PTA装置及工艺.ppt_第1页
PTA装置及工艺.ppt_第2页
PTA装置及工艺.ppt_第3页
PTA装置及工艺.ppt_第4页
PTA装置及工艺.ppt_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、b、1、PTA装置和加氢精制工艺的概要、b、2、PTA装置的概要、PTA技术的概要、b、3、国内PTA装置的概要、b、4、b、5、b、6、1.TA单元的流程、b、7、ta单元生成PTA的原料粗TA(CTA )。 TA单元主要由供应准备、氧化、分离和干燥、溶剂和催化剂回收四部分组成。 基本工艺流程是对二甲苯(PX )、醋酸溶剂(q )和醋酸钴、醋酸锰催化剂、四溴乙烷(TBE )助催化剂一起进入氧化反应器TD-201,空气(空气和纯氧的混合气体)在流量控制下进入反应器底部,三台在线氧氧化主反应PX O2=TA 2H2O (催化剂、乙酸溶剂)氧化副反应PX O2=4CBA H2O,氧化过程概要,b、

2、8,反应温度通过改变压力进行调节。 底进轴锚定式搅拌机TJ-201使空气和液体有效地接触,防止氧化反应器的内壁的垢,使固体保持浮动状态。 氧化反应放出的热通过使溶剂蒸发来运送,反应器的上部有除去氧化反应生成的水的脱水塔。 b、9、反应器塔基质连续排出到浆罐TD-203中,在其中进一步减压减压至常压,用减压闪光灯使TA沉淀,将浆送至离心分离机TM-300,将分离出的湿润饼放入再打浆罐TD-300中再打浆后TA蛋糕放入干燥机TM-304内进行干燥,得到CTA,并用反应废气或N2风送入料仓TTK-400中。 b、10、加氢精制技术的概要、反应原理、b、11、b、12、b、13、PTA单元的工艺流程的

3、整体图、b、14、干燥CTA从TA日仓TTK-400通过送风系统被送到CTA仓PTK-101, 利用自动称量进料器PM-101和浆罐螺旋进料器PM-102以一定流量进入到供给浆罐PD-101中,用去离子水(DIW )进行打浆加压,加热溶解,加入到氢化反应器中的PD-201和H2在287、7.6Mpa的条件下被吹扫氢化主反应4CBA H2=PT酸H2O,b, 15、接着,将浆料按PD-301、PD-302、PD-303、PD-304的顺序减压结晶化,使浆料中析出PTA,用离心分离机PM-401、旋转真空过滤机PM-402进行母固分离,洗净精制饼,通过螺旋输送机进行干燥用反应废气或N2将PTA运送

4、到仓库PTK-800A、b中,用于后来的PET (聚酯),或用仓库工厂的包装装置包装后销售。 b、16、氢化中的加成化学反应:1)若使用新鲜的钯-碳催化剂,则有可能马上停止,2 )氢分压非常低时,b、17、供给部、干燥的粗TA通过送风系统从TA日材仓库TTK-400被送到粗TA料斗PTK-101 通过自动称量给料器PM-101和浆罐螺旋给料器PM-102,以一定的流量进入浆罐PD-101,在浆罐中加入循环处理水和TA进行混合,浆罐混合器PJ-101将PD-101中的固体和水混合供给浆液罐下的反应器供给上升泵PP-101用于使反应供给泵PP-102的入口压力上升,PP-102向氢化反应器PD-2

5、01供给预热后的高压供给。 反应器的供给通过供给预热器(PE-101APE-101E )加热到必要的反应温度。 前三个预热器PE-101A、B&C用蒸汽加热,后两个预热器PE-101D&E用热油加热。b,18,供给部分的流程图,b,19,常见问题,PM-104袋式过滤器差压高,呼吸阀的跳跃现象: PI-2105压力高,达到高值,PDI-2104差压高, 达到高值的呼吸阀的跳跃原因: CTA进料中的水分量大CTA进料中的杂质含量超过基准的PZ-100旋转阀的破损处理:温水运转或切浆运转时更换PM-04过滤包PTA进料系统的变动现象: PD-101 变动大的FC-2101A的供给量表示变动大的原因

6、: PM-101-1的排气管堵塞; KCV-2101故障、气膜头破损处理:用木锤敲PM-101-1的排气线,使其顺畅,增大PM-101-1排气管线的氮净化量,由正常流通氮气的仪表人员进行检查保养。b、20、工艺切断RS运行原因: FC-2601低流量联锁(200kg/h) PP-101泵停止PP-102双运输中突然一台故障自动停止的PD-201压力PS-2203高联锁(8.33MPa) PE-01 操作DCS软件开关,关闭RS运行动作: SDV-2103、SDV-2105关闭,SDV-2104打开、b、21、氢化部分、澄清的TA水溶液连续通过预热器进入氢化反应器PD-201,通过催化剂床层。

7、向氢化反应器中流通氢气。 在PD-201中发生催化氢化反应,使TA中的杂质转化为可溶于水的物质。 主要反应是乙醛苯甲酸(4-CBA )转化为对甲苯酸(PTA ),后者通过结晶可以容易地从PTA中除去。 b,22,氢化部分流程图,b,23,常见问题,PC-201电路断开现象:调节器电路断开; PD-201的氢供给压力的变动较大,PD-201的液位变动原因: PC-201设备自身的故障处理:氢压机PE-101B/C陷阱故障现象: PE-101B和PE-101C的出口温度下降,PE-101D/E的加热热油(HO )使用量增加关闭该捕集器的后手阀,根据其出口温度,阀开度的大小、b、24、结晶部分、氢化

8、反应生成物进入四级连续搅拌闪光灯铸模(PD-301PD-304 ),其中逐渐减压。 因为降压成功,水闪烁冷却剩馀的溶液,PTA以期望的粒度分布析出结晶。 从前两个模具(PD-301&PD-302 )中闪烁的蒸汽通过在第一和第二模具排气冷凝器(PE-301&PE-302 )中产生蒸汽而部分地冷凝。 铸模之间的浆液输送利用它们的差压来进行。 铸模搅拌机pj-301pj-304用于将浆液作为悬浊液保持。 从最后两个铸模(PD-303&PD-304 )中闪烁的蒸汽被直接作为热载体输送到第一预热器PE-101A。 b,25,结晶部分流程图,b,26,常见问题,产品质量中粒径大或小的处理:改变PD-301

9、的液面水平,从35%提高到38%或从35%降低到32%。 改变PD-301的压力控制,从4.21MPA上升到4.3MPA,或从4.21MPA下降到4.1MPA 投入MPW清洗程序进行清洗,b、27、PD-301、302的压力变动较大的现象:压力控制不稳定、变动较大的PT-501的压力变动较大的原因: 10BW使用量变动(TP-1210泵故障) PE-301, 302液位调节阀延迟的PE-301热交换器的堵塞处理:切换TP-1210泵的仪表检查打开PE-301、302的液位调节阀现场MPW的手动阀,清洗PE-301的管路的PM-301、303、304的底线堵塞现象: pm-304 处理:用LPW

10、或MPW清洗其下面的管线,将b、28、分离和干燥部分、第四铸模产生的PTA浆送到离心分离机PM-401中,分离为湿的PTA面包和母液。湿PTA面包通过重力连续排出到再打浆箱PD-401中,母液也连续排出到母液箱PD-403中。 母液在液位控制下,从母液罐进入常压下母液闪烁罐PD-404中. PD-404中母液通过废溶剂泵PP-404输送到废母液处理区. 来自PM-401的PTA面包在再打浆槽PD-401中用新鲜的热脱离子水再打浆。 PD-401中的PTA浆在液位控制下被排出到旋转真空过滤机的供给罐PD-402中,然后通过旋转真空过滤机的供给泵PP-402在液位控制下被输送到旋转真空过滤机PM-

11、402中。 为了防止固体堆积,提供了从PM-402过滤机的供给托盘到PD-402的浆料溢出线。 PM-402过滤器侧的真空由RVF真空泵PC-403供给。 滤液、清洗液和蒸汽/惰性气体被排出到滤液分离罐PD-405,分离出的液体通过泵、b、29、循环溶剂加热器PE-403被输送到循环溶剂罐PD-501,分离出的蒸汽通过过滤机的蒸汽冷凝器PE-405返回到过滤机的真空泵真空泵排出到真空泵分离罐PD-406,分离出的液体被输送到干燥机N2清洗塔PT-401中作为清洗液使用,分离出的气体被返回到过滤机中,其一部分用于排出蛋糕。 湿蛋糕通过流槽PM-403进入常压操作的干燥机PM-404中。 从湿蛋糕

12、蒸发的水蒸气被反向通过的惰性气体吹走。 远离干燥机的这种气体含有少量固体,在干燥机的洗涤塔中用反向接触的冷DIW洗涤。 从洗涤塔排出的气体直接排出。 最后得到的干燥粉末PTA结晶制品通过风送系统被送到PTA日仓PTK-800,PTA制品仓PTK-810或不合格仓TTK-401或边界外PET工厂。 b,30,离心干燥部流程图,b,31,离心干燥部流程图,b,32,离心干燥部流程图,b,33,常见问题,离心分离机碱洗频繁的现象:现场的离心分离机主体的噪音大,DCS振动,扭矩指示值增大, VI-2400超过120UM的油泵噪音很大的原因:机身带松动,机器内部的组件损坏,离心分离机的过载运行。油泵故障

13、处理:切断离心分离机,释放压力,用碱洗。 检查修理油泵RVF的工作状况差的现象:真空度低、滤液的提取量低、PD-402的液面水平高、RVF转速高的原因:工艺系统中的浆液的粒径小、PP-402出口的温度高、PE-405热交换器的管路部分堵塞系统泄漏过滤布污垢、b、34、处理:降低离心分离机的打浆水量,调整从PP-402出口补充DIW的量,调整更换过滤布,清扫PE-405的列管的工艺系统的各凸缘,调整铸模系统,粒径RVF电流高,过载现象: RVF电流逐渐变高,最终过载停止原因: RVF运行时间长的滤布污垢,过滤桥堵塞处理:流碱浸泡后排出,数次PM-404内压高的原因: RVF下水分量多; PM-4

14、04排材少,本体内积材PM-403下的原料端LPW淋浴故障,循环氮在PT-401的入口堵塞的PM-404加热捕集器故障PM-403的LPW冲洗未关闭。 b、35、处理:调整离心、过滤系统, 降低原料湿润含量检查PM-404送风线的过滤器是否堵塞检查PM-403的LPW的淋浴阀是否关闭检查PM-403侧的LPW淋浴程序阀和程序是否正常的干燥机PZ-403停止现象: PM-404-1、PM-404-2停止; RVF破坏真空即PV-2405全开、PV-2402全开原因: TS-2415联锁(低于132) pz-4 启动PM-404-2,进行RVF抽真空、重新供给、b、36、溶剂部分、从第一和第二铸模

15、冷凝器排出的工艺排气通过共同的排气歧管进入排气清洗塔PT-501。 该气体含有闪光时带出的固体,其中的废气清洗塔通过塔顶的回流进行清洗。第一和第二结晶罐的冷凝液也进入排气清洗塔,旋转真空过滤机的滤液,将干燥机n-2清洗塔的塔基质和排气清洗塔(PT-501 )的塔基质加入循环溶剂罐PD-501中,最后使之循环至供给浆液罐。 工艺要求供给去离子水作为补充水。 两个独立的水作为溶剂被补充。 一部分冷去离子水直接进入搅拌机和泵的密封系统,另一部分通过洗涤塔的排气冷凝器PE-501、排气冷凝器PE-404和工艺,清洗水加热器PE-502后,进入工艺水箱PD-502中。 这种热脱离子水用于离心分离机蛋糕的

16、再打浆和低压清洗,其中一部分再加热加压用于高压清洗。 b,37,溶剂部分流程图,b,38,常见问题,PT-501压力高的现象: PS-2510指示压力高的联锁,SDV-2510B阀释放压力的原因: PTA装置的排气量大,PE-501热交换器列管部分堵塞处理:调整装置各排气的淋浴量,清洁(大修) PE-501的热交换器列管的仪表的检查、保养,可根据需要关闭该手的阀(制定工艺预案)。 调整结晶系统,稳定控制。 b、39、废母液处理部、废母液处理系统用于提高PTA机组排放废水的质量。 这个系统包含了冷却和过滤阶段。的。 来自母液闪蒸罐的废母液用泵送至废溶剂冷却塔PW-901中。 废母液被冷却,在那里

17、溶解的有机物的结晶析出。 形成的浆液被输送到废溶剂过滤机PM-901,去除浮游的固体。 从过滤机排出的湿蛋糕用醋酸再打浆,循环到TA单元的TD-102中。 分离出的水排出下水道,与TA和PTA单元的其他废水混合。 b,40,常见问题,PM-901碱洗的频繁现象: PM-901过压(294Kpa以上)原因: PM-901断带PM-901的原料堆积, 无法立即排出的PM-901进料过载运转PM-901的程序操作间歇处理时间长的处理:用碱清洗带更换PM-901的情况下, 用碱洗涤其下线,降低PM-901的供给负荷,调整PM-901的间歇处理时间,2.6.1.2 PM-901断针的原因: PZ-903堆积,PM-902的残渣不会断针,下剂变湿, PM-902内的残渣不能脱销:更换P

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论