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文档简介
整平场地 水位上升 引发的问题,1 工程概况,内蒙准格尔大型选煤厂 在土丘斜坡上,南高北低,高差51m,地面坡度10%。 北端点岱沟,季节性水流, 东西两侧都有冲沟,西侧冲沟下游出露下降泉,水量不大。东侧冲沟紧邻场地东边界, 两沟雨季时由南向北流入点岱沟,沟深坡陡。,1990年平整场地, 西冲沟全部填埋,下游泉水处用块石做成盲沟将水引出,回填时不慎将盲沟出水口堵死。东冲沟上游填平,中有公路通过,将沟截断。 场地整平成六个平台, 最低点岱沟为铁路站线,第二平台高出20m, 布置9个产品煤筒仓。二至六平台高差顺序为4m、4m、6m和6m。边坡做成1:1.5。第三平台布置浓缩池等,第四平台主厂房,第六平台布置双排9个原煤筒仓。 极大的改变了原始地形地貌 平整后长550m, 宽300m。,两组大型储煤圆筒仓,是高、重、大构筑物。 第六平台上9个原煤筒仓,双排,单仓直径22m, 高56.4m, 至配煤车间总高69m,单仓容量16 000吨, 包括自重总荷载292 000kN。箱形基础,扩大直径至25m, 埋深6m, 基底压力595kPa。 第二平台9个产品煤筒仓,单排、单仓直径15m, 高35m, 加配煤车间总高47m,单仓容量32004500吨。包括自重总荷载109 000kN。片筏基础,扩大直径至18m,埋深4m,基底压力430kPa。,2 勘察设计与施工,按2025m间距勘探 , 114探井保证取样原状。三轴、直剪、压缩、高压固结等。旁压、静探、标贯等原位测试 三组载荷试验,最大加荷1200kPa和1000kPa, 超过建筑荷载一倍多。 原煤仓基底为Q2黄土状粉质粘土,厚8.8m;其下虽仍为Q2, 但含水量较高,饱和,土质较差,厚度不均,最厚者13m,有的为0, 一般89m,下部是第三系红色粉质粘土,厚者89m,有的缺失,一般66m。基岩为二迭系上石盒子组的强风化泥岩。,产品仓基底下为Q3黄土状粉土,厚3.36.0m,一般4.3m。其下为Q2黄土状粉质粘土,含水量较高,饱和,土质较差,厚05.7m,一般4.0m。基岩与原煤相同。 原煤仓水位地面14m以下,产品仓地面8m以下。水位变化很大,有的未见水。一般基岩突出处无水,考虑内蒙干早,地下水不会太大影响。 勘察重点是持力层和下卧层的饱和土。地基承载力以载荷试验为主,结合多种室内及原位测试数据,进行理论计算和经验公式取值。,原煤仓持力层的地基承载力为350kPa, 深宽修正后取值600kPa。产品仓持力层地基承载力在460kPa以上,取值450kPa,都满足上部荷载要求。 下卧层饱和土未做载荷试验,但室内试验和原位测试数据齐全,承载力标准值250kPa。饱和土力学性质有所降低(2030% ),但验算满足要求,余地不大。 变形验算,压缩模量采用探井原状土试验数据,并与载荷试验的变形模量对比。 原煤仓最大沉降24.9cm,最大倾斜率为0.0036 产品仓计算沉降和最大倾斜为8.78cm和0.0009, 都满足要求。,1990年78月两组煤仓相继开工, 检验基底土性质,与勘察成果一致。基础出地面后设立观测点,开始沉降观测。 1991年5月产品仓竣工,1991年8月部分原煤仓竣工。一年后,1992年8月实测原煤仓平均沉降2.5cm, 倾斜0.00045;产品仓为1.7cm和0.00047。 尚未装煤,仓体自重占总重约45%和55%, 实测沉降约为预估沉降的50%,并已趋向稳定, 认为这将是一项成功的岩土工程。,3 事故的发生与发展,1993年末,一级平台高20m的边坡上,沿岩面大量渗水,冬季冻成冰砣,开冻后大量渗水。 1994年3月,局部边坡突然塌滑。长约120m, 坡顶裂缝距产品仓仅20m, 裂缝宽140mm, 最大落差200mm。4月中旬裂缝宽600mm, 落差510mm。 措施: 仓北15m处打两排嵌岩护坡桩80根。坡脚处做42根抗滑桩,边坡刷缓1:1.75,全部护砌。后在边坡下打水平泄水孔及筑盲沟排水,坡脚砌筑重力式毛石混凝土挡土墙,至1995年4月滑坡基本稳定。,产品仓自1993年后沉降加速,至1995年1月,空仓沉降4.3cm, 超过空仓预估沉降4.13cm,且仍在延伸,趋势不稳定。 补充勘察发现水位普遍上升1.52.0m。持力层Q3黄土状土下部饱和。原下卧的饱和土层位提高2.02.5m。 持力层含水量略有增加,液性指数由0增至0.12。抗剪强度降低了约四分之一,压缩模量降低了4050%。地基承载力仅330kPa,满足不了基底压力450kPa的要求。 软弱下卧层验算不能通过。 当时尚未装煤。,原煤仓补充勘察,也发现水位普遍上升1.52.5m, 饱和土层位提高了3.03.5m, 最高处距基底仅4m。 软弱下卧层验算不能通过。 计算沉降达58.3cm, 超过允许值(40cm )。且倾斜多处超过1%, 个别达2%, 两组筒仓补勘结论:必须加固,否则不能装煤。 全场区水位都有不同程度上升,普遍上升2m左右,最多3.5m。约三分之一钻孔不足l.0m。,4地下水上升的原因分析,远离黄河,高程在1170m以上,无地表水体。年平均降水量378mm, 蒸发量2126.5mm。汇水面积有限。 工程建设改变了环境 原来坡度10%,地表板结,部分植被。两侧冲沟, 排水通畅。绝大部分雨水由地面排入点岱沟。垂直渗入土中不足20%,平场填沟后,形成六个平台,平台坡度为0.120.47%。地表硬壳破坏,原土裸露。两侧冲沟填埋,冲沟内泉眼被堵,使通畅的地表迳流成为在各台阶平地上的缓流。 加上设计的排水系统尚未形成,使入渗量由不足20%增至40%左右。 黄土状土垂直渗透系数是水平的10倍,水平运动十分缓慢。水在土中没有出路,只能在土中聚集,缓缓向最低一个边坡流动。 三年后开始在边坡基岩面上渗出形成冰砣,整个场地地下水位升高了23m。,5事故的处理(1),产品仓上游(南侧)15m处, 风化岩石中开凿截水盲洞,盲洞净断面高1.7m, 宽1.0m, 洞上一排渗水井,间隔1015m, 地下水通过渗水井引入盲洞, 向坡下排出。,5事故的处理(2),产品仓用劈裂水泥注浆加固地基, 注浆孔442个,间隔3.0m。穿透筏基注浆,水灰比1:1和0.8: 1,注浆深度达基岩, 平均深6m。 为避免跑浆及减少地基侧向变形,沿产品仓基础四周做直径1.2m及1.0m的灌注桩围箍162根,桩端入基岩36m, 平均桩长17m。灌注桩间加旋喷桩, 使整个地基土封闭,5事故的处理(3),原煤仓同样用劈裂水泥注浆加固地基,注浆孔共754个,平均间距3.0m,在箱基中作业穿透基础,水灰比1:1,注浆深度进入第三系(或基岩)0.5m。平均孔深14.5m. 同样沿仓基础用旋喷桩围箍,共680根。,5事故的处理,加固施工从1995年9月至1996年6月, 处理费用3500万元(含边坡处理), 处理效果良好。经检验, 产品仓地基承载力达到500600kPa,原煤仓达到600700 kPa。,5事故的处理,1996年9月开始装煤, 分三期加载,每期加三分之一容量。至 1998年3月最大沉降 产品仓为26.
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