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文档简介
降低东方乙烯装置 生产损失率的措施 东方石化公司东方化工厂 穆金祥 目 录 装 置 简 介 项 目 背 景 原 因 分 析 采 取 措 施 效 果 评 价 结语 一、东方乙烯装置简介 东方乙烯设计能力为15.12万吨/年; 裂解部分采用荷兰KTI专利技术 压缩分离部分采用意大利TPL技术; 2000年乙烯产量达到16.8万吨 2004年乙烯产量突破18.0万吨; 二、项目背景 $运行模式改变 $原料偏离设计 $燃料气严重不平衡 $装置生产损失率高 $总部领导高度重视 运行模式发生改变 共有六台裂解炉 设计运行模式为五开一备 ; 现六台裂解炉联运,无备用炉; 原料偏离设计 项项 目 原设计设计实际实际 用石脑脑油 1号石脑脑油 2号石脑脑油 柴油 一类类二类类三类类 比重(d20/4) 0.7430.7550.8360.7010.6860.698 初馏点 5050160312732 10温度 6185245565253 50温度 142137310878690 90温度 185175348138137131 终馏 点 200198360175157162 燃料气严重不平衡 原设计工况下,燃料气基本平衡; 模式改变+高负荷+轻原料; 燃料气放空量为1.5t/h左右; 装置生产损失率高 乙烯装置生产损失率曾高达2.03.0 ; 中石化系统排名处于“垫底”位置; 三、生产损失率高的成因 2007年4月19日,中石化公司化工 事业部领导召集化工事业部生产处、 炼油事业部调度处、燕化生产部、东 方公司、东方化工厂的领导在东方公 司召开了现场办公会,经过与会领导 的分析得出东方乙烯装置损失率大的 原因。 裂解原料较轻使装置自产燃料气量过大, 而现有火炬回收系统的能力不足; 装置设计仪表不完善,计量精度不够,同 时装置总损失率的统计范围不明确,其中 原料、产品的库耗和途耗都计量在装置总 损失率之内; 成因四条 成因四条 装置超负荷运行,乙烯制冷压缩机的制冷 能力不够,使装置自产燃料气中重组份增 加,损失量增大; 4. 装置运行不稳定,非计划停车造成物料 损失过大; 四、采取措施 2007年7月2日东方石化公司召开乙烯 装置节能降耗攻关专项工作例会,确定 2007年装置生产损失率目标值; 东方化工厂成立了以主管厂长为组长 ,烯烃车间为主要负责单位的技术公关 小组; 明确目标 2007下半年乙烯装置生产损失 率控制在1.2%以内; 实现火炬熄灭; 烯烃车间制定车间工作思路及措施 工作思路: 以安全稳定生产,杜绝非计划停车为重点; 以精细管理为中心,实施技术改造为突破; 采取措施: 从生产、管理、技改三方面开展工作; 1、生产方面 制定切实可行的措施,减少非计划停车; 优化工艺参数,减少自产燃料气放空量 ; 通过工艺调整,降低富甲烷中的乙烯损失; 优化碳二加氢反应器的操作,提高乙烯增量; 制定切实可行的措施,减少非计划停车 制定具体的稳定运行方案; 提出了具体责任和工作要求; 加强劳动纪律检查力度; 重点操作实施特殊程序; 优化工艺参数,减少自产燃料气放空量 利用技术优势,进行综合分析,定性得出 不同的原料组成、对应不同的裂解温度、得 到不同量的双烯收率和甲烷氢收率; 将现用原料质量和已摸索的定性数据,将 裂解炉出口温度进行优化控制; 降低富甲烷中的乙烯损失 机体和管路低点定期排油; 更换乙烯制冷系统过滤器S-5001的滤芯; 实施了E-3013的整台更换; 规范深冷系统的操作; 富甲烷、中压甲烷中的乙烯损失控制在2.0 (体积)以下; 再生气中的乙烯损失在1.0(体积)以下 ; 优化碳二加氢反应器的操作 每周计算碳二加氢反应器的乙烯增量 ,根据乙烯增量调整碳二加氢反应器的配 氢量,防止过度加氢。当乙烯增量为零时 ,及时切换碳二加氢反应器,通过优化操 作,碳二加氢反应器在运行一年以后仍有 40的乙烯增量; 2、管理方面 (实施“双控法”,对装置收率进行跟踪 ; (加强班组核算,减少粗犷操作损失; (加强巡检,减少物料的非正常损失; (完善计量设施,减少计量损失; 实施“双控法”,对收率进行跟踪 每天收集、核算数据,形成车间日报制度 ; 数据上报,实现工厂和车间双方监控; 根据得到运行的数据对生产作下一步调整 ; 加强班组核算,减少粗犷操作损失 增加分析频次,及时进行工艺参数的调整; 精心操作程度与自身经济利益挂钩; 通过班组核算,职工的责任感得到增强,职工 操作调整的精细程度大副提高,一改以前哪种 漫不经心、比较粗犷的操作; 乙烯塔釜的损失从2006年的0.8下降至2007 年的0.3,丙烯塔釜损失由16下降到12 ,在装置低负荷条件下丙烯损失能控制在5 以下; 加强巡检,减少物料的非正常损失 定期检查和非正常检查相结合的普查制度; 检查后进行签字确认; 通过检查,多次发现阀门出现泄漏,并得到 及时处理,大大减少物料的非正常损失; 完善计量设施,减少计量损失 加大计量仪表的投入; 数据检验仪表计量准确性; 3、技改方面: 火炬气回收项目 第一阶段: u 1996年,新建两台螺杆压缩机对火炬 气进行回收,但由于下游缺少用户及压缩 机回收量小,仍有富余火炬气排放; u 2003年,又建成一个容纳20000 m3的 气柜和一套燃气锅炉系统; 第二阶段: u 在原有的基础上增设两台螺杆压缩机; u热力车间流化床锅炉加装掺烧火炬气系统 ; 效果评价 1 生产损失率明显下降 2 火炬实现熄灭 1、生产损失率明显下降 损失率对比图: 取得的效果: 2006下半年(711月)东方乙烯装置生 产损失率平均值为2.126%; 2007下半年(711月)东方乙烯装置生 产损失率平均值为1.030%; 与2006年同期相比,2007年生产损失率 降低了1.186个百分点; 东方乙烯装置损失率曲线: 2、实现火炬熄灭 通过有效管理和控制,加以实施技术改造 ,东方乙烯自产燃料气过剩的问题得到解 决。 每年回收约1.7万吨火炬气用于流化床的掺 烧,替代燃煤用量为3.5万吨。 社会效益 随着CO901D的投用,火炬气可以完全回 收,实现了东方乙烯火炬的熄灭,彻底解 决了火炬造成的声、光污染。 减少了由于燃煤及煤处理过程中产生的 二次污染,为提高首都空气质量作出自己 的贡献。 六、结语 加强管理是一个长期的系统工程 ,只有对企业不断地强化管理,企业 的综合损失才能不断的降低,企业的 经济效益才得以不断的增加。 结语
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