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文档简介
大断面海底隧道异常变形控制措施研究 曾 超,中国.厦门路桥建设集团有限公司 二00七年十一月,2019/5/27,N0.2,一、基本情况 二、海底隧道陆域段异常变形分类 三、海底隧道异常变形原因分析 四、异常变形对策研究和现场应用效果分析 五、结论,主要内容,2019/5/27,N0.3,一、基本情况,1、研究背景 2、研究方法,2019/5/27,N0.4,翔安隧道是中国大陆第一条海底隧道,全长约6050m,跨越海域总长约4200m,陆域段长约1850m。在陆域段,行车隧道主要采用CRD法和双侧壁导坑法施工,服务隧道采用台阶法开挖。隧道断面大,地质条件复杂,施工期间,部分隧道断面的拱顶下沉、水平收敛以及临时支撑位移超过了设计(或规范)要求,出现了异常变形。 鉴于此,作者带领的课题组以现场量测数据为基础,并结合数值分析,研究了各类异常变形的原因,并提出了相应的对策,以期为海底隧道的后续施工提供一些有益的结论和建议。,1、研究背景,2019/5/27,N0.5,海底隧道工程地理位置示意图,2019/5/27,N0.6,海底隧道工程地质条件,2019/5/27,N0.7,2、研究方法,(1)现场监测,位移监测的测点布置图,应力监测的测点布置图,2019/5/27,N0.8,(2)现场试验,表1-2 现场试验分组及试验内容,2019/5/27,N0.9,(3)数值解析,表1-3 海底隧道变更措施研究计算工况表,返回,2019/5/27,N0.10,二、海底隧道陆域段异常变形分类,1、拱顶下沉异常 2、水平收敛异常 3、中隔壁变形异常,2019/5/27,N0.11,1、拱顶下沉异常情况,五通端A1标左线隧道部分断面沉降量图(箭头表示开挖方向),五通端A2标右线隧道部分断面沉降量图(箭头表示开挖方向),(一)拱顶下沉量测情况,2019/5/27,N0.12,翔安端A3标左线隧道部分断面沉降量图(箭头表示开挖方向),翔安端A4标右线隧道部分断面沉降量图(箭头表示开挖方向),2019/5/27,N0.13,2、水平收敛异常情况,行车隧道跨度约16.84m,服务隧道跨度约7.92m。洞周水平相对收敛允许值以两测点间距离的0.8作为控制基准。以下各表红字部分表示该断面的实测数据超过基准值。,表2-2 五通端A1标左线隧道部分断面水平收敛,2019/5/27,N0.14,表2-3 五通端A1标服务隧道部分断面水平收敛,表2-4 五通端A2标右线隧道部分断面水平收敛,2019/5/27,N0.15,3、中隔壁变形异常情况,根据厦门东通道大断面海底隧道陆域段施工安全评价研究成果,当中隔墙上部变形超过100mm或下部变形超过40mm时,即认为中隔墙变形异常。以下各表红字部分表示实测数据超过允许值。,表2-9五通端A1标左线隧道部分断面中隔墙变形,2019/5/27,N0.16,表2-10 五通端A2标右线隧道部分断面中隔墙变形,表2-11 翔安端A3标左线隧道部分断面中隔墙变形,2019/5/27,N0.17,三、海底隧道异常变形原因分析,1、异常变形区段施工条件 2、地质条件对异常变形影响分析 3、封闭距离和封闭时间对异常变形影响分析 4、整体下沉对异常变形影响分析 5、其它因素对异常变形影响分析 6、异常变形原因综合分析,2019/5/27,N0.18,1、异常变形区段施工条件,表3-1 拱顶下沉异常区段开挖、支护参数统计,由前面研究可知,厦门海底隧道异常变形的类型及其在纵断面上的分布,各类异常变形区段的地质条件、开挖方法、支护及预支护参数见如下各表:,2019/5/27,N0.19,表3-2 水平收敛异常区段开挖、支护参数统计,表3-3 中隔墙变形异常区段开挖、支护参数统计,2019/5/27,N0.20,2、地质条件对异常变形影响分析,厦门海底隧道陆域段施工中所遇到的围岩有粘性土、砂性土、全强风化花岗闪长岩、全强风化黑云母花岗岩。 异常变形区段的地质条件复杂,围岩强度低、含水量大、埋深浅,拱部围岩不能形成承载拱,使得支护受力很大,支护变形严重,甚至使支护开裂、混凝土剥落,严重的甚至还会引起坍塌。,图3-1掌子面围岩沿结构面塌落图,图3-2掌子面围岩受水影响而滑塌,2019/5/27,N0.21,掌子面土体浸水崩解试验,厦门海底隧道掌子面处水量较大,而由于水的浸泡会导致掌子面围岩强度进一步降低,围岩稳定性变差。项目组在现场做了浸水软化试验,研究土体试样在一定时间内浸水后的散落情况,可以定性和定量研究水对围岩力学指标的影响。,a取样 b试样 c 进行试验 图3-5 崩解试验过程,2019/5/27,N0.22,表3-6 翔安端试样各阶段崩解时间及崩解量,表3-7 五通端试样各阶段崩解时间及崩解量,2019/5/27,N0.23,图3-6 各种土样崩解曲线,2019/5/27,N0.24,由上分析可见: ()海底隧道陆域段围岩条件差,有一些区段,施工阶段获得的围岩力学参数比设计阶段获得的围岩力学参数低。 ()两端掌子面土体稳定性受水影响较大,尤其是翔安端掌子面,土体快速散落在水中,自稳时间更短。 ()翔安掌子面围岩在浸水后崩解量主要发生在521min,且能达到100;而五通端掌子面围岩遇水后120min时崩解量最大为18.5。说明施工阶段翔安端掌子面必须做好排水工作,以免掌子面下方土体浸水坍塌使得上方土体悬空而失稳。,2019/5/27,N0.25,2、封闭距离和封闭时间对异常变形影响分析,表3-10 五通端各断面封闭距离及封闭时间统计,2019/5/27,N0.26,表3-11 翔安端各断面封闭距离及封闭时间统计,2019/5/27,N0.27,通过对统计数据的分析得出以下结论: (1)封闭距离和封闭时间对拱顶下沉影响较大,是拱顶下沉异常的主要原因之一。 (2)五通端行车隧道拱顶下沉受断面整体封闭距离影响较大,封闭距离越长,断面拱顶下沉也越大,封闭距离宜控制在40m以内,而且封闭时间也应该控制在35天左右。 (3)翔安端行车隧道各断面的拱顶下沉受封闭时间影响较大。当隧道遇到特殊情况必须停止掌子面开挖时,应该先封闭部临时仰拱。翔安端部封闭时间应控制在5天左右,其整体封闭时间应该控制在40天以内,整体封闭距离控制在3545m范围内为宜。,2019/5/27,N0.28,3、整体下沉对异常变形影响分析,在地质条件较好的情况下,拱顶下沉一般在全环封闭后很快趋于稳定。然而由于东通道海底隧道中基底围岩承载力较差,在现场量测发现,许多断面在全环封闭后,拱顶下沉仍然有较大的增长,出现了整体下沉。如断面ZK12+400,在部封闭后,仍然发生了较大的整体下沉:,部封闭,部封闭,图3-11 ZK12+400断面发生整体下沉的典型曲线,(1)全环封闭后的整体下沉,2019/5/27,N0.29,表3-12 五通端全环封闭后的整体下沉统计,表3-13 翔安端全环封闭后的整体下沉统计,2019/5/27,N0.30,由上分析可见: (1)五通端发生异常变形的断面中,整体下沉对部拱顶下沉影响较大,占总变形量的12.1以上;对部拱顶下沉影响也较大,占总变形量的9.1以上。 (2)翔安端左线隧道拱顶下沉受整体下沉影响较大,统计的断面中,整体下沉占到下沉量的10以上。尤其是ZK12+429ZK12+400断面、部的总下沉量受整体下沉影响达17和29以上。,2019/5/27,N0.31,4、其它因素对异常变形影响分析,(2)排水措施,(1)早期缺乏施工经验,厦门东通道海底隧道是中国大陆第一条海底隧道,由于其断面大,地质条件复杂,主要采用CRD法和双侧壁导坑法施工,国内外对这两种工法的施工特点和结构变形规律研究还不够充分,早期对开挖时各部的受力和变形认识不足。,施工中先后尝试了真空井点降水法、电渗降水法,直到翔安端采用连续墙止水和排水措施后,才比较好的保证了隧道施工不受地下水的影响。事实证明,连续墙止水和排水措施可以减少异常变形。,2019/5/27,N0.32,5、异常变形原因综合分析,表3-15 海底隧道各类异常变形的原因,返回,2019/5/27,N0.33,四、异常变形对策研究和现场应用效果分析,1、系统锚杆的效果分析 2、加强临时支护的效果分析 3、锁脚锚管的效果分析 4、仰拱注浆的效果分析 5、降水的效果分析(连续墙止水) 6、组合方案的效果分析 7、调整封闭时间及距离的效果分析 8、工法变更效果分析 9、海底隧道各类异常变形的对策,2019/5/27,N0.34,表4-2 变更前后支护内力及安全系数对比(变更前/变更后),由上述分析可知,厦门海底隧道围岩力学参数较低,受水的影响程度较大,而且埋深浅。在此情况下,系统锚杆对减小隧道洞周位移、塑性区范围,提高支护安全性等方面的作用不能有效发挥。,2019/5/27,N0.35,2、加强临时支护的效果分析,I14工字钢变更为I18工字钢,喷射混凝土厚度由16cm变更为20cm,这提高了临时支护的刚度和强度。,表4-3 临时支护加强前后的支护结构位移对比,临时支护变更前后位移对比见上表,临时支护加强后,拱顶下沉略有减小(6%10%) ,水平收敛变化不大。,2019/5/27,N0.36,3、锁脚锚管效果分析,表4-5 变更前后的位移对比,施作锁脚锚管前后的位移对比见表4-5,加锁脚锚管后、部拱顶下沉分别减小15.9和17.8,上部水平收敛略有增大,下部水平收敛减小了12.2。这表明采用锁脚锚管可以减小拱顶下沉和下部水平收敛。,(1)位移分析,2019/5/27,N0.37,(2)现场应用效果分析,五通端左线隧道在ZK6+6906+710段部的左边墙和中隔墙各增设2排42注浆锁脚锚管。,表4-7 增设锁脚锚杆前后拱顶下沉对比(现场监测),4-3 变更前后拱顶下沉曲线,锁脚锚管,部封闭,2019/5/27,N0.38,4、仰拱注浆效果分析,仰拱注浆前后的位移对比见表4-8,仰拱注浆后、部拱顶下沉分别减小16和20.5,而水平收敛变化较小,这表明采用仰拱注浆可以一定程度减小拱顶下沉,但对控制水平收敛效果不明显。,(1)位移分析,表4-8 变更前后的位移对比,2019/5/27,N0.39,(2)现场应用效果分析,五翔安端服务隧道NK12+42112+380断面在隧道全环封闭后进行了仰拱注浆,断面拱顶下沉曲线见如下各图:,4-5 NK12+400断面拱顶下沉曲线及回归曲线,仰拱注浆,下部封闭,2019/5/27,N0.40,4-6 NK12+380断面拱顶下沉曲线及回归曲线,仰拱注浆,下部封闭,表4-10 仰拱注浆效果分析(现场监测),2019/5/27,N0.41,5、降水效果分析(连续墙),变更前后的位移对比见表4-11,降水(连续墙)以后,部、部拱顶下沉分别减小42.1和55.8,上、下部水平收敛分别减小25.8和6.3。这表明该措施可以很好的减小隧道结构变形。,(1)位移分析,表4-11 变更前后的位移对比,2019/5/27,N0.42,(4)现场应用效果分析,表4-13翔安端左线隧道变更前后各断面封闭距离、时间及下沉量统计,2019/5/27,N0.43,表4-14翔安端右线隧道变更前后各断面封闭距离、时间及下沉量统计,降水(连续墙)后,翔安端左线隧道封闭时间有所减小,各断面的拱顶下沉量明显降低。翔安端右线隧道的封闭时间和封闭距离都变化不明显,各断面的拱顶下沉量在降水后有所降低。,2019/5/27,N0.44,6、组合方案施工效果分析,在异常变形比较严重地段,为有效控制隧道结构变形,确保隧道安全施工,常需要同时采用多种工程措施。厦门海底隧道工程措施变更统计情况参见报告中表4-14,可归结为以下六种组合:,表4-14 组合方案内容,2019/5/27,N0.45,现场应用效果分析,A)方案三及方案四施工效果分析,断面ZK6+680在施工过程中采用了锁脚锚管、临时仰拱注浆和加固中隔墙等工程措施,该断面CRD1部的拱顶下沉曲线及各工程措施的施作时间见下图。,4-9 断面ZK6+680CRD1部的拱顶下沉曲线,锁脚、注浆,加固中隔墙,2019/5/27,N0.46,B)方案五及方案六施工效果分析,与用降水(连续墙)的断面ZK12+030相比,断面ZK12+130施工时没有能够充分降水,图4-10、图4-11为分别为两个断面CRD1及CRD3部拱顶下沉曲线:,4-10 两断面CRD1部的拱顶下沉曲线,4-11 两断面CRD3部的拱顶下沉曲线,方案五及方案六中工程措施可以有效控制隧道结构拱顶下沉,其中CRD1部的拱顶下沉量减小了约45,CRD3拱顶下沉量也减小了约55。,2019/5/27,N0.47,7、调整封闭时间及距离施工效果分析,封闭距离和封闭时间对拱顶下沉影响较大,基于五通端和翔安端各2个断面位移监测结果,研究封闭距离和封闭时间对拱顶下沉的影响:,4-12 ZK6+745断面CRD部拱顶下沉时程曲线图,部封闭,部封闭,部封闭,部封闭,2019/5/27,N0.48,4-13 ZK7+000断面CRD部拱顶下沉时程曲线图,部封闭,部封闭,部封闭,部封闭,ZK6+745断面,部封闭时拱顶下沉为48.0mm,部封闭时拱顶下沉243.5mm,该断面最终拱顶下沉为304.9mm。其整体封闭距离和时间分别为54.5m和35天。 ZK7+000断面,部封闭时拱顶下沉为11.6mm,部封闭时拱顶下沉为106.9mm,最终拱顶下沉为112.7mm。其整体封闭距离和时间分别为36.5m和22天。,2019/5/27,N0.49,8、工法变更效果分析,(1)CRD法结构变形规律研究,本次分析选取5个应用CRD法施工的断面和8个双侧壁导坑法施工的断面进行对比分析,它们具有相似的断面形式、围岩等级、地质条件及埋深等。,表4-17 各部开挖引起的CRD1拱顶下沉量,2019/5/27,N0.50,表4-18 各部开挖引起的CRD3拱顶下沉量,2019/5/27,N0.51,由上述比较可见: A)在CRD法施工时,CRD1部开挖所引起的拱顶下沉量约为其最终预测拱顶下沉量的4050 。 B)CRD2部的开挖对1部拱顶下沉的影响据第
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