 177.51 177.51 11 184.25 184.25 12 191.87 191.87 13 184.92 184.92 14 197.00 197.00 15 197.00 197.00 16 185.93 185.93 17 182.63 182.63 18 197.00 197.00 整束3418.89 3418.89绪钢管拱桥市系杆预应罪力施工控基制返扬此特大桥垫主桥叨为友40引m柴+拆150彩m舅+郊40禽m谅飞燕式钢骆管混凝土童中承式系证杆拱,如游图衬6-雪4搅、馆图折6-砍5唐所示。系霜杆有效索泼力叹为脾570爷0续吨。为识贴别系杆有摩效索力,类我们通过呜在系杆螺满帽下设置肌压力传感楚器、在锚盖下钢绞线启上布置应爱变片、采兔用预应力乎张拉锚固职自动控制黑测试仪等哥手段检测乐系杆有效棒索力。征 次200币5届年植1路1闯月,我们朱采用预应协力张拉锚辨固自动控稻制测试仪告对有效索误力进行了巷测试,选铲择上层游傻5费#系杆(桐全缝测症2宿4腥索钢绞线训)、下相有枕7尽#系杆(滤选斧择尤1花4絮索钢绞线贝和应变片晒比较)和栽下常游晋6板#系杆(矿全栽测慎2跳4管索钢绞线债)为检测岩对象,两削天后对上或游撑5司#系杆和和下陷游亩7患#系杆进鼻行了重复落性检测。播结果见后锯面表格息。婶图图6-4钢管混凝土中承式系杆拱 从测试结果来看,系杆24索钢绞线受力不均匀性显著,与设计值最大偏差高达20%,最大和最小值偏差高达 从测试结果来看,系杆24索钢绞线受力不均匀性显著,与设计值最大偏差高达20%,最大和最小值偏差高达32%,而且由于受力不均匀,绞线容易产生滑丝。从5#系杆索力的重复测试来看,预应力张拉锚固自动控制测试仪有较好的重复性,测试具有可靠性。 可见现行张拉工艺无法保证同一系杆各单根绞线受力的均匀性,已导致偏载不均匀性高达32%,从而产生传感器受力偏心,导致压力传感器读数也偏小。而且现行张拉工艺也无法保证有效预应力的准确性。图6-5钢管混凝土中承式系杆拱中间段义四干惯扶空心板梁螺预应力施羞工工艺优丹化、有效楚预应力检触测控制与决验收评估挪空心板梁紫预应力施擦工工艺优颤化及验收否评估软件负系统的建彩立钉宝 唱空心板梁较,特别是奖跨度大的龙(荣如掏3秋0辞米),在弊张拉施工遣中,容易千产生弯、艘扭,甚而挑在底板出锁现微裂纹剩。由于施赏加预应力盐过程中的躬不均匀性窜所产生的辅塑性变形悲和微裂纹博,将严重票影响梁体脂的使用寿远命。我们百首先通过休从还30亮m伯足尺寸预立应力空心近板梁实验川及有限元娃仿真分析段两个方面桶对预应力淡空心板梁谨张拉有效披预应力和皮各绞线受音力均匀性阻以及预应孔力的施工蚕顺序进行陕分析比较炼,达到梁玩的整个施寨工过程中镰受力最好充、变形最觉佳之目的剑。通过对诞已施加预钥应力的梁潮进行锚下纪有效预应牢力和各绞位线受力均雕匀性检测棒及对梁体跑变形进行弓综合评估宇,形成最辨优的预应拾力施工工驼艺,以保种证梁体在隐施工中及深服役中的赌最小变形器及其性能出优化和最机均匀的预伯应力施加守与综合控绪制,从而器达到延长糠服役年限触的目的。忙通过对当慕前施工顺踩序下的张钉拉有限元野分析,得步出各束预祖应力筋有戚效张拉荷侵载下的梁纺体的应力助及变形,俘通过人工偏神经网络已映射在各栋种有效张侧拉荷载下崖的梁体的打变形,保少证张拉施贺工中梁体拣的变形在第设计的允严许范围内煤,从而实邮现梁体的催智能控制辜。我们进勾行了如下幼研究并取燥得了相应辛成果:亿通过车对慢30产m慈跨足尺寸奏的空心板忍梁的同步乡张拉试验略,得出了绞空心板梁粗底板、侧惜板、顶板泽等跨中陶、佳1/脑4个跨技,羞1/皂8专跨等处的计应变数据权。根据应宋变可以求孝得应力结接果。在课抖题研究中货,我们对办预应力空半心板梁预加应力施工匠进行主动理控制:留眨孔、预应混力筋的编饿束、梳理或、穿束等扭,从理论私、有限元爪分析模拟议及施工等著几方面对舅梁的反拱震度、线型茎度、扭转眯等变形及角性能进行惩研究,深怨入研究现怀行双控法碌的局限性喇,押衣并对施工森中及施工谋后有效预朗应力进行应控制与监炎控,进行舌工艺优化思分析。址通过大型从有限元软盲件谣Ansy扇s尊实现对该腔箱型梁同币步张拉过贴程的仿真样分析,分紧析有限元达软件仿真芦预应力张款拉过程的推可行性以米及分析误信差产生的纲原因。殖实现对不惑同张拉顺世序的有限仁元仿真,京并根据对昼不同张拉享顺序的有疑限元分析允结果,求丙得最佳的住张拉顺序略。望实现对根副据当前施住工顺序然——灭按杨“券先下后上呆,左右对首称要”绿的顺序确梨定的单束分钢筋张拉冬的张拉试肯验及有限毛元模拟。叶通过对不槽同的锚下椒有效张拉悉力下的有菜限元仿真按,得出超喊张拉、欠稀张拉以及扒不均匀张宅拉等情况委下梁体的百变化规律雄。并根据载大量的有串限元分析漆,求得梁趋的锚下有杠效预应力熟的偏差在魂多大程度水上施工质厘量能保证果达到设计遣要求。京根据大量剥计算生成寻人工神经耐网络样本记及人工神茂经元网络刑模型,得左出对梁体漆在不同有惧效张拉力贿作用下各掏关键点处哀的变形规稀律。通过梯编制人工课神经元网更络控制箱耀型梁张拉区施工的程努序,实现慰对预应力度张拉的施漂工控制门实现小对筋T历型梁的有伴限元仿真全,将上述扰成果推广愚。壤成果论文茄已经发表外,并在工爸程中推广炕运用,应丛用良好。幕阆中马啸劝溪嘉陵江咸大桥的空律心板梁和塌雷神店空者心板梁的瓜有效预应滨力检测校义正和验收赛评盖估锹萌 摸在上述成寿果的基础麻上,我们蒙开展了对令阆中马啸句溪嘉陵江巩大桥的空坐心板梁和毁雷神店空贴心板梁的陪有效预应京力检测校埋正和验收佩评估。占 丹我们首先黄检测并校轿正了其有中效预应力叙,使之达赌到设计要质求,并将层测试和校乱正结果,泻分别输入医人工神经壳元网络系组统,立即阁将梁体端单面勿、锈1/形4嗓、粪1/滤2运截面上主尊要点的应段变及反拱歌度计算出询来,并可倘自动打印驼。以此为项依据可以兆明显看出戏有效预应野力对梁体距各主要截叉面应变的右影响,从壶而悉知梁宏体的总体草变形状况合,最有代夏表性的是那反拱度,东显然,补啊张前后其酒变化十分扭明显。具辛体情况见隶后面图表践。土雷神店校齐正前的反秀拱度为怖:牛0.00洪654舌0肿;黎雷神店校圈正后的反凯拱度为壮:京0.00循825脸0岭;紫马啸溪校点正前的反峡拱度为哥:退0.00多389时6旅;至马啸溪校溜正后的反键拱度为聚:筝0.01户015迈0摔。顶板应变计算点布置图顶板应变计算点布置图底板应变计算点布置图侧板应变计算点布置图空心板梁断面图渝黔二期雷神店至崇溪河段桥梁20m跨空心板梁示意图雷神店神经元网络映射(检测结果)[雷神店神经元网络映射(检测结果)[输入]YJ1=0.724YJ2=0.789YJ3=0.704YJ4=0.702[输出]侧板端部第一点应变为:0.000000 底板混凝土1/4跨第一点应变为:0.000000侧板端部第二点应变为:-0.000155 底板混凝土1/4跨第二点应变为:-0.000266侧板端部第三点应变为:-0.000119 底板混凝土1/4跨第三点应变为:-0.000282侧板端部第四点应变为:-0.000095 底板混凝土1/4跨第四点应变为:-0.000271侧板端部第五点应变为:-0.000000 底板混凝土1/4跨第五点应变为:-0.000273侧板端部第六点应变为:-0.000088侧板跨中第一点应变为:0.000000 顶板端部第一点应变为:0.000000侧板跨中第二点应变为:-0.000126 顶板端部第二点应变为:-0.000206侧板跨中第三点应变为:-0.000159 顶板端部第三点应变为:-0.000050侧板跨中第四点应变为:-0.000223 顶板端部第四点应变为:-0.000138侧板跨中第五点应变为:-0.000245 顶板端部第五点应变为:-0.000200侧板跨中第六点应变为:-0.000274侧板1/4跨处第一点应变为:0.000000 顶板跨中第一点应变为:0.000000侧板1/4跨处第二点应变为:-0.000102 顶板跨中第二点应变为:-0.000108侧板1/4跨处第三点应变为:-0.000146 顶板跨中第三点应变为:-0.000107侧板1/4跨处第四点应变为:-0.000223 顶板跨中第四点应变为:-0.000110侧板1/4跨处第五点应变为:-0.000253 顶板跨中第五点应变为:-0.000119侧板1/4跨处第六点应变为:-0.000289底板混凝土端部第一点应变为:0.000000 顶板1/4跨第一点应变为:0.000000底板混凝土端部第二点应变为:-0.000174 顶板1/4跨第二点应变为:-0.000087底板混凝土端部第三点应变为:-0.000070 顶板1/4跨第三点应变为:-0.000085底板混凝土端部第四点应变为:-0.000241 顶板1/4跨第四点应变为:-0.000085底板混凝土端部第五点应变为:-0.000169 顶板1/4跨第五点应变为:-0.000090底板混凝土跨中第一点应
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