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文档简介

1 编制依据1.1火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)电力部电建1996159号1.2火电工程启动调试工作规定电力部建设协调司建质199640号1.3火电工程调整试运质量检验及评定标准电力部建设协调司建质1996111号1.4火电施工质量检验及评定标准(电气专业篇)1.5火电机组达标投产考核标准(1998年版)电力工业部1.6火电机组达标投产动态考核办法(试行)国家电力公司1998 国家电力公司1.7电力建设安全工作规程DL5009.96(火力发电厂部分)1.8电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)1.9电力建设施工与验收技术规范(电气部分)1.10火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲1.11电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲1.12新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法1.13电气装置安装工程电力设备交接试验标准GB501501.14电力系统自动装置检验条例1.15火电机组启动验收性能试验导则1.16变送器校验规程1.17辽宁电力科学研究院质量管理标准1.18工程调试合同1.19 设计院设计图纸1.20 厂家产品说明书1.21电力系统二十五项反措要求2 试验目的2.1测量发电机转子绕组的绝缘电阻及交流阻抗。2.2检查一次设备的工作性能。2.3检查发变组二次电流回路、电压回路的正确性。2.4检查继电保护装置的可靠性。2.5录制发电机短路和空载试验曲线。2.6自动励磁调节器的动态试验。2.7测量发电机灭磁时间常数。2.8微机同期系统检查,假同期试验,发电机同期并网试验。2.9负荷状态下检测差动保护,进行发电机轴电压检查。2.10 并网后厂用电快切装置切换试验。3 启动前的准备和要求 3.1 220KV辽林线应提前送电。3.2 发电机出口短路母线连接好。3.3 在220KV3611开关电流互感器与3611断路器处加装短路线,做发变组短路试验,检查电流回路。3.4 启动前所有设备的分部试运工作应全部结束,设备安装调试验收确认合格,且数据齐全。3.5全厂通讯、消防及照明设施完善齐全,现场各通道畅通。3.6机组整套启动前必须具备的条件3.6.1 发电机变压器组有关的一、二次设备安装工作全部结束,并经验收合格。3.6.2发电机、主变压器、高厂变及励磁变等一次设备绝缘耐压试验合格.3.6.3直流系统运行正常,绝缘良好,蓄电池带大负荷运行良好。3.6.4所有电气设备名称、编号标志牌清晰准确外壳接地良好,室内外高压设备的门、窗、栅栏均应关闭好。挂上相应的标志警告牌并加锁。3.6.5发电机密封油系统冲洗合格,水氢冷系统经检查合格,各项指标应符合启动要求。发电机氢气含量达到要求,氢气泄漏检查合格。3.6.6 UPS系统工作可靠。3.6.7 发变组所有保护应按电厂定值通知单的要求整定完毕并经电厂验收合格。所有的控制回路、信号回路、测量回路及指示仪表调试完毕且经验收合格。3.6.8发电机励磁调节器的静态调试完毕。3.6.9发电机同期装置的静态调试及同期回路与汽机调速系统及励磁调节系统的相互动作试验正确。3.6.10发电机、主变、高厂变的测温元件经过检查确认合格。3.6.11 机、炉、电大联锁试验,动作可靠,信号正确。3.6.12 碳刷打磨合格,接触应良好。3.6.13 防止误操作的五防功能完好。3.6.14 辽宁发电厂三期工程1号机组整套启动试验方案已经报调度审批完毕,运行部门已按试验方案写好操作票。3.6.15准备好试验用的仪器、仪表。3.7 机组整套启动前检查项目3.7.1 测量发电机20KV系统、主变220KV系统、厂用6.3KV系统的绝缘电阻;测量发电机转子的绝缘电阻。电阻值应符合要求。3.7.2启动前用主变瓦斯、高厂变瓦斯、发电机差动、主变差动、高厂变差动、定子接地等保护做跳闸试验,应正确无误。3.7.3 确认发电机出口短路母线连接正确可靠。3.7.4 检查1号主变高压侧断路器处三相短路线连接正确可靠,检查3611断路器在断位、辽林线3611刀闸在断位。确认高厂变低压侧IA、IB段工作电源进线开关在断开位置。3.7.5主变、高厂变冷却系统投入。3.7.6 投入发电机电压互感器一刀闸、二次保险;高厂变低压侧厂用分支电压互感器在工作位置,二次保险在投入运行状态。3.7.7 按下列要求接好电气试验用仪表或启动试验测试仪。(1)发电机定子电流标准表电流互感器组别接 线 位 置 标 准 表A相控制屏I. 5AB相控制屏II. 5AC相控制屏III. 5A (2) 发电机定子电压标准表电压互感器组别接 线 位 置标准表Uab控制屏150VUbc控制屏150VUca控制屏150V 3) 发电机磁场电流、磁场电压标准表 表 计 接 线 位 置 量 程 备 注发电机磁场电流 励磁屏 100mV接测试仪发电机磁场电压 励磁屏 Ufe接测试仪3.7.8为进行发电机短路试验,将励磁变一次侧接线断开。从厂用段备用开关柜引一路6KV厂用电源至励磁变一次侧,将打开的励磁变与发电机母线连接处作好安全措施,并投入励磁变保护,试验完毕后拆除,恢复原接线。4发电机升速过程中的试验4.1测量发电机转子绕组的绝缘电阻。(公司试验班)4.2在不同转数下测量发电机的转子交流阻抗。(公司试验班)试验方法:试验电压的峰值不超过额定励磁电压,即试验电压的有效值应不大于0.707U(交流电压不超过220V),试验时可将电流加至5A读取数据。同时监测滑环温度应符合规定。试验接线:转数盘车50010002000 2500定速3000超速后交流阻 抗4.3利用发电机残压核对发电机相序试验在1200转进行,在发电机一次侧测量电压及相序,发电机三相电压应对称、正相序。4.4 额定转数下检查发电机集电环电刷震动情况,检查电刷结合面应达到要求。5短路试验5.1 短路试验应具备的条件:5.1.1 汽机定速在3000r/min运行。5.1.2 发电机冷却系统及励磁整流柜风机等均投入运行。5.1.3 主变、高厂变冷却系统投入“手动”方式运行。5.1.4 发电机定子线圈各测点温度、主变及高厂变温度等在CRT及就地表计均指示正常,试验前应记录初始值,试验时有专人巡视记录。5.1.5 投入发电机过流保护、过压保护(过压保护定值临时整定为0.4Un,试验结束后恢复到原定值)出口投跳灭磁开关,保护时间临时整定0秒。其它保护出口压板均不投跳闸。5.1.6投入主变.高厂变所有护本体保护。5.1.7投入励磁系统所有保护。5.1.8 解除励磁调节器强励回路。5.1.9解除保护联跳汽机压板。5.1.10 退出220KV线路保护(纵联差动和距离)。5.1.11 试验过程中若发现电流回路开路、有火花放电声、电流不平稳、等情况时,均应立即灭磁.查明原因。5.2 发电机短路试验在检查发电机出口短路母线连接好后,合整流柜交流侧刀闸、确认励磁输出在最低位置,合灭磁开关,用手动方式调节励磁,升发电机电流至2400A,(升流过程中应有专人时刻注意检查定子、转子温度和温升情况,同时注意检查发电机集电环电刷的工作情况) 检查发电机出口及中性点侧所有CT二次电流及相位,CT应无开路,三相电流应无明显差异,电流相位正确。检查正确后,录取发电机短路特性曲线,分别做上升、下降两条,其中电流最大不超过1.05倍额定电流(A),将短路特性曲线与厂家出厂试验曲线对照,结果应无较大差异。试验结束后,断开灭磁开关,挂接地线,拆除发电机出口短路母线。短路母线拆除后,断开接地线。5.3 发变组短路试验(检查CT二次电流值及电流间相位)1号主变高压侧短路试验检查1号主变高压侧3611断路器处三相短路线连接正确可靠,检查3611断路器在断位、辽林线3611刀闸在断位,合整流柜交流侧刀闸、合灭磁开关,用手动方式调节励磁,升发电机电流至2400A,(升流过程中应有专人时刻注意检查定子、转子温度和温升情况,同时注意检查发电机集电环电刷的工作情况)在此期间检查发电机、主变及220KV开关场所有CT二次侧电流及相位,CT回路应无开路,三相电流值无明显差异,电流相位正确。5.3.2 电流保护定值检查(检查过程中发电机保护不退出,出口只跳灭磁开关,其它保护不投跳闸):5.3.2.1 发电机差动I、II整定值检查,在保护屏端子排处短接一侧CT线,缓慢升电流至保护动作。试验完毕后断开灭磁开关,恢复CT接线。5.3.2.2主变差动I、II整定值检查(同上)5.3.2.3负序电流保护整定值检查,在保护屏端子排处将CT线A、B相对调接入保护装置,缓慢升电流至保护动作。试验完毕后断开灭磁开关 ,恢复CT接线。5.3.2.4 保护定值检查完毕后,缓慢升发电机电流至额定值(A),检查所有差动保护的差流。5.3.3 检查正确后,降电流至零,断开灭磁开关,挂接地线,拆除1号主变高压侧3611断路器处的三相短路线,短路线拆除后断开接地线。恢复定子过压保护定值。同时拆除历磁变高压侧6KV临时试验电源,恢复正是接线。6发变组空载试验6.1 试验前检查3611开关在断开位置、拉开3611开关控制电源;检查发变组,高厂变,励磁变所有保护均投入;确认1号主变分接头位置正确;检查高厂变低压侧分支PT在工作位置;6KV工作电源进线IA段、IB段断路器在试验位置;确认主变中性点刀闸位置,在发电机本体、发电机PT柜、6KV进线开关柜等处应派人看守、监视,如有异常及时汇报。6.2 上述条件满足后,合上励磁整流柜交流侧电源刀闸,确认励磁输出在最低位置,合灭磁开关,用手动方式升发电机电压至7000V,(升压过程中应有专人时刻注意检查定子、转子温度和温升情况,同时注意检查发电机集电环电刷的工作情况)检查发电机出口PT二次电压值,如无异常,升压至10000V,检查PT二次电压值及相序,并注意一次设备运行情况。检查完毕后,继续升压至20KV,检查发电机有无异常并在保护屏、变送器屏、励磁调节器屏、同期屏测量电压值、相序及开口三角电压。6.3 上述检查完成后,录制发电机空载特性曲线,上升、下降各做一次,最高电压加至1.05倍Un(V) ,与厂家出厂试验曲线对照结果应无较大差异。试验结束后恢复系统的正常接线。6.4 空载额定电压下测量发电机轴电压。6.5确认灭磁开关在断位后,测量发电机残压及相序。7. 励磁自动调节器的试验7.1 励磁调节器的零起升压试验;初励电源与励磁变电源的切换。7.2励磁调节器的手动、自动切换试验。7.3微机励磁调节器的切换试验。7.4 5%、10%阶跃试验;逆变灭磁试验;发电机灭磁时间常数的测量。8. 同期定相及自动假同期并列试验8.1确认辽林线线路已送电,检查3611断路器在断位,辽林线3611刀闸在断开位置。8.2退出励磁调节器中3611开关合闸辅助接点;退出DEH中3611开关的合闸辅助接点。8.3 3611开关自动假同期并列 通知热工发电机做假同期试验。再次确认6KV高压厂用工作电源进线IA段、IB段开关在试验位置,合220KV线路PT二次开关。合灭磁开关,升发电机电压至额定。投自动准同期装置在试验位置:增加或降低汽轮机转速,观察准同期装置调速脉冲方向是否正确;增加或降低发电机电压,观察准同期装置调压脉冲方向是否正确。检查正确后,投自动准同期装置在工作位置,观察同期装置在同期点(同期位置指示为12点)成功合闸。试验结束后应断开3611开关,拆除3611刀闸辅助接点的短接线。恢复励磁调节器中3611开关合闸辅助接点;恢复DEH中3611开关的合闸辅助接点。9. 1号机组与220KV系统正式并网9.1 向调度汇报机组保护定值并核对正确,请调度确认1号主变中性点地刀是否投入及系统保护运行方式。9.2 请运行人员确认机组保护投入情况,合上辽林线3611刀闸,通知机务、热工准备并网;得到调度允许并网后合灭磁开关,启励,升发电机电压至额定后,投自动准同期合3611开关并网。并列后初始负荷带至20MW。10 并网后的试验10.1 在机组稳定运行时做厂用电切换试验。10.2 带一定负荷后励磁调节器试验。10.3 在50%和100%负荷下观察差动保护的差流值。测量CT相位。10.4 在50%和100%负荷下测量发电机轴电压。10.5 在一定负荷下检查测量回路(变送器、电度表)及在CRT画面上的指示应正确。11 安全措施11.1 整套启动前应由建设单位、生产单位、施工单位及调试单位联合对电器一、二次设备进行检查,以便提早发现隐患及时处理。11.2 为确保整套启动的安全进行,首次投入运行的设备均有调试人员负责指挥操作,已运行的电器设备由电厂运行人员负责操作。所有的操作均应严格执行有关操作规程。1

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