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附件1校企合作科研攻关申报书一、 项目的基本情况项目名称高渣比冶炼技术攻关项目类别工艺 设备 主要完成人(按贡献大小排序)主要完成单位(按贡献大小排序)(盖章)推荐单位(盖章)主题词高炉 高渣比 冶炼技术项目来源项目起止时间二、项 目 简 介天津钢管制铁有限公司1000m3高炉2010年平均入炉品位为57.41%,2011年1月平均品位为56.88%。自2月23日开始,烧结变料,减少铁精粉的用量,增加了印度及伊朗矿粉的用量,烧结矿的品位下降,高炉综合入炉品位由变料前的56.72%(平均值),下降至56.08%,平均下降了0.64%。2月25日,降至55.93%,下降了0.79%,渣比提高20 kg/t。打开铁口后,经常出现先下渣,后见铁,导致出铁时间较长,甚至出不净的现象,若渣铁排放不及时或排放不净,极易造成高炉憋风,致使炉况失常。为了改变原料条件下降对高炉的影响,高炉作业区采取了一系列调整措施,积极应对,确保了炉况的稳定顺行。研究内容和方法:通过探讨高渣比条件下高炉冶炼特性,认真分析了高渣比对高炉带来的不利影响,逐步摸索适应高渣比条件下高炉冶炼各参数的控制要求,形成了良好的操作炉型,争取在2011 年,高炉通过加强操作与管理,推进大矿批冶炼操作,实现炉况的稳定顺行,使高炉各项技术经济指标大幅度提升。具体实施步骤:一、 制定合理的炉料结构二、 加强原燃料管理三、 控制合理的热制度四、 调整下部送风制度五、 加强日常操作管理六、 加强炉前管理 总之,通过调整,使高炉冶炼在低品位条件下,在最短的时间内实现稳产、顺产、高产的最终目的,为公司的节本增效做出贡献。(不少于500个汉字)三、项目详细内容1、立项背景 随着市场形势的变化,为了降低生铁成本,调整原燃料入炉结构势在必行。天津钢管制铁有限公司1000m3高炉2010年平均入炉品位为57.41%,2011年1月平均品位为56.88%。自2月23日开始,烧结变料,减少铁精粉的用量,增加了印度及伊朗矿粉的用量,烧结矿的品位下降,高炉综合入炉品位由变料前的56.72%(平均值),下降至56.08%,平均下降了0.64%。2月25日,降至55.93%,下降了0.79%,渣比提高20 kg/t。打开铁口后,经常出现先下渣,后见铁,导致出铁时间较长,甚至出不净的现象,若渣铁排放不及时或排放不净,极易造成高炉憋风,致使炉况失常。为了改变原料条件下降对高炉的影响,我们采取了诸多措施,积极应对,确保炉况稳定顺行。高炉在高渣比条件下冶炼,要实现炉况长期稳定顺行,首先保证足够的渣铁热量,使炉渣具有良好的流动性;下部及时排净渣铁,创造空间,减少下部压差,缓解高渣量的影响,给炉况稳定顺行创造条件;其次保持大风量,实现足够的风速与动能,吹透中心、活跃炉缸,上部制度与下部制度合理匹配,有效控制各参数,完全可以避免高渣比带来的不利影响,实现经济技术指标的提升。通过探讨高渣比条件下高炉的冶炼特性,分析了解高渣比对高炉带来的不利影响,摸索出适应高渣比条件下高炉各参数的控制要求刻不容缓。(不少于500个汉字)2、详细科学技术内容(不少于2000字)天津钢管制铁有限公司1000m3高炉2010年平均入炉品位为57.41%,2011年1月平均品位为56.88%。自2月23日开始,烧结变料,减少铁精粉的用量,增加了印度及伊朗矿粉的用量,烧结矿的品位下降,高炉综合入炉品位由变料前的56.72%(平均值),下降至56.08%,平均下降了0.64%。2月25日,降至55.93%,下降了0.79%,渣比提高20 kg/t。打开铁口后,经常出现先下渣,后见铁,导致出铁时间较长,甚至出不净的现象,若渣铁排放不及时或排放不净,极易造成高炉憋风,致使炉况失常。为了改变原料条件下降对高炉的影响,我们采取了以下措施,积极应对,确保炉况稳定顺行。1. 制定合理的炉料结构TFeCaOMgOSiO2Al2O3MnFeOSR2调整前55.8310.22.155.471.770.1511.110.0171.87调整后53.6411.582.955.571.870.178.270.0212.08高炉初始炉料结构为76%烧结矿、22%球团矿、2%块矿的炉料结构,调整后变为77%烧结矿、16%球团矿、7%块矿,降低球团矿的入炉比例,同时降低烧结矿品位(见表1),同时降低烧结矿品位,提高烧结碱度。调整后渣量上升20kg/t铁。表1.烧结矿调整前后成分对比2. 加强原燃料管理2.1 加强原燃料筛分管理,合理控制筛分时间,确保筛分效果;每班有专人定时检查振筛,发现过筛不好时,及时清理振筛,杜绝粉末入炉。2.2 加强仓位管理,避免空仓或低仓位。2.3.对入炉焦炭跟踪观察,及时测量湿焦水分,以便做出相应负荷调整或煤量调剂,确保炉温稳定。3. 控制合理的热制度热制度直接反映炉缸工作状态,炉缸热状态由高温和热量两个因素来表达,单有高温而没有足够的热量,高温维持不住,单有热量而没有足够高的温度,无法保证高温反应的进行,也不能将渣铁过热到所要求的温度。在日常生产中,以铁水物理热和化学热的高低来作为热制度评价的指标,保持充足的渣铁物理热,不仅活跃炉缸,而且可以改善渣铁的流动性,降低高渣比对冶炼的不利影响。要求铁水物理热1480 ,si控制在0.30% 0.50%。表2 2011年1月2011年12月铁水Si含量控制情况4. 下部送风制度的调整风速和鼓风动能与冶炼条件有关,决定初始气流分布情况。所以,根据冶炼条件的变化,选择适宜的风速与动能,是改善合理气流分布的关键。由于受入炉综合品位降低、渣量大的影响,炉缸中炉渣聚集量增大,阻止煤气流向炉缸中心穿透的能力,影响原始煤气流分布,使炉缸周向和径向的气流和温度分布改变,导致边缘温度升高,中心气流降低。在高渣比冶炼条件下,为了吹透中心,活跃炉缸,下部适当缩小送风面积,提高风速与动能。风量由调整前的平均2247 m3/min,增加至调整后的平均2284 m3/min,有利于减少炉缸死区、吹透中心、活跃炉缸。5. 日常操作管理日常调剂原则:抓好炉温控制和碱度平衡,做到凉中防热,热中防凉。5.1 日常操作参数的调剂正常生产时风压、风量、透气指数、风温、喷煤量等各操作参数都在一定范围波动,超出规定要求查找原因,及时调剂,做到早动少动争取主动。在高渣比冶炼条件下,随着矿批的增加,风压有所升高,只要炉况接受,风量要求保持在2200m3/min 以上,透气指数在14.516;正常炉况煤量的使用力求稳定,一次调剂量不超过2 t,确保入炉燃料比稳定,以保证炉温的稳定。由于炉料调整,透气性变差,适当调整布料角度,中心边缘同时兼顾,顶压由原来的176逐步增加到180,压差由315增加到325,高炉风量,热风压力也能向上突破。使鼓风动能接近通过碳素计算的鼓风动能。很好的活跃炉缸,在实际操作中取得了很大成效。5.2 综合负荷的控制为了更好地稳定炉温,正常情况下,综合负荷稳定,目前基本维持在3.25左右,如果连续2 h 超出0.05,预示炉温有向凉趋势,视综合负荷调剂煤量。提炉温时,往往伴随着实际出铁量比理论出铁量多,因此,实际提炉温所需喷煤量比正常时要高出1015 kg/t。5.3 料速的管理高炉炉料下降速度受风量、批重和炉温等因素影响,在风量和矿批不变的情况下,料速的快慢预示炉温凉热的趋势,料速要求稳定。另外,料速应与综合负荷相结合来判断炉况。随着矿批的增大,料速变慢,24.5t矿批正常料速每小时89 批,连续9 批及时加煤;连续低于8 批及时减煤,增减煤量的多少以保证综合负荷稳定为准,同时兼顾当时炉温以及热量水平来确定喷煤量。5.4 气流的的管理在高渣比冶炼条件下,一旦渣铁出不净往往引起冷却壁温度的波动,造成气流不稳。尤其是第10层、11 层冷却壁温度波动较大,当个别点温度超过300 以上时,经常引起边缘气流管道。因此,当上部冷却壁温度超过300 时,减风5%,当温度继续升高时,再次控风至温度稳定为止。同时,分析查找原因,及时处理,以免造成炉况波动。6. 加强炉前管理为了消除高渣量对炉况的影响,加强炉前管理是目前保证高炉稳定顺行的重中之重,出铁管理做到标准化、制度化,以适应高渣比冶炼,具体如下:1)确保铁口深度在2m以上,控制好打泥量,做到出铁前保证泥套完好,堵口不冒泥。2)我们根据两个铁口出铁的现状,分别调整了钻头大小,有效的控制出铁时间在60-80min左右,控制日铁次在16炉左右,大大缓解了炉内压力3)在出铁过程中,如果出现铁流小的情况应及时捅铁口,无效果时及时堵口从另一个场出铁;4)当出现浇注主沟、修补流铁沟、渣沟等,单场出铁时,严格执行“单场出铁管理规定”。 结语:通过探讨高渣比条件下高炉的冶炼特性,分析了解高渣比对高炉带来的不利影响,摸索出适应高渣比条件下高炉各参数的控制要求,逐步形成了良好的操作炉型,尤其进入2011 年,高炉通过加强操作与管理,推进大矿批冶炼操作,实现了炉况的稳定顺行,使高炉各项技术经济指标提升,3月上旬平均入炉品位为56.10%,渣比398 Kg/t铁,平均产量为2790.64t/d(刨除计划休风的影响),为确保产量的完成,我们再次分三步将热风压力增加到3月17日的325 Kpa,3月中旬平均入炉品位为56.35%,渣比387 Kg/t铁,平均产量为2944.23t/d,3月下旬平均入炉品位为 56.42 %,渣比386Kg/t铁,平均产量为2893.18 t/d,3月平均入炉品位为 56.29 %,渣比390Kg/t铁,平均产量为2825.96 t/d,。高炉在高渣比条件下冶炼,要实现炉况长期稳定顺行,首先保证足够的渣铁热量,使炉渣具有良好的流动性;下部及时排净渣铁,创造空间,减少下部压差,缓解高渣量的影响,给炉况稳定顺行创造条件;其次保持大风量,实现足够的风速与动能,吹透中心、活跃炉缸,上部制度与下部制度合理匹配,有效控制各参数,完全可以避免高渣比带来的不利影响,实现经济技术指标的提升。(纸面不敷,可另增页)3、发现、发明及创新点: 通过探讨高渣比条件下高炉的冶炼特性,分析了解高渣比对高炉带来的不利影响,摸索出适应高渣比条件下高炉各参数的控制要求,逐步形成了良好的操作炉型,尤其进入2011 年,高炉通过加强操作与管理,推进大矿批冶炼操作,实现了炉况的稳定顺行,使高炉各项技术经济指标提升,3月上旬平均入炉品位为56.10%,渣比398 Kg/t铁,平均产量为2790.64t/d(刨除计划休风的影响)。高炉在高渣比条件下冶炼,要实现炉况长期稳定顺行,首先保证足够的渣铁热量,使炉渣具有良好的流动性;下部及时排净渣铁,创造空间,减少下部压差,缓解高渣量的影响,给炉况稳定顺行创造条件;其次保持大风量,实现足够的风速与动能,吹透中心、活跃炉缸,上部制度与下部制度合理匹配,有效控制各参数,完全可以避免高渣比带来的不利影响,实现经济技术指标的提升。(不超过400个汉字)4、保密要点:1. 合理的炉料结构的制定高炉初始炉料结构为76%烧结矿、22%球团矿、2%块矿的炉料结构,调整后变为77%烧结矿、16%球团矿、7%块矿,降低球团矿的入炉比例,同时降低烧结矿品位,同时降低烧结矿品位,提高烧结碱度。调整后渣量上升20kg/t铁。2. 下部送风制度的调整根据冶炼条件的变化,选择适宜的风速与动能,是改善合理气流分布的关键。(不超过100个汉字)5、应用情况 进入2011 年,高炉通过加强操作与管理,推进大矿批冶炼操作,实现了炉况的稳定顺行,使高炉各项技术经济指标提升,3月上旬平均入炉品位为56.10%,渣比398 Kg/t铁,平均产量为2790.64t/d(去除计划休风的影响),为确保产量的完成,我们再次分三步将热风压力增加到3月17日的325 Kpa,3月中旬平均入炉品位为56.35%,渣比387 Kg/t铁,平均产量为2944.23t/d,3月下旬平均入炉品位为 56.42 %,渣比386Kg/t铁,平均产量为2893.18 t/d,3月平均入炉品位为 56.29 %,渣比390Kg/t铁,平均产量为2825.96 t/d。实现了稳产、顺产、高产的生产局面。(不少于400个汉字)6、经济效益 单位

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