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文档简介
吐胶机器人直流系统改成变频系统技术(技术论文)工 作 单 位: 姓 名: 吐胶机器人直流系统改成变频系统技术 上汽通用五菱汽车股份有限公司熊树林 高级维修电工摘要:本文分析了升吐胶机器人是自动执行工作中的涂胶装置。它运行预先编排的程序,根据以人工智能技术制定的原则行动,在运行的这一过程中有效的解决了人机工程,吐胶质量是通过直流控制板改变直流电机的电压来调整的,而电压的频繁波动,会使直流控制板上电气元件寿命缩短。其中使用直流控制系统运行过程中,稳定性低,成本高、维修困难、配件购买周期长等缺点,采用三菱的A500变频器作为代替原来进口的美国进口保德牌KBRG-240D直流电驱动器在设备运行,将使用变频器应用于控制系统中,提出高了控制系统运行的稳定性。对于企业提高经济效益、节能降耗、提高设备技术含量、安全、稳定运行具有很好的促进作用。关键词:涂胶、变频器;调速;成本一、概述上汽通用五菱股份公司的东部涂装车间A线吐胶机器手的供胶电机用于机器手吐胶时提供动力。此电机无论是在吐胶时还是设备不吐胶、处于等待状态时都是处于运转状态,而涂一块玻璃时间为23S,生产线节拍为110S,因此,一个节拍内87S的时间电机都处于非增值的能耗阶段。其次,由于车间工艺对胶型的要求,电动机在吐胶的过程中没必要以180V的电压全速运转。胶型的决定因素:柱塞泵的气压、齿轮泵转速和机器手的移动速度。在柱塞泵气压不改变的情况下,齿轮泵的转速和机器手的移动速度对胶型的影响是成正比的关系。因此,当齿轮泵的转速降低时,可以通过降低机器手的移动速度来实现胶型的保持。在满足工艺要求、胶型保持良好的情况下,电动机在175V工作电压下的全速运转对电能也是一种浪费。设备运行中发现,吐胶量是通过直流控制板改变直流电机的电压来调整的,而电压的频繁波动,会使直流控制板上电气元件寿命缩短。机器手启用至今,3年内已经更换过3块控制板,维修成本高达3万元。每次控制系统故障造成生产停线时间约为4小时30分。不仅造成生产停线,而且存在维修周期过长。二 、变频器控制节能原理1、电机特性分析:根据交流电动机的工作原理: N=60Pf(1-S)(6) 式中: f为电机的电源频率; p为电机的磁极对数;S为转差率。由于电机的S和P为常数,所以(6)式可知电机的转速与电源频率有固定的正比例关系。2、节能原理由电机特性分析可知,均匀改变升降台电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变减速机的转速;结合升降台的减速机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,减速机功率就相应减少。这就是变频器控制升降台的节能原理。另外,升降台采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现升降台的软启和软停,从而使升降台冲顶(接触器的主触点易粘死)现象得到解决。而且在电机减速的情况下,可以降低减速机的转速,这样不仅避免了电机长期工作在满负荷状态,造成的电机过早的老化,而且变频器的软启动大大减小升降台启动时对机械的冲击,也具有节能的作用,其节电率一般在15%-40%左右。采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为67倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.21.5倍,起动转矩为70%120%额定转矩;对於带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。三、吐胶机原来系统分析工作电压:0-180VDC额定功率:0.75HP(1.5KW)转 速:1750RPM 1由于空闲时电机的转动,对电能是一种浪费。涂一块玻璃的时间大约是23S,则除了这23S以外的时间的电机的能耗都是一种浪费。控制系统存在缺陷。直流系统难维修:两级电压控制不能调速,不能符合机器人涂胶速度调节要求;控制方式不对:等待空转不停机,造成电机、驱动器工作时间长,易损坏。 2直流电动机和直流控制板价格昂贵;采购周期为97多天,机器手启用至今,3年内已经更换过3块控制板,维修成本高达3万元。成本高、周期长是四、吐胶机系统改进 采用三菱的A500变频器作为代替原来进口进口的直流电驱动器KBRG-240D;采用上海麦奇型号:VF G90L-50-4-1.5K,额定电压:380VAC、功率:1.5KW、转速:1750RPM国产交流电动机代替进口的直流电动机。系列变频器是低噪声、高性能、多功能、电压矢量控制通用变频器。改进1、(1)改造成交流变频系统:机器人工作状态与停止状态的转换(2)设计一套交流电动机与原来离合器的接口部件,确保交流电动机能够与原来离合器保持良好的配合,如图18:(3)设计一条底座调节装置,以利于交流电机的位置调节。此连接器的一端连接交流电机,另一端连接离合器,将电机的驱动力传递给离合器,进而带动齿轮泵转动。图纸19:(4)机器手程序的改写,配合交流电动机的动作 当胶枪移动到玻璃上方准备吐胶时,需要发出一个信号给供胶系 统,才能完成整个的吐胶过程。信号的发出命令如下:TOOLON 对应的梯形图程序:0100 STR #5270 开始工作0101 OR #30470102 OUT #4170 开始作业应答在XRC柜里对应的线端为3047端子修改后的机器手程序部分如下:0010 MOVL V=180.00011 MOVL V=180.00012 MOVL V=160.0修改后的机器手程序确保了交流电机的低能耗运转,为降低成本、节能减排行动作出了重要的贡献。 改进2:改成国内易购买的备件,降低成本美国进口保德牌直流电动机工作电压:0-180VDC、额定功率:0.75HP(1.5KW)转 速:1750RPM;更换成国产的上海麦奇交流电机,型号:VF G90L-50-4-1.5KW额定电压:380VAC,功率: 1.5KW、转速: 1750RPM美国进口保德牌KBRG-240D 改用三菱的A500变频器,参数如下:型号:FR-A540-2.2K-CH功率:2.2KW输入参数:3PH 380VAC 50HZ这三菱的A500变频器、上海麦奇型号:VF G90L-50-4-1.5K国内易购买的备件,成本变频器价格+交流变频电机价格=2100元+1800元=3900五、效果检查验证1:改造成交流变频系统控制运行。 当直流系统改成交流变频系统安装完毕后,对机器人供胶系统进行检查监控每个动作环节,消除了空转的等待运行的浪费,能实现无级调速,有效控制供胶系统供胶的快慢,提速快并可调时间,实施效果都得到了大大地改善。变频器的工作曲线图如20:原来直流电机运行曲线如图21:从上面两图对比可以看出,交流电机的运行能耗大大低于直流电机的运行能耗。下面通过计算来对前后两种装置的能耗进行对比,具体如图22、图23:非增值(秒)每天空转时间(小时)每天耗电量(度)直流系统控制872030变频系统控制000图24验证2:改成国内易购买的备件,降低成本图25改造成交流变频系统控制运行后一年来,各参数达到控制要求,并没有出现变频器、电机烧坏、损坏的现象,购买配件在本地可以直接购买,方便、及时,备件成本高;采购周期长的问题可以解决了。控制模式采购价格(元)总价格 (百元)供货周期(天)降低% 调速级别直流系统进口电机37777492.097390049290=7.9% 降低了90% 两级变速驱动控制板1151330变频系统交流电动机180039.05无级调速变频器21005图26六、经济效益计算:(1)全部以按生产24小时制计算:三班制,每班实际生产7小时,A线线速110S、32.7GPH,每月25天、全年(每月生产25天每年12个月)=300天计算:电机每天带负载的运转时间:23SX32.7GPHX7小时=15794S=4.4小时图27改造前后每年电力上节约的成本:9000 kW*hX0.685元/ kW*h(和动力公司结算价)=6165元(2)从维护配件成本方面计算:改造前:直流电机控制器价格+直流电机价格=11513元+37777元=49290元改造后:变频器价格+交流变频电机价格=2100元+1800元=3900元改造前后成本的节约额:49290元-3900元=45390元(3)维修成本: 4(维修耗时)12(月)13.68(人均工资)2(人数)= 1313元总节约成本=每年电力上节约的成本6165元+维护配件成本45390元+维修成本1313元=52868元 结束语:变频器控制以后,不但关闭直流控制系统故障率高,维修困难,成本高的、问题,降低购买配件周期长,并且使系统始终处于节能状态运行,延长了设备的使用寿命,减小了维修工作
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