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文档简介

场桥行走机构改造 Company LOGO 一、小组概况 姓名职务学历 Company LOGO 集装箱公司综合队QC小组现有成员#人,自成立之日起,获 得多项成果及奖励: Company LOGO 二、选题背景 1#场桥在集装箱码头生产中担负着重要生产任务,主 要从事码头场地垛箱、倒箱及收发箱等生产活动。近年来 ,随着公司生产的不断发展,箱量不断上升,使得1#场地 桥使用率越来越高,加上车况老化,造成该台设备故障越 来越频繁。 公司QC攻关小组主要承担公司生产机械的技改工作,针对 1#场桥故障的迅速上升,QC小组积极开展活动,以降低1# 场桥故障率,满足公司生产需要,保障生产有序进行。 Company LOGO 公司要求 综合队要求 1#场桥故障现况 选定课题 降低1#场桥故障率,保障生产 1#场桥故障率控制在2次/月以内 2007年9月至08年3月故障率为6.1次/月 降低1#场桥故障率 客户要求集装箱收要箱服务做到优质高效 Company LOGO 三、现状调查 序号项目频率累计频率累计百分比 1行走机构故障303069.8% 2起升机构故障43479.1% 3小车机构故障33786.0% 4M/G系统故障34093.0% 5控制电气故障24297.7% 6其它故障143100% 2006年9月至2008年3月班组对1#场桥出现的故障进 行了调查。汇总如下: 根据上表集装箱叉车出现故障的频率是43/7=6.1次/月,同 时根据各种故障统计表得出主要故障出现在大车行走机构。 Company LOGO 四、活动目标 (次) 7.0 6.1 4.0 2.0 2.0 1.0 现状 目标 根据公司及综合队提出的降低 1#场桥故障率的要求,对这次QC 技改攻关提出了降低故障率至2.0 次/月的活动目标。 1.活动目标值 Company LOGO 2、目标值分析 (1)必要性 良好的设备运行状况是保证生产的前提,针对港 口集装箱的发展,箱量的大幅增加,车辆的故障率大 大加重了生产任务的艰巨性,增加了市场竞争中的不 利局面。 (2)可行性 设备的故障多少决定设备的故障率,如果能把该 台设备的故障,尤其是大车行走部分故障,降低到一 定程度,是完全能达到活动目标要求的。在对设备运 行状况进行全面分析,根据以往的技改经验,在现有 技术条件下是能够完成的。具有可行性。 Company LOGO 五、要因分析 根据设备故障排列图分析,造成故障率的主要因素是大车行 故障 。针对此项问题,我们展开讨论分析,画出因果图: 大 车 故 障 率 高 人 环 料机 设备系81年产日立产 品, 使用至今,部分部 件老化严重 设备部分配件已无 市场供应,自加工件 很难达到生产要求 新增学徒工操作不熟 练;车保养不及时,不到 位;部件加工能力不强 港口生产环境灰尘多, 条件差,对生产机械正 常运行带来不利影响 Company LOGO 原因分析及论证 序号原 因确 认 内 容是否要因 1设备老化 1#场桥系81年产日立产品,各个功能 机构均出现不同程度的老化现象。 是 2备件无进货渠道 原车为八十年代进口设备,各部件均 已升级换代。 是 3学徒工操作不当 作业之余学该车组学徒工练习操作, 学徒工操作不当会对车体造成一定冲 击。 否 4保养不及时 设备的保养情况会直接影响到设备的 运行状况,保养不好会导致高故障率 否 5部件加工能力弱 一些无市场供应部件损坏后用自加工 件替换,部分自加工件性能达不到要 求也会造故障频发。 是 6港口生产环境差 露天作业,灰尘多,也会对设备造成 不利影响 否 Company LOGO 结论 根据分析论证,造成大车行走机构故 障高的主要原因是: 1、设备老化 2、备件无进货渠道 3、部分自加工件的性能达不到生产要求 Company LOGO 六、提出对策 根据分析只要将故障频发机构大车的故障率降下来,就能 达到预定目标,下面是大车机构常发故障: 1)变速箱齿轮多次被打坏 2)变速箱多处漏洞 3)大车链轮磨损严重 根据大车故障情况我们要解决的问题主要是解决变速箱故 障和链轮故障。 Company LOGO 七、制定措施 由于变速箱齿轮和链轮受损较为严重,修复难度较大, 且变速箱齿轮对性能要求比较高,用自加工齿轮替换后故 障率较高,QC小组在经过反复论证和对市场现有同类变速 箱进行全面比较后,决定更换变速箱并重新加工链轮。 Company LOGO 八、设计过程 8。1变速箱的选择 原车变速箱和新采用的SEW变速箱参数比较: 原变速箱新变速箱 型号DC33-ANNV-22.4SMC3RESF02 速比22.60423.4889 额定输入 22KW22KW 1750r/min1750r/min 最大输入扭矩2.54KNM2.69KNM 从两变速箱的性能参数可以看出,选用的SEW变速箱性能 完全能够达到生产要求,替代原车的变速箱具有可行性 Company LOGO 8.2变速箱连接轴的改造 由于新采用的变速箱在和电机的连接 方式上有所不同我们设计出新的连接轴。 Company LOGO 8.3基座的设计 由于新采用的变速箱在安装尺寸 上有所不同我们设计出新的连接轴。 Company LOGO 8.4链轮的设计 原来的链轮已经严重老化且在尺寸上和原变 速箱有很大差异,根据测量我们重新设计了链轮。 Company LOGO 九、效果检查 经试车成功后,小组成员跟踪调 查三个月,1#场桥故障率均小于等于1.8 次/月。 (次) 7.0 6.1 4.0 2.0 2.0 1.0 现状 目标 Company LOGO 十、巩固措施 1、搞好跟踪调查,随时掌握改造使用情况。 2、将此成果归纳总结后,纳入以后改造应用中。 十一、活动体会与下一步打算十一、活动体会与下一步

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