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文档简介

正憋压解除砂桥卡一、前言目录二、背景三、最初的打捞计划四、正憋压解卡思路的形成五、正憋压解卡过程及解析六、正憋压解卡方法的应用条件七、成功的原因分析及意义

W12-1油田的A17b井完井投产后,由于生产压差过大,引起地层出砂。自喷生产时,油管内沉砂270米停喷;用潜油电泵接替生产,同样由于生产压差过大,引起地层出砂,在4-1/2”生产尾管和2-7/8”油管环空形成砂桥,卡死完井管柱。最初制定了“切割弹分段切割,再逐段套铣打捞”的方案。现场施工时,经过仔细分析后,决定先试用正蹩压的方式解卡,经过近10小时的正蹩压,成功实现了管柱解卡,使解卡工序大大简化,施工周期大大提前了。一、前言

二、方法产生的背景

WZ12-1-17b井井身结构示意图A17b井是生产调整井,在原井眼A17井内侧钻而成。完钻井深:3835m;人工井底:3444.4m;4-1/2”生产尾管:2692.38-3475.39m;最大井斜55°;射孔段:3355.73~3385.73m/厚30m;未防砂。W12-1-A17b井TCP-ESP射孔电泵联作管柱图1、完井管柱:TCP-ESP联合作业,负压射孔。电泵:200m3/d。2、自喷生产82天停喷,日产油320-280m3,不含水。3、电泵生产,最初日产油260m3,但产量下降很快,二个月后,产油量降到日产不足80m3。4、钢丝测压,通井在3092米遇阻,捞砂筒捞出地层砂。测压没进行;5、继续生产16天后,该井欠载停机。二、方法产生的背景

第一次进行修井作业,上提120吨,管柱提不动;分析提不动的原因是由于生产时,压差放得过大,引起地层出砂,砂埋了井下生产管柱;由于当时平台上不具备对该井进行大修的条件,暂时放弃了修井。二、方法产生的背景

三、最初的打捞计划

大修:切割弹分段切割+分段套铣打捞。准备了Φ58.42mm切割弹,50m套铣加长筒、震击器等相关打捞工具;动员了相关服务商。计划施工时间:25天1、钢丝作业捞出油管内的沉砂;2、从3305m往上,每50m切割一次,切割点分别是:3255m、3205m、3155m、3105m、3055m;3、先捞出3055m以上的油管;4、然后套铣冲掉3055-3105m油套环空的地层砂,带震击器分段捞出各切割点以上的油管。5、如此重复,逐步打捞出全部井下被卡管柱。计划施工程序:四、正蹩压解卡思路的形成上述方案虽然可行,但工艺繁锁,工期长,投入大,施工有一定的风险,尤其是加长套铣。现场施工时前,希望找出一条简单可行的办法,于是,对井下情况做了如下分析:射孔段2-7/8”油管内的沉砂量约为270m/0.81m3;套管内的砂面未知;油管内的沉砂是自喷生产时沉积下来的;自喷生产82天,累计产油26488m3;电泵生产76天,累计产油11952m3,折算油套环空内的沉砂量应小于0.34m3(84m);口袋68.4m/可沉砂0.29m3;枪底到4.5”尾管顶的长684m/环空容积是2.66m3。环空沉砂是在电泵生产过程中形成的,引起产量逐渐减少至停机。四、正蹩压解卡思路的形成射孔段油管内虽有270m沉砂,但有一定的渗透性,如实施正蹩压解卡,压力可传到砂桥底面;30m射孔段可作为泄压通道。如果进行“脉冲”式加压,可使砂桥底面松动,砂柱瓦解;借助射孔段和井口泻压通道,使松动的砂子沉到口袋。综合上面的分析,结合以前处理砂桥的经验,现场认为用正蹩压的方式解除砂卡是有可能的。征得生产部同意后,进行了正蹩压解卡方法试验。四、正蹩压解卡思路的形成五、正蹩压解卡过程及解析经过近10小时的努力,正蹩压的方式成功解除了A17b井的砂桥卡完井管柱,使解卡工序大大简化,施工周期大大提前。正蹩压处理;替入高粘液携砂并正循环洗井;起原井TCP-ESP联作管柱。上提58t解封电泵封隔器,继续上提直至75t时,井下管柱整体解卡成功。起出的2-7/8”油管内没有砂。说明油管内270m沉砂也通过正蹩压的方式清除了。探砂面在3414米,口袋沉砂22.782m;口袋68.35m,这也说明是砂桥卡管柱。步骤时间处理方式压力、时间变化及备注12:30-3:30正憋压至3800psi,压力降为0约需9分钟。重复3次。油管压力上升后,套压从280psi缓慢上升到450psi,为气压,无溢流。23:30-6:30快速正打压至3800psi,然后快速释放压力。重复操作很多次。套管出口进闭排。

在2.5分钟内,打到3800psi所需的泵速从5SPM和缓慢增加至14SPM。36:30-7:15泵压升高至3800psi,停泵,让泵压自然缓慢降至0;多次重复。在固定泵冲14SPM,打到3800psi所需时间越来越长,而压力降为0所需的时间越来越短。47:15-9:00保持3800psi的压力正挤。最后当泵速为16SPM时,泵压可以稳定于3600psi。套管出口有电缆粗的原油溢流。590:00-10:00继续开泵正蹩,泵冲保持16SPM,泵压从3600psi逐步下降至3250psi,10:00从套管口取样观察有原油返出。泵压逐渐降低。610:00-11:00继续憋压正循环洗井泵冲22spm,泵压3050psi,出口取样见少量地层砂。711:00-12:00继续憋压正循环洗井,泵冲逐步提高到100spm,泵压降为1300spi,进入正常循环压井。

近10小时努力,成功!①“脉冲”式波动加压,逐步使砂桥底面松动,砂柱瓦解,而不压实砂桥;②射孔段和井口作泄压通道,砂桥松动沉入口袋。③油管内沉砂能通过油套管通道沉入口袋。①管内有砂,压力还是能传到砂桥;②射孔段没埋死,成为泄压通道;③可初步判断,砂桥不是太厚。希望能蹩通砂桥希望能蹩通砂桥。泵速为16SPM时,泵压可以稳定于3600psi。说明砂桥厚度变小了,或者是在砂桥上有了小的通道。继续蹩压:套管返出,循环通道已打通。保持泵冲16SPM,泵压逐步下降说明循环通道越来越好蹩压循环洗井,泵压继续下降,泵冲上升,出口取样见砂,蹩压解卡大体成功。泵冲逐步提到100spm,泵压降至1300spi,进入正常循环洗井,可以判断砂卡已解除。五、正蹩压解卡过程及解析六、正憋压解卡法的应用条件1、有沉砂口袋;2、射孔段可作为泄压通道;3、地层漏失速度小于泵入速度;4、砂桥厚度不是太大、未被压实。

七、成功因素和意义成功的因素2、正确的思路和操作策略

历史资料的分析;井下情况的判断分析;解卡处理的细节分析1、正确的分析3、执着坚定地贯彻了正蹩压解卡思路和策略处理方式和手段得当,初期使用“脉冲”式加压方式来处理,而不是死蹩压实砂桥;在砂桥松动且部分瓦解后再强行憋压解卡。成功的意义

2、为今后解决类似问题提供了一个成功的范例。砂桥卡管柱是油田生产作业中时常会遇到的,比如环空加砂压裂、套管生产、冲砂作业、TCP-ESP生产管柱等。

1、避免了原

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