




已阅读5页,还剩29页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
FUJI之 CP6系列设备维修指导目 录一、CP6控制及辅助系统 3二、关于CP643E问题 3三、CP6没法回原点 3 四、CP642 机器故障 4五、CP643E开机出现SERVO AMP ALARM 10六、FUJI Mount 故障 10七、CP642 的抛料 11八、CP643E机器死机后数据的收集方法 11九,FUJICP6麻烦事情 12十、cp642开机后屏幕显示的vision2.94是什么意思呀 12十一、CP6 轨道宽度校正方法 12十二、FCP6、CP642保养作业手顺书 12十三、CP642、CP643 X轴BALL SCREW改造工程 22十四、CP643 X_Y TABLE UP/DOWN 新型CHECK SENSOR注意事项 25十五、CP643系列NEW YTPECONV.CULT.CHK.LEFT SENSOR AMP.调整方法 25十六、CP643 X轴电机更换步骤 26十七、CP-643 Parameter List 参数设定 26十八、凸轮箱皮带更换方法 34内容一、CP6控制及辅助系统CP6贴片机控制系统包括:1、CPU板 执行贴片机控制所需计算,内存中存储有程序及设备固有数据2、操纵板 用于控制、调整设备运行监视屏3、视觉处理板 执行视觉处理功能,并进行坐标修正计算,与将处理分析结果与CPU通讯,将元器件图像输出给监视器4、伺服板 控制各工作轴的伺服放大器5、I/O板 实现贴片机与CPU板之间的信号输入/输出中继6、SCSI板 该板插槽内插有一块存储卡,用于存储视觉处理程序7、MP板 该板插槽内插有一块存储卡,用于存储贴片机控制程序8、程序器 与I/O板联合工作,以特定的顺序处理输入/输出信号9、伺服放大器 控制该轴伺服马达10、伺服马达 驱动各伺服轴(X. Y. Z. D1. D2. FQ. FRQ. NC. C)请教上位楼主(校友)及各位大虾,对于工作轴X. Y. Z. D1. D2. FQ. FRQ. NC. C,本人除了了解X. Y. Z.外其它不清楚,请问其余分别指的是什么?D1.D2 代表2个table axis二、关于CP643E问题问题: CP643E开机之后VISION BOOTING正常,就是在VISION启动之后不显示回ZERO SETING的命令并且显示:SERVO ALARM,查所SERVO PACK均正常显示bb,更换CPU卡等无效,请各位帮忙!建议:你检查一下SERVO PACK 的接线是不是有问题,主要是OUTPUT终于找到了!昨天又找了一遍连线换了很多卡和扳子,最后一弟兄想起前几天做过PM有吸尘器给BOX除过尘,终于找到了一个SERVO PACK下面的开关被碰掉了三、CP6没法回原点问题:CP6机有这样一个问题,每次关电源后开机很麻烦,没法回原点.现象是这样的,开机按启动回原点,各轴都跑向原点移动,惟有C轴,晃了一晃就停下来了,屏幕显示一直就这样等待着,什么警都不报,10几分种还是这样.本人怀疑是12站的SENSOR有问题,光纤插拔一下,关电再开机,重复几次又可以了.但每次关电又是这样.这到底是怎么回事.解答:我前些时候也碰到这问题,请打开前面的盖子(FRONT DOOR),在右上方有一个缺口,里面有一个字型SENSOR,感应着一个轮盘,若是轮盘转一圈SENSOR都不会亮,把它换新(也许是接触不良)那个是CAM-axis回零点sensorI/O MapX03E 0 CAM ZERO POS.当铁板遮住sensor时红灯要熄灭才是正常用BYPASS KEY将安全门打开,回零仔细观察机器内部哪个轴到零点SENSOR后还不能停下来,检查此处SENSOR和AMP,必要时调整AMP可能是10ST OR 12ST 回不到原点所致,这时打开前安全门,可以看到PQ或PRQ马达在一直转,调整一下这两个轴的原点Sensor AMP即可疑问:第12站 Sensor AMP怎么调?是不是数字显示的那种?四、CP642 机器故障问题:CP642 机器故障报警:servo amp alarm检查:1.X axis 伺服的保险丝已经烧了. 更换保险丝,故障依旧.2.发现伺服已坏,有明显的烧焦味道;3.换伺服.疑问:请问,这一解决问题的过程中,还有那些要注意的事项和细节? 建议:Servo AMP 的参数有必要检查一下, 我指的参数是CPU BOX 中的那张纸上对SERVO AMP 的参数, 用DIGITAL OPERATOR 来检查.更换电容,在伺服放大器的电源附近。疑问:好好的没有谁去动参数,用得着去调整参数吗?可能还是电路的问题,组件的老化,短路,虚焊。建议:Please check if the X-axis is overloaded大多是电源方面的故障,你可重点检查这方面,放大器超负荷运行只会断电不会烧保险.试试这个方法吧!看行吗?实例:A Line CP643ME 故障及处理过程在3月26日夜班生产过程中,A LINE CP643ME 设备突然停止生产,并且报警SERVO AMP ALARM ,检查发现在主电源箱内的空气开关M1MS1没有吸合,并且9个轴的SERVO AMP都没有工作(所有的指示灯都不亮)。1、我们依照电路图检查了其中的一些元件,M1MS1、M1SK2、M1SK3、M1SK4,一切都正常 。然后我们测试了其中的电压,发现M1MS1空气开关的控制线路不正常,也就是没有输入电压。2、发现了以上的问题后,我们检查了这个空气开关控制线路一个重要的继电器M1CR31X,如图(1)所示。将其中认为有问题的件进行了调换,发现所有的件都是正常的,检查了连线,一切正常,测试电压后,发现继电器输入电位差为0,单相对地为24V,我们在电路图上看到在M1PCB0板子上有一个开关RY02,如图(2)所示。但是我们拥有的资料里没有控制这个开关的信息,联系代理商,依然没有答案。3、于是我们寻找了可以控制SERVO AMP的另外一条线路SERVO AMP CONTROL CIRCUIT,如图(3)所示。发现电压经过的相关路线都很正常,并且输入9个轴SERVO AMP的电压都是110伏,检查SERVO AMP 发现X 轴的一个Fuse断路,更换Fuse 后故障依旧。又检查了其他SERVO AMP未发现异常。相关电路图(M1MS1)R3S3T3R2S2T2KM1M1 00525KM1M1 00525KM1M1 00525V2/M1V4/M1V3/M1( ) M1SK2( ) M1SK3TO SERVO AMP POWER CIRCUIT301303302 M1SK4( )(1)SERVO AMP POWER CIRCUIT(M1SR1)K1K2K3K1K2K3(M1SR2)K1/M1K1/M2(M1CR31X)KA31X/M1( M1PCB0 )RY0276AP0/M120212224KA2X/M1 01405(M1CR2X) SERVO POWER ON510G F+24VFR4T4R2CT2CKM1X-1/M1 00310KM1X-1/M1 00310( ) M1SK5VS/M1(M1MS1X-1) TO SERVO AMP CONTROL CIRCUIT注:不正常位置在电路图上以颜色标示首先,我们确认了510线路是否正常,换掉了M1SR1一切都没有变化,然后断开M1CR2X的24号线,测两边的电压,发现24号线的一端为24V,而继电器地一端为0伏,因此可以证明这条线路是正确的。(M1SR1)K1K2K3K1K2K3(M1SR2)K1/M1K1/M2(M1CR31X)KA31X/M1( M1PCB0 )RY0276AP0/M120212224KA2X/M1 01405(M1CR2X)? SERVO POWER ON510G F+24VFM1CR31X 控制线路图我们接着昨天的思路继续检查线路,发现R4与T4之间的电压并不是220V正确的电压,更换M1SK21,M1SK5以后,电压还是不正常,我们考虑可能是保险丝的问题,于是我们根据线路图查到R2T相保险丝烧坏。更换保险丝以后,在没有提供SERVO AMP POWER时,SERVO PACK可以正常运做,当提供SERVO AMP POWER时,M1MS1吸合后立即断开,并且伴随开关M1CP0的关闭, S2T线上的保险丝烧坏。这时我们怀疑是线路中某处短路,因为在设备里看到老鼠的大便,我们检查了所有可以看到的线路,没有发现被老鼠咬过的痕迹。观察线路图看到R2、S2、T2三相电源同时给三处供电,SERVO AMP、SOUND PROOF BOX、冷却风扇马达,我们将所有SOUND PROOF BOX的连线断掉,这时提示C 轴SERVO AMP ALARM,提供SERVO AMP POWER发现设备依然跳闸,并且伴随保险丝的烧坏。将C 轴SERVO AMP的输出断掉,提供SERVO AMP POWER,现象依然,再断掉所有SERVO AMP的输出,现象依然,再断掉冷却风扇马达,现象依然。R2T2S2SERVO AMP POWER CIRCUITSOUND PROOF BOX冷却风扇马达R2、S2、T2控制的电路部分根据图纸中提示,查出问题出现的部分。R2T2S2SERVO AMP POWER CIRCUITSOUND PROOF BOX冷却风扇马达R2、S2、T2控制的电路部分首先,完全断开SERVO AMP POWER CIRCUIT电压的提供,单独确认SOUND PROOF BOX和冷却风扇马达的工作情况。如果SOUND PROOF BOX和冷却风扇马达工作正常,逐级检查SERVO AMP POWER CIRCUIT线路,这样可能损坏很多的保险丝。 如果还是没有头绪,请代理商帮助首先,完全断开SERVO AMP POWER CIRCUIT电压的提供,分别确认SOUND PROOF BOX和冷却风扇马达的工作情况。确认SOUND PROOF BOX和冷却风扇马达工作正常。 然后,我们逐个检查SERVO PACK的工作情况,因为我们曾经发现X轴的Fuse烧坏,也就是它坏的可能性最大,我们把它放到最后测量,这样避免损坏更多的保险丝,因为SERVO PACK更换十分不方便,所以用的时间也是最多(大约一天的时间)。最后我们确认是X 轴的SERVO PACK 的系统出现毛病。 连接X 轴伺服系统分为动力电源输入、动力电源输出、控制电源输入、与伺服马达ENCODE的数据传送、与主控制板的连接和一个阻排。我们先后排除了马达和阻排的可能性,因为设备里ENCODE 不太可能导致设备保险丝的烧断,它的可能性也可以排除,而我们引起设备故障的原因不是很了解,所以不敢轻易用更换备件的方法确认,只好等到周一代理商上班时,打电话进行确认后,再更换备件检查什么地方的毛病。 在联系代理商以后,我们把SERVO PACK 换到A LINE CP1发现症状和原来的设备一样,我们把A LINE CP1的SERVO PACK 放到A LINE CP2上,发现设备一切正常,于是我们断定是X轴的SERVO PACK 发生损坏。以后就是尽快和代理商联系购买备件,以便恢复设备正常状态。控制电源动力电源输入动力电源输出ENCODE伺服控制板SERVO PACKX 轴 伺 服 系 统 图Please check if the X-axis is overloadedB Line CP643ME 设 备 故 障 维 修 过 程10月11日,设备在运转的过程中发出可怕的噪音,操作人员将设备停止。 最开始怀疑是切刀的问题,而且切刀确实有严重的磨损,更换切刀以后,问题没有得到改善。 对出现的声音进行仔细的观察,发现声音来自如图所示位置。 噪音发出的位置断裂部件的位置在对声音发出位置进行检查,发现有一个部件(PART NO:WPU0212; PART NAME:JOINT)发生断裂,如下图所示。并且与这个部件相连接的一个滑动轴( PART NO:GPH1795; PART NAME:PIN)有严重的磨损。这两个件不是消耗品,没有备件,临时在外面加工了两个部件,安装上以后,在模拟状态下生产,声音正常了2个小时,之后又发出噪音。断裂件 国内制作件我们可以确定声音发出的地方没有问题,而导致声音出现的还有一个地方,那就是凸轮轴。在排除其它干扰部件以后,打开机器声音依然出现,虽然声音很小,但是问题点已经找到。在对具体位置检查时发现,如图所示29位置的部件有严重磨损,并且看到大量的铁削。又因为这个位置是切刀运动的动力源,这里有一点震动,都会对整个机构构成严重的影响。我们将好的部件换上,一切恢复正常。磨损位置磨损部件故障产生原因: 设备长时间的工作,机构各个传接部分都有磨损,使得各个传接部分的摩擦力变大,导致动力源(凸轮轴)受力很大,结合面压力增大。一旦产生磨损,磨损面就会迅速扩展,以致设备产生极大噪音。改善方法: 1、对设备要经常巡视,一旦有问题发生,及时解决。 2、设备维修时要考虑设备整体运做的情况,避免局部受力,影响设备其它的地方。 3、定期对设备进行清洁、润滑,保证设备运转顺畅,尽量在清洁、润滑过程中排除隐患。疑问:请教amp的保险丝在哪里买?我们很多台都是保险和电容坏,电容很容易买到,保险丝确买不到。回复:要看你买那种档次,不过一般代理商的很贵!注意点:更换保险丝之前,应先量一下伺服马达的电阻!维修当中,条理要清楚,每个动作的先后顺序很重要,有时候可以节省很多的时间!维修伺服是个值得讨论的问题,因为很多情况下,没有整个的配件,就影响生产,停线,这是老板最不愿意看到的事情,也对我们自己有好处.所以大家的经验共享,值得参考!五、CP643E开机出现SERVO AMP ALARM问题:CP643E开机出现SERVO AMP ALARM,经初步分析X servopack有问题,有哪位大师研究过这东东,指点一下,多谢!回答:换X servopack吧!疑问:确定是X servopack坏?一般servopack不容易坏,检查了马达?信号线?电源线?互相交换X servopack?不过真的X servopack坏了,我也不会修.回答:检查伺服的保险丝,有可能的话,更换一台伺服试试,就可以确认问题在哪了!疑问:考虑机器工作过程中突然断电,检查后部变压器35A保险丝有两个熔断,分析原因时发现X servopackL3端子和S3端子短路,拆开后发现有几个黑块:FUJI ELETRIC 50A 800v 是什么东东啊?问题解决了:X servopack里面的里面的两个1500mfd大电容烧坏,更换后装机OK!那两个电容很容易出问题,再把保险丝烧坏!六、FUJI Mount 故障问题: FUJI CP-643ME在生产过程中突然提示“Servo Amp Alarm”后经检查发现:X 轴Servo Pack内有一个fuse坏了。在市场上购买回一个同样的fuse更换后。把Servo Pack安装回去,启动设备复位时,在设备的CAM Box内有连续的异响,随即提示:“X Axis Servo Alarm”请问各位有谁能解释一下其原因?回答:你有DEL PROPER,PROGRAM.然后再重传 PROPER,STATUS.吗?或可查 FUJI的DIGITAL OPERATOR INSTRUCTION MANUAL的手顺书用Servopack看X Axis Servo Alarm的错误代码为何?重新做一遍servo 校准就可以了我也遇到过X轴SERVO AMP烧FUSE的问题,但更换之后清除PROPER,然后重传就OK了,没有类似的报警呀?另,CAM BOX里面的异响与X轴的SERVO ALARM应该关系不大吧?距离很远的!七、CP642 的抛料1、feeder的好坏和抛料有密切的关连。2、nezzle中心和反光片。3、Part data的设定。4、要留意下feeder底部和D table上有无异物。不然的话那就提高了feeder的高度了,那样的话抛料可是非常严重的。5、还有就是元件来料包装太紧,你可以将料带撕开然后把feeder反过来看元件是否能在feeder中脱出。如果不可以的话那你就可以去找IQC来检验这个物料了,并要求厂商改善。6、检查part data的编写7、part carmera 的亮度与焦距,camera 表面的清洁,以及老化和亮度。8、紫光灯管是否老化?八、CP643E机器死机后数据的收集方法当CP机器发生死机故障后,关闭机器。然后将CP机器的CPU板上的接口从COM1切换到COM2(只需要十字螺丝刀)。开机。注意开机后不要进行多余的操作,否则收集到的数据是不准确的。然后在FujiCAM电脑那里关掉C/C,点击开始程序附件超级终端,建立一个终端。具体的设置参数见下图: 按照上面的配置好以后,到机器那里,在主菜单下按照如下的步骤操作,注意不要错了,否则要重新回到主菜单下进行操作。SETMANUALETC.MEMORYETC.MODEOUTPUT UNIT输入数字 1,按F5 F2 F5 F5 F5 F1 CR后继续。ETC.MODEETC.MODETRACETRACELISTOPTIONPRINTOUTPRINTREADYF5 F5 F3 F1 F5 F5 F1这个时候在FujiCAM电脑上就开始打印Trace Data。打印完后,把数据存为Txt格式的文本,发给Fuji工程师。九、 CP642麻烦事情问题: CP642遇到一个小问题无法理解,请大家帮帮忙,当出现故障报警以后在RESET 重新开始生产的时候他的PCB会再把板子LOAD上来在重新LOAD过去灾照MARK在从报警的那一步开始生产,很麻烦浪费很多时间,相当于出现一次报警就要重新开始回答:修改PROPER DATA中:PCB CHECK POSITION X 和 PCB CHECK POSITION Y的设定,在此位置时,TABLE上有一SENSOR应是检测到有PCB的。十、CP642开机后屏幕显示的vision2.94是什么意思呀?问题:cp642开机后屏幕显示的vision2.94是什么意思呀?回答:it is vision process viesion,图像处理软件的版本,你把右边向左数过来第二张卡上的那张小卡拔出来,上面那个标注的就是这个版本号。十一、CP6 轨道宽度校正方法1、 INPUT 与 OUTPUT 侧宽度存在差异.a、将前后段宽度联动齿轮( 机器前部中间段左右各有一个 )的锁定螺钉*1松开.断开前后段宽度调节联动.b、将OUTPUT侧轨道宽度调整与INPUT侧一致.c、将联动齿轮的锁定螺钉锁紧. d、END2、INPUT侧或OUTPUT侧宽度存在差异.注: INPUT和OUTPUT侧分别由两根宽度调节螺杆控制宽度.1、找到宽度不正确的调节螺杆.2、松开螺杆靠后方向尾端紧固装置,使调节螺杆与联动装置脱离,紧固螺帽*1齿轮紧固螺钉*23、将宽度调整到正确位置.4、将螺杆紧固装置的螺帽和螺钉锁紧.5、END十二、FCP6,CP642保 养 作 业 手 顺 书1st DAY:1. Power On M/C,Zero Set,Nozzle Center,Idle试机,收Proper。2. 询问User此机平日生产状况,以为保养中详细检查参考。3. Power Off,Air Off。拆除前、后、及底座Cover。4. 1st. Bkt 拆除 (Screw x 2) 11st.气吹Bkt 拆除 (Screw x 4) 12st. 侦测机构拆除 (Screw x 2) 5st. 拆除 (Screw x 2) 注意LM钢珠勿掉落16st.拆除(Screw x 4) 5. 拆除20支Shaft;先于M/c后方放松Clutch之Screw,再转至M/c前拆下整组Shaft,拆除完毕请清点各Screw ,Washer ,Bearing等.之总数须无误。拆下之Shaft上,LM两端以胶带封住以防LM Block滑出,Ball Spine以橡皮筋固定以防脱出,LM,Ball Spine依拆下之位置作记号AT(Mark Pen)。Shaft分解更换Wave Washer(AFC上油)。清洁后LM由Block之螺丝孔灌注AFC。Ball Spine作Mark后分离向钢珠部分灌注AFC,组合后再以橡皮筋固定。6. 切刀机构整组拆除 (底部Screw x 2,上方Screw x 3,Cam Box Rod分离)。 7. 17st、19st固定侦测Sensor之植入螺丝放松,Sensor推入Bkt内,并以胶带保护。8. 记录Cam Box内之Connector、Air管之位置,并于Sol. Valve上记录控制之站别,完成后将上述部品及方形Cylinder 7个连基座拆除。9. 拆除3st.13st.之长型Cylinder连带基座。10. 拆除3st.13st于筒型凸轮上方角度控制之Lever(需将太阳片拆除,使用T型JIG)。11. 拆除Cam Box内各站控制Lever (部品以四箱分别置放,以避免混淆) 1st.11st. (Nozzle Up/Down)Slider之Rod不可往上拉出太多,以免钢珠掉落。拆除10st.、11st.、12st.、13st Lever之 Housing的三颗固定Screw时,使用JIG且避免6螺丝滑牙;拆除前先将10st Lever控制5st.连杆之#13 Screw拆除,以利Housing取下(Cam=270容易取下)。Cam Box内所拆除Lever机构清洁、润滑、更换部品12. 更换1st.11st.,Nozzle Up/Down之Plate End(注意上胶262),Slider上拆除螺丝,由螺丝孔向LM内注入AFC Grease。13. 清洁Cam Box内部(包含各站之连杆Rod之润滑),以Handle 转Cam时注意各站连杆Rod是否倒下而与凸轮产生干涉而断裂。14. 测试各轴皮带张力并调整,各轴同步测试调整,测试Helical Gear间隙0.030.08mm (Cam 200,度量4相对方向)15. Cp6 -拆除X_Y Table之Table Base 拆除Cam Plate前先于长条齿与Z轴Motor齿轮之接合处做记 号(清洁并更换部品)。Cp642 Z轴Ball Screw上升至Mechanical Stopper、取下X_Y Table Base 注意Table于高位时与其它机构之干涉。(调整Z轴Belt张力 100正负2Hz)16. Cam Box各Lever组回先装1st. Feed Fwd/Bwd之Lever,再装1st、3st.及18st与Cutter之Lever3st,13st角度控制Lever组装10、11、12、13st Lever Housing螺丝扭力330kg。17. 以JIG校正方形Cylinder之基座x7并装回Cylinder,调整各站Lever稍有间隙(Cylinder之植入螺丝上242胶)18. 装回3st、13st长型Cylinder。19. 依先前所纪录,装回各站控制Sol Valve之Connector、Air管。20. F1Power On,Air On。21. 调整3st、13st长型Cylinder切换PQ、PRQ90及270(Cam=0切换)Cam Follower于筒型凸轮两侧受力平均侦测到位Sensor于Cam=210212ON. 1ST DAY END2ND DAY1. 校正7组Cylinder之间隙除1st.11st. Nozzle Up/Down为0.050.07mm外,其余5组皆为0.10.15mm量表座须固定于稳定之平面, 量表架于LEVER与连杆连接处之小平面上(如右图)。 2. 更换3st.10st.12st.13st.之四颗钢珠(共计16颗),以脱脂剂清洁后,新钢珠抹AFC Grease, 螺丝上胶262锁回注意拆、装时钢珠绝不可遗失。3. 清洁并润滑Helical Gear(牙刷刷上AFC Grease); Drum及Sleeve以脱脂剂彻底清洁。 4. 装回20支Shaft之Clutch,组装时请 ”千万注意” Sleeve与Clutch接合面之清洁与脱脂。5. 3st,5st,10st,12st,13st下压量调整:PQ SOL ON= “O”(CAM=0),量表置于3st任一Shaft之ClutchCAM=90量表归零;记录Shaft于CAM=200之量表值,依序测量所有Shaft以上动作可得各Shaft于3st之下压量,选择下压量最小值之Shaft以其为基准Shaft,调整3st.10st.12st.13st.之下压量至0.30.35mm 6. 5st机构由螺丝孔向LM注AFC Grease;将机构装回。将10st Lever控制5st动作之连杆上之1 3螺丝锁紧。CAM=200时依据上图A处啮合位置取中心,调整5st机构之位置并调整下压量0.30.35mm。(调整M/c前方10st Lever最前方之Rod)7. 调整1st.11st . Slider轨道契合高度调整: CAM=0时切换: I/O PICK SOL ON=”O”(1st) I/O PLACE SOL ON= ”O”(11st) FQ SOL ON= ”O”(10st) 1st CAM=40,11st CAM=50时作Slider轨道契合高度调整: 2ND DAY END3RD DAY1. 装上Shaft T.A.B,于11st、CAM=200时,三支Shaft高度之误差须小于0.05mm,否则Shaft之组装有问题须再检查。装上Holder并以JIG校正此三Holder之位置与Shaft之Original Position相配合。2. PQ(3st)角度调整将PQ.PRQ之Original Pos. JIG装于Shaft ACAM=0时切换PQ SOL ON= ”O”,PQ ROT 90 ON= ”O”;倒转CAM=250量测JIG之X方向平面,记录其值 (Ex=-0.20mm),再正转至CAM=0时切换PQ ROT 270 ON=”O”:倒转CAM=250量测JIG之X方向平面,记录其值 (Ex=-0.30mm)将3st角度调整.之Gear之四颗螺丝放松后;旋转Gear调整使 PQ ROT 90=ON量测JIG之X方向平面为 0.05mm PQ ROT 270=ON量测JIG之X方向平面为 -0.05mm (即PQ=90,270所切换角度之误差取中间值)调整完成后CAM=0时切换PQ SOL OFF= ”O”3. 同方法,同JIG调整PRQ(13st.)4. 5ST角度调整将5ST JIG装于SHAFT ACAM=0切换FQ SOL ON= ”O”CAM=200时,调整5ST.角度控制Positioning之位置(需放松固定螺丝)使量测JIG之X方向平面之值为00.01mm。完成后拆除JIG,于CAM=0时切换FQ SOL OFF= ”O”5. 17st、19st之 JIG装于Shaft T A B于CAM=200调整17、19st.之Sensor固定Bkt位置,并使其与JIG密合。调整完成后将侦测Sensor往外完全推出,Lock Screw锁紧固定。(注意:请于调整17st时JIG不可倒转超过16st,否则Shaft B会变型)6. 检查18st机构之Shaft与Holder接触面,如磨损严重需更换。清洁18st机构,、将控制连杆与18st机构之#13固定螺丝拆除JIG装于Shaft T、A、B, 转CAM=200,调整Shaft之位置基座(SCREW*4),使18st之Shaft可平顺进入JIG之洞内。(请注意转Cam时治具与18st机构间之干涉,且JIG不可倒转超过16st,否则Shaft B会变型)7. 装回切刀整组机构(部品先行更换完毕)活动侧切刀之两侧Cam Follower x4须平行(左侧Cam Follower可以调位置),活动侧切刀于两侧Cam Follower中需上下活动平顺紧密贴合,如此于生产中切刀可无异音。调整连杆使于CAM=0时,活动侧切刀不可超出切刀座之底部(间隙约0.5mm)固定17,19st Fiber于切刀座时须注意Fiber须尽量平贴于切刀座上。8. 调整1st Pickup HighPICKUP SOL ON= “O”,CAM=175时调整Nozzle与Feeder之间隙Pickup High=0.650.7mm(Shaft T.A.B均须检查,误差应小于0.05mm)。若User欲置件1005零件时调整为0.6mm。 结束后请再重复检查第二天所做第7项之Slider轨道契合高度并交互调整。9. 装上20支SHAFT,于11st、CAM=200时,所有Shaft高度之误差应小于0.05mm,否则Shaft之组装有问题须再检查。装上Holder并以JIG校正Holder之位置与Shaft之Original Position相配合。(含FILTER,HOLDER,气管)10. 于11st、CAM=200时量测20支SHAFT之Spool(Mechanical Valve)是否位于同一高度(误差应于0.1mm以内)。组装Spool时,一律装至最低点或最高点,以利此项调整。3RD DAY END4TH DAY1. 装回1st 机构PICKUP SOL OFF = “O”时CAM=175调整Pin与Jaw之相对位置,所有Shaft均须检查。PICKUP SOL ON = “O”时 CAM=175调整Pin之高低位置使Jaw与Spool之间隙为0.1mm,所有Shaft均须调整。 2. 装回11st吹气机构PLACE SOL ON= “O”量测所有Shaft上之Spool高度(Spool往上推到底,量Spool底部)以Spool高度最低之Shaft为基准Shaft.于CAM=200调整下列各点: a.吹气孔对正Spool气孔 b.11st机构吹气孔平面与Spool底部平面平行(以手电筒照射)。 c. 11st机构吹气孔平面与Spool底部平面(Spool往上推到底)尚有 0.1mm之间隙(如图)气吹量大小调整为:Air旋钮顺时针旋到底后倒转4圈半。 3. 调整Feeder与送料推杆间隙,TAPE FEED SOL OFF= ”O”时与Feeder送料推杆尚有0.5mm之间隙调整FEEDER FRD/BWD SENSOR: 下始点向上0,6mm SENSOR ON 上始点向下0.3mm SENSOR ON4. 装回Error Pars Ejector(16st)机构调整方法同11st。5. 装回FRQ(12st)机构CAM=200时,”A”处间隙约为11.5mm,旋转Shaft确认与”A”处无干涉。 FQ、FRQ Motor归零方法如下:1.将归零Sensor之Amp由L ON切换成D ON。2.放松归零Dog上之Lock Screw(1.5mm)。3.Zero Set数次使Clutch到达(1)之位置(下图)。4.将归零Dog之反光亮面置于Zero Set Sensor之正前方,锁紧Dog上之 Lock Screw。5.将归零Sensor之Amp由D ON切换成L ON。6.执行Zero Set,完成时Clutch应位于(2)之位置(下图)。 6. FQ、FRQ之Original Position校正: 3(轴切换SW)ResetPower ON;FQ、FRQ Motor Zero Set。FQ于CAM=0时FQ SOL ON= “O”将JIG装于Shaft上,CAM=200时量测JIG之X方向平面=00.01mm纪录此时之Servo Counter Puls值即为Proper内之FQ Original Position(其校正值相差需300 Puls)FRQ校正方法亦同7. 调整18st连杆,Shaft A先经12st Original Position修正角度位置。当CAM=0切换NOZZLE SOL ON= “O”,转CAM=12818st Shaft刚压入Holder 0.010.05mm。 转CAM=200确认Holder之Change机构尚未被推到底。8. 清洁17st.,19st., 10st., 12st., 15st相关之Fiber Unit (共11组), 依现况调整Fiber控制AMP.。9. 装回X_Y Table Base及Z0调整 Cp6 -清洁Table Base及Z轴Mechanical Stopper凹槽内之零件。 长条齿与Z轴Motor齿轮之接合处依先前记号装回(加Grease)。 Cam Follower与Cam Plate接触4点须受力平均。Cp642 清洁Table Base及Z轴Ball Screw(LRL3 Grease)内之零件。 装回Table Base时请注意Back Up Ping高度调整之Bkt不可与 Y轴Motor产生干涉。先作Table上之固定及可动侧C/v平坦度调整(CP6为Table上高度调整螺丝x4,Cp642为Z轴Ball Screw x4并注意Nut锁紧)将治具Plate先置于C/v右方并Clamp,将Table推至Plate正对Cam=200时11st Shaft的正下方(Cam=0时PLACE SOL ON= ”O”)上升Z轴使Plate接触后再往上0.3mm(dial gauge架于Nozzle上)纪录此Puls值,再将Plate置于C/v中间并重复上述动作后再纪录此Puls,将此二Puls值取中间值即为Z0。CP6 之 Z0值须介于 -250+350 Puls间。CP642 之 Z0值须为3500 Puls正负300 Puls MOT Sensor ON=Z0+1250 Puls正负50 Puls;MOT防止螺丝高度 为MOT Sensor ON时Z往下0.5mm(250 Puls)时正好接触。10. 以JIG校正X0,Y011. 装上MARK CAMERA,使用JIG PLATE校正,做REAOLUTION调整使=012. PARTS CAMERA (Narrow View,Wide View)以1.0之NOZZLE检查CAMERA是否位于窗口十字线中心点,若否则调整Camera 定位之Bkt(X,Y之方向与CRT所示相反)JIG装入Holder内,转Cam=200从11st以Dial Gauge量测JIG表面,X方向移动时,量表值=0.01mm以下再正转Cam=0SETPROPERCAMERAWIDE (NARROW)POSITION 1 按START,CHECK 按START一般只须调整值于0.05以内4TH DAY END5TH DAY1. 各轴清洁并上新油(各型黄油绝不可混用)。X、Y、D轴Ball Screw及LM黄油嘴以油枪注新油。Rod End黄油嘴以油枪注AFC GREASE。3st、13st桶型凸轮请上AFC GREASE。Cam Box内Cam Follower之Housing内请注满AFC GREASE。2. 各轴SERVO AMP.之ZERO调整及GAIN TEST测试a. 3+RESET+POWER ON,并于I/O MODE将各站SOL OFF= “O”b. 选择各轴,并核对数值是否吻合c. SERVO ON归零V_TEST使用SERVO BACKAGE调整ZERO值至稳定d. GAN TEST查看LOOP值是否在范围内(因恐数据外流造成危险,此节不予描述)3. 再重新检查是否所有固定螺丝或螺母均已锁紧,检查完请以Mark笔作上记号。4. 手动转Cam数圈,确认机构间不会产生干涉。5. M/c Zero Set、执行Nozzle Center。6. IDLE TEST。7. 标准基板实装检验。8. M/C外观恢复,观察实际生产。恭喜,您已经完成了 !(请记得填写保养作业书)保养工程浩大,若有疏漏,敬请不吝指教。初稿:马国华,叶建生 于中坜办事处修正一版: 廖铭利 于东筦办事处十三、CP642/CP643 X轴BALL SCREW改造工程1. “ - “+“F5“ :做Zero Setting.2. SET/PROPER/CAMERA : 纪录下XcYc之Pulse.3. SET/POSITION/X AXIS(Y AXIS)/COUNTER :将X-Y Table移动至XcYc.4. SET/PROPER/CAMERA/XCYC :Monitor出现+,在Monitor上做Mark.5. Turn Power Off,拆下机器外面Cover, Housing(20)上之Cover(5),周边.6. 将两侧Screw Cover(77)固定,松开Catch Pan(73) , Holder(74).7. 将量表架于X-Y Table上,测量Housing(20)与X-Y Table之Y方向平行度.(测量时可转动Y Axis Coupling以避免X 方向之移动.)8. 将X Axis Servo Motor Control Line & Coupling(25)松开,拆下X Axis Servo Motor(27).(拆卸Motor时应避免撞击到Housing(20)与Motor ,Housing(20)侧可用吊环,另一侧用手扶住取出)9. 松开Nut(29),将X Axis Ball Screw(2) & Housing(20)拆下.(拆Tape Pin(40)可用M3螺丝含一螺帽顶住Housing(20)将Tape Pin(40)逼出,拆卸时均需避免撞击Ball Screw(2),X-Y Table ,Housing(20)及下方之平面)10. 将治具3装于X-Y Table上,量表架于机器内LM旁之平面上.11. 测量X-T Table之X&Z方向之平行度.(X:0.01/100mm,Z:0.02/100mm)12. 将拆下之Ball Screw(2), Housing(20), Lock Nut(29), Bearing Cover(21), Collar(19), Bearing Retainer(17), Bearing(28)分离,并拆下机器上X-Y Table两旁X方向之Stopper(33).(Lock Nut(29)可用治具8,Bearing(28)可用治具5,Holder(75)可用治具6)13. 将分离支部品照其顺序一一摆好,并将要更换部品Parts Kit “A” (28,30,73,75,76)放在旧部品旁,并清洁机器内与拆下之部品.14. 重新将Housing装回机器上,将治具2装上.(平面应避免撞击与磨损,可用磨石先将其平面磨一下)1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年学历类自考专业(工商企业管理)生产与作业管理-生产与作业管理参考题库含答案解析(5套)
- 2025年学历类自考专业(工商企业管理)企业经营战略概论-生产与作业管理参考题库含答案解析(5套)
- 2025年虚拟现实在职业能力提升中的应用效果评估报告
- 2025年光伏农业大棚智能温室技术创新分析报告
- 2025年婴幼儿配方食品营养配方中植物性成分的研究报告
- 护士护理条例
- 2025年学历类自考专业(学前教育)幼儿园教育基础-幼儿园教育基础参考题库含答案解析(5套)
- 2025年学历类自考专业(学前教育)学前教育原理-学前教育科学研究参考题库含答案解析(5套)
- 2025年学历类自考专业(学前教育)学前儿童科学教育-幼儿园课程参考题库含答案解析(5套)
- 2025年车辆临时买卖协议书
- 离婚协议书正规打印电子版(2025年版)
- 音乐美学.课件
- 心肺复苏说课比赛课件模板(一等奖)
- 健康体检证明
- 激光跟踪仪使用手册
- 金属材料的主要性能ppt课件(完整版)
- 2021年江西外语外贸职业学院教师招聘试题及答案解析
- 电鱼机的相关知识与各级电路的电路图
- 公司闲置资产及废旧物资盘活处置管理办法
- 临汾热电公司机械伤害事故案例分析
- 普通高等学校毕业生登记表模板_B4_直接打印版
评论
0/150
提交评论