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验与炼油企业减少投资和占地、 节能降耗、 保护环 境、 方便操作的理念相结合, 充分考虑到硫化氢制 酸的特点设计了这套硫酸装置。 2. 1 装置规模 2001 年荆门石化酸性气中潜硫量 为 8 kt / a ( 合硫酸的产量约为 2. 5 t / a) 结合荆门分公司今 , 后若干年的原油加工量、 加工深度的增加和石油 产品质量指标的升级, 荆门分公司硫酸装置的设 计规模为 50 kt / a。 2. 2 采用两转两吸干法制酸工艺 “3 + 1” 四段转化和高效新型 S108M) ( 触媒, 提高硫的利用率, 使总转化率 99. 6 % 。解决硫 磺回收装置长期以来硫回收率低 仅 82 % ) 造成 ( , 环境污染的问题。 2. 3 装置的自控率高装置实施 DCS 控制调节 在原料缓冲罐和焚烧炉处安装硫化氢浓度测 量报警仪, 监测现场的硫化氢泄漏情况, 并将环境 中硫化氢浓度在 DCS 上显示出来, 保证装置操作 人员的安全; 2 分析仪指导配风调节; SO 干吸上塔 酸管线阳极保护。 2. 4 两级转化器的入口均增设电加热炉 因 干法” “ 制酸的触媒对过程气中的水分含 量要求比较苛刻, 若单独采用加热炉给触媒加热, 一次性投资比较大, 开工后该设备闲置。设计中 ( 、 采用在一段和四段分别设置 550 kW 五组) 360 ( 电加热炉, 不但能解决开工中转化器烧 kW 三组) 烤和触媒升温的问题, 还能在原料负荷低不能满 足一、 四两段触媒起燃温度时采用电炉加热的补 救措施, 解决酸性气量小时转化工段反应热不足 的问题, 提高装置的运行率。 2. 5 SO2 主风机由汽轮机带动减少电力消耗 考虑到锅炉等设备的腐 蚀 问 题 装 置 废 锅 产 3. 82 MPa 的中压蒸汽, 而装置周围又没有中压蒸 汽管网, 若建一管线与全厂中压蒸汽相连, 每小时 将 5 8 t 的蒸汽送到管网上, 远距离输送蒸汽的 品质会大幅下降。为此设计用汽轮机来带动 SO2 风机。在酸性气负荷低所产的蒸汽少不能带动汽 轮机时则投用电机带动的 SO2 风机, 装置产的蒸 汽用减温减压器降到 1. 0 MPa 汇入管网。这样在 装置负荷大时蒸汽带动 SO2 风机能降低能耗, 在 装置负荷小时蒸汽又有去处, 可见灵活机动性。 2. 6 采用互补换热流程 利用第三、 第四段出口热量交叉互补加热进 转化器第一、 第四段的冷气体, 使得转化器各段进 口温度及各段分转化率的选取与进吸收塔的气体 温度的选取无关, 从而将进塔温度的优化与转化 系统的优化相对独立起来, 转化系统按照催化剂 装填量最小, 总转化率最大或者是对总转化率影 响最小等方式实施真正意义上的优化, 而两台吸 收塔气体的温度可在总和不变的条件下, 按照总 换热面积最小、 最适宜进塔气温、 换热系统调节性 1 能最佳等方式进行优化分配。 3 3. 1 装置生产原理及流程 装置生产原理 含有 H2 S 的酸性气入焚烧炉与空气焚烧产生 含 SO2 的过程气, 冷却洗涤净化、干燥后, 2 和 SO O2 在催化剂 三段钒触媒) ( 的作用下进行转化 即 ( 氧化) 反应生成 SO3 , 然后 SO3 在吸收塔中由循环 喷淋的 98. 3% 硫酸吸收而生成硫酸。过程气中未 ( 层进行第二 转化的 SO2 再经催化剂 一段钒触媒) 次转化生成 SO3 , 经第二次吸收后 SO3 生成硫酸, 达到较高的 SO2 转化率和 SO3 吸收率 此工艺称为 ( 3 + 1 工艺) 。主要化学反应为: 硫化氢的燃烧: 2H2 S + 3O2 = 2SO2 + 2H2 O + 124Kcal / mol 二氧化硫氧化: 2SO2 + O2 = 2SO3 + 23. 6Kcal / mol 三氧化硫吸收成酸: SO3 + H2 O = H2 SO4 + 31. 2Kcal / mol 以上三个反应都是放热反应, 其中第一个反 应放出的热量最多大部分被废热锅炉回收生产蒸 汽 每吨硫酸可产 1. 29 吨蒸汽) ( 。第二个反应的 热用于加热气体到转化反应温度, 第三个反应的 热由于循环酸温度较低用循环冷却水带走。 3. 2 装置工艺流程 装置工艺流程如图 1。 4 装置在运行过程中遇到的问题和解决方法 装置开工初期恰逢酷暑的七月空气湿度大, 过程气干燥效果差, 通过群策群力克服了一个又 一个的困难, 使装置开工一次成功, 且装置的开工 率不断提高。 56? 石 油 化 工 环 境 保 护 2006 年第 29 卷 图1 装置工艺流程 1. 焚烧炉; 废热锅炉; 过热器; 冷却塔; 循环泵; 洗涤塔; 循环泵; 板换; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 电除雾器; 干燥塔; 10. 11. 干燥循环槽; 12. 循环泵; 13. 冷却器; SO2 风机; 14. 15. 换热器; 16. 一级转化器; 一吸塔; 17. 18. 吸收循环槽; 循环泵; 19. 20. 冷却器; 21. 换热器; 22. 二级转化器; 二吸塔; 循环泵; 冷却器; 23 24. 25. 26. 烟囱 4. 1 焚烧炉和转化器的烘烤 焚烧炉选择的是用炼厂瓦斯烘炉, 但设计中 4. 3 解决稀酸循环泵腐蚀泄漏问题 一大一小两个瓦斯阀分别为 DN50 和 DN25, 认为 就是用 DN25 焚烧炉在低温段时 常温 310 ) ( 也无 法 实 现 调 节, 此 用 瓦 斯 带 接 临 时 线 再 用 为 DN15 阀手动调节, 温度达到 350 左右时更换为 DN25 的火嘴, 使焚烧炉的烘烤严格按理论曲线进 行。为保证触媒的干燥对新砌的转化器进行 烘 烤, SO2 风机 3 000 4 500 m3 / h 的干燥空气和 以 启动电炉的组数控制转化器内温升 +20 最高 烘到 280 , 其中分别在 110 和 280 处恒温 4 小时, 为减少干燥酸的用量将一吸塔甩开。 4. 2 触媒的活化 在干燥的转化器内按设计要求装入 S101T 和 S108 梅花型触媒, 再用干燥的热空气将触媒缓慢 升至 420 焚烧炉再引入酸性气, 在进行瓦斯与硫 化氢切换的过程中一定要先关闭瓦斯再引入酸性 气, 不然就会发生 Claus 反应生成单质硫。因当时 SO2 在线分析仪尚未安装, 通过对调节酸性气和空 但控制不稳, 转化 气流量控制装置内 SO2 的浓度, 一段上升到 570 时出现了一个快速上涨的过 程, 马上关闭一段入口电炉和增加空气流量, 一段 床层温度不在上涨, 最高时一段下部达到 614 , 有了一段触媒活化的经验后, 后三段触媒活化的 过程均为优美完整的抛物线。 装置开工第三天发现稀酸循环泵 (301 / 1. 2、 302 / 1. 2) 严重泄漏装置逼迫停工, 后分析是因为 硝 稀酸的浓度比较高, 其中: 硫酸的浓度为 12 % , 酸离子的浓度为 6. 8 mg / L, 增加了金属泵的腐蚀。 装置停工后把这四台金属循环泵更换成宜兴工程 塑料泵, 该泵运行数月尚无质量问题。 4. 4 解决稀酸玻璃钢管道泄漏问题 净化工段的稀酸玻璃钢管道因是非专业人员 安装, 导致装置开工一个多月天天补漏天天漏, 操 作工的人身安全受到威胁。2004 年 10 月将玻璃 钢管道改用能抗强酸、 强碱、 强氧化剂、 还原剂和 各种有机溶剂的腐蚀聚烯烃 PO) ( 衬里管, 净化工 段的稀酸再也没有发生泄漏现象, 在更换玻璃钢 管道时发现冷却塔顶 20 个喷嘴堵塞了 8 个, 分析 其原因是进行瓦斯与酸性气切换和原料组分不正 常时发生了 Claus 反应所至。 4. 5 解决原料管线形成液封造成流量波动的问题 设计中酸性气在入装置前有两个共 180 m 3 原料缓冲罐, 解 酸 性 气 流 量 不 稳 定 、 成 份 波 缓 动大给装置带来的不利影响。但是在装置开工 后没几天原料 又 多 次 发 生 波 动, 但 影 响 硫 酸 不 装置的操作, 还因整个管线的压力高, 导致液态 烃脱硫装置 异 常, 成 恶 性 循 环。 经 查 从 硫 化 形 氢缓冲罐前的 酸 性 气 管 线 均 在 伴 热, 罐 后 至 而 57 ? 石 油 化 工 环 境 保 护 ENVIRONMENTAL PROTECTION IN PETROCHEMICAL INDUSTRY 2006 年第 29 卷第 2 期 焚烧炉前的 400 多 米 管 线 没 有 伴 热, 冲 罐 前 缓 的液体汽化在 焚 烧 炉 前 的 低 点 冷 凝 形 成 液 封。 为此将此管线 也 加 伴 热 保 温, 决 了 原 料 流 量 解 大幅波动的问题。 4. 6 解决洗涤塔出口温度偏高的问题 洗涤塔的出口温度不但能保证聚乙烯做成的电 除雾器不受伤害, 而且是维持装置水平衡和硫酸浓 度的保障指标, 设计温度为 37 。在实际操作中洗 涤塔的出口温度为 41 43 , 因过程气中饱和水含 量高, 装置不能生产 98 % 酸。在设备供货商的帮助 表2 项目 空气流量 / m3 ?h - 1 酸性气流量 / m3 ?h - 1 酸性气含, 2 S % H 焚烧炉中部温度 / 废热锅炉出口温度 / 废热锅炉蒸汽压力 / MPa 冷却塔入口温度 / 冷却塔出口温度 / 洗涤塔出口温度 / 干燥塔入口气温 / 干燥塔酸浓度, % 一吸塔上塔酸温 / 一吸塔入塔气温 / 二吸塔上塔酸温 / 数据 1 12 449 1 130 69. 08 1 155 445 3. 5 299 62 36 55 94. 27 75 171 77 下将板式换热器拆开进行检查, 发现板换循环水的 入口由石头、 焊条等物堵了, 将板式换热器拆开进行 清洗重装后, 洗涤塔的出口温度能控制在设计的范 围内操作, 装置能生产 93 % 和 98 % 酸。 5 装置主要操作条件及环境监测情况 经过装置试运过程中对操作条件不断摸索及 优化, 使装置正常的操作条件均在工艺设计范围 内。根据不同生产方案, 主要操作条件如表 2。 装置主要工艺操作条件 项目 二吸塔入塔气温 / 二氧化硫风机入口压力 / k Pa 二氧化硫风机 SO2 浓度, % 转化一段上部温度 / 转化一段下部温度 / 转化二段上部温度 / 转化二段下部温度 / 转化三段上部温度 / 转化三段下部温度 / 转化四段上部温度 / 转化四段下部温度 / 硫酸浓度, % 尾气监测数据, / m3 mg 硫收率, % 数据 1 162 - 2. 4 6. 9 408 578 437 483 376 380 373 381 98. 28 786 99. 4 数据 2 162 - 2. 8 7. 2 429 580 451 491 414 427 401 407 94. 5 271. 7 99. 7 数据 2 10 747 1 056 71. 76 1 135 458 3. 5 298 63 34 51 94. 49 75 163 75 注: 数据 1 收集于 2005 年 5 月 15 日生产 98% 工业硫酸; 数据 2 收集于 2005 年 5 月 25 日生产 93% 工业硫酸。 从以上转化的数据来看, 由于采用了低温触 媒一段温度低于 410 时有 170 的温差、 四段 温度低于 380 时还有 8 的温差。 6 6. 1 开工过程中存在问题分析 焚烧炉倒塌 焚烧炉衬里采用钢玉材料耐温可超过 1 350 , 可在 2004 年 11 月 16 日, 焚烧炉前壳体外出 现火苗, 停工后发现炉衬里已倒塌, 装置停工 75 天。经分析是炉外增加操作平台与炉体相连, 对 炉体的膨胀产生较大的约束所至, 该炉衬里大部 分用旧材料进行恢复至今运行良好。 6. 2 稀酸反应槽内衬脱落 2005 年 6 月底发现稀酸反应槽内衬胶板脱 落, 经分 析 可 能 是 超 温 所 至。该 槽 设 计 温 度 90 用于 5% 的稀酸与 6% 的氢氧化钠反应。实际 , 工作中稀酸的流量、 浓度和反应槽的温度无显示, 氢氧化钠的浓度为 30% , 居多的因素都可能导致 稀酸 反 应 槽 超 温, 已 修 复 并 改 变 了 工 艺 操 作 现 条件。 6. 3 成品酸管线沿管带走 成品酸管线由碳钢制成并沿装置管带走, 由 于成品酸的温度比较高 (42 左右) 又存在冲刷, 该管线投用 4 个月就开始泄漏, 目前已泄漏近 30 次, 给装置的其它工艺管线带来极大的安全隐患, 拟改铸铁管并另辟走向。 7 装置目前存在的主要问题 “ 前高、 后低、 中间一小” 是装置目前存在的 ( 下转第 60 页) 60? 石 油 化 工 环 境 保 护 2006 年第 29 卷 2003 年金陵石化公司引进德士古公司的水 煤浆加压气化技术改造本厂的化肥装置, 采用煤 和石油焦替代石脑油做原料生产化肥, 并于 2005 年 10 月投产。改造后每年消化含硫石油焦 320 kt, 大大降低了化肥的生产成本, 也减少了加工含 硫原油对环境的污染。同时, 新增 30 40 kt / a 高 纯氢气供炼油生产用, 其氢气的生产成本仅为原 用石脑油制氢气的三分之一。顶替出生产化肥的 轻油、 油 等 原 料 还 可 进 一 步 合 理 利 用, 加 重 增 4 效益 。 高硫焦、 渣油、 沥青等劣质产品, 实现清洁化生产, 并向炼油厂提供电力、 蒸汽、 氢气及化工产品, 能 取得一举三得的效益。在目前环境保护和社会条 件要求日益严格的情况下, 以劣质产品为原料的 IGCC 技术将大有前途。以劣质石油产品为原料 的 IGCC 装置将会成为炼油厂的一个重要组成部 分, 现在国外气化工艺 包括用渣油、 ( 沥青、 焦为原 5 料) 正在以每年 10% 的速度增长 。 参考文献 石油焦气化工艺的缺点是投资较大。据文献 报道, 由于技术进步, IGCC 装置的投资已大幅度 下降, 5 20 年前的 1 500 2 500 美元 / k
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