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文档简介

直流系统故障18检修人员误接线,交流串直流致全厂停电2005年10月25日13时52分,某发电厂发生一起因维护人员作业随意性大、擅自扩大工作范围,危险点分析不足,误将交流电接入机组保护直流系统,造成运行中的三台机组、500kV两台联络变压器全部跳闸的重大设备事故。现通报如下: 【事故经过】全厂总有功1639MW,#1机有功:544MW;#2机小修中;#3机停备;#4机有功:545MW;#5机有功:550 MW;托源一线、托源二线、托源三线运行;500kV双母线运行、500kV #1 联变、#2联变运行;500kV第一串、第二串、第三串、第四串、第五串全部正常方式运行。 化学运行人员韦某等人在进行0.4kV PC段母线倒闸操作时,操作到母联开关摇至实验位的操作项时,发现母联开关分闸储能灯均不亮,联系维护项目部的冯某处理,13点40分左右天津维护冯某在运行人员的陪同下检查给排水泵房0.4kV PC段母联开关的指示灯不亮的缺陷,该母联开关背面端子排上面有3个电源端子排(带熔断器RT14-20),其排列顺序为直流正、交流电源(A)、直流负,由于指示灯不亮冯某怀疑是电源有问题并且不知道中间端子是交流,于是用万用表(直流电压档)测量三个端子中间的没有电(实际上此线为交流电,此方式测量不出电压),其它两个端子有电,于是冯某简单认为缺陷与第二端子无电有关,于是便用外部短路线将短路线(此线在该处线把内悬浮两端均未接地)一端插接到第三端子上(直流负极),另一端插到第二端子上(交流A)以给第二端子供电并问运行人员盘前指示灯是否点亮,结果还是不亮(实际上这时已经把交流电源同入网控的直流负极,造成各开关动作(5011分位, 5012分位, 5013在合位 ,5021合位,5222分位,5023合位,5031、5032、5033 开关全部合位,5041、5042、5043开关全部分位, 5051、5052、5053开关全部分位;5011、5012、5022、5023、5043有单相和两相重合现象,#1、#4机组同时跳闸,#5机组随后跳闸),冯某松开点接的第二端子时由于线的弹性,该线头碰到第一端子(直流正极)造成直流短路引起弧光将端子排烧黑,冯某将端子排烧黑地方简单处理一下准备继续检查,化学运行人员听到有放电声音,并走近看到有弧光迹象便立即要求冯某停止工作,如果进行处理必须办理工作票,此时化学运行人员接到有机组跳闸的信息,便会同维护人员共同回到化学控制室。【原因分析】1、技术组专家通过对机组跳闸的各开关动作状态及相关情况进行综合分析,初步推断为直流系统混入交流电所致。经在网控5052开关和5032开关进行验证试验。试验结果与事故状态的开关动作情况相一致。确定了交流串入直流系统是造成此次事故的直接(技术)原因。 2、维护人员工作没有携带端子排接线图,对端子排上的接线方式不清楚,危险点分析不足、无票作业,凭主观想象,随意动手接线,是造成此次事故的直接原因。 【暴露问题】1、维护人员检修安全及技术工作不规范,技术水平低,在处理给排水泵房0.4kV PC段母联开关的指示灯不亮的缺陷时,使用万用表的直流电压挡测量接线端子的交流量,并短接端子排接线,使交流接入网控直流控制回路,最终造成此次事故。 2、维护单位的安全管理、技术管理存在漏洞,工作人员有规不循,安全意识薄弱,检查缺陷时未开工作票,没有监护人,对检修工作中的危险点分析有死角;对设备系统不熟悉,在二次回路上工作未带图纸核对,人员培训存在差距。安全生产责任制落实存在盲点。 3、发电厂在对外委单位管理存在差距,对外委单位工作人员的安全及技术资质审查不力,未尽到应有的职责对其进行必要的安全教育培训,对外委单位人员作业未严格把关,未严格执行生产上的相关规定。 4、直流系统设计不够完善。此接线端子的直流电源由500kV#1网控的直流电源供给,网控直流接引到外围设备(多台机组、网控保护直流与外围附属设备共用一套直流系统),交直流端子交叉布置并紧挨在一起,存在事故隐患,使得直流系统的本质安全性差,抵御直流故障风险的能力薄弱。 5、该发电公司在盘柜接线不合理以及遗留短接线等问题未及时发现并未及时治理,反映出设备管理不到位。虽然已经制定了防止500kV系统全停的措施并下发,对交直流不能混用的问题已经列为治理项目,但工作责任分解还未完成,未将生产现场所有可能引起交流串入直流的具体检修作业点进行分析,反映出基础工作薄弱。 6、在运行人员带领下维护人员检查确认缺陷时,运行人员对维护人员的工作行为没有起到监督作用,运行人员对电气专业工作规范不清楚,对管辖设备基本工作状态不清,充分说明运行人员的自身学习与培训教育工作不到位。 【防范措施】1、发电厂对在生产、基建现场直流系统进行摸底检查,从设计、安装、试验、检修管理上查清全厂直流系统的状况,分系统、分等级对交流可能串入直流系统及造成的影响进行危险点分析及预控制,制定出涉及在直流系统上工作的作业指导书。 2、交直流电源在同一盘柜中必须保证安全距离、隔离措施到位,交流在上,直流在下,且有明显提示标志,能立即改造的及时进行改造,不能改造的做清标记、作好记录,避免交流串入直流。组织所有电气和热工人员包括外来维护人员、运行人员,认真学习交流串入直流回路造成保护动作的机理和危害的严重性,要大力宣传保证直流系统安全的重要性和严肃性。 3、加强直流系统图册管理,必须做到图纸正确、完整,公司、部门、班组要按档案管理的标准存档,有关作业人员要人手一册。 4、凡是在电气二次或热工、热控系统回路上的工作,必须使用图纸,严格对照图做工作,没有图纸严禁工作,违者按违章作业给予处罚。 5、在热工和电气二次回路上工作(包括检查),必须办理工作票,做好危险点分析预防措施,在现场监护下工作。进行测量、查线、倒换端子等二次系统工作,逐项监护,防止出错。 6、加强检修电源的使用和管理。在保护室、电子间、控制盘、保护柜等处接用临时工作电源时必须经公司审批措施到位后方可使用。在上述区域任何施工用电一律从试验电源插座取用,工作票上要注明电源取自何处。 7、检查各级直流保险实际数值的正确性,接触的良好性,真正做到逐级依次向下,防止越级熔断,扩大事故。 8、对网控等主机保护直流接到外围设备的情况进行排查,发现问题要安排整改。 9、检查安全生产责任制是否完善、每一项工作、每台设备是否都已明确到人,尤其公用外围系统化学、输煤、除灰、水厂等系统的管理,避免存在死角。 10、加强对外委单位(包括短期的小型检修、施工、长期的检修维护、运行支持)的全过程管理,对外委单位安全及技术资质、对其作业的安全措施、人员的安全技术水平进行严格审查,进行必要的安全教育培训并要求其考试合格后上岗。各部门严格履行本部门、本岗位在外委单位安全管理的职责。不能以包代管,以问代考。对其安全及技术资质一定要进行严格审查,并进行必要的安全教育培训及考核。同时对于每一项外包工程作业,必须派出专职的安全监护人员,全程参与其作业过程。 11、要严格履行两票管理规定,杜绝人员违章,从危险预想、写票、审票、布置安全措施、工作票(操作票)执行等各环节严格把关,严禁以各种施工通知、文件、措施来代替必要的工作票制度,严禁任何人员无票作业或擅自扩大工作范围。对五防闭锁装置进行一次逻辑疏理,发现问题及时整改。 操作箱内交流串直流,开关跳闸全厂停电2007年4月7日,某厂在500kV接地刀闸操作箱内进行消缺工作中,不慎使交流电源串入直流控制系统,造成两台运行中的主变500kV侧4台开关同时跳闸,运行中的两台机组跳闸,全厂对外停电。【事故经过】事故前机组运行方式:1、3号机组AGC运行,1号机组负荷610MW,3号机组负荷590MW,2号主变、500kV5022开关、5023开关检修状态,常石5201线、常牌5202线运行正常。2007年4月7日10:56:465031、5032、5013、5011开关同时跳闸,1、3号发变组从系统解列,NCS无事故音响报警。10:53:461、3号机组跳出AGC方式,首出,PLU动作,1、2、3、4号高调阀、左、右中调阀开度自关正常,1、3号汽机转速最高至3145、3146rpm。10:53:541号机汽泵1A、1B振动大相继跳闸,电动给水泵联启正常;3号机汽泵3A跳闸,首出:高压抗燃油压力过低,电泵联起。10:54:071、3号炉给水流量低低锅炉MFT,汽机跳闸;发电机出口开关仍在合闸状态,手动打闸灭磁(3号发电机手动拉开灭磁开关),6kV厂用电1A1/1A2/1B1/1B23A13A23B13B2段备自投装置动作正常,慢切至03启备变接带。1、1号机组厂用负荷动作情况检查确认6kV辅机中除循环水泵及闭式水泵外,其余辅机均跳闸;400V辅机真空泵及开式水泵未跳闸;主机润滑油交流辅助油泵联启正常,主油箱备用排烟风机未联启,手动启动;交流密封油泵备用泵未联启,密封油直流事故油泵联启;直流事故油泵联启,后切为交流油泵运行;备用定冷水泵联启正常;备用EH油泵联启正常,备用轴加风机未联启。空预器辅助电机未联启后手动启动主电机运行;备用火检冷却风机联启正常;风机油站的油泵均未联启,手动启动,一次风机电机油站的油泵联启正常;备用炉水循环泵冷却水泵未能联启,手动启动。2、3号机组厂用负荷动作情况空预器3A主电机跳闸切换至备用电机,空预器3B跳闸备用电机没有联起;送、引、一次风机跳闸,密封风机跳闸,炉水循环泵冷却水泵跳闸备用泵没有联起,火检冷却风机未跳闸,送风机、一次风机润滑油站油泵跳闸备用泵未联启,引风机冷却风机跳闸备用风机未联启,磨煤机润滑油泵未跳闸,备用泵联起双泵运行,冷干机跳闸,空压机C跳闸。主机TOP、AOP联锁启动,EH油泵跳闸备用泵联起,两台交流密封油泵跳闸事故油泵联起,密封油箱排烟风机跳闸备用风机未联起,主油箱排烟风机跳闸备用风机未联起,轴加风机跳闸备用风机未联起,凝泵3B跳闸、3A没有联启,循环水泵、开式水泵及闭水泵未跳闸,真空泵未跳闸,小机润滑油泵未跳闸。3、事件处理经过确认锅炉MFT、汽机跳闸,而发电机出口开关未跳闸,手动拉开1、3号发电机出口开关;检查主机、小机油系统备用油泵、事故油泵联启正常,确认厂用电6kV各段备用电源投入正常,启动各交流油泵,停运直流油泵,确认氢油水系统正常,以确保安全停机。启动空预器1A、1B、3B,手动强提扇形板,检查炉侧各挡板打开锅炉自然通风。联系老厂供汽,开老厂来汽的就地疏水门,恢复辅汽及轴封供汽。小机密封水回水切至地沟,小机1A、1B、3A盘车投入,运行正常,小机3B盘车不能正常投入。开启机侧各疏水手动阀,通知化学停用加药。恢复锅炉各辅机的油系统正常运行,投入跳闸磨煤机蒸汽隋化。恢复1、3号机凝结水系统运行。主机转速到零,投入1、3汽机盘车正常。【原因分析】 1、根据录波波形中的交流数据显示一次设备没有故障电流,但所有开关量信号都有抖动现象,检查所有信号只发现5011、5013、5031、5032开关分相操作箱的I跳A、B、C相指示灯全亮,直流电源监测装置显示电压欠压最低至24V,其他没有任何信号。初步判定交流串入直流系统导致开关跳闸。因当时,502327接地闸刀C相因电动操作合不上,进行该闸刀的消缺检查工作,估计串入点为502327C相接地闸刀操作箱内辅助接点有交流串电现象。2、针对500kV两组线路开关5021、5033开关未跳闸的原因进行分析,发现与发变组有关的1号主变的5011、5013开关及与3号主变有关的5031、5032开关都有经发变组保护出口后启动的继电器1、2TJR,当1、2TJR继电器动作后即跳开500kV开关。当交流220V电源串至直流110V负电源时,该继电器可能动作。分析其原因为发变组保护动作出口接点至500kV断路器分相操作箱1、2TJR的电缆较长,由于电缆电容的存在,当直流负电源串入交流电时,该继电器会动作,导致跳开其500kV开关。3、现场模拟试验5022开关当时停运检修,即对5022开关的1TJR进行试验,测量其直流动作电压为65V,动作电流为12mA;模拟事故情况,在I路控制回路负电源上加入交流电压,当交流电压为130V,电流为8.9mA时,1TJR有50Hz鸟啄动作现象。再次试验,去除4D97发变组来的外接电缆,重复以上试验,1TJR继电器不动作。因此可判断为交流串入直流系统,1TJR动作导致开关跳闸。4、设备解体检查对当时有检修消缺工作的502327C相接地闸刀控制箱进行检查,寻找交流电源串入直流电源的位置。发现控制箱内有一塑料盖板。询问检修人员当时情况,5011、5013、5031、5032开关跳闸前,检修人员多次提升、放下该小门板,且有一塑料盖板挤裂掉下。因500kV闸刀控制方式有手动操作和电动操作两种方式,手动和电动操作间闭锁,采用手提升小门板遮盖闸刀操作把手插入孔的方式因此认为开关跳闸与该操作有关。解体检查未发现明显短接点,小门板带有三副辅助接点,一副常闭接点SP5接在闸刀交流控制回路;一副常开接点SP8接入500kVNCS测控装置,用于发手动操作信号,该接点为直流负电源;一副常开接点SP7接于小门板自吸住的电磁铁回路,电磁铁回路有一整流元件,其为交流回路。电磁铁整流元件处于SP8辅助接点上方。后又详细检查发现控制箱地板脚落里有一根45Cm长的铜丝,再细查发现整流元件交流输入端脚祼露,SP8接点接线端子祼露。所以可判断在检修人员多次提升、放下小门板时,整流元件上方掉落的铜丝在受振动滑落过程中,正巧搭接在整流元件交流端脚与SP8辅助接点的祼露接线端子上,交流电源串入直流系统,造成5011、5013、5031、5032开关同时跳闸。【防范措施】1、由于分相操作箱内的TJR继电器动作电压虽满足55%70%的要求,但其动作功率小于1W,不满足规程大于5W的要求,应更换为大功率继电器,以保证动作可靠性,防止再次发生交直流互串的开关跳闸问题。2、对控制箱内隐蔽处进行彻底检查,清除可能的杂物。3、对全厂直流系统进行摸底检查,从设计、安装、试验、检修管理上查清目前全厂直流系统的状况,分系统、分等级对交流可能串入直流系统及造成的影响进行危险点分析及预控制,制定出涉及在直流系统上工作的作业指导书。4、交直流电源在同一盘柜中必须保证安全距离、有效的隔离措施。5、凡是在电气二次或热控系统回路上的工作,必须使用核对准确的图纸。6、在热工和电气二次回路上工作(包括检查),严格工作票制度,做好危险点分析预防措施,在现场监护下工作。7、加强检修电源的使用和管理。在保护室、电子间、控制盘、保护柜等处接用临时工作电源时必须经公司审批措施到位后方可使用。在上述区域任何施工用电一律从试验电源插座取用,工作票上要注明电源取自何处。8、检查各级直流保险实际数值的正确性,接触的良好性,真正做到逐级依次向下,防止越级熔断,扩大事故。升压站交流串直流,断路器跳闸全站失压【事故经过】2006年3月16日,09: 43,某电厂500kV 5011,5012,5022开关同时跳闸,500 kV开关站全站失压,3号主变,3号机组厂用电失电,4号主变失电。当时3号机组未开机,湘云I线5012,湘云线5022负荷很小,2条线路带3号机组一小部分厂用负荷运行。检查保护动作情况如下:(1)湘云I线线路保护L90屏和PSL603屏无保护动作出口,只有PT断线信号。(2)湘云线线路保护L90屏和PSL603屏无保护动作出口,只有PT断线信号。(3)5011断路器保护无保护动作出口,有PT断线信号,同时发现装置事件中在事故发生这一时段有很多次“断路器保护启动,断路器保护复归”记录,打印波形图,电流电压波形无异常,开关量无启动变位。5012,5022断路器保护现象同上。(4)5011断路器操作箱第1组跳闸红色信号灯和第2组跳闸红色信号灯均亮。(5)5012断路器操作箱第1组跳闸红色信号灯不亮,第2组跳闸红色信号灯亮。(6)5022断路器操作箱第1组跳闸红色信号灯和第2组跳闸红色信号灯均不亮。(7)调取线路故障录波图形,只有湘云线录波器在当时录下1个波形记录,打印波形查看电流电压无异常,亦无保护动作启动录波的开关量记录。(8)3号发变组保护,无保护动作出口(因3号发变组保护中的线路保护联跳逻辑还未下装,故该保护暂未投用)。(9)4号发变组保护,变压器保护A2柜、B2柜均有线路保护联跳出口及信号掉牌。(10)其他保护无保护动作信号。(11)特别现象:事故发生1个多小时之后,突然3个断路器操作箱内继电器不断的高频率异响,而且持续响动,同时各屏柜端子排上光耦红灯全亮;拉开5011,5012开关屏后直流操作电源,此2个操作箱不再响动,拉开5022开关屏后所有空气开关,其操作箱内仍然不停异响,但过了一段时间,突然不再有异常响动。【原因分析】据现象分析以及试验验证:1、3个断路器并非线路保护动作而跳闸,否则,4块线路保护屏应有保护动作信号;2、也并非各自断路器保护动作,否则,3块断路器保护屏也应有保护动作信号,而且,3个开关保护同时动作的可能性不大;3、从4号发变组掉牌来看,只有“线路保护联跳”动作信号掉牌,可以确认有断路器辅助接点和断路器操作箱TJR或TJQ动作接点送来,由此可知,是先有500 kV开关跳闸,后有发变组保护的“线路保护联跳”动作;4、根据动作当时的各种记录,以及系统运行情况,可知开关跳闸当时并无电气故障发生,由此,可初步判断为开关误跳闸;5、网控既然无任何保护动作出口记录,由此判断并非保护误动作导致跳闸;6、查开关跳闸记录,可知3个开关跳闸基本同时发生,对这种可能性分析如下:(1)直流电源有接地故障。事故发生后查直流电源,并无直流接地,而且后来操作箱异响时直流电源异无接地现象,事故后做试验得到3个操作箱内TJR和TJQ继电器动作电压试验数据为:5012第2组动作值48V,其他5011的2组,5022的2组,5012第1组,动作电压均在6070 V;而且,通过试验,将直流2极分别接地,也未见有开关跳闸;由此可知,若直流接地,导致3个断路器同时跳闸几乎是不可能的;(2)直接人为误碰断路器操作回路。要使3个断路器同时跳闸,必须是3个断路器控制回路多点同时误碰,当时网控升压站并无人员工作,因此这种可能性也是可以排除的;(3)直流电源内串入交流量,这种可能性最大,因为只要直流系统中任意1点串入交流量,则整个直流系统都可能带有交流电压量,依据现象也可看出,直流系统串入交流量的嫌疑最大。7、用1000 V摇表摇测5011,5012,5022断路器保护柜中所有开入回路,所有开出回路的绝缘,没有发现绝缘异常;8、将一路直流(+)接地,测另一路直流对地电压,发现另一路直流(+)也接地了(一)接地也是同样情况),由此可知2路直流并列运行,在直流分电屏上分别单个拉空气开关,发现当拉开公用测控柜的直流电源时,2路直流分离,不再并列运行,查公用测控柜可知,2路直流是通过其“双电压自动切换继电器”并列的;9、查3个开关的控制回路,发现有1个端子接线错误,即5022断路器保护柜的lOlb(路电源+)本应接到4D8端子,但实际接到了备用端子BD8,然后通过短接线引至4D8;而南自厂家根据设计院的修改图,也将送至3号发变组的“5022断路器保护动作联跳”回路在BD8端子上中转了一下,这样,导致主厂房内发变组的直流(+)与网控直流(+)并列运行;10、测取断路器保护屏上光耦的动作功率,发现其动作功率均极小,64 V电压动作时,动作电流只有200 uA,由此可知,只要其外部回路中有一个干扰电压达到64 V,不需要多大功率,光耦即可动作亮灯,装置即可判收到保护启动信号而不断地启动、复归;11、将交流220 V电源通过滑线变阻器从零缓慢加入直流(+)极,当交流量达到120 V左右时,开关突然无故跳闸,同时操作箱跳闸红灯亮,同时操作箱中不断有异响,现象同前文中描述的一致。多次重复此试验,结果相同。由以上试验和分析:可以肯定,本次事故的直接原因是人为的因素导致直流电源中串入了交流电压,导致5011,5012,5022断路器3个几乎同时跳闸。而且因直流中带交流量,导致断路器保护中的开入量光耦受到干扰,因此判收到“发变组启动失灵节点”开入,以致断路器保护不断的启动复归;同时因3个开关的辅助接点都送到了4号发变组保护,且5011,5012的断路器操作箱TJR或TJQ动作接点也送到4号发变组保护,所以4号发变组保护的“线路保护联跳”也会动作掉牌。【防范措施】1、直流系统在运行时,应特别注意其运行的状态是否正常,运行和检修人员应多加检查;2、若有涉及到回路的安装和检修工作,应注意安全措施,尽量避免带电作业,同时不得乱碰误碰屏内端子接线;3、将直流电源量送入录波装置,录波波形便于及早发现直流故障,亦便于查找事故起因;4、断路器保护屏内光耦必须更换动作功率满足要求的光耦继电器;5、所有能与GPS对时系统联络的装置,均应联好,使所有装置时间保持同步,便于事故分析;6、5012操作箱中的第2组TJR的动作值偏低,只有49 V,需更换;7、直流系统监测装置需调试完好。调试人员误碰,交流串直流全厂停电 某年某日20时51分,某发电公司在进行220kV升压站厂用电II回线及母线系统受电过程中, 因直流系统串入了交流信号,造成运行发电机出口开关跳闸导致机组跳闸事故。【事故经过】 事发前500kV升压站运行方式正常;#1、2机组发电机组负荷均为580MW,机组运行正常; 220kV系统线路及母线受电正常,启备变未受电,正在对母联、开关、刀闸受电中。 查设备记录:20:51 NCS画面发5012、5013、5021、5022开关跳闸报警信号,#1、2机组跳闸;#1机ETS发出“发电机跳闸”; #1机发变组保护E屏发“系统保护联跳”、“机组紧急停机”、“发电机断水”, #1机发变组保护A、C屏发“发电机过频”信号。#2机发变组保护E屏发“系统保护联跳”、“发电机断水”, #2机发变组保护A、C屏发“逆功率t1”、“逆功率t2”、 “程序逆功率”信号,由于无备用电源,厂用电失去。 220kV母线保护屏1发“TV断线”、“互联状态”、“刀闸变位”告警灯亮。 220kV母线保护屏2发“电压开放”、“一母开放”、“二母开放”灯亮,220kV母线保护屏2发“位置报警”灯亮。 500kV 5012、5013断路器保护屏发I、II线圈“TA、TB、TC”跳闸灯亮。【原因分析】 事发时网控电子间正有2名调试人员在对201-1、201-2刀闸控制箱接点接线端子进行改动,另有1名检修继电保护人员在监护。 事发后进行了升压站控制回路接线端子的排查、控制电缆绝缘的测试、保护的传动、直流系统的检查,均未发现异常现象。 在做5013、5012操作箱出口继电器动作电压是发现,其动作电压合格,但直阻偏大,约为18k左右,其继电器动作功率小,易受干扰影响,抗交流电压能力弱,说明直流系统串入交流后会引起操作箱出口继电器动作,而导致5012、5013开关跳闸。 综合上述分析,认为在无一次系统故障及保护未动作的情况下,能造成5012、5013两个断路器误跳的原因只能是两个断路器公用的直流二次回路出现了问题,或是直流接地,或是交直流混联。根据本次事故的相关资料,分析认为造成此次事故的原因是网控直流系统串入了交流信号。交直流混联的 原因可能是: 在站内倒闸操作现场有开关或刀闸分合时,二次交直流回路会有开关或刀闸接点的分合,这时由于接线错误或开关、刀闸辅助接点同一盘面分别用于交、直流回路的两对常开、常闭接点在转换时导致交流混联等,在下一步工作中可以对此进行检查;调试人员在201-2刀闸机构箱改正刀闸位置接线时由于误碰造成交直流混联。【防范措施】1、严格执行规章制度。加强对施工单位的管理,严格执行电力生产二十五项反措及继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定; 2、基建设备接入生产系统时,必须有审核、批准的接入方案及相应措施。在接入过程中,应加强监护,按照继电保护升级监护制度要求进行升级监护; 3、专业技术人员加强对二期图纸、设备安装、调试工作的监督检查及会审工作,发现问题及时按规定程序进行处理。对同一柜内的交、直流端子进行色差区分,利用#1机组小修对可能涉及的直流交流回路进行一次全面排查,减少设备隐患,提高设备的健康水平,提高全体员工的事故应急能力; 4、做好直流系统、专用蓄电池的维护管理。要定期进行均衡充电,使其处于完好满充电状态。确保其电压、放电容量和温度符合要求。定期对蓄电池直流系统进行巡回检查,并定期进行测量、记录,发现异常及时汇报处理; 5、直流系统的设备及联锁装置应定期检查、试验。发现设备隐患或抗干扰能力差的设备及时进行消除,增加就地运行人员与值长联系的及时性; 6、加强继电保护装置和开关的检修、维护,做好继电保护及自动装置的定期检验,提高系统的稳定性和安全运行水平。直流消失故障无法切除,机组烧毁全厂停电【事故经过】某发电厂先出现直流接地,发现后就派人前往处理,在仅几分钟的时间内,中央控制室光字牌显示“全厂所有发电机、变压器、厂用电保护及操作的直流电源全部消失”。原因未查清,直流接地点并没有找到,控制屏上电流表计强劲上升,值班长下令由另一组蓄电池向全厂发电机、变压器、厂用电的保护和操作供直流电源,由于II组蓄电池向发电机、变压器馈电的直流支路其熔断器没有安设,发电机、变压器的保

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