SMSBR中PAC对膜污染的防治作用-论文_第1页
SMSBR中PAC对膜污染的防治作用-论文_第2页
SMSBR中PAC对膜污染的防治作用-论文_第3页
SMSBR中PAC对膜污染的防治作用-论文_第4页
SMSBR中PAC对膜污染的防治作用-论文_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 / 7 膜污染的防治作用(李春杰 等) 作者:李春杰 耿琰 周琪 顾国维 摘要:在 理焦化废水的过程中,通过向反应器中投加粉末活性炭 (而形成生物活性炭 (实现对膜污染的防治,并通过对 泥的终端过滤来反映其对膜污染的改善作用。试验结果表明, 泥在终端过滤过程中,其相对通量的变化规律与普通活性污泥相同,但投加的膜通量明显提高。 关键词: 化废水 膜污染防治 膜的污染程度取决于膜本身的性质、料液的特征和过滤操作条件 1,因此对于膜本身抗污染性能的提高,除了膜本身的制作水平外,还可针对实际过滤料液的特征对膜进行改性,但由于 滤料液成分复杂,这方面的工作难以奏效。有关膜过滤过程中水力操作条方面的研究成果已很多,笔者认为,对于 过改变过滤料液的性能来防止膜污染将是一条重要且可行的途径 1。 尽管活性污泥混合液的组成复杂,但膜过滤活性污泥的过程受沉积层的控制而非膜孔的堵塞 2,这说明膜污染主要来自大于膜孔径的微生物絮体。大量研究表明 3、 4,细菌胞外聚合物 (优势污染物,微生物通过这些物质相互粘连形成 菌胶团,并在过滤过程中显示出较强的压密性,2 / 7 使过滤阻力不断升高。笔者通过向 投加粉末活性炭(之形成生物活性炭 (泥以进行膜污染防治,并通过终端过滤试验来评价膜 污染防治效果。 1 试验方法 从 2000 年 10 月 2 日起开始向 应器中投加表 1),共考察了 3 种不同 度下的膜过滤特性。 投加了 照 “ 缺氧 1 好氧 缺氧 2” 运行,在每次投加 的第 10 天取 200泥混合液进行终端过滤试验,其方法和参考文献 2中相同,考察了过滤通量的变化、通 量衰减和阻力分布情况及 膜组件的运行情况。 结果与分析 膜通量的变化 在压力为 60、 100、 140、 180 和 220,不同 1 由图 11见,无论投加 否,其相对膜通量都表现出相同的变化特点,即在短时间内膜通量急剧衰减,但投加 的膜通量明显得到提高;在压力相对低的情况下 (60、 100 度为 时表现出较高的膜通量,而在压力相对高的情况下 (140、 180 和 220 时表现出较高的膜通量。 度为 时不同压力下的膜通量3 / 7 变化分别见图 22 由图 22见,投加 不同压力下的膜通量变化与不投加 膜通量的变化相似,即随着压力的升高,相对膜通量值减小;在压力相对低的情况下 (60、 100膜通量随压力的变化大,而在压力相对高的情况下 (140、 180和 220 膜通量随压力变化不大且随着过滤时间的延长而趋于一致。 不同 量在不同压力下的膜通量变化按照参考文献2中式 (15)进行拟合,所得膜通量衰减 指数及相关系数如表 2 所示,不投加 不同 量下膜通量衰减系数随压力的变化见图 3。 经比较得出,不投加 膜通量衰减指数要远高于投加 膜通量衰减指数 (压力为 220对应的值除外 );当 度为 且在较高压力下,表现出较高的膜通量衰减指数,其他情况下的差别不明显;对于相同 量(包括不投加 言,膜通量衰减指数随压力的变化未表现出一定的规律性。 表 3、 4 分别为 度为 和 、在压力为100 180的阻力分布。 由 表 3、 4 可见,投加 污泥的过滤阻力分布与不加 的过滤阻力分布相似,极化阻力或沉积层阻力占主4 / 7 导,并随过滤压力的增加而升高;不同之处在于投加 的极化或沉积过滤阻力所占总阻力的比例明显下降,而膜的固有阻力所占总阻力的比例有较大提高,体现了膜污染防治的效果。 膜组件的运行情况 以上从过滤机理方面说明了其对膜污染的改善作用,现对实际运行的 空纤维膜组件的情况加以考察。 由于采用小试装置,试验过程中搅拌装置、曝气装置和膜组件随 应器的周期而交替使用,因此不便于全面考察膜分离的操作条件 对膜污染的影响;同时, 的膜过滤过程与连续流 的膜过滤有很大差别 (即在 2h 完成排水的过程 ),这就需要远大于连续流 膜通量,且该过程也是对污泥的浓缩过程,因此污染速率更快。 中空纤维膜组件的抽吸排水过程属于恒流、死端过滤方式 过滤过程中膜通量基本保持在 26L/(m2h) ,而抽吸压力随沉积污染的增加而不断上升。为此,一方面通过对料液的曝气和间断抽吸来防止膜污染的加剧,另一方面通过膜组件的 (上下 )机械运动来防止膜污染,从而实现了长期运行的目的。尽管未能定量描述这种机械运动对膜污染的影响,但却体现了通过膜组件的运动来防止膜污染的重要思想。膜组件在排水过程中实现机械运动并不困难,且由于排水时间并不长而不会产生太高的能耗,在今后的研究中可采用更完善5 / 7 的试验装置来考察这种作用。 图 4 为投加 前每天排水过程中的平均压力变化。 图 4 中压力的变化大致可以分为 4 个区域。 区域 1:为试验运行第一个月,过滤温度对抽吸压力的影响较小,其间压力的升高来自污泥 浓度的不断富集,周期排水过程中压力上升较慢,不需要膜组件的 机械运动,而只需通过对料液的曝气即可实现排水,但从图 4 中也看出,该阶段压力有一次较大飞跃。图 5 为压力突变前后周期排水过程中压力的变化情况,图中每个点代表 10水过程压力的平均值,周期排水过程中压力的上升是由于污泥在中空纤维丝之间大量沉积所致,每次排水后经废水和出水清洗膜组件后,下一次排水时的初始过滤压力与前一次排水的初始压力差别不大,该结果与参考文献 2的研究 结果一致,即以沉积污染控制过滤过程,而非膜孔内部的堵塞。 区域 2:过滤压力不仅受到污泥特性 (浓度及其生长形态 )的影响,而且受到低温的影响,该阶 段周期排水过程中压力上升速度很快,必须通过膜组件的机械运动来控制压力的上升。 区域 3:周期排水过程中仍然需要通过膜组件的机械运动来控制压力的上升,但由于温度逐渐回升,表现出平均压力的不断下降。 区域 4:由于容积负荷的提高,污泥浓度再次升高,平6 / 7 均过滤压力又升高。 投加 膜过滤情况得到了明显改善,但并未表现在周期过滤压力的变化上,却体现在抽吸过程中不再需要膜组件的机械运动,而改在停止排水的时间间隔内进行膜组件的机械运动沉积在膜组件上的 粒很容易通过抖动而脱落。由于小试装置难以定量衡量这种改善作用, 因此需在今后作进一步研究。 结论 泥在终端过滤过程中,其相对通量的变化规律与普通活性污泥相同,但投加 外,在相同压力下普通活性污泥的膜通量衰减指数要 远高于 泥的膜通量衰减指数,在相同 度下 泥的膜通量衰减指数随 压力的变化与普通活性污泥一样,未表现出一定的规律性。 泥的阻力分布表明,沉积层阻力仍占绝对优势,并随压力的升高而增大,但相比普通活性污泥该比例有所下降,膜的固有阻力所占比例明显提高,体现了 膜污染的防治作用。 通过向普通活性污泥中投加 之改性为 泥

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论