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文档简介
UZ50起动电机卡滞及AX100空档开关断裂质量案例分析
质管部铃木与大长江理念及做法的对比
06年6月1日铃木公司在对UZ50整车进行调试时发现一台起动电机无法起动,连续几天共计发现五台同类问题机,经铃木专家对故障电机解剖分析,造成无法起动的原因为起动电机(图号31100-32G00)转子内滴胶未干,流到磁钢上将转子卡滞(见图1、2)。
问题点:转子定子磁钢铃木对待质量问题的理念与做法图1图2流到磁钢上的胶问题发生后铃木公司非常重视,立即通知大长江和电机生产厂家—广州××公司(日本××公司在中国广州的合资企业),要求对库存机100%检查,大长江对库存品解剖50台检查没有发现故障电机,但是,为确保起动电机100%合格,立即将全部库存品和在线库的起动电机退回厂家进行检查。广州××公司对全部库存和退回品进行解剖检查的同时,快速的对故障原因进行调查,根据实物照片确认,故障起动电机的组装批次为:SD5YN20(4台)问题调查:网内网外生产批号SD5YN30(1台),全都为2005年12月22日制造的,转子的加工生产日为2005年12月20日。根据员工的回忆:12月20日生产时有5件转子跌落。但对生产过程记录表确认时发现,在滴胶工序中从夹具跌落在发热管护网外的三件转子有记录,而从夹具跌落在发热管护网内的两件转子没有记录。烘道固化Ⅰ区滴胶区烘道预热区广州××公司根据以上调查情况,初步分析转子内滴胶未干的原因为:连续炉固化Ⅰ区内的5个转子掉落,未经品质确认就投入下道工序——整流子切削。但是,铃木公司认为没有进行“三现”的结论是不可靠的,不认可分析结论,并要求日本××公司派人到生产现场进行确认。日本××公司专家到广州后,进行了现场调查,根据当天生产员工的回忆,12月20日滴漆机曾经因出现故障而进行过维修。根据这一情况,日本XX公司专家立即决定停产一天做再现试验,同时制定试验方案。滴漆时停止3.5分5个运送5个⇒预热:140℃×21分30个固化1:160℃×17.5分25个固化2・固化3:170℃×35分51个再现试验2:预热后涂敷后取出(只预热)加热器加热器加热器加热器再现试验3:预热+固化1⇒固化2・固化3(加热器OFF,无加热)
再现试验5:预热+固化1取出
再现试验4:预热+固化1设备冷却再起动后固化2+固化3
投入【试验内容以及结果】试验№加热条件评价再現状況预热滴下固化1固化2固化3刻画检查后工序的涂敷剂状況电机组装解体确认试验2○○---×有粘度固化不足X整流子切削有飞溅×有向磁钢飞溅未再现试验3○○○--×有粘度固化不足○整流子切削无飞溅×有向磁钢飞溅再現试验4○○○冷却后再加熱冷却后再加熱○无粘度固化○整流子切削无飞溅○无向磁钢飞溅未再现试验5○○○取出--×有粘度固化不足○整流子切削无飞溅×有向磁钢飞溅再現试验结果
按试验方案3、5可以再现:“转子内滴胶未干”不良。再现品外观照片转子外围飞溅磁钢内面飞溅电机组装运作后解体調査胶胶故障原因:广州××公司根据再现试验的结果,判断“转子内滴胶未干”不良的原因为:设备异常时,将炉内残留品取出,本应放入干燥炉中再加热处理;但未实施识别、隔离处理,将固化不充分的工件混入量产中使用,在后工序中未检出,从而组装成电机,流出。故障原因的认可广州××公司根据试验结果派专人到日本铃木公司对故障原因做专项报告,但是,铃木专家在听取了报告后,认为当日设备维修记录表中并没有维修记录,因此次故障原因的确认仍然不十分可信,为此,铃木公司再次要求继续对大长江库存品2100台和铃木公司更换下来的电机2746台进行全数拆机检查,由于检查后未再发现有不良件,铃木公司才认可了厂家的分析结论。问题点:2006年5月24日发现一例AX100发动机档显不良,经确认为开关触点部件断裂(见图1)。断裂图片大长江对待质量问题的理念与做法图1问题调查:2006年5月装配过程出现触点大比例断裂,经调查后认为触点断裂的原因为供方更换不合格材料所致,当时只要求供方更换符合SUS301牌号的材料重新进行生产,而未对造成问题的可能原因一一进行分析和调查,也未进行严格的再现故障试验验证。供方于6月份采购了新的材料重新生产,并提供了样件。由于样件未镀锌,与之前的量产件(整体镀锌)存在状态上的差异,经弯折试验并未发生断裂,即投入批量生产。7月12日、7月17日装配线再次发现AX100发动机档显不良各1例,经确认还是空档开关触点部件断裂,7月21日又发生断裂5例。再次发生问题:再次调查:7月份,装配过程中仍然发生了触点断裂的问题,直到此时才怀疑到触点是否为氢脆断裂。对比使用SUS301材料(属于高强度材料)镀锌与不镀锌两种状态触点的脆性,镀锌件明显高于非镀锌件,加之供方管理不到位,生产出极少数折弯方向与原材料轧制纹路一致的触点(轧制纹路与折弯方向应垂直),促使氢脆的质量隐患在发动机调试时即发生。故障原因:
材料的更换只是外在原因,真正的原因为:供方委外电镀一直没有去氢工艺,并且少数触点冲压方向不对,造成了这部分触点氢脆断裂。因为未找到真正的原因,6月份改用高强度材料后,触点的氢脆敏感程度更高,冲压方向不对的触点更容易发生氢脆断裂。因此,未进行充分的原因调查和严格的再现试验,就简单地作出结论,是造成此次触点故障重复发生的根源。造成的后果:装配部及CKD部库存的2416台AX100发动机返修,1320台已包装到码头的整车进行返修,严重影响了整机及整车的出口进度。取消空档开关触点部件整体镀锌工艺,改为垫片镀锌后与不锈钢板焊接,即恢复到KD件的零件状态,严格按图纸要求使用规定牌号的材料并对每批采购的材料进行材料成分及硬度的检测。改善对策:上述两个案例,反映出我们在发生问题时的看法、想法以及做法与铃木相比存在较大的差距:铃木的
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