汽车工程汽车制造集团汽车工程师实习报告_第1页
汽车工程汽车制造集团汽车工程师实习报告_第2页
汽车工程汽车制造集团汽车工程师实习报告_第3页
汽车工程汽车制造集团汽车工程师实习报告_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

汽车工程汽车制造集团汽车工程师实习报告一、摘要

2023年7月1日至2023年8月29日,我在汽车工程汽车制造集团担任汽车工程师实习生。核心工作成果包括参与某车型变速箱装配工艺优化,通过改进夹具设计,将装配效率从45件/小时提升至58件/小时,错误率降低12%;协助完成发动机试装测试,记录并分析200次试装数据,提出改进建议后,首次启动成功率从78%提升至86%。专业技能应用方面,运用CAD软件完成3套夹具图纸设计,采用有限元分析软件验证夹具强度,支撑材料选择与结构优化基于文献中10篇相关研究。提炼出的可复用方法论包括:通过数据统计确定瓶颈工序,结合仿真分析优化设计,实现效率与质量双重提升。

二、实习内容及过程

2023年7月1日至8月29日,我在汽车工程汽车制造集团实习。目标是了解量产车型制造流程,提升实践能力。

公司是整车制造商,主要生产中型轿车和SUV,年产量超百万台,拥有三条自动化生产线,工艺覆盖冲压、焊装、涂装、总装。

我在总装车间跟岗,跟着班组长学习AGV(自动导引运输车)调度与装配流程。初期负责记录某车型变速箱总装数据,包括扭矩值、安装位置偏差、密封胶用量。发现某批次齿轮错装率是0.3%,高于标准0.1个百分点。

第3周参与优化项目,目标是降低变速箱装配时间。班组用统计过程控制(SPC)分析数据,我负责绘制装配时间分布图,发现90%操作在15分钟内完成,但少数工位超过30分钟。我们调整了零件预置顺序,把常用件放在近端,重新设计定位夹具,材质从普通钢换成铝合金。测试时,10名工人装配效率从55件/天提升到62件,错误率降到0.2%。

第5周遇到挑战,试装线某气缸盖因为冷却水道口密封不严常出问题。传统方法靠工人目视检查,漏率检测靠人工滴油,效率低。我提出用超声波探伤设备替代,班组采纳后,漏检率从5%降到0.5%,但设备调试初期成本高。

我自学了Minitab软件做方差分析,对比了三种密封胶的耐压性,最终选了综合成本更优的方案。期间还用SolidWorks画了10张改进后的工装图,导师建议增加弹性复位机构,减少工人疲劳。

实习后期参与新车型前舱模块试装,负责收集振动数据。用加速度传感器测量不同紧固力下的模态频率,发现最佳扭矩区间在120130牛米,超出范围会引发异响。这让我意识到NVH(噪声振动与声振粗糙度)分析需要更精细的测试方法。

公司培训比较随性,有时师傅忙就自己看产线手册,车间电脑的MES系统权限也有限,只能看报表不能改参数。岗位匹配上,想接触混动系统但最后主要做传统燃油车,觉得可以多开放一些新能源相关的实践机会。

这次经历让我懂了制造现场的数据不是直接套公式算出来的,要结合工艺实际。比如我最初想用有限元计算夹具强度,但师傅说还得考虑焊接变形补偿,理论要落地还得加经验。现在看职业规划,更想往制造工艺方向发展,但知道光会技术不行,得懂管理。

三、总结与体会

2023年8月29日结束的这次实习,把课本上的有限元分析、NVH测试变成了产线上的扭矩值和振动频谱。开始时觉得工厂就是流水线,后来看到变速箱装配数据从55件/天提升到62件/天,才明白精益生产不是口号。用Minitab分析密封胶数据时,导师说"理论要接地气",现在还记得这句话。这段经历像把棱角磨平的过程,学会了看数据背后的工艺逻辑。

原计划想搞混动系统,但实际接触最多的是传统燃油车总装,发现车身轻量化材料的应用(比如某车型A柱用的是铝合金)比我想象中更复杂,涉及成本和性能的平衡。这让我重新审视职业规划,决定下学期补考材料力学,顺便考个CATIA证书,争取毕业时能做整车架构分析。

观察到MES系统数据更新滞后,班组还是靠经验调整,觉得工业4.0在汽车制造端的落地还任重道远。某次用SolidWorks画夹具图,因为没考虑焊接顺序导致强度不足,返工3天。现在看行业趋势,智能产线+数字孪生是方向,但得先练好基础。比如我参与的变速箱优化项目,要是用数字孪生模拟装配过程,可能能少走弯路。

最直观的感受是责任感变化。7月10日第一次独立记录数据时,怕出错反复核对2小时;8月20日主导气缸盖密封改进时,主动协调了实验室和设计部。这种从"学生问师傅怎么做"到"工程师主动提方案"的转变,让我体会到职场不是学校,问题不会自动解决,必须自己找答案。未来想考取FEA二级认证,把有限元分析练得更熟练,毕竟现在新车设计里,CAE报告就是通行证。

四、致谢

在此感谢汽车工程汽车制造集团提供实习机会,让我接触到了量产车型的实际制造流程。特别感谢总装车间的导师,指导我分析变速箱装配数据,并允许我参与夹具优化项目。从最初看不懂产线报表,到后来能独立提出改进建议,离不开他的耐心点拨。

感谢班组里帮忙调试超声波探伤设备的同事,还有负责MES系统维护的工程师,你们分享的现场经验让我对智能制

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论