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文档简介

汽车维修汽车公司维修技师实习报告一、摘要

2023年7月1日至2023年8月31日,我在一家汽车维修公司担任维修技师实习生,负责新能源汽车和传统燃油车的日常维修工作。通过参与20台次车辆的诊断与维修,累计完成320小时的工作时长,独立完成故障诊断12次,成功率达95%。核心工作成果包括:为3台电动汽车更换动力电池管理系统,提升续航里程平均5%;优化4台发动机的燃油喷射系统,节油率达8%。专业技能应用方面,熟练运用OBD诊断仪进行数据流分析,结合维修手册中的故障码解析,形成了一套“三步诊断法”:1.初步检查车辆参数;2.利用诊断仪定位故障模块;3.替换可疑部件验证。该方法将平均故障排查时间缩短了30%。通过实践提炼出“模块化检修”方法论,适用于复杂系统的快速拆解与重组,可直接应用于教学案例。

二、实习内容及过程

实习目的主要是把学校学的那些汽车构造、故障诊断的理论知识,放到实际工作里去用,看看这些知识在真实场景下怎么落地,顺便熟悉一下维修技师的日常工作流程。

实习单位是一家规模中等的汽车维修店,主要业务是各类乘用车的常规保养、维修和事故车处理,客户群体挺多样化的,从私家车主到一些小型企业车队都有。店里大概有三十多个师傅,设备新旧都有,像X射线探伤仪、四轮定位仪这些比较先进的设备都用上了,但也不是每台车都能用上高级设备,有时候还是得靠传统的听声、摸排。

实习内容挺丰富的,一开始跟着师傅们跑,主要是学习怎么接待客户,了解客户报的故障现象,然后协助师傅做前期检查。7月5号到8月10号这段时间,我主要负责跟着一位师傅做诊断和维修工作。具体任务包括车辆外观检查、发动机舱的油液液位和泄漏检查、电子系统数据读取和清除故障码、更换易损件比如刹车片和雨刮片、还有一些简单的电路故障排查。期间参与了大概18台次的维修工作,独立完成的任务有更换6台车的空调滤芯、4台车的刹车片,还有3次协助师傅做发动机正时校准。印象最深的是8月3号那会儿,一台客户的电动车充电显示异常,插头接触不良,反复插拔都不行。当时感觉是插头内部氧化,试着用细砂纸打磨了一下,果然解决了问题,客户挺满意的。

在专业相关工作流程方面,我算是完整跟了一遍。从客户进门描述问题,到使用诊断电脑读取故障码,再到分析数据流,最后拆解排查,整个过程大概需要2到4小时不等,复杂点的可能要一整天。比如8月15号那台发动机异响的案例,师傅先是听了声音,初步判断是气门响,然后通过正时校准检查了气门间隙,最后果然是两个气门弹簧老化。这个过程让我明白,诊断不能只依赖电脑,得结合实际声音、车况来综合判断。

项目案例与数据佐证的话,最典型的就是8月20号那台起动机不转的案例。客户说启动时只有仪表盘灯亮,发动机没反应。我先用万用表测量了起动机的供电电压,是12V,但启动时电压掉到8V左右。根据维修手册,这个电压降是正常的,但实际车况电压降快,说明线路有问题。最后查到是保险丝盒里对应线路的保险丝熔断了,更换后启动正常。这个案例让我学会了看维修手册里的电路图,理解了电压降的概念。

遇到的困难主要有两个。第一个是刚开始接触新能源汽车,特别是高压系统的时候有点懵。8月5号那会儿,一台电动车电池管理系统报故障,我看着高压线束都不知道从哪儿下手。后来师傅教我,先看维修手册里那个高压安全操作规程,然后才敢动手检查,感觉学到了不少安全知识。第二个是诊断经验不足,有时候读到了故障码,但不知道具体是哪个部件出了问题。比如8月12号那台车,故障码是P0301,表示第一缸失火,我当时只知道查火花塞和点火线圈,师傅提醒我还要检查曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,最后发现是曲轴传感器数据有问题,这个教训让我明白诊断得全面些。

技能升级的话,以前只会用诊断仪读故障码,现在能看数据流,分析传感器数据了,还学会了怎么使用示波器观察波形。思维转变也挺明显的,以前觉得维修就是拆零件换零件,现在知道得先分析原因,再找解决方案。比如8月25号那台车,刹车片磨损不均,师傅教我检查刹车盘表面,原来是有刮痕,所以刹车片也跟着不正常磨损。这种系统性排查思路对我帮助挺大的。

这段经历让我对汽车维修这个行业有了更深的认识,也发现了我自己的一些不足。比如单位的管理上,有时候任务分配不太合理,师傅们忙的时候没人搭把手,但闲下来又没事做,感觉人手安排可以更灵活些。培训机制方面,对新技术的培训比较少,比如智能网联车的诊断,基本上都是靠师傅们自己摸索。岗位匹配度上,我觉得自己理论知识还可以,但动手能力还得加强,有时候拆装工具都拿不太顺手。

我建议单位可以考虑搞一些定期的技术分享会,让师傅们轮流讲讲新技术的维修经验,或者搞一些线上培训课程,比如关于高压安全、智能诊断这些。人手安排上,可以搞个实习生的轮岗制,这样既能帮师傅们分担点工作,也能让我们学到更多不同岗位的技能。

三、总结与体会

这8周在维修公司的经历,对我而言就像是从理论世界一头扎进实践海洋。7月1号刚去的时候,心里挺打鼓的,毕竟学校里做的实验和实际车况差远了。那时候帮师傅递工具、跑跑腿,看着那些复杂的线路图和实际车辆一对比,感觉好多知识都成了纸上谈兵。但慢慢地,通过8月31号结束那天,我感觉自己真的变了。

实习的价值闭环我算是走完了。刚去时带着学校老师教的那些理论,比如发动机原理、电子控制单元的基本工作方式,到了实习单位发现这些东西只是基础。真正让我开窍的是8月10号左右,跟着师傅处理一台发动机故障码P0302的情况。客户说车子怠速抖动,我一开始想当然地检查点火线圈和火花塞,师傅却说先看曲轴和凸轮轴的位置传感器数据。通过诊断电脑,我们看到了曲轴位置传感器的数据有明显跳变,这才确定了问题所在。这个过程让我明白,理论要结合实践,诊断不能想当然,得有数据支撑。最终我独立完成了超过15次诊断任务,准确率达到85%以上,这个数据对我自己来说挺有参考价值的,也证明了这段实习没白费。

这段经历跟我的职业规划联系挺紧密的。我一直想往汽车维修技术方向发展,这次实习让我更清楚地认识到自己的兴趣所在。之前在学校,我可能更偏向理论研究,但现在我真切地感受到,把一个故障车修好,那种成就感是做论文写报告永远体会不到的。比如8月18号那台电动车,电池管理系统一直报错,我花了整整一下午,从检查线路到重新编程,最后终于让电池恢复了正常工作。客户走的时候说“小伙子挺厉害的”,虽然只是句客气话,但我心里挺受用的。这让我更坚定了走技术路线的决心,接下来打算把学到的知识再深化一下,特别是新能源汽车的电池管理系统和电控系统,打算明年考个相关的职业资格证书。

对行业趋势的展望,这次实习也让我有了不少想法。现在新能源汽车是大火,但维修技术这块其实还在摸索阶段。8月25号那天,我跟着师傅去修一台插电混动汽车,那车的控制系统比纯电动复杂多了,各种能量管理系统、协同控制策略,感觉比传统燃油车更难搞。师傅说现在市场对这类技术人才的缺口挺大,但系统培训又跟不上。我觉得未来几年,像混动、纯电动这些领域的维修技术肯定是大趋势,如果继续深造,可能就得往这个方向发展了。此外,智能化、网联化也是大势所趋,像8月30号那台车,车机系统突然黑屏,最后发现是软件升级出的问题,这种软件层面的故障排查,可能以后会成为维修技师必备的技能。

心态转变方面,最大的感受就是责任感和抗压能力都增强了。刚开始的时候,面对客户报的故障,我有点手足无措,生怕自己搞砸了。但慢慢地,随着师傅的指导和自己的摸索,我敢于独立处理一些问题,也更能承受工作压力了。比如8月15号那台发动机异响,客户催得急,我当时心里也挺慌的,但冷静下来一步步排查,最后还是找到了问题所在,客户满意地走了,那种感觉真的挺不错的。从学生到职场人,角色的转变让我明白,工作不只是完成任务,还得对结果负责,对客户负责。这种责任感,我觉得比在学校做实验要强烈得多。

总的来说,这8周实习收获巨大。不仅掌握了实际操作技能,更重要的是对汽车维修行业有了更深的理解,也明确了未来的发展方向。接下来,我会把实习中遇到的问题和学到的经验,融入到后续的学习中,特别是针对那些维修案例,我会再翻翻书,查查资料,弄懂背后的原理。这段经历,对我来说是宝贵的财富,它让我从一个懵懂的学生,向一个真正的技术工作者迈进了一大步。

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