已阅读5页,还剩2页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
af81ce9d25b7eca12d7e76f8583c06e2.pdfPLC与西威AGY变频器 在拉丝机上的应用杭州通灵自动化系统有限公司营销二区 竺时隽【摘要】 本文介绍了通过三菱PLC作为主站与多台意大利西威公司的AGY系列变频器用RS485串行通讯构成的高精度变频器调速控制、排线、监控系统。详细叙述了系统的硬件构成,PLC与变频器之间的通讯原理和通讯协议,阐明了该网络控制调速系统与一般模拟量控制调速系统相比的优越性,给出了系统框图及以及PLC系统的软件实现方法。【关键词】 PLC 变频调速器 多电机控制 RS485网络 通讯协议 实时监控一、引言近年来,交流调速的发展十分迅速,打破了过去直流拖动在调速领域中的统治地位,交流调速拖动已进入了与直流拖动相媲美、相抗衡的时代。目前,变频器调速控制系统已广泛应用于机械、冶金、化工等各个行业。作为变频调速系统中的控制核心部分的变频器,最初是以单台形式工作的,可以通过变频器的控制面板或端子进行运行参数的设置,启动或停止变频器运行,读取各种变频器运行数据等等。而现在各种大中型自动化生产线则要求由多台变频器组成的同步控制系统、比例控制系统等复杂的控制,并且要相互协调,形成连续生产线的调速控制系统。以比例控制系统为例,一般的系统构成如图所示。工作时操作人员通过控制PLC设定运行参数,然后通过D/A转换模块发出(010VDC或420mA)信号控制变频器的速度指令,使各个变频器驱动电机按给定的速度运转。此方案对电机数目不多,电机分布比较集中的应用系统较合适。但对于大规模生产自动线,一方面电机数目较多,另一方面电机分布距离较远。采用此控制方案时由于速度指令信号在长距离传输中的衰减和容易受外界的干扰,使整个系统的稳定性和可靠性降低,同时大量D/A转换模件使系统成本增加等问题。由于大多数变频都有RS485通信接口,用于系统配置和监控。作为低成本的连接方案,采用基于RS485通信接口对变频器进行控制,无疑是具有吸引力的选择。为此采用了PLC与变频器构成RS485多分支通讯控制网络。该系统特点是成本较低、信号传输距离远、抗干扰能力强,尤其适合远距离,多电机控制系统。本文采用三菱FX系例PLC通过RS485接口使用变频器专用通讯协议(modbus)对三台西威公司的AGY系列变频器进行控制,极大地减少了线路连接的复杂性。实现多机分布传动机制的PLC集中监测和控制新系统,着重介绍了西威公司的AGY变频器实时在线通讯技术的实现。二、工艺要求和系统工作原理本控制系统主要由三台电机组成:放卷电机15KW,收卷电机3.7KW,排线电机0.55KW。要求收卷电机按工艺的要求可以精确的按比例跟踪放卷电机运行。启动停止要求同步才能保证符合正常的生产要求。排线电机要按线经准确排线。三、电气传动系统构成 根据该设备工艺的技术要求采用了全新的传动控制系统,整个控制系统主要由以下几部分组成。利用变频器自带的RS485接口,与三菱PLC的FX2N-485BD模块进行通讯控制变频器。再通过HITECH触摸屏来监控和操作,可以直观的显示各种参数及故障。便于操作与维修,而且系统的抗干扰能力强,传输距离远,可靠性强,配线简洁。电气系统硬件结构如图所示,主要由下列组件构成。1) 触摸屏(HMI)为整个系统的操作设置显示单元。在HMI上可以通过不同画面将PLC内部数据、输入输出状态、各个动作过程,以及全机故障查询、工艺参数等一一显示出来,实时监控全机的工作状态,除了显示功能外,还可以根据现场的情况,通过HMI设置和修改PLC内部的一些需要用户设定的参数。通过HMI上直接观察到变频器的工作状态,对变频器进行监控。如图。2)FX2N32MR为PLC基本单元,执行系统及用户软件,是系统的核心。3)FX2N485BD为FX2N系统PLC的通讯适配器,该模块的主要作用是PLC通讯系统中作为主站发给变频器信息,在分析其结构的基础上,将其作为RS485通讯主站使用,完成变频调速器各种控制信号的发送,参数监控及故障报警等。4)AGY转矩矢量变频器自带RS485接口的通讯单元,符合MODBUS通讯规范,用于实现PLC与多台变频调速器的连接。通过该单元能够在网络上实现变频调速器的运行控制(如启动、停止、运行频率设定)、参数设定和状态监控等功能,是变频器的网络接口,在工业现场,RS485是应用较多的一种通信。AGY转矩矢量变频器(带PG闭环反馈)有效防止因负载的变化而引起的电机转速的变化,由于三台电机变频调速都采用闭环反馈控制。因此该系统特性较强,随负载变化小外界干扰对系统速度基本没有影响。保证控制的精度。5)排线电机原采用机械结构(见图)需要经常维护,因螺距为固定,所以排线精度较低,排线较乱。现采用AGY转矩矢量变频器驱动排线电机加光栅尺实现排线功能,替代原机械结构,得到了较高的控制精度,取得较满意的结果。四、AGY转矩矢量变频器比例跟踪系统工作原理放卷电机和收卷电机均采用矢量闭环变频无级调速,收卷电机根据工艺要求按一定的比例(设置计算公式)精确同步放卷电机速度。放卷电机的速度由操作员根据需要在HMI上设置,也可以在HMI上微调放卷的速度,同时输入“牵引比”,“机械传动的速比”,“铜线的直径”等参数,由HMI传送到PLC后,经计算,采用通讯的方式启动放卷电机和收卷电机按计算的速度运行。如图。五、AGY转矩矢量变频器与PLC的通讯原理及协议变频器与PLC的通讯通信是双向进行的,因此收发双方同时都具备收发设备。但双方可共用一个传输媒介,也可各自拥有单独的传输媒介。传输系统和交换系统共同组成一个完整的通信系统,直至构成复杂的通信网络。而这个简单的系统也基本上包含通信方面的一些基本技术: 编码技术、传输技术。本系统AGY转矩矢量变频器变频器接入RS485总线采用“单主多从”PLC控制网。AGY转矩矢量变频器采用两线制的RS485接口协议作为现场监控和调试协议。它以主从方式构成工业监控网站,在网络内有一个主站,031个从站,各站点由唯一的标识码识别。每个变频器的地址可通过设置,这样上位机便能通过RS485通信线,对挂在上面的变频器进行控制操作。AGY转矩矢量变频器采用主机“轮询”, 从机“应答”方式。其通信方式为RS-485,波特率最高可达19.2Kbps;数据格式为:1位起始位,8位数据位, 1位停止位。由通讯可以控制变频器的起/停、故障检测、故障复位、速度和转向控制,由PLC通过RS485接口完成。常用发送字符串:其中:=04Hex=02Hex=03Hex=06Hex=15Hex=变频器地址的最高有效位=变频器地址的最低有效位=在和之间的XOR字符=0Dhex所有字符串的结束字符=是发送中涉及的参数x,x=与涉及的参数有关的项目的数字代码n,.,n=被读或写项目的实际值六、控制系统中变频器与PLC通讯控制软件设计由于系统生产工艺并不复杂,所以如何实现PLC与变频器之间的通信是整个设计的重点、难点。要实现对变频器的通讯控制,要求PLC进行通讯编程,通过程序实现PLC与变频器信息交换的控制。要求注意以下几点1)通信程序由通信口初始化、运行、停止、速度设定等部分组成,主机握手等待时间,从机最长响应时间8ms,超时则判定为通信失败,轮询RS485网络内的每一个从站,主站必需定期轮询,包括无应答时,应呼叫三次,保证能及时发现从站的通信故障。从站在一定时间间隔后若未接收到任何报文则认为发生断线故障,随后进入故障安全状态。2)PLC程序应完成FX2N485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换及变频器应答信息的处理等工作。在该系统1:3分支通讯网络中,每个变频器为一个子站,每个子站均有一个站号,事先由参数设定单元设定。具体参数如下功能码名称设定范围设定值(1#)设定值(2#)设定值(3#)备注变频器参考的通道44串行通讯输入允许通讯控制输入允许通讯控制所有输入允许通讯控制输出允许通讯控制所有输出传送参数9600,N,8,1站号通讯延迟时间ms串行链路超时sec超时应答时间启用端子控制允许3)工作过程中,FX2N485BD发有关命令信息后,各个子站均收到该信息,然后每个子站判断该信息的站号地址是否与本站站号一致。若一致则处理该信息并返回应答信息;若不一致则放弃该信息的处理,这样就保证了在网络上同时只有一个子站与主站交换信息。见图。4)由于FX2N通讯的收发状态切换较慢,取决于PLC的扫描周期,这个时间估计为3ms左右,因此在与AGY通讯时,接收不到变频器的应答数据(变频器返回数据约1ms),因此考虑变频器软件做非标,调整返回信息时间。5)正常工作时变频器与PLC通讯控制软件设计的程序流程图如下:七、人机界面的设计在人机界面中,设计了7幅画面,包括整体图形,运行监控、参数修改、速度输入,故障显示,机器速度和密码保护等。故障显示使用指示器及走马灯,给出位元件即可实现闪动效果,让操作者很方便的知道故障部位,整体感很好。操作主画面如下图所示:八、实际应用效果通过用户的使用证明,AGY转矩矢量变频器加编码器闭环组成的比例随动自动控制系统,在拉线机上采用RS485网络控制是一种十分理想的控制方式,它有许多值得借鉴的优点:1)采用通讯控制变频器,具有硬件逻辑简单、抗干扰能力强的特点。以此方式,可以实现全车间的现场总线网络控制。2)两台电机比例同步跟随精度高,尤其是采用编码器闭环以后,转速精度可以控制在0.5转/分左右,完全满足工艺控制的要求,质量明显提高。3)系统的动态响应快,对于负载的急变,放卷电机速度的快速变化都能很快跟随调整好。4)调速范围广,闭环可达1000:1,采用了变频电机,在低速情况下完全可以长期运行,在高速下,只要挤出机能满足要求,主机牵引可达60Hz以上,极大的满足了产量的要求。5)操作简单,速度比调整只需要在触摸屏上设置线径、卷筒直径等参数,系统根据公式自动计算放卷速度比,按下启动就可以了。总之将此技术运用到拉丝机的速度比例控制上,收到很好的效果,产品质量有了显著提高,调速方便,减少机器机械的冲击和磨损,改变电机温升,延长电机寿命,故障很少且易于排除,得到用户的欢迎参考文献1):ARTDri
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论