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文档简介
1、2012年东风专题整改推进计划及进展情况汇报,昆明云内动力股份有限公司 质量管理部 2012.12.18,各位领导你们好,我公司对2012年1-12月市场出现故障发电机865台,进行了重新测试和分析,其中有489台发电机经过测试是正常的,376台发电机的主要故障有内定子失效,外定子失效,调节器失效,整流桥失效。我公司对主要故障模式进行了以下整改。,调节器失效,问题描述:发电机不发电。 原因分析:回流二极管焊盘烧毁,(二极管负极焊盘距离D+引线与焊盘偏近,在焊接D+引线时,因人员操作失误,焊接引线的时间过长从而损伤到旁边的二极管的负极焊盘) 影响因素:振动过大。 整改措施:通知生产厂将二极管重新
2、布置远离引线焊盘,如图(a是焊D+引,线处D1位置改变),做了相关的试验(高温和振动)。 完成日期:2012年4月15日执行,改进前,改进后,调节器基板布置图,原因分析:手工绕线容易把漆皮碰掉。 影响因素:外置调节器失控。 整改措施:除去外界因素的影响,内定子线圈采用四工位自动绕线设备,防止了漆包线漆皮碰掉,保证了产品的一致性,提高了绕线质量。如图。 完成时间:在2012年3月5日所有无刷发电机全部使用。,内定子线圈失效,四工位内定子自动绕线机,问题描述:发电机不发电。 原因分析:1、管芯本身热稳定性不好,工作时正向压降大、热阻大。 影响因素:由于使用环境恶劣,整流桥上附着许多油污造成短路。异
3、物把散热孔堵死不能散热使整流桥失效。如果调节失控,线圈短路也容易把整流桥击穿。,整流桥失效,整改措施:用远红外热循环设备烧结,保证烧结温度和保温时间,防止虚焊,控制稳态热阻和正向压降值。 在烧结前把管芯做150的24小时高温老化试验。2、烧结后做稳态热阻和正向压降检测。 。 定期到生产厂去做过程审核,要对生产过程进行控制,并定期做整流桥的高温耐久试验。 2012年2月15日开始实施。,高温老化试验箱,2012年1-12月市场出现故障起动机356台,对退机我公司进行了重新测试和分析,其中有56台起动机是非配套昆明云内机。退机情况见下图。我公司对主要故障模式进行了以下整改。,起动机:,电枢烧蚀、换
4、向器跳排:,问题描述:电枢烧蚀、换向器跳排。 原因分析: 1、换向器与电枢线焊接电阻大,通电后温升较快,电枢发热而烧蚀。 2、换向器铜排材料导电及散热性能差,铜排与绝缘料间的联结强度因受热而降低。 影响因素:长时间给起动机通电导致电枢发热过高。,整改措施: 1、铜排材料由纯铜改为银铜材料,增加导电率及散热效果,同时铜排的形状修改,更利于与绝缘料的联结。 2、换向器与电枢线的焊接由热压焊改为加钎料焊接,减少两者的焊接电阻及虚焊、漏焊,增加焊接的牢固度。 完成时间2012年9月 整改覆盖机型全部。,碳刷导线脱落,问题描述:碳刷的引出线脱落,导致断路。 原因分析: 1、 碳刷引出的导线插入深度不够;
5、 2、碳刷导线与碳刷本体的粘结强度不够; 3、碳刷导线受振动大而脱落。 影响因素:起动机装在发动机上振动大。,整改措施: 1、碳刷生产控制碳刷导线的插入深度,增加定期对导线插入深度工装的定位销松紧度检查; 2、进库时,增加碳刷导线脱出力检查; 3、进库时,增加定期对碳刷的插入深度解剖抽检。 定期检查定位销的松紧度。 整改到位时间:2012年5月15日 整改覆盖所有机型。,开关保持线圈接地线断,问题描述:电磁开关通电后无法保持,导致单向器与飞轮齿圈吸合又断开,无法启动发动机。 原因分析:焊接设备操作难度大;替岗人员未完全掌握焊接设备性能,焊接时焊头打磨的形状尖锐,导致焊接后焊头处的导线截面变尖,
6、强度不够,装在发动机上后因振动而使焊接处线振断。 影响因素:振动和焊接时的压力。,整改措施: 1、改点焊为中频焊接,增加焊接牢固度,同时降低操作难度; 2、焊接后,再检查焊接处导线的拉断力,确保焊接处的可靠性。 措施到位时间2012年9月31日 整改覆盖机型全部。,定子线圈烧蚀,问题描述:定子通电后四块线圈中烧两块。 原因分析: 1、定子线圈的出线头过高与起动机前端的盖板相碰,短路后烧蚀; 2、定子线圈碳刷相联的出线头强度不够,在拧紧碳刷时,出线头处的接线板变形,接线板碰到定子外壳,短路后烧蚀。 影响因素:通电时间长发热线圈变长。,整改措施: 1、线圈上端的出线头降低高度,连接线改厚改扁,避免出线头碰到盖板; 2、改大线圈截面积,增加线圈出线头的强度,避免拧螺钉时出线头处的接线板变形 整改到位时间,2012年4月22
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