#1锅炉捞渣机液压驱动马达改造可研报告.doc_第1页
#1锅炉捞渣机液压驱动马达改造可研报告.doc_第2页
#1锅炉捞渣机液压驱动马达改造可研报告.doc_第3页
#1锅炉捞渣机液压驱动马达改造可研报告.doc_第4页
#1锅炉捞渣机液压驱动马达改造可研报告.doc_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

WSS13-GL-12乌沙山发电厂技术改造项目可行性研究报告项目名称:#1锅炉捞渣机液压驱动马达改造建设性质: 一般技术改造编 制: 徐 春专业审核: 陈文刚部门审核: 赵学峰公司批准: 王东禹2012年8月20日技术改造项目可行性研究报告内容一、前言:浙江大唐乌沙山发电厂一期工程为4600MW燃煤发电机组。1机组分别于2006年4月1日正式投入运行,主要系统设计由浙江省电力设计院承揽。安装使用的GBL20D型刮板捞渣机设备,由青岛四洲电力设备有限公司设计供货,其正常(低速)运行时的出力不小于锅炉MCR工况时的最大排渣量48.36 t/h (干渣)。两根链条分别独立的驱动装置拖动,驱动装置采用变频器控制,驱动马达采用派克F12-80型双马达驱动。(一)项目名称: #1锅炉捞渣机液压驱动马达改造(二)项目性质: 2013年一般技改项目(三)可研编制人:徐春 (四)项目负责部门:浙江大唐乌沙山发电有限责任公司设备工程部(五)项目负责人:朱志贵 徐春二、项目提出的背景及改造的必要性:(一)承担可行性研究的单位:浙江大唐乌沙山发电有限责任公司(二)项目提出的背景:至机组投产以来,捞渣机驱动马达曾多次出现过漏油现象。同时,当机组负荷持续较高,且连续吹灰时,导致渣量较大,此时捞渣机的出力不足。由于捞渣机设备占地较大无备用设备,一旦发生捞渣机驱动马达漏油现象只能降低负荷停止捞渣机运行。严重影响到机组的安全可靠性、长周期运行。(三)进行技术改造的必要性:捞渣机作为湿排渣系统中的重要设备其安全可靠运行非常重要,影响其安全可靠运行的主要因素就是设备系统的故障率以及各部件的使用寿命,原青岛四洲公司设计的驱动系统采用派克F12-80型双马达驱动,该马达为弯轴式定量轴向液压柱塞马达。工作压力:间歇480bar,连续420bar。遵照现行的ISOheSAEde标准配置安装用法兰和轴端。由于该马达设计上的原因,马达的斜盘(如图1所示)处经常出现磨损,以至于在机组渣量增加时,捞渣机运行不稳定频繁出现漏油现象。驱动马达斜盘图1 液压马达结构(四)调查研究的主要依据、过程及结论:由于变量柱塞马达在传动机械上的成熟应用,以及液压转动系统的不断发展,现在新装1000MW机组上湿式排渣捞渣机驱动马达均采用单侧变量柱塞马达驱动,其主要特点是启动扭矩高效率到90以上 ,效率高性能稳定,马达内部部件相对磨损量较小,不易出现泄漏。(五)原系统或设备的基本情况:1拟进行改造的系统或设备的基本情况说明:目前捞渣机液压驱动系统采用双马达驱动,由于该马达设计上的原因,马达的配油斜盘处经常出现磨损,导致在机组渣量增加时,运行不稳定频繁出现漏油现象。曾多次返厂修理该马达配油斜盘。2投产日期:2006年4月1日。(六)存在的主要问题:在投产后液压驱动系统马达共返厂检修4次,更换马达密封圈16件,配油斜盘4件,配油铜母32件。根据上述问题,我们需要解决以下问题:1、更换高可靠性液压驱动马达;2、液压马达各部件的磨损较小。三、方案论证:通过综合考虑,能够解决以上问题主要是取消或改进相应的设备,这样可以降低设备维护量减少设备备件的消耗量:采用可靠性较高的变量柱塞马达,其内部结构如图2所示:工作原理: 旋转组件和扭矩的产生。柱塞和柱塞缸支承在偏心轴(2)上的圆形表面和盖上(3)。因而当主轴旋转时柱塞和柱塞缸体无径向力。柱塞和缸体的静压平衡使马达在低摩擦状态下运行,因而效率高。柱塞缸体(E)中的压力直接作用在偏心轴上。5个柱塞缸中有2或3个柱塞缸分别和进油或回油相连接。配流:马达内部进油和回油之间的转换由配流机构执行,控制配流机构由配流板(8.1)和配流阀(8.2)组成。配流板由销钉固定在壳体上,而配流阀和偏心轴一起转动。配流阀上的孔将配流板和柱塞缸连接起来。平衡环(8.3)在弹簧力和液压力共同作用下能补偿其间隙并使两者紧密贴在一起, 这使马达有很好的抗温度升降和冲击能力以及能在整个寿命期内保持恒定的性能, 并补偿磨损。壳体(1)、偏心轴(2)、盖(3)、配流体(4)、滚柱轴承(5)、柱塞缸(6)、柱塞(7)和配流机构(8.1、8.2、8.3)图2 液压驱动马达结构特点与特性:A)排量大小分布紧密。 B) 启动扭矩高效率到90以上 。C) 效率高性能稳定。 D)最低转速时,转速平稳无爬行,马达最低0.5 R/MIN-1.0 R/MIN ,配以BOSCHREXROTH 减速机GMH其最低转速可达0.02-0.04 R/MIN无爬行。E)耐温度冲击性能好。F)转向可逆 。G) 非常适合闭环控制应用 。 H)工作介质可采用矿物油、水乙二醇(高水基介质)、生物可降解液体、及磷酸脂介质(需用氟胶密封) I) 无论马达还是减速机采用滚珠轴承强度高寿命长。J) 运行噪声低。 K) 可带速度传感器和刹车装置。 L)马达和减速机任何一方的损坏对另一方无影响,降低损失。M)马达减速机与输出轴的连接简单方便,采用缩紧盘。工作介质粘度范围:为了得到最佳的效率和寿命,推荐把油液工作粘度(运转工作温度下)选在3050mm2/s , 闭式回路为系统温度开式回路为油箱温度。粘度极限:紧急情况,短时Vmin=10mm2/s 。较低性能参数时,Vmin=18mm2/s 短时冷启动时,Vmax=1000mm2/s。 四、项目规模和主要内容:(一)项目方案及内容综述:更换原有的液压驱动马达(二)工程计划开竣工时间:工程于2012年11月开始至2013年5月结束(三)项目范围:方案确定审查、设计、设备采购、机械安装工程。(四)项目的主要设备材料构成:液压驱动马达1台及其连接油管(五)地址选择及地理位置、路径及方案:无(六)改造后系统布置的变化:无(七)主要设备制造(订货)周期:周期6个月(八)项目进度计划:初设:2012年9月;招标:2012年11月;订货:2012年11月;五、工程实施条件:无六、投资估算表及设备、材料明细表:1、投资估算表:序号项目项目费用(万元)备注1设计费02调试费03设备费55包括附件油管4施工费05主材料费0合计552、设备、材料明细表:序号设备、材料名称费用(万元)备注1液压驱动马达以及连接油管551台2七、经济效益分析:捞渣机液压驱动系统采用新型驱动马达后,可提高设备的安全性,保证设备的长周期运

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论