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管理制度参考范本溶解乙炔安全生产的体会 撰写人:_ 部 门:_ 时 间:_溶解乙炔生产是一种危险性大、事故发生率高的化工生产。在生产经营的各个环节都存在着诸多危险因素,然而,冀东化工集团乙炔站在全体员工的努力下,克服了许多困难,于20xx年实现了安全生产16年无重大、特大事故。下面将该站好的做法简单介绍一下,以资交流。严格控制原材料质量(2)电石、漂液、丙酮是乙炔生产的三大原材料,其质量的优劣直接关系着安全生产和产品质量。电石是最主要的原材料,据有关资料介绍,电石在发生中产生过多的PH3、H2S,其浓度达到乙炔气的0.15%时就可能引起自燃甚至爆炸,因此应对电石样品严格化验,保证发气量250L/kg,H2S、PH30.08%方可验收入厂投入生产;另外,电石中硅铁杂质的含量也有明确规定。电石经破碎后,要求粒度在50-80mm才可以加料发生反应。次氯酸钠漂液的浓度控制至关重要。首先应将次氯酸钠浓溶液(有效氯45g/L)稀释至有效氯含量为0.08%-0.1%的稀溶液方可使用。次氯酸钠是一种不稳定盐,也是一种强氧化剂,如果其含量过高,有效氯0.1%时,氧化能力很强,反应过于激烈,且其中的游离氯与乙炔反应即可发生爆炸。反之,若次氯酸钠浓度太低,则清净效果不佳。丙酮作为乙炔的溶剂也是一种主要的原材料,对其质量应严格按照GB6026-76标准执行,抽样对其密度、酸度、色度等项目逐一检验,达标放行。因为丙酮的水含量过高、酸度过高、残渣量过高都会使乙炔在丙酮中的溶解度降低,这样使大量乙炔在乙炔瓶中游离,导致压力过高,易造成爆炸事故。严格遵守操作规程(3)(一)发生工序在此工序,首先将电石破碎时其粒度在50-80mm之间,如果电石粒度过小,反应速度过快易引起爆炸。破碎后我们采取间隙加料法,电石反应完毕后,要求坚持下料5分钟,以减少料斗内电石的残留量。停车时,用氮气置换,要求置换时间2分钟,否则,时间太短,置换不彻底,贮料斗内滞留乙炔,加料时电石摩擦生热或遇明火,很容易引起爆炸。(二)净化工序这道工序主要任务是除去PH3、H2S杂质和为之产生的H+,这两种杂质含量直接影响产品质量和生产安全。因为:PH3在100时可以自燃,使用中易引起爆炸;在焊接中,PH3、H2S中的磷、硫会转移到焊口上,影响焊缝质量;PH3、H2S使乙炔燃烧中亮度减弱;在使用乙炔作为原料的有机合成中,硫、磷会使触媒中毒,从而使反应中断。故而采用NaClO溶液作净化剂除去PH3、H2S,其原理是:4NaClO+PH3=H3PO4+4NaCl4NaClO+H2S=H2SO4+4NaCl此过程中生成的H+再用NaOH溶液中和:2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O3NaOH+H3PO4=Na3PO4+3H2O经上述两步净化,便除去了硫、磷杂质。在净化工序,要求每15分钟测NaClO溶液浓度一次,每30分钟测NaOH溶液浓度一次,当有效氯浓度0.02%时,立即更换漂液。当中和塔内溶液碱浓度5%、Na2CO3%13%,立即更换。因为NaClO遇光热易分解,所以要求漂液避免在强烈日光下照射,以保证其浓度,进而保证良好的除杂效果。(三)压缩工序本工序是将乙炔气经压缩机充装至乙炔瓶中,其流程为:纯乙炔气水封气水分离压缩油分干燥器充装。首先,要求水封在停车时液面高度为500mm,开车时50mm,水封压力2kPa,这对安全是非常必要的。气水分离器的作用是把乙炔气和水分离开来,如果乙炔含水,就会给干燥系统带来更多的任务,从而缩短干燥剂的使用寿命,造成浪费。在此工序中,压缩机压缩过程是主要过程:首先,要检查机身内轴箱的机油是否合适,再检查注油器中机油是否到油标高度,在开车过程中,要求时刻观察压缩机一段、二段、三段压力是否正常,冷却水是否开好。如果压力变化观测不及时,各活塞环漏气便不能被及时发现,为安全生产埋下事故隐患。这时如果冷却水未及时打开,压缩过程中产生的热能不能释放,则更易导致乙炔爆炸。(四)充装工序开车前必须检查仪表、阀门、卡子、冷却水阀门是否灵活,架上乙炔瓶是否上足,瓶垫片是否完好。开车过程中要求按时作好记录,巡回检查是否漏气,并调节气瓶喷淋水量,控制瓶温低于40,若在冬季不需要开冷却水时,也应定时向地面洒水,防止地面干燥,消除静电,这对防爆、防燃是十分必要的。(五)综合工序对进站气瓶严格把关,对新气瓶进站,严格进行以下操作:按气瓶检验规程进行外观检查;检查合格证,填写登记卡,加套胶圈;抽真空达规定压力达30分钟;按要求充加丙酮,允许误差值为0.5kg/瓶;加丙酮3天后充氮气进行置换氮气置换后含氧0.3%时进行乙炔置换。对回收瓶进行处理:检查钢瓶类别标志是否清楚;安全附件是否齐全;是否超过使用期限和检修期限;瓶阀有无泄漏丙酮或乙炔现象;瓶口是否损坏或松动;瓶身是否有磕碰划损。通过对气瓶的严格检验,有力保障了生产过程中的安全。例如:对回收气瓶不作余压测定,在瓶内负压进行充装易引起爆炸事故。(六)严格按照规程要求动火检修动火前要求作好如下准备工作:检修人员全部到位;制定检修方案,明确施工要求;制定检修安全操作规程;作好检修物资准备;设备预先处理;进行安全教育,落实安全检修方案。检修中如需动火则符合如下要求:无动火证不动火;动火证过期或未重新办理动火证不动火;安全措施没有落实不动火;没有落实监护人或监护人不到场不动火;没有一定数量的灭火性能达到要求的灭火器不动火。重视安全设施更换、配置与维护(4)1)公司将高压CaCl2干燥器更换为国内较先进的分子筛干燥器。高压CaCl2干燥有许多缺点:使用中无水CaCl2损耗而在容器中出现空容积,增大了乙炔分解爆炸的危险;无水CaCl2吸湿能力小,因此进入充装工段的乙炔气含水量高,难达ZBJ76020“溶解乙炔设备技术条件”的要求;爆破片打开时,乙炔向车间排放,易造成火灾;添加无水CaCl2操作频繁,工作量大。与之相比,分子筛干燥器则有如下优点:分子筛干燥筒体按乙炔爆炸压力设计,因此不需爆破片;以分子筛为干燥剂,乙炔含水量较低;干燥系统的二只干燥筒,取一只工作,一只再生自动切换方式,故不需外加热源;系统使用安全方便,几乎无需维护。2)公司在车间厂房顶部安装了紧急喷淋装置,这样一旦车间内发生明火或热源,立即打开喷淋,冷水便均匀喷洒在车间的每一个角落,迅速扑灭火情。3)公司安装了乙炔气体测爆仪,专人监控。一旦生产区乙炔浓度超标,测爆仪便会发出警报,以便立刻采取措施,排除险情。4)公司在车间每个岗位上都配备了干粉灭火器,要求每名员工都能熟练使用,而且公司有一支消防队,消防车辆、人员24小时待命。警钟长鸣,加强教育(5)为提高全体员工的安全生产意

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