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文档简介
关于花花世界中心广场二 期工程5.8高支模坍塌事故分析,2010年5月8日晚上约22:30,位于我市广园东路黄村立交西北角的花花世界中心广场二期工程A1区发生高支模坍塌事故,造成4死4伤的严重后果。,现就事故情况及原因 进行分析: 一、工程项目及发生事故部位建构筑物的简况 花花世界中心广场二期工程为大型购物商场,工 程项目为3层结构,总建筑面积70000平方米。其中 A1区屋面工程有约180平方米高支模准备浇灌混凝土。 事故地点位于A1区屋面连廊,约180平方米高支模 工程,为单层框架混凝土结构,屋面板最高处标高为 16.825米,搭设跨度纵向(南北向)约18m,横向 (东西向)约8.9m,结构找坡。屋面板坍塌面积约为 180 m2。,柱子截面:圆形 (此区域柱砼已浇筑完成),最大梁截面400mm1160mm,楼板120mm, 柱距18000mm8900mm,砼强度为C30。 A1区屋面支模由两种支模型式。其中,主梁 跨度18米、支撑高度16米多的模板采用扣件式 钢管满堂红支架,其他支撑高度的模板采用门 式架支架。,二、事故经过 高支模支架于2010年3月中旬开始搭设施工, 工程项目部于2010年3月编制了整个工程的4.5米 以上的高支模方案,由市建集团一分公司的总工程 师、项目总监理工程师批准实施,但未见专家组对 高支模方案论证的文件,也未见对相关施工人员作 针对性的安全技术交底资料,未见对模板和支架系 统的验收记录。经询问相关人员,了解到组织实施 该高支模搭设是由项目施工员交给班组搭设,实施 架子中部东西向、4米宽、4.5米高的行车通道的搭 设未见方案和文字要求。,5月8日晚21时许,天晴,A1区连廊屋面楼板浇筑 混凝土的施工是采取“边绑扎钢筋、边验筋、边浇筑 混凝土”的方法进行。根据商品混凝土收料记录,22 时20分,当晚第5车混凝土已进场,估算混凝土的使 用量约50m3 。 约22时30分,16米高支模上的各屋面梁部位浇筑 混凝土还未完成,屋面板还未开始浇筑,在各种荷载 的作用下,支撑高度为16米多的高支模区域中部开始 下塌,随即发生高支模瞬间的整体坍塌,作业面上8 名工人随支模坠落。本次事故造成施工现场4名工人 死亡,还有4名受伤。,三、事故原因分析 直接原因 1、高支模支架底部(0.00),纵向长度的中间, 搭设了一道贯通东西向的行车通道,通道宽4m、 高4.5m。严重影响了该范围高支模支撑立杆及节 点受力的强度、刚度和整体稳定性。 2、高支模支架的水平横杆没有与周边已施工的建 筑结构(如:柱、梁、板等)及支撑体系拉结或顶紧 顶牢,导致高支模支撑体系受荷破坏后失稳,造成瞬 间坍塌。,3、高支模支架构造存在缺陷 高支模坍塌后,支架构造已体无完肤全遭破坏,已无 法从支架残骸上详细、准确了解原支架搭设的纵横向水平 杆及各方向剪刀撑等的设置情况、各种杆件相对位置及其 支架整体的搭设质量,通过现场观察、抽样测量杆件间距、 委托专业检测单位现场或在工地其他相类似部位对有关构 件作抽样检测,以及向相关当事人询问等方法了解高支模 支架搭设的情况及存在的缺陷。 支撑立杆底部未按规定设置配套底座及垫板; 未按规定搭设扫地杆; 坍塌现场支撑体系没有与周边作拉结的稳定性措施; 抽样测量支架的部分水平拉杆步距大于方案规定的 1500mm ;现场测量了6个点,分别是:(长度单位:mm) 1340、1490、1600、1830、1900、1920。, 事故的间接原因 1、工程项目部在今年3月编制了一份综合 性的高支模方案,但对于A1区支撑高度16米多 的超高支模没有编制针对性的专项方案。 2、该超高支模的跨度为18米、高度的最高 处标高为16.825米,其规模已达到国家住建部 的建设工程高大模板支撑系统施工安全监督 管理导则和危险性较大的分部分项工程安 全管理办法所规定“混凝土模板支撑工程搭设 高度8米及以上;搭设跨度18米及以上”的超过 一定规模的高支模专项方案需要专家组论证的 范围。但该高支模没有组织专家组论证。,3、高支模施工方案针对性和可操作性不强, 支架也没有完全按照高支模方案搭设。 4、专家组向1名架子工的带班人员和2名架 子工问话,他们均没有架子工的资格证。 5、该高支模搭设后没有验收就移交使用。 6、混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责 人、项目总监无签署混凝土浇筑令。 7、浇筑过程没有安排专人对高支模支撑系 统进行施工监测。,附件1 高支模支撑体系行车通道支撑立杆的受力验算 根据验算,支撑体系设置行车通道后,通道 顶的杆件及节点受力均大大超过设计允许值(仅 仅是浇筑梁的混凝土)。但从杆件、节点受力工 况及受伤工人听到霹雳响声分析,高支模支撑系 坍塌首先是支架斜杆节点扣件滑脱(破裂)而破 坏,由于支撑体系没有与周边已处于稳定状态的 钢筋混凝土结构及其支撑设置任何稳定性拉结措 施,所以,当节点破坏后,缺少周边拉结约束力 的受力重分配过程,造成高支模支撑体系瞬间坍 塌破坏。,附件2: A1区16米高支模支架构件抽样检验说明 为对A1区16米高支模的搭设质量取证,专 家小组提出委托专业检测机构对事故现场有关 构件抽样检验。经请示市城乡建委,委托了广 州穗监工程质量安全检测中心到现场抽取检验 样本,计划检验项目包括:钢管力学性能、工 艺性能检验;钢管扣件检验;现场扣件螺栓拧 紧扭力矩检验;高支模地基承载力检验。,实施完成情况如下: 一、钢管力学性能、工艺性能检验 在事故现场支架残骸中随机抽取两段钢管样本, 经检验,屈服强度、抗拉强度、伸长率均合格。 二、钢管扣件检验 取旋转扣件样本一组8件、对接扣件样本一组8件、 直角扣件样本一组16件。由于在事故现场支架残骸 上拆除各类数量较多的扣件具有相当的危险性,因 此专家小组决定改在工地上备用的扣件中抽出样本, 作为类比性证明。经检验,旋转扣件的力学性能 (抗破坏性能)不合格;直角扣件扭转刚度不合格; 对接扣件两项检验项目均合格。,三、现场扣件螺栓拧紧扭力矩检验 考虑到事故现场支架残骸经过坍塌过程的冲出和撞 击,扣件螺栓拧紧力可能发生松动现象,因此在支架残 骸上进行检验意义不大,因此专家小组决定改在工地的 另一区域(A2-1区)的8米高支模的节点上作随机抽样 检验,作为检查作业人员的工作质量和工程项目部的管 理水平的旁证。检验结果是,随机抽样20个点
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