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文档简介

1、1: 概述 2: 设计计算 3: 施工工艺 4: 质量检验 5:工程实例,高压喷射注浆,1 概述,一、定义 二、分类 三、工艺类型 四、特点 五、适用范围,高压喷射注浆 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水成为20-40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出,冲击破坏土体,同时钻杆以一定的速度逐渐向上提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个固结体。,一、定义,二、分类,高压喷射注浆法所形成的固结体形状与喷射流移动方向有关。,单管法又称CCP法,三、工艺类型 单管法,利用高压水泥浆切割土体(P20MPa),一根注浆管。,水泥浆直接切割土体,压力衰减快

2、20加固体所需注浆量) 解决方法(a)提高喷射压力或减少注浆量 (b)适当缩小喷嘴直径 (c)加快提升速度和旋转速度。 冒浆过大且压力降低(事故) 原因:可能是注浆管破裂、穿孔 解决方法:检查注浆管并修复。,1固结体的整体性和均匀性。 2固结体的有效直径或加固长度、宽度。 3固结体的垂直度和桩中心位置。 4固结体的溶蚀和耐久性能。 5固结体的物理力学性能(抗压强度、抗剪强度、弹性模量、 渗透系数)等项测试。 6高压喷射注浆效果检验。单桩竖向、水平向承载力,复 合地基承载力,或防渗堵水帷幕的抗渗效果等试验。 7工程质量测定。建筑物的沉降观测,建筑物基坑围堰喷 射桩及水工建筑物渗水量的测定等。,4

3、 质量检验,5 工程实例,武汉建设银行大厦深基坑高压喷射防渗帷幕技术的应用,一、工程概况, 武汉建银大厦位于汉口建设大道与新华路交汇的西北 侧。 大厦由银行与酒店两部分组成,总面积约12 000m2。 主楼高189m,50层;筒中筒结构; 酒店楼高105m,30层,框架结构; 2层地下室,深度约l0m。 基坑占地面积8 800m2,基坑周长360m,开挖深度 14.2m(黄海高程7m)。 基坑支护采用钻孔灌注桩加三层锚杆,支护桩长26- 28m,桩尖高程57m,桩径1.0m,桩距1.2m。 3,一、工程概况, 基坑四周环境条件复杂: 北东南三面都存在重要的地下市政设施; 北侧黄孝河箱涵距基坑8

4、m; 东侧上下水管道、通讯电缆、动力电缆距基坑430m; 南侧上下水管道、通讯电缆槽沟、电力线、煤气管道距 基坑0.61.5m; 西侧是西湖。 (该大厦于1998年建成,并荣获中国鲁班奖)。 4,二、工程地质水文地质条件, 施工场地属长江一级价地,地处原西湖塘地段,由于 后期人工填积活动使西湖湖水面积逐渐缩水。场地现 有地形平坦,地面高程21.2m。 地层岩性及渗透系数见表1。 表1 地层岩性及渗透系数 5,三、工程布置, 沿基坑周边支护桩外侧采用双层竖向高喷防渗帷幕, 帷幕墙上部与支护桩连接、下部深入基岩,帷幕对潜 水含水层和承压含水层起隔渗作用、又增强桩的支护 作用。 帷幕平均深度47m,

5、最大深度50m,嵌入基岩 12m。 按设计第一排灌浆孔布置在支护桩外侧,距支护桩中 心线0.8m,第二排灌浆孔距第一排0.6m,孔距 1.2m,共布孔608个。 6,7, 建银大厦基坑支护高喷防渗帷幕平面图见图1。,三、工程布置,图1 建银大厦基坑支护高喷防渗帷幕平面示意图,三、工程布置, 高喷防渗帷幕剖面见图2,高喷防渗帷幕结构见图 3。 图2 深基坑高喷灌浆防渗帷幕剖面图 8 图3 高喷灌浆防渗帷幕结构图(单位:m),四、现场试验, 为确定高喷灌浆施工参数,施工前在现场喷射一正方 形试验围井,边长1.2m,深度17m,围井深入承压含 水层5m,围井封底1m。 围井四边向外摆喷半圆形,旋喷封

6、底。开挖后墙体连 接可靠,墙体取样试验结果; 抗压强度2.314.6MPa,渗透系数k=4107cm/s,有 效喷射半径0.61.0m。 9,四、现场试验, 通过围井试验结果确定施工参数见表2。 表2 施工工艺参数表 10, 试验围井平面图、剖面图见图4。 图4 围井平面图、剖面图 11,四、现场试验,五、高喷防渗帷幕施工,1. 高喷灌浆施工工艺流程 见图5。 图5 高喷防渗帷幕施工工艺流程图 12,五、高喷防渗帷幕施工,2. 高喷灌浆施工主要设备 见表3 表3 施工主要设备一览表(一套设备) 13,14,六、施工中遇到的问题及处理措施,1. 钻孔移位原因, 在整个帷幕施工过程中,608个灌浆

7、孔中有24个孔出现 事故,占总数的4,由各种原因引起变更移位,沿垂 直施工轴线方向移孔,移位最大距离30cm,最小 10cm。移位的原因有以下几种:,(1) 杂填层中有大径混凝土块、钢板、螺纹钢、钢管、水,管等;,(2) 钻进过程中,因机械事故或停电时间较长引起的钻孔,事故,钻具埋在孔内;,15,六、施工中遇到的问题及处理措施,(3) 高喷过程中,因停电或机械事故使喷射中断,引起喷,射管埋在孔内;,(4) 高喷过程中,因停电时间长,无法更换孔内的水泥浆,液,已初凝。, 以上各孔变更移位,力求移位最小,并放慢提速、增,加喷射范围,保证质量。,16,六、施工中遇到的问题及处理措施 2. 基岩地层漏

8、浆 在608个灌浆孔中有21个孔发现孔内漏浆。 高喷过程中,开喷后基岩段漏浆,各孔漏浆时间长短 不等,最长的45min不返浆,最短的7min不返浆,漏浆 量155L/min。 有18个孔少量漏浆。工程勘察报告中提到有9个钻孔在 基岩段漏浆。漏浆部位均在卵石层下基岩砂岩层中。 漏浆孔漏浆时停止提升,待返浆正常后再提升;返浆 量少的孔,放慢提速,待返浆正常后再恢复正常提 速。 21个漏浆孔共停止提升551min,耗用水泥浆,44.08m3。,17,六、施工中遇到的问题及处理措施 3. 高喷时出现憋泵和埋管 在施工开始阶段,经常发生憋泵(表现为泵压高、输浆 管路爆破)和埋管现象,连续、8个孔出现憋泵

9、和埋管, 在处理事故时,5个孔将喷射管处理上来,3个孔喷射管 断在孔内。通过移孔及时补救。 经过分析研究,查明事故原因,钻孔口径130mm, 喷射管外径108mm,孔壁与喷射管之间间隙太小不 利于返浆;且使用300油压钻机造成垂直深孔成孔率 低,返工次数多。 解决办法是,改换GPS-10-300磨盘钻机造孔,增大钻,孔口径。,18,六、施工中遇到的问题及处理措施 4. 摆动卡瓦与喷射管打滑 喷射管在孔内深度50m至42m喷射时,出现卡瓦打 滑,42m至地面,卡瓦工作正常。卡瓦将喷射管刻出 深槽仍卡不住,以至喷射管变形断裂。这是以往浅孔 (40m以内)施工中从未遇到的问题。摆喷方向控制不 住,工程质量无法保证,不能断续施工。 经分析认为:由于孔深,喷射管长,浆液浓度大,向 上升扬的残余浆液含砂量大,易沉积,喷射管摆动时 摩擦阻力大。 解决办法是,改变卡瓦与喷射管的接触形式,将卡瓦,和喷射管接触部位改成齿轮互嵌式。,七、工程效果, 该工程从设备进场到出场共用5个月,正常施工3个 月,工程按期保质保量完成任务。 基坑开挖两个月,挖到设计深度14.2m,裸露出支护

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