输油泵站110KV变电所运行方式优化_第1页
输油泵站110KV变电所运行方式优化_第2页
输油泵站110KV变电所运行方式优化_第3页
输油泵站110KV变电所运行方式优化_第4页
输油泵站110KV变电所运行方式优化_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 输油泵站 110KV 变电所运行方式优化 摘 要 西部管道 工程是国家西部大开发的 标志性工程 ,“西油东送” 实现西部地区由资源外输向产品外输的转变 。 西部管道沿线输油泵站主要依靠电能驱动输油泵机组工作, 输油生产的安全对供电安全与节约能源的提出了很高的要求。 本文先 分析 某 变电 站现行运行方式下倒闸程序的繁琐,利用 该 站两路进线来自同一变电所的特点,进行解并列运行分析与试验,简化了某站倒闸方式,减少 倒闸时不必要的停电;还对 该 站各电力参数在不同工况下的变化进行 比对 ,提出 了在输油量改变时的运行方式,起到了节能降耗的效果。 关键词 高低压母联 运行 方式 功率因数 某输油站 110KV 变电站距离上级变电站 96 公里,采用双回路供电。输油站110KV 变电站要保证高压输油泵机组的供电 , 必须提高 电力设备稳定性 和对运行方式进行优化 。 下面 就运行方式 优化 进行简要的分析。 1、 110KV 变电 站 运行方式。 该 110KV 变电站 电压等级 分为 110KV/6KV/35KV/0.4KV,其地理位置偏远,沿线均为戈壁滩, 供电环境恶劣,供电距离远。下面是 该 110kv 站主接线图: 图 1-1 110kv 变电所一次侧主接线图 该变电 站 采用的是内桥接线法, 运行方式分为:(一)单 电源带两台变压器 2 的运行方式,另一条进线上级变电 站 热备用,线路不带电。 (二) 双电源 、两路进线 分列运行 。生产运行中为提高功率因数,采用运行方式(一)。 这是因为其线路距离较长,反送大量容性无功 , 导致考核点功率因数偏低。单回路电源送电可减少一条线路的容性无功反送,大大提高了考核点功率因数,但单回路可靠性较差。容易遭受到线路故障导致的全站停电事故。 实际生产运行中,为提高供电安全性,多采用方式(二),造成功率因数低,给输油企业造成较大的 费用 。 下文主要就 该 站的母线运行方式进行优化分析。 2、运行方式优化 图 3-1 110KV 某 变电站主接线图 现在的运行 方式为 110KV 单回路进线带两台主变并列运行, 6KV 两主变分列运行, 0.4KV 箱变和站用变分列运行 , 6KVI 段带 6/35KV 升压变。 2.1 现行 运行方式 不足 在现在的 单电源带两台变压器的并列运行方式的 情况下,倒闸操作较为繁琐, 在倒闸过程中, 按照 停电“先停负载侧,后停电源侧” , 送电“先送电源侧,后送负载侧” 。这样 在一次倒闸操作中, 0.4KV 和 6KV 系统为单母线分段,每段各需要停送电一次, 这就造成 : ( 1)频繁启停泵 。 在 6KV 停电时,运行泵停运 ,站场阀门等同时失电 。 为 3 避免出现阀门失电时间长电池耗尽而复位程序,必须尽快上电,这就使得输油泵在短时间内启停, 泵无法运行平稳即改变状态, 影响输油泵及电机的使用 寿命。 ( 2)变压器的切换 。 在每次倒闸中要进行运行方式的改变,在每次电源切换中,两路变压器分别要经过运行 -停止 -运行的先停后启的过程 。每启动或停运变压器,都会在产生很大冲击, 操作引起的操作过电压对变压器绝缘有损伤。 ( 3) 35KV 外供电 短时间停电 。 在每次倒闸过程中 , 6KV I 段都会停电,造成 35KV 升 压变的电源失电,造成 35KV 河红线失电 ,导致 下游 西气东输 两压气站 短时间失电 , 影响到天然气的输送 及 正常办公。 此外, 遇到 压气站 有重要生产任务时 不能停电, 按 此 运行方式不能 及 时倒闸进行维抢修作业。 ( 4)低压系统短时间停电 。 输油站 6KV 系统停电时,导致 输油站 低压系统失电。 输油站 低压系统除生活及办公用电外,主要是通讯、仪表、自控, UPS,控制系统、直流系统等用电,其中尤其是仪表与自控等采用精密电子 元器件的地方,短时 间内 停送电 会 造成 的 瞬时大电流 , 造成器件加速老化,甚至损坏。 综上所述,现行的倒闸操作方式也由于这些限制, 倒闸所需的时间长,并且需要停电的地方较多,因而每次倒闸受制约因数多 。 因此, 如果 110KV 和 6KV系统都能并列运行,就可以减少不必要的停电,也就 没有诸多弊端 。 2.2 解并列运行 ,减少不必要停电 进行 110KV 并列运行需要考虑: 1.两路进线相序是否一致?如果两路进线相序不一致,就会导致短路,从而对电力系统造成破坏。 2. 110KV 母联 桥开关 两侧是否存在负荷不平衡 ? 单母线分段电源三处断路器同时合闸,负荷不平衡会造成环流 。 3.是 否存在非同期的问题? 为验证这些问题,该站组织了 一次高压核相 试验 。核相结果显示 110KV I回、 II 回相序相同, 6KV I 段、 6KV II 段相序相同。 此外, 该 站 两路 电源引自同一个变电所的两个间隔, 并列点的电压、相位、频率、幅值相接近 ,不存在非同期的问题。 而要保证 6KV 及 0.4KV 母联 能实现解并列运行,必须两台 变压器 满足并列运行的条件。 该 站各等级电压两路变压器均为相同型号,相同接线组别,相同阻抗电压,容量相同,满足并列运行条件,理论上能实现解并列运行。针对这种情况 该 站进行了一次高压解并列运行试验。试验结果证实 了上述分析, 可以实现解并列运行。 因此 ,在高低压倒闸过程中可 4 以通 过短时合环运行进行 2.3 改善功率因数 该 站现 有 110/6KV 变压器两台, 额定视在 功率为 16000KVA; 站用变两台,额定视在功率 500KVA; 箱变两台,额定视在功率 800KVA。通常情况下,各电压等级的两台变压器均为分列运行,每台变压器都存在低负荷运行的情况。 该站站用变总负荷 约 为 80KW, 箱变仅约 带 3KW 的负荷。 以 11 月 8 日晚 22: 00 时统计数据来计算。 此时系统功率因数为 0.92。 表 2-1 各用电负荷电能参数( 10 月 8 日 22:00) 各用电负荷电能参数 名称 I P Q COS 1#箱变 0.19 0.85 1.46 0.50 2#箱变 0.19 0.97 1.22 0.62 1#站用变 3.04 29.48 0 1 2#站用变 2.66 26.53 0.88 1 1#主变 7.93 1456.81 555.72 0.94 2#主变 12.34 2038.11 1507.04 0.81 原 5#泵 电机 129.8 1007 914 0.74 成 1#泵 电机 101 954.99 443.26 0.91 成 2#泵电机 101.91 970.52 454.19 0.91 1#箱变功率因数为: 2 2 2 20 . 8 5 0 . 8 5c o s 0 . 5 01 . 6 8 9( 0 . 8 5 ) ( 1 . 4 6 )PPQ (2-1) 2#箱变功率因数为: 2 2 2 20 . 9 7 0 . 9 7c o s 0 . 6 21 . 5 5 9( 0 . 9 7 ) ( 1 . 2 2 )PPQ (2-2) 同理,可计算出 其他设备功率因数。 见表 2-1。而当负荷减轻时,系统功率因数为 0.77, 上级变电所 抄表差值 P=2.36, Q=-1.99。具体如下: 表 2-2 各用电负荷电能参数( 11 月 10 日 22:00) 各用电负荷电能参数 名称 I P Q COS 1#箱变 0.21 1.22 1.58 0.61 2#箱变 0.19 0.97 1.34 0.59 1#站用变 1.46 16.38 0 1 5 2#站用变 1.52 17.53 0.71 1 1#主变 7.42 1129.24 1028.77 0.74 2#主变 7.23 1316.57 657.24 0.9 5#原油泵 141.11 1107 982.17 0.75 1#原油泵 70.24 620.48 390.92 0.85 过分析 比对 发现 ,当输 油 量下降, 输油主泵功率 因数 均 下降; 同时 线路负荷降低, 线路 反送 的 容性无功 作用明显 , 抬高了母线电压, 造成电网功率因数低 。此时, 建议 采取 运行方式是 :增加电抗器, 吸收线路容性无功, 削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高 ; 改善沿线电

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论