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文档简介

一、

滑参数停机的目的1、降低汽缸温度,缩短停机冷却时间,及早停运盘车及润滑油系统,为检修早日开工创造条件。2、将3炉3A、3B原煤仓烧空利于开机启动,其他原煤仓煤位尽量降低。二、滑停前准备工作1、试转3号机大机交流润滑油泵,直润滑油泵、SOB油泵,空氢侧直流密封油泵,顶轴油泵,盘车电机,试转柴发正常,试投油枪正常。2、将一、二期辅汽联络管道暖管备用。3、提前开启机侧疏水手动门。包括主蒸汽管道,主蒸汽A、B侧,主蒸汽旁路,热再管道,热再A、B侧,冷再管道,冷再A、B侧疏水气动门前手动门,开启高中压缸本体疏水气动门前手动门,开启再热器导汽管A、B侧疏水气动门前手动门,高压缸内缸疏水气动门前手动门。4、打开大气扩容器冷却水手动门、大气扩容器集水箱溢流手动门、大气扩容器集水箱排污手动门。5、退出锅炉给水流量低保护、退出MFT跳3A小机保护。因为3号机电泵不备用,MFT动作后,保留一台小机小流量上水冷却锅炉。三、滑参数停机操作内容四、整个滑参数停机过程相关参数曲线五、滑停过程注意事项1)滑参数停机前通知输煤提前8小时CD煤仓上低位发热量大于4500Kcal/kg,收到基挥发份大于18%,水份小于7%。2)滑停期间保证燃烧稳定,负荷减至330MW以后送风机切手动,维持二次风箱压力0.45KPa以上,采用倒塔配风,氧量控制5.0左右,发生断煤及异常状况果断投入油枪稳燃,调整配风时注意烟气动力场改变对A\B侧汽温的影响。3)汽机由顺序阀切至单阀过程中增加了节流损失,使蒸汽的有效焓降降低,熵值增加,此时为功率方式,负荷不变,进汽量增加,调节级温度及高排温度相应会有所升高,而过热度及减温水余量仍较大,因此过程中注意提前用减温水控制过再热汽温,防止汽温反弹。4)负荷400MW以下及时开启3A汽泵再循环,减少低负荷开启时对给水流量的影响。5)减温水调整过程尽量小幅度、多次数调整,防止汽温长时间反弹,发现汽温有上升趋势,要尽快调稳。6)因4号机检修,3号机辅汽由一期供汽,辅汽温度偏低,注意控制轴封供汽温度正常。7)负荷减至300MW后,通过调整锅炉燃烧降低主、再汽温,减温水尽量采用一级减温水,保持减温器后不低于10度过热度,杜绝蒸汽带水,并注意节流省煤器入口电动调门保持减温水压力。8)负荷低于280MW后,时刻严密监视冷再蒸汽压力、温度,及时开启低温再热器进口联箱疏水,开启主再蒸汽管道疏水,防止蒸汽带水。9)给水切至旁路时,及时提高汽泵转速,防给水流量突降,并及时降低各级减温水量,防止减温器后温度降至饱和温度。10)锅炉转湿态时,及时开启分离器液控阀,降低分离器压力,当锅炉转湿态运行后,加强分离器水位监视,防止分离器水位高造成水冲击。11)锅炉转湿态后,外排热量增大,注意一级减温水后过热度,注意控制负荷、主蒸汽压力、温度,避免主蒸汽温降过快。12)负荷低于210MW,调节级温度由330℃向300℃滑降时,减煤幅度应缓慢,保证锅炉稳燃,同时可通过加大分离器外排水量滑降主汽温。在此期间应保证主蒸汽各级

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