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文档简介
孟子峪煤业有限公司(工种教育)事故案例教材部分工种教育事故案例端头支护工事故案例操作要领:1、安全员以上人员现场把关至少三人配套作业,必须停机停溜锁开关。 2、放顶范围回柱前先退锚,退锚必须加支临时单体帽柱,人员撤离方可加压。 3、放顶作业要坚持由里向外、先支后回、逐排进行的原则,并确保退路畅通。事故案例1:事故简要经过 2006年9月24日五矿综二队早六点班,端头工张某和李某在8119工作面回风落山回柱放顶过程中,回撤跨溜抬棚剩两根柱,又回落山侧梁下单体柱时,大梁突然失稳跌落,将李某的头挤在大梁与梁下单体柱的手把上,经抢救无效死亡。 事故原因 1、回撤抬棚剩两根柱时没有采取防止跌落措施,就进行回柱是事故发生的直接原因。 2、回柱放顶没有安全员以上人员现场指挥,且两人作业,是事故发生的主要原因。 3、没有按照先两端后中间的顺序回柱撤棚,是事故发生的重要原因。 防范措施1、回柱放顶过程必须要有安全员以上人员现场指挥,严格把关。2、抬棚下回柱必须按照先两端后中间的顺序,三人协作,其中两人抬梁一人卸柱。 3、回柱放顶作业必须要有专人监护且保证退路畅通。事故案例2:事故简要经过 2005年元月18日零点班,新景矿综采二队71124工作面,王某等人在回风落山侧回柱放顶过程中,回至最后一根柱时(距外面的密柱1.7m),顶板垮落,将王某埋压致死。 事故原因1、回柱放顶没有由里向外逐排进行,且放顶不支设临时柱,是造成事故的直接原因。 2、回柱放顶没有安全员以上人员现场把关,没有专人监护顶板是事故发生的主要原因。3、自保互保意识差,未先支后回,是事故发生的重要原因。 防范措施1、回柱放顶必须坚持先支后回、由里向外、逐排进行的原则,严禁超放顶步距回撤。 2、回柱放顶必须有安全员以上人员现场把关,专人监护顶板。 3、提高职工自保互保意识,加强正规操作的学习。事故案例3: 事故简要经过 2006年12月16日一矿综采四队零点班,在8101工作面拉机头过程中,工长赵某拉2#架时,顶板有来压显现,但未引起现场人员的注意,赵某继续拉1#架,刚一降架进风顺槽端头冒顶,冒落的煤矸连同“W”钢带将端头工杨某埋压致死。 事故原因 1、拉机头移端头架时,无关人员未撤离到工作面支架内或端头5m以外的安全地点是造成事故的直接原因。 2、工作面端头支护缺棚短柱,便操作端头支架,是造成事故的主要原因。 3、端头巷道压力显现明显未引起现场人员警觉,看惯了干惯了,安全意识淡薄是事故发生的重要原因。 防范措施 1、拉机头移架时,无关人员一定要撤离到工作面支架内或端头5m以外的安全地点。 2、拉移端头支架前,一定要检查工作面端头支护是否完善,缺棚短柱严禁拉架。 3、端头支护形式必须符合作业规程的要求,顶板压力大时,必须要采取加强支护措施。放煤工事故案例操作要领: 1、放煤前全面检查尾梁高度、阀组和管路系统。 2、先收插板后摆尾粱调节放煤口,确保后溜煤量均匀。 3、顶煤放净后先调尾粱后关插板,升紧支架手把归零。事故案例1:事故简要经过 2008年1月18日中午班,新景矿综采三队放煤工李某在80113工作面操作92#架放煤时,回液管在接头处崩脱,管内的钢丝将李某脸部划伤。 事故原因 1、液管接头处压接不牢,是造成事故的直接原因。 2、日常检修未能及时发现液管存在隐患并进行更换,是造成事故的主要原因。 3、职工自主保安意识差,没缓慢试送液,是造成事故的重要原因。 防范措施 1、操作支架时,必须详细检查其完好状况。 2、交接班问题隐患要交清,检修设备要到位,发现问题及时处理。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。事故案例2: 事故简要经过 2009年7月29日零点班,三矿综采五队K8205工作面,收后部溜过程中,支架工周某操作第9架后部溜千斤时,后溜千斤下腔管从操作阀的根部崩脱,将周某左眼上方打伤。 事故原因:1、支架工未详细检测管路连接及破损情况,是事故发生的直接原因。 2、后溜千斤下腔管管头因长时间老化破损未及时更换,是事故发生的主要原因。 3、自主保安意识差,未缓慢试送液,是事故发生的重要原因。 防范措施: 1、操作支架特别是后部溜千斤管路前,必须检查管路有无埋压、断裂,阀组以及各零部件是否齐全紧固,连接是否符合规定。 2、针对收后部溜千斤液管存在隐蔽、易损等特点,检修班要重视收后部溜千斤液管的日常检修工作,必须强制定期检查,定期更换。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习,操作支架要先缓慢试送液,确认无问题后,再将手把打到位。事故案例3:事故简要经过 某矿综采队零点班,放煤工王某在工作面放煤过程中,误操作侧护板手把,将侧护板收回,造成架间漏煤,把清煤工王某的脚砸伤。 事故原因 1、不熟悉支架操作系统,误操作,是造成事故的直接原因。 2、操作支架时,没有将人员撤离3m以外,是造成事故的主要原因。 3、员工自保互保意识差,是造成事故的重要原因。 防范措施 1、操作人员必须熟悉液压支架的性能、构造原理和液压控制系统,能够熟练操作支架。 2、操作支架时,前后3m范围内不得有人。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。液压支架工事故案例操作要领 1、操作前要检查支架及管路连接情况,并观察顶板和煤帮。 2、移架顶溜不准强拉硬推,升紧后接顶严密手把归零。 3、更换液管和液压件前,必须进行卸压。事故案例1: 事故简要经过 2006年2月20日八点班,一矿综采二队4301工作面,工人杨某在更换 110架前立柱下腔液管时,误将后立柱下腔液管一块拔掉,导致前后立柱下腔液管全部拨脱,支架卸载自降,将杨某挤在后尾梁四连杆之间,头部受伤当场死亡。 事故原因 1、支架工检修误操作,造成支架卸载自降,是事故发生的直接原因。 2、检修支架立柱未采取防降措施,是造成事故的主要原因。 3、职工正规操作和自保意识差,是造成事故的重要原因。 防范措施: 1、操作支架人员必须熟悉支架管路,防止误操作。 2、更换立柱等液压件时,必须采取临时支护措施,防止顶梁降落伤人。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。事故案例2: 事故简要经过 2008年2月19日早六点班,新元公司综采一队310101工作面,当班工长苏某带领姜某等人对5560架构顶时,在没有采取任何防护措施的情况下,苏某、姜某、王某和朱某进入支架顶梁上方构顶,5558架煤帮空顶处发生塌顶,碎矸将姜某全身掩埋,经抢救无效死亡。 事故原因 1、空顶下违章作业是造成事故的直接原因。 2、未能有效处理现场隐患是造成事故的主要原因。 3、自保互保意识薄弱,监护顶板不力是造成事故发生的重要原因。 防范措施 1、进入煤帮作业前,必须敲帮问顶,闭锁工作面刮板输送机,停止采煤机运行,采取护顶、护帮措施,确保退路畅通,专人监护顶板。 2、采煤工作面处理冒顶时,人员必须在有支护的地点作业,由两端向中部逐步锁口控制顶板,严禁人员进入液压支架顶梁上方构顶。 3、提高自保互保意识,杜绝“三违”。事故案例3: 事故简要经过 2009年6月10日零点班,新元公司综采一队310202工作面,支架发生咬架,跟班队干庞某和支架工苏某两人负责调架,庞某将第8架支架拉到位后,没有升起支架就站在第7、8架间电缆槽旁观察支架间隙,突然顶板掉矸将庞某头部砸伤,经抢救无效死亡。 事故原因 1、支架未接顶便空顶观察顶板,是造成事故的直接原因。 2、现场基础管理薄弱,导致支架咬架,是造成事故的主要原因。 3、自保互保意识淡薄,是造成事故的重要原因。 防范措施 1、必须保证液压支架接顶严密方可观察顶板,严禁空顶作业。 2、队组要加强现场基础管理,强化职工正规操作意识。 3、提高职工自保互保意识,加强同类事故案例的学习。清煤工事故案例操作要领 1、作业时随时观察煤帮和顶板情况,防止片帮和架间掉矸。 2、移架前将浮煤清净,清煤时与割煤拉架保持安全距离。 3、发现履带卡拌或掉出电缆槽,要及时联系停机处理。事故案例1: 事故简要经过 2009年7月4日三矿综采一队零点班,K7214工作面,移架过程中,由于90架钻底,支架工闫某叫清煤工贾某配合用木柱提架。在降架过程中前探梁上掉下一块矸砸在贾某右小腿外侧。 事故原因 1、清煤工在降架过程中没有撤至安全地点,是造成事故的直接原因。 2、降架前没有提前处理架间活矸,是造成事故的主要原因。 3、员工自保互保意识差,是造成事故的重要原因。 防范措施 1、清煤工在作业时要注意观察周围情况。 2、清煤工与支架工协作时,要具备支架工的基本常识。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。事故案例2: 事故简要经过 2008年4月23日,平舒公司综采一队零点班,81101工作面过构造,一块大矸卡在2#支架前煤壁与溜槽之间影响移溜。端头维护工梁某、王某,清煤工焦某进入煤壁处理矸石。期间第2#架支架上方又掉下一块矸石,砸在焦某头部,经抢救无效死亡。 事故原因1、未敲帮问顶和采取相应措施盲目进入煤帮是造成事故的直接原因。2、现场安全管理不到位,队干或班组长没人盯在现场,是造成事故的主要原因。 3、自主保安意识差,麻痹大意,违章作业,是造成事故的重要原因。 防范措施1、进入煤帮作业前,必须敲帮问顶,发现问题及时处理。 2、工作面处理安全隐患,进入煤帮必须有专人监护。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。事故案例3: 事故简要经过 2009年11月4日二矿综六队中午班,80914工作面清煤工王某在机组后清煤时,被机组后滚筒甩出的煤块砸伤头部。 事故原因 1、王某在机组后方作业,安全距离不够是造成事故的直接原因。 2、割煤时,采煤机司机未制止其它人员靠近采煤机,是造成事故的主要原因。3、自保互保意识差,习惯性违章作业,是造成事故的重要原因。 防范措施 1、清煤工作业时要与机组保持15米的安全距离。 2、采煤机割煤时,采煤机司机要制止其他人员靠近。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。 液压泵工事故案例操作要领 1、开机前检查各部位、防护装置等是否齐全可靠,乳化液浓度及液位是否符合要求。2、点动开关试机,确认无误后再正常开机。 3、泵站压力要符合要求,出现异常声音或压力表波动大要及时停机处理。事故案例1: 事故简要经过 某矿综采队检修班,乳化液泵站移出后,因工作面用液,液压泵工李某未全面检查管路连接情况就直接开机, U形卡脱落导致高压液管崩脱将李某打伤。 事故原因 1、未检查管路连接情况就盲目开机是造成事故的直接原因。 2、开机前未点动开关试机是造成事故的主要原因。3、自主保安意识差、习惯性违章操作,是造成事故的重要原因。 防范措施 1、开机前要仔细检查设备状况、管路连接等。 2、要养成开机时试机的良好习惯。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。事故案例2: 事故简要经过 2009年3月30日,三矿运输工区钉道队工人王吉林,在780平硐运输大巷2900米处和其他人换好道岔后,沿大巷往外行走,扒乘电机车后的平板车,平板车落道后将本人挤压致死。 事故原因 1、作业人员收工时违反规定,在封闭大巷行走,违章扒乘矿车,是造成事故的主要原因。 2、队组劳动组织混乱,安全管理不到位,是造成事故的重要原因。 3、队组对作业人员安全教育不够,工人安全意识不强,是造成事故的又一原因。 防范措施 1、井下应严格封闭大巷管理规定,并明确区域范围,加强管理。 2、队组要强化劳动组织管理,严肃劳动纪律。3、施工队组应进一步加强作业人员安全意识教育。事故案例3:事故简要经过 2007年9月7日,宏厦一建矿建第五项目部716队,在西翼回风巷正前左手帮空帮空顶情况下,工人张立贞进到距正前1.5米处倒耙岩机变向轮,被顶板掉落的矸石砸伤致死。 事故原因 1、工人违章进入空顶下作业,被掉落的矸石砸伤,是造成事故的主要原因。 2、工作面遇构造,未及时采取安全技术措施,是造成事故的重要原因。 3、管理人员现场把关不严,对现场监督检查不到位,是造成事故的又一原因。 防范措施 1、井上采掘开工作面严禁空顶作业,各施工队组要加强作业人员正规操作意识。 2、工作面有变化,队组应及时向上级部门反映,相关业务部门要制定针对性措施。 3、井下作业队组的跟班队长、工长、安全员、安监员要确实强化现场监督检查。瓦检工事故案例事故案例1:事故简要经过2003年8月14日八点班,三矿裕公井再排放7210准备工作面切巷瓦斯过程中。不控制排放瓦斯浓度,未按规定停电撤人,致使风流中瓦斯瓦斯达爆炸界限,又因工人带电检修信号电缆接线盒产生短路火花,引起瓦斯爆炸,造成28 个死亡,23 道闭墙被摧毁。事故原因1、排放瓦斯过程中存在“一风吹”,没有控制排放瓦斯浓度。2、重点工程施工地点同时安排多队组施工,且现场无矿领导统一协调指挥。3、排放瓦斯现场没有执行瓦斯“三连锁”回风流经区域工人带电检修电器发生火花。防范措施1、排放瓦斯现场必须有相关领导现场跟班把关,统一协调指挥,落实各项措施。2、排放瓦斯现场严格执行“三连锁”制度,严禁进行与排放瓦斯无关的任何工作。3、排放瓦斯要控制瓦斯排放浓度,杜绝“一风吹”。事故案例2:事故简要经过2004年4月27日零点班,二矿工程区四队在71501东顺正副巷掘进,连起脚线和母线准备放第二炮,刚把正巷人员撤出,局部通风机忽然停电。单局部通风机停电三个多小时后仍为送电,于是,背药工和通风员进入盲巷回收放炮母线,因长时间严重缺氧,导致二人窒息死亡。事故原因1、瓦检工在局部通风机停电后没有设好警戒,自己和背药工违章进入盲巷。2、通风队现场安全管理不到位,放炮员未按规定及时设置警标。3、背药工违反规定进入盲巷收母线,通风员和放炮员监督检查不到位。防范措施1、杜绝各类无计划停风事故。未经排放瓦斯的巷道,严禁任何人员进入巷道。2、加强对所有矿工的“一通三防”知识培训。事故案例3:事故简要经过1994年6月9日四点班,二矿西尺十三采区71305回风立眼处,三名工人准备到立眼上方维护顶板,清理活矸,当上至茬岩5米处时,发现送风的铁瓦斯管背崩错位,他们便动身维修瓦斯管,正在维修之时,三人突然感觉头晕目眩、呼吸困难,最上面的一名工人倒在木垛上,经两次营救才将被熏人员救下。事故原因1、八点班放炮后,通风员,放炮员均为检查立眼放炮后的情况。2、未和四点班通风员进行详细交接班,四点班通风员接班后也未到该地 点检查通风设施,瓦斯浓度等情况。3、队组接班后情况不明,盲目作业导致事故发生。防范措施 1、严格执行“一炮三检”制度。 2、放炮后放炮员、瓦检工必须详细检查施工地点我是及通风设施。 3、放炮后留有隐患是,必须在工作地点交接班。 瓦斯检查工操作要领1、风电闭锁测切换,循环图标走路线。2、瓦斯超限先停产,空巷点来不漏检。3、停风撤人钉栅栏,排放瓦斯盐把关。钻机工事故案例事故案例1:事故简要经过 2007年2月10日四点班,新元公司钻机队在30101工作面回风顺槽正常打钻,眼深达到设计深度后开始退钻杆,机长连接起要退钻杆后还未走开,就招呼开机,操作工启动钻机后,连接钻杆的U型卡机长把绞住,旋转一圈后才停机,造成机长右手两处骨折右胸第五根肋骨骨折。事故原因1、钻机操控人员在危险操作区内人员未完全撤离就开机,是造成事故看直接原因。 2、早早钻机人员与危险区内人员沟通不充分。 3、带班人员和操作人员安全意识淡薄。 防范措施 1、操作人员在确认人员和失败都安全后,放可开机。 2、采取有效措施,如配备口哨等,规范钻机操作程序,确保危险区无人, 方可开机。 3、加强员工业务培训,落实干部跟班上岗制度。事故案例2:事故简要经过 2006年12月25日14时30分,一矿北丈八七尺一区7102回风口往里 100米处想本煤层钻机时,当打完14号钻孔需向15 号钻孔移机时,钻 机工在用导联拴住钻机框架牵引过程当中,钻机主机失去平衡倾倒, 将站在一侧监视看一职工当场砸死。事故原因1、操作人员对司机倒机操作经验不丰富,导致导链吊挂的位置偏离主机中西过大。2、负责监视的人员对设备起吊时的安全范围识别有误,监视位置处在危险区域内。3、现场管理混乱,带班班长未尽到安全职责。防范措施1、钻机牵引困难,现场作业条件差时,必须提前制定详细具体的操作方法。2、提高员工对大型设备使用、搬运过程中不安全因素的判断识别能力。3、加强现场跟班上岗制度,不得不顾安全抢时间、抢任务。事故案例3:上岗简要经过2010年1月20日零点班,寺家庄公司通风钻机队当班三人在15201内错巷打钻,因施工地点高度不顾,现场采区反向安钻,操作台朝向打钻巷帮,三角带传动部分有30cm没有防护。打完第一根钻杆,准备加杆时,机长在手托钻机时滑脱,被转动看三角带绞伤手指。施工原因1、机长操作时站位不当。2、钻机三角带传动不顾没有进行全封闭。3、打钻场地高度不够,施工队长图省事将钻机反向安装,操作人员不能站到安全位置操作。防范措施 1、钻机三角带传动不顾必须加设全封闭防护罩。 2、打钻期间严禁任何人员进入钻机和打钻巷帮中间的危险区域。 3、加强现场管理,认真排查现场存在的事故钻机工操作要领1、钻机稳固顶板好,电缆悬挂无失爆。2、危险区域要警惕,旋转部位防伤人。3、衣装整齐进退杆,完工拆迁先断电。放炮员事故案例事故案例1:事故简要经过 2004年11月24日零点班,四矿回收区8181工作面正常放炮生产,中 部和机头都已装药,安排先放中部炮,后放机头。在放炮员未亲自连母线的情况下,生产队组人员就直接连接好线,撤至机头附近,交换牌签 字后拧炮,结果机头炮响,炮烟散后发现杨某倒在地上头部受伤,停止 呼吸。事故原因1、放炮员未进工作面亲自装药连线。2、放炮撤人距离不够。3、跟班队长、工长现场未履行管理职责。防范措施1、每放一次放炮,放炮员必须亲自连接母线。2、放炮必须按规定距离撤人。3、施工队组队长、工长要充分发挥监督检查作用,及时制止违章作业。事故案例2:事故简要经过 2000年8月23日四点班19时,二矿东四尺827工作面,通风三队放炮员在827工作面放炮,19时左右,放炮员未办理任何放炮签字手续,就让自己应干的连线工作让队组人员干,而放炮员则在炮区25米处拧着发火级等待放炮。单线路突然被意外连通,炮响,连线人被炸,致使气双目失明。事故原因放炮员未执行放炮“三连锁”,爆破工未亲自连接放炮母线,在连接母线时未解发爆器母线。 3、放炮员责任心差,安全意识淡薄。防范措施1、放炮员每放一次炮,必须执行“一炮三检”和“三人联锁”的放炮制度。2、每放一次炮,放炮员必须亲自连接母线。3、加强作业人员的现场安全管理。事故案例3:事故简要经过2004年5月13日零点班,放炮员在二矿560水平一南翼80704高抽巷放炮,放炮前放炮员不执行“三人联锁”放炮制度,未按规定撤人,在人员未撤出炮区,就拧下了发火器钥匙,当场将一名员工头部崩伤。事故原因放炮员未执行“三人联锁”放炮制度。撤人距离不够,短距离放炮造成事故发生。放炮员安全意识淡薄,没有把“安全第一”放在首位。防范措施放炮员必须执行“三人联锁”放炮制度。严格按规定距离设好警戒。加强现场管理和于昂的职业培训。放炮工操作要领1、领药领管证件全,做药要在放炮站。2、放炮母线亲自连接,三次检查不超限,三人联锁牌交换,断电撤人回头看。3、跑后地点全面查,剩余管药退库房。监测工事故案例事故案例1:事故简要经过 2007年3月13日,五矿五林井通风工段自己大巷敷设遥测光缆,当拖线长度达到1100米时,段长与停在2#煤仓处的电机车司机商定用机车辅助拖线,在大巷向外拖线1600米时,因遥测线辊出散线速度与前方机车及人员牵引速度不一致,使遥测线产生张力,将拐弯出吊挂测线的铅丝崩开,遥测线弹出,将正在抱线看一名监测工甩向另一侧,致使头部撞在水管法兰盘上死亡。事故原因1、在大巷违规采用机车牵引敷线。2、现场人员抢时间,赶任务、将遥测线用铅丝吊在空车道测岩帮棚腿上,埋下事故隐患。3、在没有制定专项安全措施的情况下,现场施工的安全工作安排不严不细,现场变换拖线方式后,没有及时通知现场作业人员。防范措施1、对零星工程,特别是涉及两个以上单位或队组的工程,要制定专项安全措施,经研究确实不需要制定措施的,必须执行工作票制度。2、入井人员必须系好安全帽带,并要求强制执行。 3、落实干部跟班上岗制度,安全措施不完善时,要及时研究补充。事故案例2:事故简要经过 某矿某回采工作面回风瓦斯达1、8%因瓦斯电闭锁被生产队组甩掉, 工作面动力电源未实现断电,回采工作面继续割煤,被瓦斯检查工发现 后责令停产。事故原因1、监测工为你及时发现瓦斯电不闭锁。2、生产队组负责人违章指挥作业,瓦斯超限作业。3、职工安全意识淡薄,无视规章制度。防范措施1、加强监测监控的设备管理。2、通风人员要实现每班对瓦斯电闭锁,故障闭锁测试,确保监控有效。3、强化员工安全意识教育,安全责任心教育,杜绝“三违”。事故案例3:事故简要经过 某矿皮带巷掘进中遇煤炭柱,计划下一小班实施炮掘,因前一班皮 带巷倒系统后风电不闭锁,施工队组未处理,当班也为及时向通风工区 上报放炮计划,通风区队长发现后责令停炮、停产,立即要求生产队组 解决开关风电不闭锁问题。事故原因1、施工队组倒系统后通风区 未能及时测试风电闭锁情况。2、生产队组明知风电不闭锁,继续生产。3、职工安全意识淡薄,无视规章制度,对风电不闭锁的后果认识不清。防范措施1、局部通风机移桩后,通风工区要及时测试风电闭锁及瓦斯。2、制定严格看考核制度,杜绝此类事故的再次发生。3、加强对通风以外工种的“一通三防”致使培训。监测工操作要领1、品件仪器打齐全,顶板车辆处处安。2、探头调校要准确,断电灵敏必可靠。3、严禁带电迁设备,实现“三五”拒“失爆”。密闭工事故案例事故简要经过 2005年8月21日12时10分,新景矿通风二队工人在修复80113系统巷回风横贯风卡是,风卡墙体倒塌,造成风流短路事故。事故原因1、由于风卡墙体施工质量低劣,形成严重的事故隐患。2、处理风卡时无施工技术措施,现场施工方法不当。3、没有干部跟班上岗,现场事故组织差。防范措施1、严把停电事故工程质量关,严格落实谁施工睡负责的责任追究制度。2、重点工程必须分管领导现场跟工程,制定详细的施工技术措施,方可开工。3、加强干部跟班上岗制度的落实。事故案例2:事故经过 某矿通风队密闭工作人员到某工作面回风平巷做永久性挡风墙,需拆2架棚。3名工作人员到现场后没有认真检查顶板及架棚情况,就用撬棍别横梁,由于顶板压力大,一个人撬不动,三人用 50mm短管将撬棍外端套上,同时发力,棚梁被撬下,同时上班的煤岩块及浮渣也随之置落,施工人员躲闪不及,造成1死2伤事故。事故原因1、拆铁棚时没有认真检查顶板及架棚情况,用撬棍别横梁,煤岩块及浮渣冒落造成人身伤亡。2、在接受任务时,未认真制定、学习安全措施。3、现场分管人员盲目瞎干,违章指挥。防范措施1、样制定按操作规程作业,闭墙施工前必须查看选择巷道支护良好,围岩稳定看地点。2、加强规程措施的学习,严格正规操作。3、加强安全培训,做好安全培训,做好自主保安,强化安全意识。事故案例3:事故简要经过 某矿密闭对准备施工一闭墙,在一巷道组织运料,由于绞车信号失灵尚未修好,且又急于施工,队长就用人喊话联系进料,单局部通风机离绞车较近,噪声较大(局部通风机没安消音器)喊话听不清,便开始放车进料,导致也没生产队长职工被撞伤。施工原因1、密闭工使用绞车运输时,违反“行人不行车,行车不行人”规定。2、在绞车信号没 处理好时,工人盲目听从指挥,违章作业。3、开绞车人员无证上岗。防范措施1、严格执行“行人不行车,行车不行人”的运输安全规定。2、加强现场管理,杜绝无证上岗。3、提高职工安全意识,干部违章指挥,员工有权停止作业。密闭工工程开工有顺序1、先查瓦斯后护顶。2、开帮凿壕按规定,层层捣实严接顶,3、导电物体短彻底,不重缝来标识清。接管工事故案例事故案例1:事故简要经过 某矿通风队在丈八三采区二爬坡倒运 510妈妈的瓦斯管,某职工与一名新工人合伙抬管(新工人在前)当第三根瓦斯管抬到作业地点时,后面的新工人怕砸了自己的脚,在没有搭好看情况下把管扔到地上,导致前面看职工被拉到,头部磕在瓦斯管沿上,造成重伤。1、抬放管时未按操作要领做到协调一致,乱扔乱放导致两人负重不平衡,一人重心不平衡,一人失去重心被拉到造成人身伤害,2、新工人岗前安全培训、岗位培训不足,没有顾及他人的安全意识。3、领导安全工作不到位,没有对新工人工作做到具体安排。防范措施1、坚持现场正规操作,熟练掌握工种的操作要领。2、做好新老工人的“传、帮、带”工作,做到岗前培训过关,下井操作合格。3、领导安排工作对新工人疏忽大意,没有落实跟班队干到现场。事故案例2:事故简要经过某矿3# 煤掘进工作面煤头放炮,某职工立再防突门外的一个工具箱后负责警戒,当炮响以后该职工刚站起来就被巷道上方落下的 380瓦斯抽放管砸倒。事故原因1、接管工未按规定要求吊挂管路,使管路受震动后整体掉落。2、安装看工程不合格,施工队组没有及时整改验收。3、受伤职工对工作现场的环境危险预知不够。防范措施1、严格按规定吊挂瓦斯管,做事谁施工谁负责。2、工长以上干部要及时验收工程,发现不合格及时整改,考核。3、培训、教育员工提高安全防范意识,增强危险预知能力。事故案例3:事故简要经过 某矿接管工在九采区车场二水平坡上拉管时,由于超高装管,拉到坡顶关节处,瓦斯管顶在顶板上,憠断铁丝,致使瓦斯管滑落,单未造成任意伤亡。事故原因1、装管超高是事故发生的主要原因。2、负责人安全意识淡薄,违章指挥作业。3、操作不正规,未执行大件运输的相关规定。防范措施1、接管工运输管件,严禁超拉多挂;管与管之间用螺丝固定并用钢丝绳将车体与管子捆绑结实。2、施工王进行个环节的安全预想,排除隐患,不留死角。3、加强业务培训,提高业务素质。接管工操作要领1、管路运送按规定,装卸抬装要合拍。2、安装管路平稳直,连接胶管连接螺丝全。3、拆除管路先排空,工玩料尽场地清。矿井防尘事故案例事故简要经过 2009年7月2日13时50分,二矿东斜井住皮带巷600米处,由于电焊产生火花引燃U型棚煤尘发生明火事故。事故原因1、皮带巷长期为清洗,电焊产生火花引燃U型棚沉积煤尘。2、消尘管路管理不善,灭火是在发现现场无水。3、电氧焊措施不完善,现场安全防范意识差。防范措施1、加强防尘工作,皮带巷、煤仓、回风巷等容易忌辰看地点要按规定及时清洗。2、建立完善的消尘防火系统,定期检查,确保设施完好可靠。3、完善电氧焊措施,提高现场安全防范措施。事故案例2:事故简要经过 某矿防尘覅两名工人进行安装防爆设施,其中一人悬挂水袋架,为了图省事一头只做了简单固定,然后去固定另一头。然而,负责监护的领一名工人,在为悬挂好的水袋下边同时忙碌其他工作,突然水袋架坠落,砸向下边工人导致其右手骨折。事故原因1、吊挂水袋架固定方法不规范。2、现场作业于昂协作意识差。3、监护人员所处位置不当。防范措施1、制定详细的吊挂水袋作业程序和操作规范。2、要提高负责监护人员的安慰防范能力。3、加强现场管理。事故案例3:事故简要经过 某矿防尘队带四人在井下进风大巷刷白,二班长手持喷杆在刷白巷道顶部是,脚踩的梯子倾斜,导致爱手拿的喷杆搭在了架空线上,遭到电击后摔下来造成头部重伤。事故原因1、巷道刷白开工前未联系相关单位切断架空线电源。2、施工现场无防尘队长跟班,安全措施不落实。3、自主保安意识淡薄,互保联保工作不到位。防范措施1、施工前必须检查作业地点周围环境,消除隐患。2、在有架空线的大巷作业,必须先切断施工地点的架线电源后再作业。3、加强现场管理,切实落实安全技术措施。矿井防尘操作要领1、大巷作业防触电,来往 车辆要阻断。2、各类巷道不遗漏,消尘洗巷不积水。3、牌板识别及时洗,防护设施上齐全。安全检查工案例事故案例1事故简要经过 2008年2月19日早六点班,新元公司综采一队工人姜某,苏某在对310101工作面55-58架勾顶死,煤帮发生塌顶片帮,将姜某全身掩埋,经现场抢救无效,窒息死亡,苏某被冒落的矸石砸伤胸部。事故原因1、现场安全管理混乱,跟班队干违章指挥,工人违章作业,是造成事故的直接原因和主要原因。2、专职盯面安监员对违章在空顶下冒险勾顶,未加制止,监督检查不到位,是造成事故看重要原因。3、维护塌顶的技术措施有漏洞,也是造成事故的一个重要原因。防范措施1、加强对跟班队干工长履行岗位职责和工人正规操作的督查,及时制止违章指挥和违章作业。2、安监员在涉及安全问题的关键环节(如勾顶、起重设备等)要盯在现场严把安全关。3、对规程措施的执行情况进行监督检查,对于规程措施与现场实际不符,缺乏针对性的药提出修改意见和建议。事故案例2:事故简要经过 2008年9月15日八点班,一矿开掘工区综掘二队在8809内错茬巷煤头往外处理网包是发生冒顶,职责煤头打锚索的穆某和魏没偶被埋压致死。事故原因1、现场作业人员维护顶板是不及时撤离维护点以里煤头作业人员,是造成事故的直接原因和主要原因。2、管理人员和作业人员安全教育培训不够,作业人员安全意识差,是造成事故看重要原因。3、跑片安监员现场隐患排查不彻底,监督检查不到位也是造成事故看一个重要原因。防范措施1、井下维护顶板要从外向里,严禁维护点里有人。2、作业人员要强化自主保安意识,加强互保联保工作。3、安监员发现严重隐患必须及时汇报,盯在现场督促处理。事故案例3:事故简要经过 2007年8月19日零点班,二矿丈八区综一队在七采区轨道巷坡上提料时,由于车上插销弹出,矿车从斜坡36米处滑下,将正在下部车场的张双喜撞伤致死。事故原因1、坡上提料没有严格执行撤人设警戒规定,使用不合格插销,是造成事故的直接原因和重要原因。2、现场轨道质量差防跑车设施不起作用是造成事故看重要原因。3、现场存在较多隐患,安监员没有责令停运处理,也是造成事故看一个重要原因。防范措施1、斜坡运输必须执行撤人设警戒的规定。2、必须在防跑车设施齐全有效的条件下正规操作。3、贵的运输条件不具备安全条件必须停运处理。安全检查工操作要领1、严格遵守劳动纪律,按时下井,按时升井,严禁迟下早上,班中脱岗。2、去过程严格督查各类安全隐患,工程质量问题,制止和查处违章指挥,违章作业和违法劳动纪律的人和事。事故案例1事故简要经过 某矿一突出工作面,三名防突员在工作面测定K1值,三人取样未按循环作业。导致K1值未能真实反映出数据。三人上井后填写防突报表,均注明K1值为超标。建议执行原防突措施,造成工作面在下一班生产中发生煤与瓦斯突出事故,造成一人死亡。事故原因1、防突员未按规定照顾循环进度测定K1值。2、防突员假报测试数据。3、分管领导监管不力。防范措施1、严格执行防突各类数据的正规操作规定。2、健全完善防突数据审查制度。3、加强干部走动管理,不定期对防突员进行测定值抽查。事故案例2事故建议经过没偶矿一突出采煤工作面,三名防突员去测试K1值,在20好支架位置煤帮打钻测试,在打钻取样过程中,突然一块滚帮没将在下风侧的一名防突员压住,造成气胸部骨折。事故原因三名防突员未执行“敲帮问顶”制度。生产跟班队干未派人现场跟盯顶板,滚帮情况。三名防突员自主保安、互保安全意识差。1、严格执行工作面打钻测试“敲帮问顶“制度。2生产对组加强巷道顶板,巷帮看管理维护。3加强员工培训教育,提高现场安全防范意识。事故案例3:事故简要经过某矿一突出工作面,当班安排一名防突=工区观察煤层变化情况,但防突工进入工作面后哦,未与生产对组联系闭锁生产溜而直接进入煤溜观察煤质情况,在观察过程中,煤溜启动,将其拉倒,造成重伤。事故原因1、防突工未与生产对组联系闭锁生产溜。2、生产对组未执行开 溜前的巡查制度。3、防突工麻痹大意,轻安全,无自主保安意识。防范措施1、防突工作业时生产设备实现闭锁。2、生产对组严格执行开溜前的巡查管理制度。3、提高员工安全意识,养成严谨的工作习惯。防突监测工操作要领1、现场安全查煤质K1压力认真测。2、测定快二准,规定时间操作完。3、测定数据及时报,建议措施熬注明火药工事故案例事故案例1:事故简要经过 某矿井下火药库管理员宋某收完火药后,未进火药库便提前脱岗上井,四点班库管员到火药库后发现门锁被撬,经检查丢失雷管100枚。事故原因1、当班库管员在重点岗位没有尽职尽责擅离岗位。2、库管员未在工作地点对火药雷管和账目进行交接班。3、区队两级管理不到位,存在经常不在火药库交接班的现象而没有发现。防范措施库管员必须严格履行交接班制度。2加固火药库防护措施。3加强对火药库及管理员看监管。事故案例2:事故简要经过 某矿井下火药库管理员王某为取暖,将火药库回风卡堵严,造成火药库内风量减少,温度上升,武保部检查时责令爱整顿。事故原因1、当班库管员私自动用通风设施,造成火药库内风量不足,温度升高。2、测风员未按规定对火药库测风。3、通风队监管不力未及时发现隐患。防范措施1、火药库严禁私自动用通风设施,确保火药库内风量充足。2、测风兑要定期对火药库进行测风。3、通风队要经常对火药库巡查,发现隐患及时处理。案例2事故简要经过某矿井下火药库管理员李某发放火药时,未逐个清点,多发给放炮员王某三枚雷管,王某在上井时被检查工查获。事故原因 1、发火药时,未逐个清点,造成多发出雷管。 2、库管员交接班时,未及时发现帐物不符。 3、放炮员领取火药时为当面清点,班后未将剩余雷管交回。防范措施1、发放火药时,必须逐个清点。2、库管员交接班时,必须当面清点火药数量。3、放炮员必须将当班剩余的雷管、炸药交回。火药工管理员操作要领1、雷管火药分存放,库存容量不超限。2、收发火药验证件,认真操作手持机。3、账目实物要一致,防火防爆设施全。钻机工事故案例操作要领: 1、钻机稳固顶板好,电缆悬挂无失爆。 2、危险区域要警惕,旋转部位防伤人。 3、衣装整齐进退杆,完工拆迁先断电。事故案例1:事故简要经过 2007年2月10日四点班,新元公司钻机队在30101工作面回风顺槽正常打钻,眼深达到设计深度后开始退钻杆, 机长连接起要退钻杆后还未走开,就招呼开机,操作工启动钻机后,连接钻杆的U型卡把机长绞住,旋转一圈后才停了机,造成机长右手臂两处骨折右胸第5根肋骨骨折。 事故原因 1、钻机操控人员在危险操作区内人员未完全撤离就开机,是造成事故的直接原因。 2、操作钻机人员与危险区内人员沟通不充分。 3、带班人员和操作人员安全意识淡薄。 防范措施 1、操作人员在确认人员和设备都安全后,方可开机。 2、采取有效措施,如配备口哨等,规范钻机操作程序,确保危险区域无人,方可开机。 3、加强员工业务培训,落实干部跟班上岗制度。事故案例2:事故简要经过 2006年12月25日14时30分,一矿北丈八七尺一区7102回风口往里100米处向本煤层打钻,当打完14号钻孔需向15号钻孔移钻机时,钻机工在用导链拴住钻机框架牵引过程当中,钻机主机失去平衡倾倒,将站在钻机一侧监视的一职工当场砸死。 事故原因 1、操作人员对倒机操作经验不丰富,选择导链吊挂的位置偏离主机重心过大。 2、负责监视的人员对设备起吊时的安全范围判断识别有误,监视位置处在危险区域内。 3、现场管理混乱,带班工长未尽到安全职责。 防范措施 1、钻机牵引困难,现场作业条件差时,必须提前制定详细具体的操作方法。 2、提高员工对大型设备使用、搬运过程中不安全因素的判断识别能力。 3、加强现场跟班上岗制度,不得不顾安全抢时间、抢任务。事故案例3:事故简要经过 2010年1月20日零点班,寺家庄公司通风钻机队当班三人在15201内错尾巷打钻,因施工地点高度不够,现场采取反向安钻,操作台朝向打钻巷帮,三角带传动部分有30cm没有防护。打完第一根钻杆,准备加杆时,机长在手托钻机时滑脱,被转动的三角带绞伤左手指。事故原因 1、机长操作时站位不当。 2、钻机三角带传动部分没有进行全封闭。 3、打钻场地高度不够,施工队组图省事将钻机反向安装,操作人员不能站到安全位置操作。 防范措施 1、钻机三角带传动部分必须加设全封闭防护罩。 2、打钻期间严禁任何人员进入钻机和打钻巷帮中间的危险区域。 3、加强现场管理,认真排查现场存在的事故隐患。 瓦检工事故案例操作要领: 1、风电闭锁测切换,循环图表走路线。 2、瓦斯超限先停产,空巷点来不漏检。 3、停风撤人钉栅栏,排放瓦斯严把关。事故案例1:事故简要经过 2003年8月14日八点班,三矿裕公井在排放7210准备工作面切巷瓦斯过程中,不控制排放瓦斯浓度,未按规定停电撤人,致使风流中瓦斯达爆炸界限,又因工人带电检修信号电缆接线盒产生短路火花,引起瓦斯爆炸,造成28个死亡,23道闭墙被摧毁。 事故原因 1、排放瓦斯过程存在“一风吹”,没有控制排放瓦斯浓度。 2、重点工程施工地点同时安排多队组施工,且现场无矿领导统一协调指挥。 3、排放瓦斯现场没有执行排放瓦斯“三联锁”制度,回风流经区域工人带电检修电器发生火花。 防范措施 1、排放瓦斯现场必须有相关领导现场跟班把关,统一协调指挥,落实各项措施。 2、排放瓦斯现场严格执行排放瓦斯“三连锁“制度,严禁进行与排放瓦斯无关的任何工作。 3、排放瓦斯要控制瓦斯排放浓度,杜绝“一风吹”。事故案例2: 事故简要经过 2004年4月27日零点班,二矿工程区四队在71501东顺正副巷掘进,连起脚线和母线准备放第二炮,刚把正巷人员撤出,局部通风机突然停电。但局部通风机停电3个多小时后仍未送电,于是,背火药工和通风员进入盲巷回收放炮母线,因长时间严重缺氧,导致二人窒息死亡。 事故原因 1、瓦检工在局部通风机停电后没有设好警戒,自己和背药工违章进入盲巷。 2、通风队现场安全管理不到位,放炮员未按规定及时设置警标。 3、背药工违反规定闯入盲巷收母线,通风员和放炮员监督检查不到位。 防范措施 1、杜绝各类无计划停风事故。 2、未经排放瓦斯的巷道,严禁任何人员进入盲巷。 3、加强对所有矿工的“一通三防”知识培训。事故案例3:事故简要经过 1994年6月9日四点班,二矿西四尺十三采区71305回风立眼处,三名工人准备到立眼上方维护顶板,清理活矸。当上至距茬岩5米处时,发现送风的铁瓦斯管有两节被炮崩错位,他们便动手维修瓦斯管。正在维修之时,3人突然感觉头晕目眩、呼吸困难,最上面的一名工人倒在木垛上。经两次营救才将被熏人员救下。 事故原因 1、八点班放炮后,通风员、放炮员均未检查立眼放炮后的情况。 2、未和四点班通风员进行详细交接班,四点班通风员接班后也未到该地点检查通风设施、瓦斯浓度等情况。 3、队组接班后情况不明,盲目作业导致事故发生。 防范措施 1、严格执行“一炮三检”制度。 2、放炮后放炮员、瓦检工必须详细检查施工地点瓦斯及通风设施。 3、放炮后留有隐患时,必
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