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文档简介
发 布 人:战德刚 创业集团龙阳防腐公司QC小组,提 高 焊 管 成 材 率,大庆油田有限责任公司创业集团,一、小组概况,二、小组成员情况,七名成员全部来自生产一线,制表人:战德刚 时间: 2010年5月4日,小组选题,提高焊管成材率,2010年公司制定目标值,94%,2009年成材率的平均值,90.3%,三 选择课题,制图人:赵清敏 时间:2010年5月9日,四、现状调查,2009年焊管成材率统计表,制表人:战德刚 时间: 2010年5月9日,2009年废品管分类统计表,制表人:战德刚 时间: 2010年5月10日,废品各项目排列图,上述图表分析 影响成材率首要问题是焊道缺陷管,绘制人:赵清敏 时间:2010年5月10日,五、设定目标,创业集团龙阳防腐公司焊管厂,制定目标的依据: 通过对机组现状的调查,并结合机组最初的设计能力及2009年平均成材率与目前国内的平均水平之间的差距,可以看出成材率提高的空间是比较大的,小组成员通过对7968根不合格焊管缺陷的分析,“焊道缺陷管”占缺陷总数的51.4%,这是造成废品率高的症结所在。只要把这种缺陷解决,废品率降低,成材率就会升高。通过改进活动,大家认为解决问题的80%是能做到的,并按此进行了估算51.4%80%9.7%=3.99%,即焊道缺陷问题解决了80%,则废品率能降低3.99%,由9.7%降到5.71%,则成材率可以达到94.29%。,通过以上分析,确定小组活动目标 2010年焊管成材率努力达到94.2%,焊 道 缺 陷 因 果 图,六、原因分析,绘图:文杰 制图时间: 2010年5月11日,末端因素: (1)操作工工艺不熟练 (2)轴承和轧辊损坏严重 (3)电机稳定性差 (4)带钢不标准 (5)带钢边缘缺损 (6)高频三回路循环方式存在较大缺陷 (7)感应环和磁棒定位不标准 (8)挤压辊间距不标准 (9)噪音高、温度波动大 (10)粉尘大 (11)灯泡质量差,找到11条末端因素,七、确定主要原因,确认一:操作工工艺不熟练 确认方法:现场调查 确认过程: 高频焊接岗位是焊管生产过程中最重要的岗位,该处岗位人员都要经过严格的专业培训,合格后方能上岗操作。小组在人事部门查得2009年该处岗位人员技能培训的时间和成绩统计表,结果见下表: 表5 岗位人员质量管理及操作技能培训情况调查表,结论:操作工工艺不熟练不是要因,制表人:赵清敏 时间:2010年5月10日,确认二:轴承和轧辊损坏严重 确认方法:现场调查 确认过程: 5月10日,小组成员在生产现场慢速运转机组,逐个检查成型区各辊体的完好程度以及实际运转灵活性,最终判断轴承和轧辊只存在轻微磨损,不影响焊接过程。 结论:轴承和轧辊损坏严重不是要因 确认三:电机稳定性差 确认方法:现场调查 确认过程: 5月12日,小组成员在现场对机组进行多次启停及加减速运转,通过观察轧辊的运转情况判断电机的稳定性,结果是每次调整后轧辊都能稳定运行。 结论:电机稳定性差不是要因,七、确定主要原因,确认四:带钢不标准 确认方法:记录追溯和现场检验 确认过程: 5月12日下午,小组成员根据直缝电焊钢管执行标准手册查看了带钢入厂检验记录,并随机对现场存放的带钢进行了抽验,测试结果如下: 带钢质量检验抽查表,结论:带钢不标准不是要因,七、确定主要原因,制表人:战德刚 时间: 2010年5月12日,确认五:带钢边缘缺损 确认方法:现场调查 确认过程: 5月13日,小组成员对现场停放的50卷带钢的外边缘进行了查看,检查结果见下表:,结论:带钢边缘缺损不是要因,七、确定主要原因,确认六:高频三回路循环方式存在较大缺陷 确认方法:资料查询与技术咨询 确认过程: 5月1220日,小组成员通过相关资料查询和寻求专业人员的技术支持,最终确定高频的三回路循环方式存在较大的弊端,严重的影响了焊接的质量。,结论:高频三回路循环方式存在较大缺陷是要因,制表人:战德刚 时间: 2010年5月13日,确认七:感应环和磁棒定位不标准 确认方法:现场调查 确认过程: 5月13日,小组成员根据高频焊管机组工艺文件 对机组高频头部分的感应环与挤压辊的间距,感应环与磁棒中心的实际偏差进行了测量,见下表:,七、确定主要原因,结论:感应环和磁棒定位不标准是要因,制表人:文杰 时间: 2010年5月13日,确认八:挤压辊间距不标准 确认方法:现场调查 确认过程: 5月15日,小组成员根据高频焊管机组工艺文件 对机组挤压辊间距进行了实际测量,见下表:,七、确定主要原因,通过数据比对后,小组成员召开了现场分析会,确定了出现此情况的原因如下:初装时,间距都是按照工艺文件操作的,但是随着生产的进行,震动等外因改变了各组件的初始位置,最终导致了错误间距。,结论:挤压辊间距不标准是要因,制表人:文杰 时间: 2010年5月15日,确认九:噪音高、温度波动大 确认方法:现场调查 确认过程: 5月16日,在生产期间对生产现场进行检测,结果是噪音高,温度波动不大,操作人员佩带护耳器,避免了噪音的干扰。 结论:噪音高、温度波动大不是要因 确认十:粉尘大 确认方法:现场调查 确认过程: 5月16日,在生产期间对生产现场进行检测,粉尘不严重,不影响操作者工作。 结论:粉尘大不是要因 确认十一:灯泡质量差 确认方法:现场调查 确认过程: 5月16日,在生产期间对生产现场进行检查,室内光线明亮,操作者工作视线清晰 结论:灯泡质量差不是要因,七、确定主要原因,七、确定主要原因,1,2,3,对 策 表,八、制定对策,制表人:战德刚 时间: 2010年5月15日,实施一:改变高频系统中的三回路循环方式 1、五月份工作: 1)、引进先进的GP-200单回路高频加热设备原理图:,九、按对策实施,实施一,2)、自制5根40mm20mm2.5mm1800mm铝槽。 3)、购进高效节能高频加热管FO-934S(一只),水套(一只)和相应的阳极阻流圈、阴极阻流圈、风机(DF-1A250W一台)、灯丝及连线、磁饱和稳定器(12V/220)、水阻(PPR热水管)、焊接变压器水阻圈等相应主要配件。 4)自制栅、阳极槽路及保护柜一套(800mm500mm4500mm)。,九、按对策实施,2、六月份工作 1)、挖高频循水地沟(500mm800mm10000mm)一条,并接循环水管线三条(6分30米),自制托架10个,以防水阻管对地放电。 2)、对原有GP-200三回路高频加热设备的相关电器元件进行彻底拆除,为GP-200单回路高频加热设备的安装腾出相应位置。根据图纸对所有新购进和自制配件进行组装,并进行试车调试,确保达到设计生产水平。,九、按对策实施,下面是改造后的高频配电柜局部图:,电容按7:1串联,具有较强的稳定性;有序排列,出现问题易于发现,便于处理。,九、按对策实施,5月26日30日,小组成员根据实际情况对挤压辊拉板的顶丝增加了防退扣压棒,基座紧固螺母增加了减震弹簧垫,实施二,九、按对策实施,5月25日,小组成员对现有的感应环调整丝杠进行了缺陷分析,最终确定了移位的原因是震动导致高频头调整丝杠松动。,5月2630日,小组成员根据实际情况对丝杠拨轮增加了限位拉杆,实施三,2009年与2010年同期焊管成材率统计表,十、效果检查,制表人:战德刚 时间: 2010年11月3日,小组活动前后成材率对比图 :,小组制定活动目标成材率94.2% 表中看实际完成成材率94.73%,达到小组制定的活动目标,结论,制表人:赵清敏 时间: 2010年11月3日,小组活动后不合格各项目排列图,上述图表分析,影响焊管成材率的主要问题已经不是焊道缺陷管,绘图:赵清敏 时间: 2010年11月3日,t1 = p (q2- q1) nc = 2500元/吨(94.73-90.3)%2180吨3.2万元 = 20.9435万元 t2 = 2180吨(60元/吨45元/吨)=3.27万元,通过实践验证,小组活动有效提高了成材率,增加了企业效益。 参照有关合理化建议和技术改进项目节约或创造价值的计算方法 计算经济效益如下: 减少废品节约价值=成品单件价值(改进后的平均成材率改进前的平均成材率) 产量工艺改革费用 活动前,即去年焊管平均成材率90.3%;经过近一年开展的小组活动,焊管平均成材率94.73 %; 2010年机组改造后共生产2180吨焊管,改造过程投入3.2万元,创造经济效益:,十、效果检查,10.2,通过分析计算,小组活动总创效24. 2135万元,T = t1+t2=20.9435+3.27=24.2135万元,1、修订了焊管生产工艺作业指导书,明确了高频焊接工艺参数调节方法,作为指导工人作业操作规范。 2、制定了巩固措施 明确设备维修保养规定:,1)高频设备长时间停用,初次启动前要提前预热灯丝2小时以上。连续使用时,启动也要按照先半角加热,稳定后在全角加热,然后在投入实际的生产当中。 2)每日停工后,都要检查感应环、磁棒的完好程度及定位精度,不能满足生产时要及时更换或调整。机组停车后,高频配电柜处于关闭状态,但是风冷和水冷至少要保留半小时。,十二、活动体会及下一步打算,(一)、体会 通过本次活动,小组成员分工协作,各展所长
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