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文档简介

#1、2锅炉受热面和AA风改造项目 三河发电有限责任公司 目录 一、改造的必要性 n 二、改造的可行性 三、#2炉改造方案介绍 四、#2炉改造效果 五、#1炉改造方案改进 六、#1炉改造效果 一、改造的必要性 1、设备简介: 三河电厂一期两台350MW燃煤机组,锅炉为亚临界强制循环汽包炉,过 热器采用两级喷水减温,再热器通过改变燃烧器摆角调节出口汽温,同时设 有事故减温水,BMCR出力1175t/h。过热器为三级布置,无对流高温过热器 。设计煤种山西晋北 煤,实际煤种为神华 和准葛尔煤7:3混烧。 省煤器 一级过 三再 二再 空预器2 三过 二过 壁式一级 再热器 2、存在问题: 2.1 主汽温度低,高负荷时低于530(设计541); 2.2 再热器及大屏两侧烟温、汽温偏差大(约40),炉右侧再热器金 属温度高(580-590); 2.3 再热汽减温水量大(高负荷50t/h以上),高于设计值(0t/h); 2.4 排烟温度高于设计40。 下表所列偏差影响煤耗增加约3g/kwh。 负荷名称设计值目前参数参数变化 350MW过热汽温度()541530-11 再热蒸汽温度()541540-1 再热器喷水量(t/h)053 53 260MW过热汽温度()541535-6 再热蒸汽温度()5415410 再热器喷水量(t/h)02222 180MW过热汽温度()5415410 再热蒸汽温度()5415410 再热器喷水量(t/h)066 3、原因分析: 3.1 过热器受热面设计不足。 调试报告显示主汽温度低于设计值2情况下,过热汽减温水为零 ,与设计指标73.5t/h相差甚远,锅炉运行调节能力弱化。 3.2 煤种变化。 改烧神华煤后,运行煤种与设计煤种特性差异较大(灰熔点低、 粘污性强、挥发份高)大屏和屏式过热器处因结渣、积灰影响导 致相关受热面的吸热量大幅减少,进一步导致主汽温度降低,再 热汽减温水量加大、排烟温度升高。 4、改造必要性: 4.1 安全性方面: 受炉内烟气残余旋转的影响,炉膛出口沿水平方向两侧的烟 温及烟气量偏差达40,造成高温再热器局部管壁易超温( 590),安全隐患大。 4.2 经济性方面: 过热汽温低,被迫将燃烧器摆角大幅上扬,加剧屏区结渣趋 势,过热器出口烟气温度偏高,导致再热器整体超温,被迫 喷入大量减温水(最高达53t/h)来控制再热器出口蒸汽温度 。由此增加煤耗3g/kwh(不含排烟温度)。 为解决以上问题,必须进行锅炉受热面改造。 二、方案的可行性 1、前期工作 1.1 委托三菱公司进行燃烧调整试验和热力校核计算,结论 是锅炉对燃烧调整试验手段反应微弱,无法通过燃烧调整改 变现状,只能通过设备改造来改善参数。 1.2 委托三菱公司和上海成套分别编制改造初步可研报告, 2007年11月26日召开了专题审查会。 1.3 委托三菱公司和上海成套编制改造深度可研报告,2008 年1月8日召开了专题审查会。 2、方案介绍: 方案一:(三菱提供) 将三级再热器原有受热面下部减少40受热面,在尾部一级过 热器上方增加一级过热器面积6。三级再热器管材全部升级 (将原T22T91材质更换为SUS),在一级过热器处增加8只吹灰 器。 费用预算:7000万元 效果预测: 350MW工况,主蒸汽温度提高11,再热汽温度提高1,再热 器减温水量减少22t/h,排烟温度无变化,机组循环热效率提 高0.87。 注:三菱公司不同意只出让设计,该方案需40年收回成本 方案二: (上海成套研究所提供) 1、将屏过向下延长1m,增加受热面积225m2(占原受热面面积7 ),重量10.7t; 2、低温过热器出口立管增加一圈,管径60.3x6.4;增大原立 式过热器管径(由50.8x6.4更换为60.3x6.4 )并将55排8根 套变为110排4根套,受热面增加1630 m2(占原受热面面积15) ,重量74.3t,如下图所示: 投资估算表 单位:万元 工程前期费80施工费466 设备费534其它费10 材料费10工程总投资1100 屏过向下 延长1米 低过立管 增加一圈 低过立管由55 排变为110排 ,管径增大 效果预测: 负荷名称目前运 行参数 改造后运 行参数 参数变化循环热效 率变化 350MW主蒸汽温度()530541+11+0.28% 再热蒸汽温度()540541+1+0.02% 再热器喷水量(t/h)53 22-31+0.57% 效率提高+0.87% 260MW主蒸汽温度()535541+6+0.12% 再热蒸汽温度()54154100.0% 再热器喷水量(t/h)226-16+0.55% 效率提高+0.67% 180MW主蒸汽温度()54154100% 再热蒸汽温度()54154100% 再热器喷水量(t/h)60-6+0.28% 效率提高+0.28% 方案三:(上海成套研究所提供) 1、屏过向下延长1m,增加受热面积225m2,重量10.7t; 2、低过立管增加两圈,管径60.3x6.4。增大原立式过热器管 径(由50.8x6.4更换为60.3x6.4 )并将55排8根套变为110排 4根套,受热面增加3198 m2(占原受热面面积30.6),重量142.2t ,如下图所示: 注:本方案在方案二基础上低过多增加一圈立管 屏过向下 延长1米 增加2圈立管 低过立管由55 排变为110排 ,直径增大 效果预测: 负荷名称目前运 行参数 改造后运 行参数 参数变化循环热效 率变化 350MW主蒸汽温度()530541+11+0.28% 再热蒸汽温度()540541+1+0.02% 再热器喷水量(t/h)53 15-38+0.69% 效率提高+0.99% 260MW主蒸汽温度()535541+6+0.12% 再热蒸汽温度()54154100.0% 再热器喷水量(t/h)226-16+0.55% 效率提高+0.67% 180MW主蒸汽温度()54154100% 再热蒸汽温度()54154100% 再热器喷水量(t/h)63-3+0.13% 效率提高+0.13% 方案四: (上海成套研究所提供) 1、低过立管增加两圈,管径不变(50.8x6.4),受热面增 加2665 m2,重量131.5t; 2、低过水平管增加一圈,管径不变(54x6.9),受热面增 加1445 m2,重量72.6t。 3、低温过热器总计增加重量204.1t,见下图所示: 增加2圈立管 水平增加1圈 效果预测: 负荷名称目前运 行参数 改造后运 行参数 参数变化循环热效 率变化 350MW主蒸汽温度()530541+11+0.28% 再热蒸汽温度()540541+1+0.02% 再热器喷水量(t/h)53 20-33 +0.59% 效率提高+0.89% 260MW主蒸汽温度()535541+6+0.12% 再热蒸汽温度()54154100.0% 再热器喷水量(t/h)2215-7+0.24% 效率提高+0.36% 180MW主蒸汽温度()54154100% 再热蒸汽温度()54154100% 再热器喷水量(t/h)67+1-0.04% 效率提高-0.04% 3、最终结论 08年3月14日技术中心组织专家对以上方案进行评审,结论为 : 同意实施方案二; 从三河发电公司节能减排要求,改造是必要的; 可研报告可行,计算数据可信,预期可达到设计效果; 投资回报期4.13年,经济性合理。 建议: AA风水平摆动改造同步进行,需结合受热面改造统筹考虑 ; 对锅炉钢结构进行地震载荷安全性校核; 上海发电设备成套设计院对改造方案进行敏感性分析。 4、后续工作 4.1 建议的落实情况: AA风水平摆动改造同步进行,需结合受热面改造统筹考虑 进展情况:已委托上海成套研究院同步设计AA风水平摆动改造 方案。 对锅炉钢结构进行地震载荷安全性校核。 进展情况:已完成静载荷校核,加固方案已提出。 上海发电设备成套设计院对改造方案进行敏感性分析。 进展情况:已完成对高压缸排汽温度、压力、高加全切等边界 条件的敏感性分析,满足锅炉安全运行要求。 4、后续工作 上海成套对改造其他重要效果的计算结果: 1)、屏底烟温计算较改造前降低17。 2)、烟气流通阻力增加很小,约40Pa。 3)、排烟温度略有降低,近5 。(注加装吹灰器效果因无法计算,只能 粗略估计) AA风改造方案: 图1:原设计切圆布置方案 表1:模拟后确定改造最佳运行工况 改造后切园角度如右图: 改造后上下两层为固定 反切,中间两层为可水平摆 动型,四层均可实现原有上 下摆动功能。 4.2、上海成套研究院改造业绩调研 上海成套研究院已完成华能大连、福州等公司受热面改造工作 , 08年3月18日,技术中心、三河电厂专业人员到华能福州电厂 进行锅炉受热面改造效果调研,结果为: 福州电厂1炉再热器改造后,一、二次汽温均能达到设计 保证值,且再热器减温水量大幅下降。高负荷时,平均减温水 量不超过10t/h。 高负荷一次汽温达到设计保证值时,过热器有一定减温水 量,可作为过热汽温的有效调节手段。 受热面整体改造后,锅炉的排烟温度下降,省煤器出口烟 温降低2.7。 上海成套设计研究院设计方案和热力计算结果比较符合改 造后实际运行情况,具有较高的可信度。 负荷名称改造前参数改造后参数参数变化 330-350MW过热汽温度()530539.4+9.4 再热蒸汽温度()538539.6+1.6 再热器喷水量(t/h)499.7-39.3 燃烧器摆角指令()7858-20 排烟温度()154.7152-2.7 270-330MW过热汽温度()535540.6+5.6 再热蒸汽温度()538538.9+0.9 再热器喷水量(t/h)2613.2-12.8 燃烧器摆角指令()6754-13 170-270MW过热汽温度()540540.5+0.5 再热蒸汽温度()538538.3+0.3 再热器喷水量(t/h)52.5-2.5 燃烧器摆角指令()6259-3 福州电厂1锅炉受热面改造前后参数对比 三、改造方案确定 选定上海成套深度可研方案一。同时进行AA风 反切。 注:本次反切仅使中间两层AA风可进行水平摆动,最上和 最下层固定反切。这样主要可以降低成本,且角度计算好后在 运行中进行反切的必要性和安全性都不高。 四、#2炉改造的效果 1、#2炉利用为期50天的C级检修实施, 2008年9月10日10月30日 。 ,改造实际用时35天,效果节能较好。 2009年2月4日在三河发电公司召开了项目效果评审会,与会专家一 致认为:#2锅炉受热面改造和 AA风改造项目实施效果良好,达到可研 预期目标,并一致同意该成果在#1锅炉推广实施。 评审会认为项目具有三大特色: 1)采用新型设计理念,选用优秀设计单位,大幅度降低造价 抓住了过热器受热面设计不足,辐射及对流特性配置不当等问题根源 ,本着不仅治标而且治本的原则,采用增加辐射受热面以降低低温对 流受热面新增面积,减少了材料成本和钢结构强度风险,较日方设计 方案降低造价75%;委托经验丰富、业绩突出的上海成套设计院设计 ,设备摸底试验细致准确,模拟计算较符合实际,设计方案科学,施 工质量优良。 2)安全性明显提高 采用反切风控制热偏差,再热器金属壁温控制在设计报警值内, 大幅度减少了再热器超温爆管的风险;提高锅炉氧量0.5-1.2%,降低 水冷壁还原性腐蚀风险。 3)节能效果显著 额定负荷下,过热汽温提高10、再热汽温提高3,主、再热 汽温均达到设计值;再热器减温水量由最大52t/h降为0t/h;排烟温 度降低5以上;供电煤耗降低6.6 g/kwh; 按5900利用小时统计,供电煤耗平均降低3.61g/kwh。 评审会提出三方面方案优化建议: 1)用#2炉改造后运行数据,校核改造方案,尽可能降低#1炉 工程造价; 2)AA风改造上层和底层增加水平摆动功能; 注:负荷越高,过热汽温越低,再热汽减温水量越大,排烟温度越 高。 2、#2炉改造投资回报率高 受热面改造批准概算1100万元,实际发生1057万元,贷款利息 157万元,动态投资1214万元。AA风改造批准概算95万元,实际发 生92万元。两项总计发生1306万元。供电煤耗降低3.61g/kwh,年 节约标煤7455吨,按现行标煤单价620元/吨计算,年节约燃煤费 462万元。投资回收期2.8年。 五、#1炉改造方案优化 在#2炉受热面改造方案的基础上,取消低过入口管段管径加大措施 ,即保留原入口管段,以减小过热器增加的面积量。 为便于观察二、三级过热器下部结焦情况,在炉前部增加4个看火 孔。 锅炉受热面改造方案 : 屏过向下 延长1米 二过向 下延长1 米 低过立管 增加一圈 三过向 下延长1 米 取消该部 位管径加 大 AA改造方案: 在#2炉改造方案基础上,变为AA风四层均可水平摆动 六、#1炉改造效果 #1炉利用为期50天的C级检修实施,2009年4月10日5月30日, 改造实际用时35天。 1、安全性分析 再热器金属温度控制在580以下,降低再热器超温爆管风险。 2、经济性分析 同#2炉,主、再热汽温和再热汽减温水均达到设计值,年平均 过热蒸汽温度可提高5.2;年平均再热汽温提高5.9;年平均再热 器减温水量减少7.6t/h;排烟温度降低5; 注:目前#1炉汽温、减温水等运行状况

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